#2炉引风机动叶漏油事件分析

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#2炉引风机动叶油管漏油事件分析
一、事件经过:
#2机组于2017年6月1日19点21分并网成功,19:35分机组负荷升至48MW,运行人员发现#2炉引风机动叶无法调整,机组加不上负荷。

通知维护单位锅炉专业值班人员XXX、XXX和热工值班人员XXX到现场处理,现场查看执行器机械反馈位置刻度在28处,经过运行人员许可,热工人员就地操作动叶执行器开关方向动作正常,引风机电机电流无变化。

检修部热工专业班长XX、锅炉专业点检XXX 赶到现场后与#2炉运行值班员联系,维护人员配合,在动叶可调整范围内做活动试验,经过反复验证,动叶执行机构在指令为20-28之间调整时,机械反馈指示随执行器指令变化,动作正常,超过28时,机械指示不再变化,引风机电流也没有任何变化,观察引风机油站工作油压为3.4MPa,油压无异常,初步分析故障原因有三种:1、动叶执行机构卡涩,2、动叶伺服阀故障,3、执行器连杆脱落;无论是哪种原因,都需要引风机停运后打开人孔才能进入内部进行检查,随即将情况汇报检修部领导。

6月2日0:45分,就地发现引风机动叶处漏油量增大,油站工作油压降至2.8MPa,确认油管接头异常。

0:51分,运行停止#2炉引风机运行,1:31分,#2机组解列。

3:50分,运行许可#2炉引风机动叶挡板油管漏油处理事故抢修单,打开人孔检查发现导叶工作油油管接头脱落,为保证设备安全可靠性,同时办理#1炉引风机液压连杆检查工作票,拆除液压油管对#2炉引风机动叶油管进行更换。

4:30分,油管更换完毕,押回事故抢修单启动B油泵对
设备进行试运,无泄漏现象;5:35分,#2炉引风机导叶开关试验正常,具备投运条件;6:05分,#2炉点火,机组热态启动;10:10分,#2机组并网。

二、原因分析:
1、设备设计存在隐患,需要优化处理。

#1、#2炉引风机改造后投入运行期间动叶油管即存在渗油现象,#2炉引风机动叶渗油比#1炉引风机动叶渗油情况严重,4月15日至4月30日2号机组D修期间,检修部安排我项目部对#2炉引风机出口动叶油管渗漏情况进行检查消缺,检查发现油管接头松动,对接头做紧固处理,工作结束后联系运行启动油泵,检查油管无渗漏现象。

5月20日,锅炉维护、检修部点检、运行三方共同对#2炉引风机动叶进行了传动试验,油系统及开度正常。

机组启动过程中烟道内温度逐渐升高,油管连接方式为胀接,胀接头在高温的作用下受热膨胀,固定螺母会产生松动,加之风机振动较大,胀接固定螺母会越来越松,造成泄漏事件的发生,暴露出设备性能不可靠,设计时未考虑到环境温度、振动等因素对硬连接的液压油管理产生的物理影响,存在安全隐患。

三、防范措施:
制订方案,选择时机对#1、#2炉引风机动叶工作油、润滑油油管进行改造,油管进入风机本体前使用不锈钢油管,进入风机内部采用高强度液压油管进行连接,不受环境温度、振动因素的影响,避免类似事件的发生。

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