略钢3#高炉开炉操作实践

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

略钢3#高炉开炉操作实践

【摘要】略钢3#高炉(425m3)由西安有色冶金设计院参与设计,采用HYWZ450-C型无钟炉顶设备,全自动皮带上料系统,全干法布袋除尘,顶燃式热风炉,采用型号D2000-3.14/0.92型离心风机,炉缸炉底为炭砖+陶瓷杯先进技术。通过科学组织,精心布局,合理的开炉方案,顺利实现高炉开炉生产的目的。

【关键词】高炉;开炉操作;实践

0 概况

略钢3#高炉有效容积425m3,是在上一代3#炉基础上改扩建而成。2009年元月份由河北安装公司实施拆除、扩建,同年6月竣工,于2009年6月28日15∶08点火投产,开炉风量1200m3/min,于6月29日2∶10堵铁口,6月29日12∶30开铁口出铁,第一炉50t左右,[si]=4.94%,五炉铁后[si]降至2.77%,风量恢复至1250m3/min,30日风压恢复至200KPa,风量1400m3/min,焦炭负荷增至2.9。

本次3#高炉从烘炉、试车、试漏、试压,炉顶无料钟装料做到了安全、有效、科学、高效,利用系数10d达到了2.41t/m3d。此次,3#高炉之所以能顺利开炉,并快速达产增效,这与我厂的科学管理、精心组织分不开的。

1 开炉前的准备工作

1.1 制定详细开炉方案

此次开炉,制定了《热风炉烘炉方案》、《3#高炉系统试风查漏方案》、《联动试车方案》、《开炉方案》、《开炉装料方案》、《引煤气方案》等,这是在总结过去略钢开炉经验的基础上制定的,尤其强调开炉前的联动试车,确保开炉设备无问题,保证开炉顺利达产。

1.2 热风炉烘炉

3#高炉配备了3座顶燃式热风炉,用高炉煤气来提供热量,采用预热系统,采用高效陶瓷预混室、板块化大墙结构、交互砌7孔格子砖、高性能炉箅子及支柱等先进技术。

热风炉耐火砖砌筑后,在高炉投产之前,必须对热风炉进行烘炉作业,其主要目的是脱去耐火材料及砖体的水分,使其升温,并能向高炉输送900℃以上的风温。

根据3#高炉热风炉材质和以往成功的烘炉经验,制定了科学的烘炉方案。热风炉于6月8日9∶00点火烘炉开始到6月15日结束,历史8天,烘炉效果

良好,此后转入高炉煤气烧炉保温。

1.3 高炉烘炉

高炉烘炉主要有如下目的:①使高炉耐火材料砌体内的水分缓慢蒸发,并得到充分的加热;②使整个炉体设备逐步加热到接近生产状态,避免生产后因剧烈膨胀而损坏砖衬;③除掉炉内灌浆水分,保证出渣出铁顺利。

高炉利用热风炉烘炉,重点烘烤炉底炉缸,计划烘炉时间8d,炼铁厂生产技术科根据3#高炉所选用耐火材料的特点,制定了烘炉曲线和详细的烘炉方案。

烘炉用热风炉送过来的热风烘炉,烘炉严格按照制定的烘炉曲线进行,温度控制以安装在备用渣口伸入炉缸中心热电偶为准,参考炉顶温度,以调节风量为主要手段,控制升温速度,烘炉时风量控制在200~250m3/min,风温调节以混风阀和冷风阀做为调节手段。烘炉时间从6月18日18∶30开始,6月23日结束。

2 开炉参数及开炉料选择

2.1 参数设定

全炉焦比设定3.0t/t,正常料焦比0.9t/t,正常料碱度1.0,空焦碱度0.95。

2.2 生铁成份设定见表1

2.3 开炉料配比与成份

矿批8.8t,烧结矿为高碱度25%,低碱度为55%,生矿20%,正常料压缩率10%,净空焦压缩率为12%。(3#炉开炉料成份见表2、表3)

2.4 装料制度

2.5 送风制度

7×Φ110+7×Φ105,送风面积0.1392m2,堵3#、6#、8#、10#、12#号风口,点火风量600m3/min,风温大于700℃

3 开炉操作特点

3.1 点火操作

此次点火风量要求大于600m3/min,而实际风量1200m3/min,即有利于快速吹活料柱,又利于提升风温水平和快速增加炉缸热储备,为顺利出第一炉铁,保证渣铁充足的物理热和良好的流动性,减轻炉前劳动强度创造了条件,本次开

炉于6月29日12∶55引煤气。

3.2 加风速度快

快速加风不仅可以快速吹活料柱,快速促成炉缸初始煤气流合理分布和增加热储备,而且加快冶炼进程,是快速形成软融带、滴落带和第一次出铁时间的关键。

6月28日点火风量1200m3/min,29日2∶17坐料一次,29日、30日依次开10#、3#、12#、8#、6#风口,7月1日全风口送风,风量加至1400m3/min,风压加至200kPa。

3.3 降Si速度快

随着风量的逐步增加扩大矿批重,提高焦炭负荷有利于炉料的顺利下降和形成稳定合理的煤气流通路,改善渣铁流动性,减轻炉前劳动强度,此次开炉第一炉[Si]=4.94%,五炉以后[Si]降到2.77%,6月30日[Si]已降至0.9~1.0%。

4 开炉期间存在的问题和解决的办法

(1)联系厂家解决泥炮不保压的问题。

(2)炉前四班铁口操作统一,堵口15min后退炮,提前钻铁口600—800mm,烘烤铁口通道,掌握烘烤细节。此操作过程作业区制定操作标准,发放到炉前四个班与值班室。

(3)分厂安排经验丰富的炉前专家轮流值班,负责本班组织和协调炉前统一管理。

5 结束语

(1)开炉前的准备工作,包括人员的培训、设备调试等工作是搞好开炉工作的基础。

(2)原燃料是基础,及时保质保量为高炉提供原燃料是高炉开炉顺利的前提,本次开炉为3#炉原燃料做了详细安排及打料方式。

(3)高炉开炉料的计算、装料方式与炉料分布是整个开炉过程的基础和核心技术,是高炉开炉顺利和快速达产的关键。

(4)改进焦筛、矿筛,减少入炉料粉末,改善料柱透气性。

(5)合理的风口布局为煤气流的合理分布,提供了坚实基础,保障了炉况顺行。

(6)灵活的无料钟布料技术与炉顶成像装备,为高炉提供了直观的操作依据,确保上部气流稳定合理。

相关文档
最新文档