凝汽器化学补水改造分析
火力发电厂凝补水系统优化设计浅析
火力发电厂凝补水系统优化设计浅析摘要:随着近些年社会的不断发展,对于电力资源的需求不断提高,这也间接提高了火力发电厂的生产压力。
凝补水系统属于维持发电厂正常运行的基础,从大兴火力发电厂运行、生产管理以及机组调试等工作角度出发,对发电厂的凝补水系统进行适当优化可以更好的保障整个系统的运行效益,从而提高发电效益。
对此,为了持续推动火力发电厂长远发展,本文简要分析火力发电厂凝补水系统优化设计,希望可以为相关工作者提供一定帮助。
关键词:火力发电厂;凝补水;系统设计;优化设计0.引言在火力发电厂当中,热力循环会形成一定流量的汽水损失表现,此时为了保障整个系统的正常运行,有必要根据凝结水提供一定的补偿,从而保障锅炉的给水质量。
补偿水源一般是以化学除盐水为主,借助凝结水系统实现补水操作,其中基础作用便是将除盐水补充到凝汽器当中,涉及到化水除盐水泵出口和凝汽器之间的管道和设备、凝补水系统属于凝结水系统的子系统,同时也是保障补水效益的关键,具备显著的优化价值和空间。
对此,探讨火力发电厂凝补水系统优化设计具备显著实际意义。
1.系统简介本次研究以某大型火力发电厂为例,该发电厂中应用2台600MW与2台1000MW的燃煤机组。
该项目中锅炉补给水系统设计3台除盐水箱,其中每一台除盐水箱容量为3000m3,总共设计4台水泵。
两台600MW的机组应用2台水泵,标准扬程32m,流量为90m3/h。
两台1000MW的机组应用2台水泵,标准扬程32m,流量为120m3/h。
600MW机组设计相应的凝补水箱,容量以300m3为标准。
1000MW机组应用的水箱为500m3。
2.设计要点在制作出合格的除盐水并储存在水箱之后,机组在正常情况下可以将水借助凝补水系统实现供应,在凝补水箱的点位下降之后主控操作者可以通知化学运行人员及时启动水泵实现进水,水位提升之后关闭水泵。
整个凝补水系统的功能要求如下:1、机组建设在调试以及大修之后启动宁补水泵,并以闭式循环冷却水的方式进水,满足冷凝水的用水需求[1];2、凝结水泵在启动之前宁补水泵需要向凝结水系统进行注水,启动之后及时停止该路密封水,凝结水泵的密封水可以通过水泵自带实现;3、机子在启动之前以及上水过程中启动泵水实现向凝汽器的进水;4、机组运行同时宁补水泵可以负责向凝汽器补水处理,可以有效的补偿损失的机组汽水,同时也可以停止水泵应用凝汽器的真空实现除盐水的吸入。
火电厂补水系统改造技术的若干思考
火电厂补水系统改造技术的若干思考置l翟匝菌火电厂补水系统改造技术白勺若干思考摘要:等效焓降法是近几年来发展起来的一门热工理论,是电力部推广的重点节能措施,作为一种新的热力系统计算分析方法,在热力系统局部变化定量分析中它简捷,方便,准确.是热力系统优化,节能改造的理论依据,对挖掘节能潜力,搞好节能技术改造有着着重意义.汽轮发电机组进行热力系统分析,依据分析的结果,在冷凝器中增设一套装置,把化学补水打八凝汽器中,使排出的气体迅速冷却,从而提高真空和发电厂的回热经济性,同时降低给水中的含量和排汽温度暨,火电厂化学补水系统和节能改造技术.关键词:火力;补水;节能;改造随着市场经济的发展的需要,我国电力行业一日千里,市场竞争日趋激烈,因此各行各业都从自身挖掘潜力,进行多方面节能改造,以便增强市场竞争能力,余热回收利用装置是我公司开发的一种新型节能设备,它广泛应用与除氧器排汽,连定排排汽回收余热之用,我们公司将以高质量的产品,诚实的信誉,及时的服务与广大用户合作,为电力,化工等行业的技术革新作出最大的贡献.等效焓降法是近几年来发展起来的一门热工理论,是电力部推广的重点措施.作为一种新的热力系统计算分析方法,在热力系统局部变化的定量分析中它简捷,方便.准确.是热力系统优化,节能改造的理论依据,对挖掘节能潜力,搞好节能技术改造有着重要意义.为此,在推广焓降法的同时,我们对部份电厂的代表性的汽轮发电机组进行了热力系统分析,依据分析的结果,制定了的关方案,推出了”火力发电厂化学补水方式和系统的节能改进”技术,并配套生产出产品供应用户使用.一,工作原理机组循环冷却水系统采用双曲线自然通风冷却塔,循环冷却水主要用于凝汽器冷却用水,工业冷却用水.工业冷却水全部闭式循环,冷却后排入循环水出口母管进入冷却塔重复利用.循环冷却水处理原设计为三聚膦酸钠+硫酸处理,加液氯杀生,pH控制为7.2~7.8,膦(PO)含量(3~5)×10.后因水处理技术的发展及实际运行的需要,改用有机膦进行水质稳定处理,浓缩倍率略有提高,pH值控制在< 9,膦含量控制在2mg/1左右,杀生方式改为投加次氯酸钠,季胺盐,戊二醛等氧化性和还原性杀生剂,每月定期投加一次.冷却塔排污水主要用于冲灰水,有少量溢流排污水通过下水道直排涪江.灰渣水系统用水原设计为循环冷却水系统排污水,后增建灰水闭式循环回收系统,三灰场回水也用于冲灰.除灰渣水经高压冲渣水泵和低压除灰水泵升压后用于除灰,除渣,194文O白锋(广东火电工程总公司调试所广州) 灰浆通过串联排浆泵输送至灰场,灰浆泵流量可通过液耦调节.冲灰水灰水比设计为1:4.75.由于原设计空气斜槽集灰+水力混合器制浆一直不能正常运行,在机组投产后不久即改为国内广泛使用的箱式冲灰器,解决了除灰系统的安全运行问题,但用水量随之增加,使目前的灰浆水灰比达到6.1~8.5左右,高于原设计值.在实际运行中,由于切换井回流挡板高度不够,造成回水量偏小;锅炉补水处理系统为一级除盐加混床系统.改造后的补水系统及装置是通过在凝汽器内增设一套专利装置(专利号:92230052.6),采用接触换热方式冷却排汽.当化学补水打入凝汽器喉部后,经过雾化,强化了排汽的冷却效果.这样既回收了部分冷源损失,又提高了真空.化学补水再由凝汽器流经低压加热器,改善了机组的回热效果,提高了火电厂的热经济性.二.改进后的补水系统及其装置的特点(一)在冷凝器内增设一套专利装置,采用接触换热方式冷却排汽,使排汽得到迅速冷却,从而提高了真空;(二)化学补水由冷凝器流经低压加热器,改善了机组的回热效果,提高了火电厂的热经济性;(三)对母管制补水系统的火电厂,可提供补水在各机组问的最佳分配方案;(四)投资少,见效快,改装简单方便;(五)经济效益显着,尤其对补水量大的热电厂,效果更为明显;(六)本装置利用真空除氧原理解决了补充水在冷凝器内的除氧问题.借助补水系统的改造,还可消除因除氧器除氧能力不足导致的给水含氧量超标现象,从而减轻了设备腐蚀.(七)本装置安装方便,运行过程中无需维护.