如何提高选矿回收率

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如何提高选矿回收率

郑州市华昌机械制造有限公司

选矿回收率是选矿厂重要的生产技术指标,是度量选矿技术水平的标准尺度。提高选矿回收率是增加产量,降低成本,提高经济效益的主要途径。

《提高选矿回收率研究》项目是省有色系统重点科研项目,是钼业公司重点技术攻关课题。该项目受到省科委、有色公司的重视和支持,工商行提供科技贷款。根据项目总体安排,利用科技贷款,提高选矿回收率研究的重点是研究应用大型“高效”节能浮选设备,在第一钼硫浮选系列(日处理能力5000吨)形成新型浮选设备系列,试验观察工业生产使用效果,并为第二、三浮选系列继续推广使用积累经验,同时也为∮3.6×6米球磨机浮选作业配组创造条件。

选矿厂规模年处理矿量495万吨,日平均处理矿量15000吨,年产钼精矿9000吨,硫精矿24万吨,为我国目前最大的钼选厂。

设计采用的浮选设备大都为60年代初生产的产品,钼、硫、浮选作业共使用XJK型机械搅拌式浮选机426台,总装机容量4768Kw,该机型浮选效率低,耗能高,属于逐步淘汰的设备。

经过多年的运转磨损,设备性能已明显下降,状况很差,维修频繁,跑冒滴漏时有发生,影响设备运转率、选矿回收率的提高,经济损失严重,因此研究应用新型浮选设备是急待解决的紧迫问题。

通过对各种浮选设备性能分析、比较,总结了国内外使用新型浮选机的经验,结合选矿厂生产工艺流程特点和具体的现状条件,采用新研制的XCF、KYF-24立方米充气搅拌式浮选机,代替XJK-5.8立方米机械搅拌式浮选机,在第一钼、硫、浮选系列实验,经四个月生产实验表明:设备选型准确,工艺配置紧凑,生产流程合理,操作平稳,技术指标提高,节电、节能、节油药效果明显。

应用如此大容量的浮选设备,采取作业回路自吸,实现特大型浮选机水平布置,这在国内属首创。

二、第一钼、硫浮选系列设计原状及选矿回收率偏低原因分析

(一)设计原状

选矿厂安装9台∮3600×4000毫米球磨机,与原配组的9组平行的钼、硫浮选系统,每三组为一个浮选系列配以精选设备构成独立的生产作业线,共为三条平行生产作业线。这次采用的大型充气式浮选机代替第一钼、硫浮选系列的全部机械搅拌式浮选机。原设备配置如图1。

(二)选矿回收率偏低原因分析

选矿厂处理的原矿,矿物组成比较简单,有用矿物结晶构造完整,辉钼矿嵌布粒度较粗,且与脉石矿物可浮性差别较大,是易选矿物。

经过多年的生产实践,对工艺流程不断研究、改进完善,选矿回收率历年在逐步提高,目前理论回收率已达到87.5~88.5%,实际回收率在84.5~85.5%之间。但与国外同类选矿厂相比仍还有差距,理论回收率低2~3%,实际回收率低4~5%。

通过长时间的考查对比分析,回收率低下的原因,主要是浮选设备因素影响所占比例较大。提高选矿回收率靠浮选设备,设备效率低,作用效果差对回收率影响大,设备运转率低,开停频繁对回收率影响更大,设备运转率在某种程度上制约着选矿回收率,特别是影响实际回收率。

与国外比较,选厂使用的60年代初生产的访苏“A”型浮选机与美国克来麦科斯选厂使用的“OK”浮选机相比,浮选效率相差太远,浮选机的单位容积充气量不及国外的三分之二。因此浮选效果是比较差的。

选厂由于各种因素影响,投产以来设备运转率一直徘徊在较低水平,其中浮选设备故障,检修频繁,约影响5~6个百分点。由于设备运转率低,开开停停,放矿损失比较严重,经估测实际回收率大约损失2%左右。

综合以上分析,挖掘浮选设备潜力,浮选机换型是提高选矿回收率的首要任务。

三、浮选机的选型研究及设备配置的研究、设计

历时一年半时间,完成了浮选机的选型研究;机型单机容量的考查、研究;浮选机与球磨机配组方式的方案比较与工业设计;主机水平配置方式及可行性的研究,浮选机刮泡形式的调研;浮选设备另部件耐磨性能开发研究;工艺流程的讨论确定;辅助设施的选择确定,主机清水试验等各项研究、设计、试验任务。

