高温过热器泄漏原因分析及处理
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高温过热器泄漏原因分析及处理
发表时间:2019-09-09T11:07:15.063Z 来源:《科技新时代》2019年7期作者:马吉辉
[导读] 分析了过热器爆管泄漏的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器设备的完好运行有所裨益。
新疆华电哈密热电有限责任公司
摘要:锅炉承压部件的安全运行对整个电厂的安全至关重要。
文章结合电厂实际,分析了过热器爆管泄漏的机理、原因及实际采取的一些对策,以求对锅炉过热器设备的完好运行有所裨益。
关键词:锅炉;过热器;泄漏;原因;对策
1 前言
哈密热电公司#5#6炉多次发生高温过热器爆管,由于高温过热器泄漏造成的机组非停占哈密公司年度非停次数的95.8%,其中#6锅炉高温过热器管发生多次连续泄漏,严重影响哈密公司安全运行,因此迫切需要分析过热器爆管泄漏的机理、原因,及时采取的一些对策,从而大幅度降低非停次数。
2 设备概况
哈密公司#5#6号锅炉系由上海锅炉厂有限公司制造,型号为SG-420/13.7-M761,其基本型式为:超高压、一次中间再热、双钢架全悬吊式、Π型布置、管式空气预热器、固态排渣、四角切圆燃烧、自然循环、汽包煤粉炉。
#5#6锅炉高温过热器顺流布置,共45排,管径为Ф42,横向节距S=114mm,每排由5根套管管子组成。
向火侧(入口)管段材料为
12CrlMoVG,背火侧(出口)管段材料钢研102。
每个管圈呈W型。
#5#6锅炉于2003年12月投产发电,至2010年元月运行时间48000小时。
3 现场调查
#5锅炉连续发生两次泄漏,根据现场检查其泄漏位置及特征如下:
第一次检查:标高34.4米处高温过热器管从左向右数第18、20、21排,从前向后数第1根管子向火侧距弯头上方约1.6-1.8米处共3根管子泄漏。
第20排管子爆口裂缝长约80-90mm,宽26 mm,爆口边缘较厚,厚度约2.5-3 mm。
且爆口外表面沿裂缝长度方向有许多整齐、规则的纵向裂纹;第18、21排管子爆口裂纹长约80-90mm,宽约0.5-1 mm。
第二次检查:标高31.5米处后屏过热器管从左向右数第8排,后部管屏底部第2根管子的后弯头右下部泄漏,(管规格:¢42×6,
12Cr1MoVG钢)。
爆口裂缝长约80mm,宽40mm,爆口边缘较薄,厚度约1-1.2 mm,管内壁清洁,无积盐。
由于其泄露蒸汽冲刷造成周边从前向后数第3、4根管子弯头上方壁厚减薄,减薄面积长减薄面积约为30×20mm2,减薄处管子最小壁厚为2.6 mm,且第2根管子弯头起弧点向上约1.2-1.5米管子有明显的胀粗.最大胀粗值为46.22 mm。
3 爆管原因分析
3.1 根据对爆口外观检查,判断爆管的主要原因为:过热器管长期过热导致管子强度降低而发生爆管。
3.2 制造厂提供的#5、#6锅炉的图纸有误:在管子强度计算书图纸中标注的高温过器向火侧管段为T91材质,制造图纸实际为
12Cr1MoV材质。
3.3 由于锅炉的高、低过热器受热面面积设计较大。
自从#5、#6锅炉投运以来,为了保证锅炉各段的汽温正常,减温水必须全部投入,这就造成锅炉在投入油抢、启动磨煤机等情况时,锅炉瞬间燃烧加剧,气温升高时无法通过开大减温水流量的方法,降低蒸汽温度,运行中蒸汽温度难以控制。
3.4 锅炉设计部分参数与实际运行数据偏差太大,特别是炉膛出口烟温,设计值为:976℃.为防止前、后屏及高温过热器结渣、积灰,过热器壁温超温,运行中使用设计煤种炉膛出口烟温最大只能控制在860℃以下运行,使用小窑煤炉膛出口烟温最大只能控制在950℃以下运行。