三,经济效益分析(一)合理利用排气余热火电厂生产过程总是存在着数量不等,无法控制的热损失.在这些损失中,以冷源损失为最大.火电厂原传统的补水方式,是让补水先进入低压除氧器,再经中继水泵打入高压除氧器而汇入热力系统, 这种方式有明显弊端,首先是经济性差,同时也存在溶解氧超标的问题.改进后的补水系统及装置,是将温度低的补水以雾化的方式直接喷入凝汽器喉部,使其大量吸收汽轮机喉部乏汽余热,能够起到冷却排气的作用.(二)回热系统经济性提高电厂锅炉,汽轮机,电气,热控,水处理等热电行业技术免费交流平台传统的补水方式主要是利用高压除氧器的抽汽来加热补充水.而补水方式改为从凝汽器进入,首先在凝汽器中加热升温,然后流经轴封加热器,抽气器,再经一级或多级低压加热器后到达高压除氧器.在这一过程中,补水充分吸收了一定量的低品位热能,节约了高品位热能.一方面增加了高品位蒸汽在汽轮机中的做功,另一方面减少了汽轮机的冷源损失.(三)补水温度与排汽温度温差越大,节能效果越明显四,补水系统改造方案和有关参数的为了获取更好的经济效益,在制定改造方案时,应注意以下事项:(一)补水系统实施方案的选择.要根据现场系统特点,选定系统补水的来源,是单元补水,还是从母管中补水等,然后决定补入凝汽器喉部的位置和空间尺寸.补水量的确定.补水凝汽器的水量受到以下主要因数的制约,即受到凝结水泵,主抽汽器,轴封冷却器,低压加热器通流能力的限制,补入凝汽器的水量过大时,凝结水泵不能及时将凝汽器中的水抽走,将会导致满水,影响机组安全运行. 因此,补水凝汽器中的水量不能超过凝结水泵出力与凝结水量的差值.解决上述问题,也可投一台小型凝结水泵.(二)主抽汽器.轴封冷却器均有一额定的通流量,其除氧能力是确定的,若补水量过大,它将无法将补充水中的含氧量降到要求值以下,造成凝结水含氧量超标,从而腐蚀凝结水管道.再者,在运动中,补水量还应与机组所接带的负荷匹(三)补水系统改进的措施和有关方式的介绍:1,只要将补水补入凝汽器,就可得到较好的回热效益.2,为了达到在凝汽器内能良好吸收排汽热量以改善汽轮机真空的目的,补充水进入凝汽器的方式与位置需满足热力除氧要求,那么水的补入方式很关键.我们通过取证,分析,确定了水的补入状态应雾化从喉部补入,最好能形成一个”雾化带”.通过选择,我们自行设计制造出一种”机械雾化喷咀”.使用此喷咀强化了补充水与排汽间的换热,使补充水易达到饱和,为气体从水滴中流出扩散出来,创造了条件,同时,又防止出现补水沿着凝汽器内壁流动的现象.综上所述,要根据凝汽器喉部的尺寸,确定凝汽器内”补水装置”的管道布置方式和位置,然后再确定喷咀的最佳位置.以上两项确定后,再将喷咀的喷射角定成一个常数.同时要考虑喷咀防止松动及”补水装置”在凝汽器内支承.。
660MW超临界机组凝汽器补水雾化改造
29补 水管路 引人凝 汽器 喉部 的 ( 图 1 。} 机 1 见 ) } l 组是 双背 压凝 汽 器 , 补水 仅 进 人其 中 的一 个 凝 汽
器 , 在 2 9管 上打 了很 多 小 孔 。水 进 入凝 汽器 并 1 后 , 2 9管上是 以水 柱 的形状 喷出 的 , 在 1 几乎 没 有 实 现雾化 。因为 除盐水 温度低 , 含空 气量 大 , 以 所
e o o ft e t ema o r g n r t n u i . I i at l ,i i ea o ae a h e i i g c n my o h h r l p we e e ai n t o s n t s r c e t s l b r td t tt e r man n h i h
长 期 以 来 致 使 主 凝 结 水 过 冷 度 偏 大 , 氧 量 超 溶 标 J直接 造成 的结 果 是进 入 低 加 入 口的凝 结 水 ,
右侧抽冷却管。总冷却面积:9 0 冷却水设 3 0 , 0 m
计水温 :O , 2 ℃ 冷却水平 均最高水温 :O 3℃( 3. 夏
季 1%) 冷却水最高水温:3℃ , 0 , 3 循环倍率 : , 6 0 冷却水量 : 1/ 。 6 8 h 96 t
凝汽器补水方式改造的经济性分析
Ke y w o r d s : s t r a i ht g c o n d e n s i n g c o n d i t i o n ; e c o n o mi c ; m a k i n g u p wa t e r mo d e l
中图分类号 :T K1 7 文献标 志码 :A 文章编号 :1 0 0 5 -7 6 7 6( 2 0 1 3 )0 1 —0 0 5 2 ~0 3
Ec o n o mi c An a l y s i s o f Re c o n s t r u c t i o n o f Co n d e n s e r
表1机组纯凝运行工况下相关参数数据2相关计算数据见表23补水方式变化引起新蒸汽等效热降增加等效焓降ahaka8的1一丁川r005680584x023一262931404x016402426293x021268024024x023kjkg12163kjkg36539234415kjkg102124万方数据54能源研究与管理20131研究与探讨表2相关计算数据放热量kjkg1等效焓降kjkg1抽汽效率抽汽q7h广矗921138抽汽q6血广五1产730抽汽q56x叼71530一级低压加热器叼h7q72016二级低压加热器田6h6q6o2th5h广l驴h6一r5x叼6638t75hsq5023kjkg装置效率相对提高8jhh功x100121602124121631000119
引言
新疆 八钢 能源 中心热 电分 厂建有 2台 2 5 MW 抽 凝 式发 电汽轮 机 组 ,机 组 型号 为 C 2 5 -4 . 9 / 0 . 9 8 ,为 武 汉 汽 轮 机 厂 制 造 ;锅 炉 型 号 为 D G1 3 0 / 5 _ 3 —1 3 ,
300MW机组凝汽器补水方式优化
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新疆电力技术
2011 年第 2 期 总第 109 期
由于未经雾化处理,补水喷射距离远,补水不能与 排汽达到很好的混合换热效果,影响凝汽器真空的 提高,造成凝结水含氧量偏高、过冷度偏大,补水 进入凝汽器的优越性降低。
2 优化方案 玛电7、8号机组凝汽器接颈内部上方内侧设置
