25T循环流化床锅炉返料器系统技术改造
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25T循环流化床锅炉返料器系统技术改造
目录:
1、小组简介6、确定要因
2、选题理由7、制定对策
3、现状分析8、对策实施
4、设定目标9、效果检查
5、原因分析10、总结
11、下一步打算
一、小组简介
小组名称:宁夏庆华集团煤化公司锅炉车间QC小组,我们的工作理念是,"循环畅通,稳定运行"。所选课题名称为“25T循环流化床锅炉返料器系统技术改造”,小组类型(现场型),组长:汪军,活动时间2013、11--2014、01,小组成员为8人,小组成员有汪军、何继忠、田学军、雷涛、赵建明、郭贵强、石银昌、刘国南。成立时间为2013年11月。出勤率100%.
二、选题理由 1
(1)因设计工艺及施工单位施工水平粗糙,致使返料器结构不合理,影响返料器正常运行。
(2)由于返料系统返料量不均匀,风量及料层难以有效控制。造成返料系统堵塞,结焦。
以上两点导致锅炉燃料燃烧不充分,返料系统运行不稳定。计划以现有的条件技改此项目,其目的是为了使锅炉
燃烧充分,返料畅通,提高运行效率。
选题理由 2
下面我们从设备、生产、环境三个重要因素进行简单分析。
1、设备方面:
(1)为了减少炉本体的检修和故障次数。
(2)减少锅炉启、停次数。
(3)消除清焦时对锅炉本体带来的损伤。
2、生产方面:
(1)确保燃料充分燃烧,锅炉稳定运行。
(2)实现循环流化床锅炉应有的循环燃烧本能。
(3)彻底解决返料器结焦问题。
(4)使炉膛床温稳定易控制。
3、环境方面:
(1)降低了NOx的生成和排放。
(2)减少了返料系统漏灰,有效的改善了锅炉房整体环境。
三、现状分析1
我车间自2008年运行至今,先后投运了1#燃煤锅炉和2#、3#燃气锅炉,运行状况良好,每月设备检修率和目标完好率均达到96℅,根据国家现阶段环保因素及我公司生产实际需要。我们将保持1#燃煤锅炉长期运行,2#、3#燃汽锅炉投入备用状态。但因1#燃煤锅炉燃烧不稳定,返料不畅,返料器结焦等问题导致锅炉低负压,正压燃烧,严重影响锅炉
安全经济运行。经常因此原因而被迫停炉处理,严重制约了下游生产工段及冬季采暖的合理用汽需求。
1.原煤由煤仓通过给煤设备均匀送入炉膛。
2.一次风由炉膛底部布风板供入,与炉内燃料充分混合燃烧。
3.经过4-8秒的燃烧过程,未完全燃烧的颗粒物料及高温烟气经由炉膛出口进入旋风分离器。
4.在旋风分离器内,通过惯性,离心,重力分离作用,粗颗粒物料被分离进入返料管,返料阀,回料管进入炉膛参与二次燃烧。
5.高温烟气及飞灰由旋风分离器出口通过对流管,省煤器,进入尾部烟道,通过除尘设备,由引风机吸力排出。
四、设定目标:
1.解决锅炉返料系统堵塞,使炉内燃烧充分,达到高负荷运行。减少或停运燃气锅炉,为公司节约煤气及核算成本,
为生产单位提供用气保障。
2.提高设备利用率,达到能应急、能备用、能稳定运行的良好使用状态。
五、要因分析:
从人、机、料、法、环五个方面对造成故障的原因进行分析: 人:人的原因主要在于操作人员的熟练程度不够,或长期没有执行操作规程所制定的定期工作,是造成故障的原因之一。
机:设备设计不合理,施工单位施工粗糙,是造成设备故障的原因之二。
料:燃料燃烧不充分,返料流通不畅。降低锅炉使用寿命。是造成故障的原因之三。
法:一、二次风机配风量调节不够准确,炉膛底料薄厚掌握不够。是造成故障原因之四。
环:燃烧不充分造成除尘器布袋磨损严重,导致大量颗粒的灰分外排,造成环境污染。
六、要因确定:
要因:
1、设备设计不合理,施工单位人员施工粗糙,返料系统存在结构缺陷。
2、燃料燃烧不充分,返料流通不畅,循环物料在返料系统内大量堆积。