FANUC 0i数控系统维修与实践2

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FANUC 0i 系列维修诊断与实践
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实例分析
实例 1: 龙门数控镗铣床 FANUC16iM 系统,半闭环控制,每天开机手动返回 参考点时 X 轴偶尔会出现 90#报警,找不到参考点,返回参考点时工作台有减速动 作,但是一旦手动回参考点成功,重复用 G28 方式回零没有任何问题。 分析原因; 大多数机床制造商设置在手动返回参考点时, 寻找并读取 PCZ 信号 (物理栅格信号) 建立参考点, 而在 G28 方式下使用计数器清零的方式返回参考点, 不寻找物理栅格信号。从故障描述来看重点应该检查一转信号。首先采用最简便易 行的方法,检查反馈电缆,用万用表电阻挡测量电缆两端通断,结果没有问题。接 下来更换脉冲编码器,将 X 轴编码器与另一个可以回参考点的轴(Y 轴)编码器互 换,结果没有任何变化,即:X 轴仍然不能够每次找到零点,而 Y 轴回零正常,说 明脉冲编码器良好。之后更换伺服放大器,仍然没有效果。说明相关的硬件均已更 换,仍然没有找到故障点。仔细分析大型机床的结构,发现 X 轴反馈电缆经过坦克 链到伺服放大器共计 50 余米,初步判断可能是由于信号衰减造成的一转信号不好, 最后将 5V 及 0V 线脚与电缆中多余的备用线并联加粗, 降低线间电阻, 提高信号幅 值,最终排除了故障。 注意: FANUC α 系列驱动的反馈装置采用的是高速串行传送, 用传统的示波器 无法观测波形,所以更多的是采用替代法或者借助系统界面诊断排查故障。 实例 2:辛辛那提 T30 加工中心,采用 FANUC 11M 系统,全闭环,Z 轴手动 返回参考点时找不到零点。 分析原因:由于该机床是全闭环控制,所以物理栅格位置是在光栅上面,我们 的工作重点应该放在光栅上。将光栅用无水酒精擦干净后可以找到零点,但是时有 时无,成功比率占到 70%左右,仍旧不能满足正常生产要求,初步判断原参考点栅 格有损伤,由于光栅尺的栅格是由一定间距的多个栅格组成的,具体读取哪一个栅 格作为零点,取决于减速档块的位置和减速开关信号的触发。往往某一个栅格损坏 了,其他栅格却完好无损。所以将减速档块前移一个(或 n 个)栅格位置,手动回 零成功。 注意这时候的参考点已经和机床出厂时的完全不同,换刀用的第二参考点和工 件零点已经改变了,所以维修人员一定要将这些点重新调整(通过参数设定机床坐 标零点、第二参考点位置、以及重新建立工件坐标系等) 。 7-1-2. 绝对零点丢失 我们在第三章 3-7-2 节中已经介绍了绝对参考点的建立,由于绝对位置信息是 依靠伺服放大器中的电池保护数据,所以当下面几种情况发生时,零点会丢失,并 出现 300#报警。 更换了编码器或伺服电机 更换了伺服放大器 反馈电缆脱离伺服放大器或伺服电机

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绝对位置编码器电池
反馈电缆
绝对位置编码器
此插头脱开后 300#报警 图 7-5
在提出解决方案前,我们同样要复习 3-7-2 节介绍的绝对参考点建立的原理和 过程
原理及过程
图 7-6
从图 7-8 我们可以看出,绝对参考点建立时不需要档块和减速开关信号,所以 又称为“无档块方式回零”。 图中 ZRN 从 0 变 1 不是通过档块和减速开关实现信号翻转的,而是通过人为 的修改参数(1815# b5)来实现信号的置 1,并在其后的第一个栅格作为零点。 用α 脉冲编码器检测机床的绝对位置, 须在检测到编码器的1 转信号(PCZ)时, 将绝对位置检测回路的位置计数器清零,然后用该计数器记忆机床的位置,因此, 完成上述作业后,在建立参考点之前,必须检测到1 转信号。 之后,重新接上NC 电源,并在解除急停后,就接收脉冲编码器的绝对位置数 据,进行数据更新。