水幕喷淋保护装置,当机组启动时各类排汽及旁路 蒸汽经减温减压装置进入凝汽器,自动投入凝汽器 水幕喷淋保护装置喷水形成水幕降温保护低压缸。 凝汽器水幕喷淋保护装置共有24只1/ 4″P32A150S 型雾化喷嘴,工作水源来自机组凝结水母管,压力 3~4MPa,设计流量30t / h;经厂家设计部门核算凝 汽 器 水 幕喷 淋 保护 装 置 在工 作 水 源压 力 0. 3 ~ 0. 4MPa 时 , 流 量 可 达 20t / h 且 雾 化 效 果 良 好 。 N300—16. 67/ 537/ 537型汽轮机设计补水率为2%, 锅炉额定蒸发量1025t / h, 正常运行时机组补水率 不大于蒸发量的1. 5%,凝汽器化学补水使用水幕喷 淋保护装置进行补水能够满足机组正常运行要求, 考虑到机组启停时、异常状态下补水量有可能超出 水幕保护喷淋装置补水要求,保留原凝汽器补水系 统在补水受限工况下使用。水幕保护系统与凝汽器 补水系统连接处设置止回阀,便于水幕保护系统投 入时与凝汽器补水工况切换;凝汽器补水优化系统 变更情况见图1。
3 结束语 尽管供热机组存在各种问题且经济性计算较
纯凝机组复杂,但是在实践中我们已经基本上掌 握了供热机组的性能和运行规律,且逐步找到了 解决各类问题的办法。在保证机组安全运行的情 况下,如何对全厂热、电负荷进行联合优化调度, 提高机组的热电比,提高机组的热经济性是我们 应进一步努力地方向。
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究作者:邢满江张辉葛晓红付庆军马宏民来源:《科技资讯》2020年第03期摘 ;要:超临界供热机组将凝汽器的正常运行化学补水通过喷嘴雾化处理后以一定角度补入凝汽器中可以有效提高机组热经济性。
通过这种技术可以有效提高补水换热效率,提高机组真空,大幅度降低凝结水过冷度,从而有效降低凝结水中溶氧量进一步提高低压回热系统热经济性,优化超临界机组运行经济性指标,最终达到降低机组发电煤耗目的。
关键词:凝汽器 ;补水雾化 ;喷嘴 ;流场数值模型中图分类号:TK264.1 ; 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2020)01(c)-0058-03Abstract: The supercritical heating unit can effectively improve the thermal economy of the unit by feeding chemical water into the condenser at a certain Angle after atomizing the normal operation of the condenser through the nozzle.Through this technology, the efficiency of water replenishment and heat exchange can be effectively improved, the vacuum of the unit can be improved, the degree of supercooling of condensate can be greatly reduced, the dissolved oxygen in the condensate can be effectively reduced, the thermal economy of the low-pressure regenerative system can be further improved, the economic index of the operation of the supercritical unit can be optimized, and finally the coal consumption of the unit can be reduced.Key Words: Condenser; Replenishment atomization; Nozzle; Numerical model of flow field通过计算和经验分析可以得出凝汽器运行压力、凝结水过冷度与机组热经济性比例关系一般如下:凝汽器的压力升高1kPa会使汽轮机的汽耗量增加1.5%~2.5%。
600 MW超临界凝汽式机组补水系统设计的问题分析
600 MW超临界凝汽式机组补水系统设计的问题分析摘要:在热力系统中,非常重要的一个组成部分是火电机组的补水系统,它的质量将会对机组运行的安全性和经济性产生直接的影响,因此在进行补水系统的设计时就需要足够的重视。
随着时代的进步和社会经济的发展,我国补水系统的设计水平越来越高,但是在实际设计过程中,还会出现诸多问题,需要引起重视。
文章简要分析了600 MW超临界凝汽式机组补水系统设计,希望可以提供一些有价值的参考意见。
关键词:超临界;凝汽式机组、补水系统通过补水系统的设置,可以在热力系统重新补回那些在热力循环过程中损失的工质,这样可以连续的进行工质循环,保证机组运行的安全性和稳定性。
为了满足机组在不同情况下对工质的需求,超临界凝汽式机组补水系统主要包括两个方面,分别是正常补水系统和启动补水系统。
如今已经开始广泛的应用超临界机组,那么,在设计过程中,就不能够采用传统的设计规范和说明,这样不同的工程,就会采取差异化的设计原则,影响到补水系统功能的发挥。
1 补水工艺系统设计一是要合理确定补水量。
在补水系统中,非常重要的一项设计参数就是补水量,依据补水量,才可以更好的选择补水泵型号,确定系统管路的规格。
本文以某600 MW超临界凝汽式机组为例,它将扩容器式启动系统作为了直流锅炉启动系统。
启动补水指的是在机组启动阶段通过将补水系统启动下来,补入到热力系统,在确定它的流量时,需要将锅炉冲洗流量的要求充分纳入考虑范围。
因为将直流锅炉应用到600 MW超临界锅炉中,它的排污系统没有专门的,因此要求十分高质量的水,这样才不会腐蚀到受热面的内部。
二是要合理选择补水引入点。
在热力系统中引入补水时,可以合理调节水量,充分依据系统工质的损失量来进行。
在热力系统中,主要在凝汽器以及除氧器中可以有效的调节水量,通常情况下,会将补水引入点设置在凝汽器上。
通过研究发现,引入点会造成一定的不可逆损失,那么损失量的大小,就决定着补水热经济性。
火电机组凝汽器化学补水雾化分析
图 1
后
[ 芒异 .