由于时间紧迫,任务繁重,关系到选厂停产安装设备等重大问题,钼业公司领导很重视,由一名主要领导亲自挂帅指挥,十几名工程技术人员参加研究工作。技术人员曾先后五次赴外地考察调研,数十次向北京研究、设计等单位有关专家咨询,经过对各方案优缺点分析比较,严格论证和认真核算,最后确定了实施方案。

(一)浮选机的选型

目前,浮选机类型很多,国外使用较多的有美国的丹佛D-R,维姆科(WEMCO)、道尔-阿时维(DORR-OLIVER),芬兰奥托昆普公司生产的OK浮选机,挪威的艾克(AKER)。

国内使用较好的有CHF-X、KYF(XCF)、JJF、BS-K等。每种浮选机都有其性能特点和适应范围。因此,浮选机选型是关键的第一步。

为此,我们广泛地收集了国内外有关浮选机的资料,向设计研究单位进行了认真的咨询,并重点考察了国内新型浮选机使用的选矿厂和制造厂家,经过分析比较,认为使用广泛、性能良好的浮选机有两类:一类是仿美国WEMCO的自吸气机械搅拌式JJF浮选机,以及与其配套使用可吸浆的SF浮选机,其特点是高叶片、低转数,带有假底、导流管、调节环,矿浆循环面积大,液面平稳,气泡弥散均匀,且耐磨损,功率低,适应性强。另一类为仿“OK”型充气搅拌式KYF系列浮选机以及与之配套使用的具有吸浆能力的XCF浮选机。

结合选矿厂工艺特点和生产条件,选择充气搅拌式浮选机有更大的优越性。

1、处理矿量大,采用大型充气式浮选机,充气量可以调节,不会因槽子大难以吸气使单位容积内气量相应变小而影响选别指标,大型自吸气机械搅拌式浮选机的吸气量难以保证。磨矿粒度比较粗,仿“OK”型充气机械搅拌浮选机能适应粗粒度矿物浮选,技术指标比较好保证,能提高选矿回收率;

2、与“A”型浮选机相比较,大型充气机械搅拌式浮选机,节电40%左右,大型自吸气机械搅拌式浮选机节电10%左右。

3、充气机械搅拌浮选机不易产生沉槽,而自吸气机械搅拌式浮选机单槽超过8立方米易于沉槽;

4、KYF型充气机械搅拌式浮选机结构合理简单,有效容积大,同样容量主轴部分重量仅为JJF型自吸气机械搅拌式浮选机的三分之一。

在仿“OK”的KYF系列与BS-K系列比较,两个系列都是充气式机械搅拌式浮选机,但前者有以下优点:

第一,KYF型与XCF型配套使用可达到水平配置,BS-K型智能阶梯配置,阶梯配置的缺点是需要较大的高差,现有厂房高度难以满足要求,且泡沫产品、中矿返回需用泵输送,管理比较复杂。

第二,KYF与BS-K同容积比较,后者重量大,造价高。

综上所述,选择KYF、XCF型浮选机更为有利。

KYF型浮选机性能特点:叶轮采用高叶片,低转数,叶片与矿浆接触面积大,叶轮的搅拌能力强,矿浆的弥散面积大有利于提高充气能力,减弱翻花程度。此外,矿浆在叶轮腔处就开始与空气接触混合矿化,缩短了矿化时间,提高了浮选速度。这种在叶轮腔处就开始浆气接触形式要比“OK”浮选机在叶轮周围接触混合矿化更好,这是因为与空气混合后的矿浆比重轻,搅拌矿浆所用的功减少了,节能电力消耗,延长了叶轮和定子的寿命。悬空式定子由放射型立板组成,支撑在槽体上,既能防止矿浆的旋转流动,并可使矿化气泡垂直上升到泡沫稳定区,结构简单,容易检修更换。“U”型槽体可保持液面的稳定,槽体上部断面不断扩大,底部呈半圆形,符合流体动力学特征,可避免粗矿粒沉槽,有效容积大,详见图2。

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