制程异常分析(典型案例)报告

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制程異常分析報告 (案例分析)
制作人:程刚祥 本案例依据工作经历撰写
一、不良现象描述
a.日期: 2019/12/25
工位: 孔规
b.機型:XXXXX-0X USB 3.1 TYPE-3 沉板母座
c.不良現象及不良率:
USB 3.1 TYPE-3 沉板母座上在做孔规测量,放入孔规不顺畅(不平贴,严
重者可能导致SMT装板不良) 。
剪除毛刺或剪短
孔规检测
五、长期对策
a.图面,作业指导书标准化: 1、修订SIP,补充内容:料带预断点检验毛刺环节并加以组装实配5PCS; 2、来料通过CCD和二次元量测把握冲压件上毛刺的缺陷等级,不得大于 0.01mm。 b.JIG/TOOL工治具修复合理化: 1、通知冲压工序,对该模具进行确认并修复; c.防呆(POKA YOKE)措施(颜色形状方向,声音左右,夹治具布局设变): 1、首件重点检验此异常,重点抽查并以实配检测是否平贴,是否顺畅。
不良圖片說明
12月12日、量化数据求出: 1、抽查料带库存品发现: 其中12月21日2500*7(外强);3500*4; 3500*6外发、 共
计420.9KPCS,经检查铁壳预断面宽度为:0.147-0.125mm,切断后有毛刺(高度超出 0.02mm)现象;
b.现场,现物,现状调查: 1、抽查来料7托盘/ 420.9KPCS ;成品2280PCS各5PCS; c. 调查制程,物料,设备5M1E因子: 1、可能因子:法/机/料。(人/机/物/环/法)
三、验证可能因子(分析)
a. 预计验证时间表: 1、12月26日现场检讨并确认SOP(作业指导); 2、12月26日已抽查来料库存/成品; b. 验证可能因子: 装配不到位;胶芯来料不良,铁壳来料异常; c.验证报告分析提出说明: 1、USB 3.1 TYPE-3 沉板母座上的铁壳预断位点应力异常,手工掰 断有毛刺,高出胶芯界面0.02mm;
NG
OK
四、暂时对策
a.库存原料,在制品,客户端如何分类处理:
1、抽查来料库存品,掰料发现有毛刺即做标示隔离;在制品全检并加工处理。
b.如何识别不良品位置,颜色,用图面、相片、数据支持:
1、通过料带托盘标示为不良品(特采)标识,作业请参考SOP;
c.对成品库存品处理(包括返工,限度接受,图面放宽,可靠性测试等):
1、成品库存2280PCS,返工(将预断点剪齐平)全检一次(过孔规检测);
品名:XXXXXX-0X USB 3.1 铁壳 规格:TYPE-3 沉板母座(料带) 数量:420.9K 生产日期:2019/12/21 来料问题:来料预断切点异常, 导致制程毛刺较大, 过孔规不顺。 判定:特采加工处理
料带特采 加工处理
六、成效追踪
a.追踪制程改善: 1、結案日:2019.12.28日
不良品
改善示意說明:
改善后(良品)
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