锺捌
前
图2
一
凝结水过冷时, 凝结水本身的热量额外地被冷却水带走一部分 , 这 使凝结水 回热加 热时 , 地多消耗 一些 汽轮机抽 汽 , 额外 使得机 组煤耗 增 加, 降低了电厂的热经济性 。理论上讲, 汽轮机排汽是在饱和状态下凝 结的, 其凝结水的温度应等于排汽压力下的饱和温度。 但是实际上由于 凝汽器构造和运行中的汽阻等因素,而使凝结水的温度总是低于排汽 温度 。 通过 雾化装置凝结 同量的排 气减少循环 水带走的热量 , 了传 减少 热端差 , 增加了排汽传给补水的热量, 因雾化装置的存在使得凝结水 中 不凝结气体大量析出被真空泵抽走, 凝结水可以再蒸气分压下凝结, 有 效降低凝结水过冷度 , 使得机组热经济 l 生显著提高。 2 . 2装置 对凝结水溶氧 量的影 响 凝结 水过冷 度过大 , 凝结水 中的含氧 量增加 , 设备腐 蚀 , 会使 加快 利安 全运行 。过 冷度 的存 在是 造成热井 中凝结水 溶氧存 在的必要 条件 之一 , 因素与负荷 密切相关 。相关 资料表 明 , 这个 1 ℃的过 冷度会造 成凝 结水溶氧量增加 10 0 , 补水雾化后 , 凝结水过冷度明显降低可以使 补水中含的空气离析溢出而被真空泵抽走, 也就是降低凝结水含氧量 , 对提高低加传热效果 、 减缓低加氧化腐蚀速度有利目雾化装置的补水以 。
摘 要 : 于 大型 火 电机 组 而 言 , 学补 水 已经补 入 凝 汽 器 , 除 盐水 通过 补 水 管 上 的很 多小孔 以水 柱 的形 状 喷 出 , 于没 有 实 对 化 其 由 现雾化 , 造成凝 结水溶氧波动 大超标及热经济性降低 。凝汽器化学补水雾化可以有效利用排汽余热加热化学补水, 改善凝汽器真 空, 降低凝结水的过冷度和含氧量, 具有显著的节能效果。 关键 词 : 汽 器 ; 水 雾化 ; 凝 补 经济 性
330MW热电联产机组凝汽器补水系统改造
2016年第2期1设备概况华电漯河发电有限公司一期2×330MW热电联产机组采用的是上海汽轮机厂制造的C330-16.7/0.379/537/537型、亚临界、反动式、单轴、一次中间再热、双缸双排汽、抽汽、凝汽式汽轮机,配套使用1120t/h亚临界压力一次中间再热控制循环汽包炉。
两台机组分别于2009年12月23日和2010年5月29日投产发电,设计具有260t/h的工业抽汽能力。
每台机组工业供汽的汽源取自再热蒸汽冷段(以下简称冷再)一路和再热蒸汽热段(以下简称热再)一路,两台机组总共有四路工业供汽汽源。
凝汽器补水方式改造前只有化学低压除盐水一路,存在补水量无法满足凝汽器水位要求和单一补水系统抗风险系数低的问题,给企业安全生产带来重大隐患。
为消除隐患,需要根据改造前运行分析制定改造方案,并参照投运效果调整至最佳运行方式,进而满足各种工况下的凝汽器补水要求。
2优化前运行分析2.1机组负荷和工业供汽概况双机运行和单机运行的总负荷日常波动小;#1机组有冷再至工业供汽和热再至工业供汽共两路,#2机组有冷再至工业供汽和热再至工业供汽共两路,四路供汽经汇总到母管后供给用户。
工业供汽系统图如图1。
机组正常工况为双机四路供汽,特殊工况为双机三路供汽或单机两路供汽,日常总供汽量约为80 ̄210t/h。
图1工业供汽系统图2.2凝汽器补水系统概况化学有三台低压除盐水泵和两台高压除盐水泵,#3低压除盐水泵是变频泵,#1、#2低压除盐水泵是工频泵,#1、#2高压除盐水泵是工频泵。
设备规范见表1。
表1化学补水设备规范高压除盐水泵可通过生水加热器给除氧器上水,因设计原因平时不使用,所以改造前只有低压除盐水向凝汽器补水。
改造前凝汽器补水系统图如设备名称#1、#2低压除盐水泵#3低压除盐水泵#1、#2高压除盐水泵型式离心泵离心泵离心泵型号HCZ65-160HCZ80-160200AYP75扬程38m38m66.3m流量60-120m3/h120-240m3/h300m3/h转速2900r/min2900r/min2950r/min功率15kW30kW60kW330MW热电联产机组凝汽器补水系统改造侯冬慧,白安坤(华电漯河发电有限公司,河南漯河462000)摘要:本文介绍了华电漯河发电有限公司工业供汽量大,引起凝汽器补水量不足的问题及凝汽器补水系统改造方案。
汽轮机补水装置改造探究
汽轮机补水装置改造探究摘要:从凝汽器补充水雾化装置的改造层面入手,通过分析工作原理,对设备安装、试验方法、效果评价等方面的内容进行步骤上调整与改造,让发电企业的机组运行更为经济。
同时,改造方法还能够让设备具备更多的应用优点,这个过程中有很多需要进行攻克的技术难题,科研人员应在观察现象的过程中及时调整改造措施。
关键词:汽轮机;补水装置;雾化装置引言在热力发电厂降低能耗的过程中,最为常见的一种方法是通过降低汽轮机排气压力的方式,保证让蒸汽设备的功效发挥更加完全并获得更为经济的结果。
尤其是在同等条件下。
能够让蒸汽设备中的水滴颗粒直径得到有效缩小,进而扩大覆盖范围,技术人员通过技术分析确认补充水的雾化装置能够让蒸汽设备的换热效率更高,并减少设备投资,所以在汽轮机效率提升上有着非常显著的作用。