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故障原因
绝对零点丢失的原因,也即 300#报警的原因: 绝对位置编码器后备电池掉电 更换了编码器或伺服电机 更换了伺服放大器 反馈电缆脱离伺服放大器或伺服电机
解决方案
确认绝对位置编码器后备电池良好,参照 3-7-2 节的介绍,进行绝对零点重新 设置,即可恢复参考点。 注意:绝对位置编码器通常采用无档块、无标志的机床结构,重新恢复参考点 很难精确地回到原来的那个点上。 所以新的参考点建立后, 一定要对机械坐标零点、 工件零点、第二参考点进行校准(通过参数修正) 。 7-1-3. 返回参考点不准确 实例 1:某森精机数控车床 FANUC 21T 系统,增量回零方式,Z 轴返回参考 点可以完成,不报警。但偶尔会差一个丝杠螺距,非常有规律。 这种现象是数控机床非常典型的故障之一。其原因是减速档块位置距离栅格位 置太近或太靠近参考点时,处于一种“临界状态”,导致了离散误差。
图 7-7
由于触电开关信号通、断的精确度比较差,所以信号触发的时间不很准确,当 信号来早时,就找到栅格①。当信号来迟时,就找到信号②,参见图 7-7 所示。或 者时而找到栅格②,时而找到栅格③,如图 7-8 所示。
图 7-8
解决方案: 调整档块位置。 通过参数 1850#栅格偏移量,调整栅格位置处于合理位置。 调整档块的具体调整方法:

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⑴ 手动返回参考点。 ⑵ 选择诊断画面, 读取诊断号 0302 的值。 (0302 的含义——从档块脱离的位置到 读取到第一个栅格信号时的距离) ⑶ 纪录参数 1821 的值,1821#参数中设定的是参考计数器容量。 ⑷ 微调减速档块,使诊断号 0302 中的值等于 1821 设定值的一半。 (½栅格) ⑸ 之后, 一面多次重复进行手动回参考点, 一面确认诊断号 0302 上显示的值每次 为 1/2 栅格左右,而且变化幅度不大。 实例 2:某数控车床,FANUC 0i-TB 数控系统,半闭环,增量编码器。X 轴每 次回零点位置不准确, 但是不发生报警, 误差没有规律, 有时 3mm 左右, 有时 7mm 左右。操作者每天开机回零点后通过刀补校正工件零点,在不关机的情况下加工尺 寸准确。但是一旦关电,重新回零后,工件坐标尺寸不准确,实际上是零点不准确。 这种故障很少发生,一般是由于栅格位置不稳定所造成。增量编码器返回零点 原理我们在 7-1-1 中刚刚分析过,结合图 7-1、7-2、7-4,FANUC 系统找零实际上 上是在找到物理栅格(玻璃编码盘上的一转信号)后,再移动一个 “偏移量”后形成 的栅格停止作为零点,这个经过偏移后的栅格实际上是电气栅格,参见图 7-1 最下 行栅格所示。那么电气栅格是由一组溢出脉冲发出的,每相隔一定容量值产生一个 溢出脉冲。这个容量值是通过参数 1821“参考计数器容量”决定的(参照第三章 3-4 节⑽小节的说明)。当参考计数器容量设置错误,电气栅格的“溢出”是不规律的, 从而造成每次回零不准。 故障解决过程:查看参数 1821——参考计数器容量设置值为 3600,核算设置 是否正确?测量 X 轴丝杠螺距为 10mm,并且确认电机与丝杠的传动链是直连的, 通过第三章 3-4 节⑽项说明,并查看表 3-8,对于 10mm 直连丝杠,参考计数器容 量应设置 10000,表明原参数设置错误。修改参考计数器容量值后,X 轴回零正常。
7-2. 误差过大与伺服报警(410#/411#报警) 410# 报警是伺服轴停止时误差计数器读出的实际误差值大于 1829 中的限定 值,如图 7-9(a)所示: 工作台 停止时 误差带 工作台 移动时 误差带
1829≈ 500µm (a)
图 7-9
1828≈ 5000µm (b)

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