#5、6炉三道岭煤和小窑煤参数对照:三道岭煤:负荷:108MW;减温器前左:405℃;减温器前右:402℃,排烟温度左156℃,排烟温度右157℃;炉膛温度左: 770℃,炉膛温度右781℃;高温过热器出口壁温555℃;低温过热器出口壁温403℃,给煤量:16.21t/h;16.5t/h; 15.7t/h主汽压力左:12.3Mpa,主汽压力右:12.3Mpa,一次风出口烟温左171℃,一次风出口烟温右182℃,二次风出口烟温左191℃,二次风出口烟温右183℃。
小窑煤:负荷:108MW;减温器前左:433℃,减温器前右:433℃,排烟温度左164℃,排烟温度右171℃;炉膛温度左: 876℃,炉膛温度右837℃;高温过热器出口壁温561℃;低温过热器出口壁温430℃,给煤量:23t/h,21.5 t/h,17t/h;主汽压力左:12.3Mpa,主汽压力右:12.3Mpa,一次风出口烟温左187℃,一次风出口烟温右180℃,二次风出口烟温左197℃,二次风出口烟温右195℃。
根据以上参数的对照,可以看出,当燃用小窑煤后,带相同负荷时,减温器前温度上升19℃;排烟温度上升15℃;炉膛出口温度上升113℃;给煤量上升28 t/h;一次风出口烟温120℃;二次风烟温上升90℃;高温过热器出口壁温平均升高7℃;低温过热器出口壁温平均升高30℃;锅炉设计部分参数与实际运行数据偏差太大。
5、锅炉厂提供的高温过热器金属壁温控制值定为570℃,安全裕量不足。
根据锅炉厂的高温过热器金属壁温计算书, 高温对流过热器进口使用的为12Cr1MoVG钢材,出口使用的钢材为钢102。
由于金属壁温测点安装在炉顶大罩壳内,测量的是金属外壁的温度,管子内蒸汽温度应比金属外壁的温度高至少20℃。
运行中出口壁温控制值确定为570℃,在实际运行中,不能满足蒸汽温度达到额定值540℃的要求;定为570℃则安全裕量不足,对长期安全运行不利。
4 采取的对策
4.1 过热器管因过热,所有12Cr1MoV材质管子强度已有不同程度的降低,虽经过多次抢修换管,仍不能保证所有存在问题的管段全部已更换,#5、6机组在未处理前采用降参数、降负荷的方式运行,将炉侧主汽温度控制在锅炉允许汽温的下线即535-540℃运行,严禁超越高限运行。
4.2 积极与有锅炉厂家、电科院及有关试验研究部门、兄弟单位等联系,对设备存在的设计问题逐步解决完善。
4.3 对高温过热器共45排的前侧V型的5排管圈全部更换,新更换的管子材质为T91,规格Ф42×
5.5。
4.4 严格按运行规程的规定操作,严格控制锅炉启动升温升压和停炉的降温降压速度。
运行人员加强燃烧调整,控制炉膛出口烟温在
设计范围以内,减小烟气侧的温度偏差。
发现个别管子超温要及时调整。
定期吹灰,避免因积灰积渣引起的受热不均。
4.5 在每次进行整体水压试验后或冷态启动时,过热器和垂直受热面中存有积水或凝结水,此时启动时,更应严控制启动速度,应比正常启动速度慢,防止过热器因汽塞而发生弯曲变形和局部超温。
4.6 加强锅炉防磨防爆检查工作,定期测量高温过热器管的蠕胀,对蠕胀超标的管段及时查找原因并更换,消除机组运行的安全隐患。
5 结论
通过对高温过热器管排的部分更换,彻底消除因过热而产生缺陷的管段,提高该锅炉对外发电、供热的安全性。
设备的安全性得到保证,可减少机组启停次数,节约机组启停所消耗的费用。
参考文献:
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[2]于兴国.2号燃煤锅炉高温过热器管子泄漏原因分析[J].吉林化工学院学报,2016(11):72-75.
[3]王双勇.锅炉高温过热器不锈钢弯头裂纹分析处理[J].电力系统装备,2017(10).
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