1设备改造的确认通常情况下,汽轮机的补充水一般为化学除盐水,这能够防止水箱在实际运作过程中因为盐分的存在而出现堵塞情况。
同时,稳压水箱内的除盐水主要经过调整阀进入到补充水管道,同时在受到静压力时,由凝汽器的喉部喷水装置将水分补充水系统。
而此时的淋水装置上会布置∮ 3 的淋水孔760×3个,但是由于淋水孔数的数量较多,通流面积较大,所以水的水滴颗粒直径也会较大,直径较大意味着覆盖的范围将会缩小,换热效率就会受到影响,稳定在一个较低的水平上。
这会导致汽轮机的排气压力受到影响,无法满足汽轮机的补水需要。
因此,对汽轮机补水装置进行改造,目的是让临水的水滴颗粒直径缩小,进而增加覆盖范围,并以此实现提升换热效率的目标。
2雾化喷嘴工作原理及试验测试雾化喷嘴的基本工作原理是承载了一定压力的工作水进入到雾化喷嘴体装置中后,经过雾片上的喷嘴体,也就是8个∮ 3 的斜孔后,雾化效果会得到加速,此时水会进入到锥体形状的喷嘴室内,并开始进行旋转与增压。
再由∮ 5.5 的喷嘴后呈雾状喷射出去,此时喷射出的水就会成雾状水分子结构较小,同时会以90度锥体形状旋转形成一个雾化区域,雾化后的水滴颗粒直径非常小,其表面积却得到了有效增加,因此,覆盖的范围更加广阔。
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究1. 引言1.1 研究背景随着我国能源行业的快速发展,超临界供热机组在发电过程中扮演着重要的角色。
凝汽器作为供热机组中的重要设备,其性能对整个机组运行稳定性和效率起着至关重要的作用。
而凝汽器补水是凝汽器正常运行的关键环节之一。
目前,凝汽器补水大多采用传统的方式,存在着一定的不足之处。
传统的凝汽器补水方式难以实现精准的控制,导致补水量难以准确匹配凝汽器的蒸汽产生量,从而影响了凝汽器的工作效率和能耗。
针对传统凝汽器补水方式存在的问题,通过引入雾化技术来实现凝汽器补水的方式逐渐受到关注。
雾化技术能够将补水均匀地喷洒在凝汽器内部,提高了补水量的控制精度,减少了能源的浪费,优化了凝汽器的运行效率。
对超临界供热机组凝汽器补水雾化方案进行优化研究具有重要意义和实际价值。
通过本研究的深入探讨和实验验证,有望为提升超临界供热机组凝汽器补水效率和节能减排提供有效的技术支持和指导。
1.2 研究目的本研究的目的主要包括以下几个方面:一、探究超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化的方法和步骤,通过分析常见的凝汽器补水方式以及雾化技术在凝汽器补水中的应用,来提出更加有效、节能、环保的解决方案。
二、验证凝汽器补水雾化方案优化的实验结果,验证其在实际运行中的可行性和效果,为工程实践提供科学依据。
三、总结研究成果,为超临界供热机组凝汽器补水雾化方案的优化提供理论支持和实际指导,提高供热系统的运行效率和安全性。
四、展望未来研究方向,探讨如何进一步完善凝汽器补水雾化方案,提高其在实际工程中的应用效果,促进供热系统的进一步发展和改进。
1.3 研究意义超临界供热机组在能源生产中起着至关重要的作用,而凝汽器作为其中一个关键组件,直接影响着供热机组的运行效率和稳定性。
凝汽器补水雾化方案的优化研究具有重要的意义,可以提高凝汽器的热效率,减少能源消耗,降低运行成本,同时也可以减少环境污染,提高供热机组的安全性和可靠性。
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究一、研究背景超临界供热机组是一种高效节能的热电联产设备,其凝汽器在机组运行过程中扮演着非常重要的角色。
凝汽器的性能对机组的热效率和运行安全性都有着很大的影响。
凝汽器补水雾化方案是指在凝汽器补水过程中采用雾化技术,通过将补水雾化成微小的水滴,使得水滴能够更充分地与凝汽器内的蒸汽发生瞬间的接触和混合,从而提高补水效果。
本文旨在对超临界供热机组凝汽器补水雾化方案进行优化研究,提出更合理的雾化方案,以提高凝汽器运行效率和降低机组的燃料成本。
二、研究内容本研究将从以下几个方面展开:1. 超临界供热机组凝汽器补水雾化技术概述:介绍超临界供热机组凝汽器补水雾化技术的基本原理和现状,分析补水雾化对凝汽器运行的影响。
2. 凝汽器补水雾化方案优化方法:深入分析不同的凝汽器补水雾化方案,并从能耗、效果和成本等方面进行研究,提出合理的优化方案。
3. 雾化装置结构设计与优化:通过对雾化装置结构的设计和优化,使得补水雾化效果更加稳定和高效。
4. 雾化参数优化:从喷嘴类型、喷嘴数量、雾化压力等方面对雾化参数进行优化研究。
5. 雾化方案的安全性和可行性研究:对优化后的雾化方案进行安全性和可行性评估,确保方案的实施不会给机组运行带来安全隐患。
三、研究意义凝汽器是超临界供热机组的核心设备之一,其性能直接关系到机组的运行效率和经济性。
通过对凝汽器补水雾化方案进行优化研究,能够提高凝汽器的补水效果,降低燃料成本,提高机组的整体热效率,对提高超临界供热机组的经济效益和竞争力具有重要意义。
四、研究方法本研究将采用实验研究和数值模拟相结合的方法进行研究。
首先通过实验对不同的雾化方案进行验证,获取实验数据;然后通过数值模拟对不同雾化方案进行分析和比较,找出最优化的雾化方案。
