600MW机组工业水系统
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600MW机组工业水系统
施晶
一、概述
工业水的原水取自循环水出水母管,由于长江水中含有大量的泥沙、微生物等杂物,原水先经加药消毒杀菌处理(加次氯酸钠),然后由三台工业水原水泵,每台出力:282 m3/h(二用一备),打入二台工业水澄清池,每台出力:183 m3/h,进行混凝处理(加混凝剂:聚合硫酸铁),主要是除去长江水中悬浮物和胶体。工业水澄清池出水进入消防水池(容量为2000 m3 ),消防水池一直保持满水位状态,消防水池溢流进入工业水池,工业水池容量为2000 m3。工业水由三台工业水泵(一用二备),每台容量为210 m3/h,经全厂工业水管网系统送工业水用户。工业水管道大部分是地下管道,由于年久管道腐蚀破损,工业水系统泄漏量很大,2007年我厂对工业系统进行了全面改造,工业水用量明显下降。2008年上半年又对工业水大用户:1、2号炉炉底水力出灰系统和磨煤机石子煤水力冲洗系统进行了改造,现在工业水用量大幅下降,工业水泵因此而由原来的二用一备调整为现在的一用二备。
二、系统流程
工业水系统比较简单,三台并列运行的工业水泵在出口母管上设有一个压力调整门(基地式气控门)和手动工业水泵出口再循环门,用于工业水系统压力调整。在工业水泵A出口管道上有一路消防水系统来的消防水,由工消母管连通门连接,一方面在工业水故障中断时,可开启工消连通门,用消防水为工业水系统用户服务;另一方面在消防水故障中断时,通过工消母管连通门工业水也可为消防水系统用户服务;实现了工业水与消防水的互为备用。#1、#2号炉锅炉排水坑工业水冷却水分别设有基地式自动温控调整门(WS012),以控制锅炉排水坑排水温度符合排放要求。系统中其它工业水用户的压力、温度控制均为手动控制。在控制室有“工业水压力低”、“工业水池水位低”光字牌及CRT报警。
三、工业水主要用户
工业水的用途很广,可作为冷却、润滑、清洗、喷淋等使用。
1、循泵轴承密封水,循泵电动机及轴承冷却水。
2、循泵旋转滤网冲洗水泵冷却水。
3、重油冷却器冷却水。
4、汽机房工业水水冲洗。
5、1、2号炉炉底工业水冲洗。
6、1、2号炉炉坑泵冷却水。
7、1、2号炉锅炉排水坑冷却水。
8、1、2号炉电除尘工业水冲洗。
9、化学楼工业水用水。
10、煤场工业水用水。
11、危险品仓库工业水用水。
12、废水楼工业水用水。
13、输煤系统转运塔工业水冲洗。
14、干灰库水冲洗。
为响应国家“节能减排”号召,我厂针对工业水系统用户有关系统设备进行了改造,到目前为止经改造已不用的工业水用户有:
1、1、2号炉炉底水力出灰用水。
2、1、2号炉石子煤水力冲洗。
3、高压冲灰水泵密封水。
4、灰浆泵密封水。
5、冲灰水泵房消防水。
6、1、2号炉炉底消防水。
7、渣水闭式循环系统(脱水仓)用水。
8、检修楼用工业水。
9、车库用工业水。
10、制氢站用工业水。
11、化学加药间用工业水。
12、1、2号炉省煤器水力冲洗。
13、1、2号炉空预器水力冲洗。
工业水最大用户为渣水闭式循环系统(脱水仓),其次是1、2号机组。机组用工业水主要用于锅炉的炉底水力出渣、炉底水封和冲洗,少部分用于石子煤水封补水和观察窗冲洗等,这部分水使用后进入渣水闭式循环系统。汽机房、锅炉房及其他工业水用户用于清洁冲洗。灰浆泵房、循泵房和化学用水主要用于机械密封和冷却,煤场用水主要为间断用水,用于转运塔喷淋、转运塔水冲洗、斗轮机空调冷却及堆取料机采煤时的除尘喷淋。随着两台机组干排渣系统的先后投入运行,渣水闭式循环系统已停运,石子煤水力冲洗改为石子煤小车人工清理。工业水用量大大减少,只是出渣时用少量加湿用水和偶而的打焦用水以及少量的清洁用水。如今工业水的用水大户用仅是循泵房、煤场、化学楼。
四、干排渣改造后工业水用水情况
我厂两台机组的锅炉干排渣更改项目投运以来,工业水节水效果明显,为了进一步的科学用水,2008年7月运行化学专业对工业水的用量进行了分析。
从上面的系统流程我们知道工业水水池和消防水水池是相连的,因为工业水和消防水两个系统中都没有总的流量表来分别计量,为此只能将工
业水系统和消防水系统两个系统合并考虑。因此,这里指的“工业水量”是工业水和消防水两个系统的用水量之和。
2008年初干排渣改造前,工业水用量基本稳定在350t/h~400t/h这个区间内,随着两台机组锅炉干排渣系统的先后投入运行,如今工业水量基本稳定在110t/h左右。
根据2006年10月华东电力试验研究院测定的数据显示,消防水系统的泄漏量为39.8吨/小时。经过将近两年的时间,现阶段的泄漏量只会更大。所以,现在110t/h里,至少有一半是消防水系统泄漏消耗的。
我厂两台机组锅炉干排渣更改项目投运以来,每天可节约工业水将近6200吨,每年可节水2263000吨,以电厂通常的制水成本1.50元/m3计算,一年将节约制水成本支出将近340万元。若消防水系统改造完成,以50吨/小时的泄漏量计算,每天可节水1200吨,一年可节水438000吨,同样以电厂通常的制水成本1.50元/m3计算,一年将节约制水成本支出约66万元。
另外,由于工业水用量大幅下降,现在三台工业水原水泵已不再运行,工业水原水由循环水静压进入工业水澄清池。工业水泵也由原来的两台运行改为单泵运行。对厂用电率下降作出了贡献。
五、、工业水系统的运行
1、循泵启动前工业水系统应投运正常。
2、按系统检查卡检查操作完毕,确认工业水池水位>60%(2.0m),工业水泵电动机轴承油位正常、油质良好,工业水泵出口门、再循环隔绝门开足,再循环调整门控制投入自动,压力设定0.9~1MPa左右。
3、启动工业水泵,检查其电流、振动、声音、轴承温度、冷却油油质等