五、预期成果通过本研究,预期可以得到以下几项成果:1. 针对超临界供热机组凝汽器补水雾化方案的优化研究成果,形成一套完整的技术方案。
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究【摘要】本文研究了超临界供热机组凝汽器补水雾化方案的优化问题。
首先介绍了研究背景和研究意义,指出了超临界供热机组凝汽器补水雾化方案的重要性。
然后分析了凝汽器补水的方式和雾化技术在其中的应用。
接着设计了优化方案,并详细阐述了实验方法和结果分析。
最后总结了研究成果,展望了未来的发展趋势。
本文旨在提高超临界供热机组凝汽器补水雾化方案的效率和性能,为相关领域的研究和应用提供理论支持和技术参考。
【关键词】超临界供热机组、凝汽器、补水、雾化、优化方案、研究现状、技术应用、实验方法、结果分析、总结、展望未来。
1. 引言1.1 研究背景研究背景中主要包括对超临界供热机组的介绍和对凝汽器补水技术的现状分析。
通过对超临界供热机组的特点和工作原理进行分析,可以发现其在凝汽器补水方面存在的问题和挑战。
对凝汽器补水技术的现状进行概述,可以引出本研究的关键问题和研究重点。
通过对研究背景的深入分析,可以为后续的研究工作提供重要的理论基础和技术支撑。
1.2 研究意义超临界供热机组凝汽器补水是保证锅炉效率和稳定运行的关键环节。
目前针对凝汽器补水雾化方案的优化研究还比较有限,而该方案的优化能够有效提高供热系统的效率和节能性。
本文旨在对超临界供热机组凝汽器补水雾化方案进行深入研究,探索更优化的补水方式,提高系统运行效率,同时降低能耗,从而为供热行业的发展和节能减排工作提供一定的理论参考和技术支持。
通过本文的研究,不仅可以优化超临界供热机组凝汽器补水方式,还可以促进相关雾化技术在供热系统中的应用,为提升设备运行效率、节能减排和环保工作做出贡献。
本研究具有积极的现实意义和发展前景,有望推动超临界供热机组凝汽器补水方案的不断完善和提升。
2. 正文2.1 研究现状当前,随着超临界供热机组的广泛应用,凝汽器补水雾化技术越来越受到工程师和研究人员的关注。
凝汽器补水是保证机组稳定运行的重要环节,而采用雾化技术能够提高补水效率,降低能耗,减少水泵磨损,并且有利于提高供热系统的热效率。
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究随着能源需求的增加,超临界供热机组在市场上的需求日益增长。
为了保证机组的稳定运行,在超临界供热机组中,凝汽器补水是非常重要的组成部分。
但是,在补水过程中,过量的补水很容易导致调节不良,影响机组的稳定性和经济性。
因此,需要针对凝汽器补水进行优化研究,以保障机组的正常运行。
一般来说,凝汽器补水有两个方案:常规补水和雾化补水。
常规补水是通过泵将水注入凝汽器的液池中。
但是,由于常规补水增加了液池深度,形成了液柱,进一步影响了凝汽器的热传递效率。
而雾化补水则可以通过喷雾器直接将水雾化进入凝汽器中,有效避免液柱的形成,提高了热传递效率。
因此,雾化补水被广泛应用于超临界供热机组的凝汽器补水中。
然而,由于凝汽器在运行过程中,存在多种因素的干扰,如负荷变化、气水比变化、进出口温度差的变化等。
这些因素会导致补水效果的不稳定性,影响了超临界供热机组的运行稳定性和经济性。
因此,在实际应用过程中,需要对凝汽器补水雾化方案进行优化研究。
优化研究中,需要重点考虑以下几个方面。
首先,需要考虑补水参数的影响,即喷雾器的尺寸、喷嘴流量、喷头位置等。
不同的补水参数会对补水效果产生不同的影响。
一般来说,雾化补水的效果和其喷雾范围和密度密切相关。
因此,在研究中,需要对不同的补水参数进行试验和分析,以确定最优的补水方案。
其次,需要考虑凝汽器的特性。
凝汽器是超临界供热机组最重要的设备之一,其传热特性对机组的稳定性和经济性具有重要影响。
在实际应用中,凝汽器受到气水比、进出口温度差、管束结构等多种因素的影响,因此需要对凝汽器的传热特性进行分析,了解其特点,以确定最优的补水方案。
最后,需要考虑实际的应用效果。
在优化方案后,需要对其进行实际应用效果的分析。
根据实验结果和数据分析,对优化方案进行调整,并对其优化效果进行评估和监测,以保障机组的正常运行。
综上所述,超临界供热机组凝汽器补水雾化方案的优化研究是非常重要的。
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究
超临界供热机组凝汽器补水雾化方案优化研究摘要:对于超临界供热机组来说,凝汽器补水雾化方案的优化可以提高系统效率、降低水耗、延长设备使用寿命。
本文通过对几种不同补水雾化方案进行模拟和分析,比较了它们在水耗、冷却效果、冷凝效果和成本等方面的差异,并得出最优方案。
结果表明,采用多级雾化器补水方案能够达到最佳的水耗效果、冷却效果和冷凝效果,但成本较高,而单级雾化器方案则可以在保证良好效果的同时降低成本。
引言超临界供热机组(ultra-supercritical thermal power plant,USC)是目前发电厂热力设备的重点发展方向。
在这种机组中,凝汽器是一个关键的热力设备,其效率和成本直接影响整个发电系统的运行。
凝汽器通常使用补水雾化来提高冷凝效率和水耗率。
好的凝汽器补水雾化方案可以大大提高设备效率、降低系统水耗和延长设备寿命。
在实际工作中,不同的补水雾化方案会对系统的运行效果产生不同的影响,因此需要对方案进行优化。
本文将对当前常用的几种凝汽器补水雾化方案进行模拟和分析,并比较它们在水耗、冷却效果、冷凝效果和成本等方面的差异,从而得出最优方案。
模拟和分析本文采用计算流体力学(CFD)方法对不同的凝汽器补水雾化方案进行模拟和分析。
模拟中使用标准的k-ε湍流模型进行计算,其中凝汽器补水雾化方案的参数包括补水流量、雾化器数量、雾化器布局等。
模拟过程中考虑了多种因素,如流场、温度场、湍流场和流体物性等。
本文采用的几种凝汽器补水雾化方案如下:方案一:单级雾化器该方案使用一个雾化器对补水进行雾化。
雾化器布置在凝汽器出口处,其输出口向上喷出雾化雾化冷却水,使其在凝汽器中形成大量水滴,将水分散均匀地分布在翅片间隙中,提高冷凝效率。
该方案采用多个雾化器对补水进行雾化,雾化器的数量通常为3~5个。
这种方案可以使补水更加均匀地分布在凝汽器中,从而提高冷凝效率。
该方案在雾化器中加入湿气或蒸汽,使雾化水蒸发更快,从而提高冷却和冷凝效率。
凝汽器补水——精选推荐
序号补⽔量(t/h )效率相对提⾼(%)供电煤耗(g/kw.h )年节煤(t/a )1BSLY-100.2250.9675337.52BSLY-200.450 1.935675.03BSLY-300.720 3.1001080.04BSLY-400.900 3.6701350.05BSLY-50 1.125 4.8301687.5凝汽器补⽔⼀、⽤途:以热⼯理论“等效焓降法”为理论依据将原除氧器化学补充⽔⽤本公司设计制造的“机械旋射流雾化喷觜”补充到凝汽器⾥。
⼆、补⽔系统改造的可⾏性分析:现以某电⼚BII-25-3型⾼温⾼压供热机组为例,进⾏等效焓降法进⾏改造的可⾏性分析:该机设有两台⾼压加热器,三台低压加热器,补⽔系统为"除氧器式"补充⽔系统,化学软化⽔补充到低压除氧器,由中继泵补⼊⾼压除氧器,低除、⾼除的进出⽔⽅式均为母管制运⾏。
正常运⾏⼯况下,带40-70T/H 、0.8~1.3Mpa 供热负荷。
我们通过调查研究,以机组额定和设计参数为主,结合实际参数进⾏修正,应⽤等效焓降法进⾏了分析。
1、回热可⾏性分析结果:对该机组来说,真空度每提⾼1%,半年就可节煤750吨。
2、通过"等效焓降"的分析,我们知道,补⽔由"除氧器式"改为"凝汽器式"后,优点如下: (1)、回热经济性明显提⾼,综合折算煤耗可下降1—3g /KW 化学补⽔从凝汽器补⼊,流经轴封冷却器,低压加热器后到达除氧器,这⼀过程使低品位抽汽量增加,⾼品位抽⽓量减少,增加了这部分蒸汽在汽轮机内的作功,同时减少了补充⽔吸热过程偏差,提⾼热交换效率,回热效果明显提⾼。
吸热过程偏差,提⾼热交换效率,回热效果明显提⾼。
(2)、凝汽器对化学补⽔进⾏真空除氧,提⾼了整个回热系统的除氧能⼒。
(3)、强化了热交换,降低了排汽温度,改善了机组真空,⽽且在补⽔温度⽐排汽温度低时,效果明显,既经济⼜利于机组接带负荷(电⼚补⽔常规温度在20—38℃之间)。
火电厂凝汽器补水雾化改造应用
火电厂凝汽器补水雾化改造应用发表时间:2019-02-13T10:28:13.187Z 来源:《电力设备》2018年第25期作者:王俊妮[导读] 摘要:火电厂补水系统改造技术(雾化喷嘴),是火电厂节能技术改造的有效途径,化学补水由凝汽器流经低压加热器,改善了机组的回热效果,采用接触换热方式使排汽得到迅速冷却,降低了传热过程中不可逆损失,提高热交换效率,回热效果明显提高。
(大唐桂冠合山发电有限公司广西合山 546501)摘要:火电厂补水系统改造技术(雾化喷嘴),是火电厂节能技术改造的有效途径,化学补水由凝汽器流经低压加热器,改善了机组的回热效果,采用接触换热方式使排汽得到迅速冷却,降低了传热过程中不可逆损失,提高热交换效率,回热效果明显提高。
分析了化学补水雾化改造后的效益,对提高机组运行的安全性和节能降耗有借鉴作用。
关键词:火电厂;凝结水补水;凝汽器;雾化喷嘴;效率凝结水溶解氧是电厂化学监督的主要指标之一。
凝结水溶解氧大幅度超标或者长期不合格,会加速凝结水管道设备腐蚀及炉前热力系统铁垢的产生。
凝结水溶解氧严重超标时,还会导致除氧器后给水溶解氧超标,影响锅炉受热面传热效率,加速锅炉管道设备腐蚀结垢乃至发生锅炉爆管等事故,严重威胁机组的安全、经济运行。
0、设备概况大唐桂冠合山发电有限公司3号机组为超临界机组,汽轮机机组为上海汽轮机厂有限公司生产的N670-24.2/566/566型超临界、一次中间再热、三缸、四排汽、冲动式、单轴、双背压、凝汽式。
凝汽器为N-38000型形式:双背压、双壳体、单流程、表面式、横向布置。
1、原系统存在问题及原因分析1.1存在问题3号机凝结水补水系统是从除盐水泵出口经调节阀进入A凝汽器喉部。
补水管为一段水平布置长900mm,φ273盲管管段,管子均布多个φ20小孔(如图1)。
机组运行时,化学补水在这些小孔中以水柱的形状喷出,没有实现雾化。
由于没有实现雾化,也就无法使温度较高的排汽和低温补水在喉部实现热交换,或者说排汽的潜热没有足够放热给低温的补水,补水也无法吸收排汽的热量而被加热,不利于提高机组的热经济性。
凝汽器补水(1)
黄陵煤矸石电厂#1、#2机组凝汽器补水方式改造工程技术文件1、工程简介2、“补水系统”改进的措施及布置方式3、运行操作措施4、强化回热效果获得的经济效5、需方应向供方提供改造机组有关技术资料:6、供方根据需方提供的改造机组有关技术数据进行下列工作7、供货范围:8、服务及其它:附表一材料表附表二分项设备附图三管道布置简图附图四凝汽器喉部示意图附图五凝汽器喉部内补水组件位置图附图六补水组件图一、工程简介原补水系统为“凝汽器补充水系统”。
化学软水补充到凝汽器热井,除盐水先由泵打到16米水箱,除盐泵启停由水箱液位变送器控制,补充除盐水再由水箱虹吸自流到凝汽器喉部偏下比上层铜管高些处,由调节阀控制补水量。
凝汽器对补水进行真空除氧,提高了整个回热系统的除氧能力。
补水在凝汽器中吸收排汽热量,减少了一定份额的余热损失,强化了热交换,降低了排汽温度,改善了机组真空,减轻循环水量,节约循环水蒸发量。
不仅经济,而且利于机组接带负荷。
二、“补水系统”改进的措施及布置方式1、由除盐泵来化学软水从旁路直接补充到凝汽器喉部,不从喉部补水时,切换到原方式(除盐水箱虹吸)。
2、为了达到在凝汽器内能良好的吸收排汽热量以改善汽轮机真空的目的,补充水进入凝汽器的方式与位置需满足热力除氧要求。
3、要作到既充分利用凝汽器空间,让补水均匀地充满凝汽器喉部,形成“雾化带”,但又要防止出现补水沿着凝汽器壁流动。
4、根据喷嘴的“流量、压力”特性和我们确定的补水量,共用了32个雾化喷嘴。
综上所述,根据凝汽器喉部尺寸,确定了凝汽器内的喷嘴最佳布置,将32个喷嘴等分布置在二根¢63的管子上,并将这两根管子布置在喉部两侧。
喷嘴安装角度与水平成60°左右夹角,并考虑防止松动及补水母管在凝汽器内的支承。
冷态实验观察群体喷嘴的雾化情况,雾化良好。
三、运行操作措施1、在补水至凝汽器的管路上(¢89×4),加装了流量计,将流量指示接入DCS,给运行人员调整补水量提供依据。
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H
j j 1 1 2 2 3 3
4 4
装置效率现对提高
i
H 100% H H
可得全年因此节约标煤为: B b b
i P T
从我厂一期机组改造后的运行情况可得,凝汽器化学补水经过雾化后,真空可提高近 90Pa。根据一期机组背压修正曲线查得,凝汽器真空每提高 1kPa,热耗降低 0.7%。根据已 有数据计算得出,补水雾化提高凝汽器真空,减小过冷度,提高低加换热效果等,可带来节 约标煤近 350 吨/年的经济效益,半年即可回收成本。 6 结束语 一期凝汽器化学补水雾化改造实例及运行结果表明, 此次系统优化改造取得显著的效益、 效果,经济性好。随着我国电力事业的发展,电厂将越来越多,机组的容量也将越来越大, 因此补水方式的优化,将会起到更显著的作用。采用凝汽器化学补水雾化装置,吸收汽轮机 循环的汽化潜热,提高循环效率,并且提高了除氧器的温度,可以在很大程度上起到节能降 耗的作用。
E PT
[kW·h]
式中 τ——机组每年运行小时数。 每年节省的燃煤用下式(4)计算:
B
qE 29307.6 b p
[kg]
(4)
式中 q——机组热耗值,kj/kW·h ηb——锅炉效率,% ηp——管道效率,% (2)过冷度变化的热经济性收益 化学补水系统改造前, 补水没有与排汽进行热交换而直接以水柱的形式流入热水井, 产 生凝汽器过冷度。由混合点热平衡式可得:
Dn t n t N Db t N tb
Dn
式中
D n
(1)
Db (t N t b ) tn tN
[kg/s]
(2) Dn
tn
——凝结的排汽量,kg/s
t n ——排汽焓,kj/kg
D t bb
t N ——凝结水焓,kj/kg Db——补水量,kg/s
Dn+Db t N t b ——补水焓,kj/kg 根据凝汽器特性曲线,可得出 D n 对应的凝汽器真空变化△p。凝汽器提高真空带来的 经济效益是多发电,节省煤,用下式(3)表示:
和温度,同时补水使得这部分排汽凝结成饱和水,为汽体从水滴中溢出、扩散创造了条件, 从而达到除氧和降低排汽温度的目的,同时又防止出现补水沿着凝汽器内壁流动的现象。 国内还有一部分机组的补水是从除氧器补入, 这样的补水方式更不经济, 因此目前各大 新上国产机组的补水方式均从凝汽器补入, 但原设计有雾化装置的极少。 补水从凝汽器加入 并加装雾化装置的好处有以下几个方面: a.可以提高凝汽器真空。我们知道,补水温度低,一般在 20℃~25℃,而汽轮机的排 汽温度高,一般在 35℃~40℃, 。若使补水以雾化状态补入凝汽器的喉部,则因为补水温度 低,排汽温度高,使之在该处进行无端差的混合换热,低温补水吸收排汽放出的汽化潜热立 即被加热到排汽压力下对应的饱和温度; 排汽因放热而凝结成水。 因为补水量小, 排汽量大, 所以只有部分排汽在喉部凝结。 这样就使进入凝汽器钛管冷却区的汽量减少, 在冷却水量和 冷却水温不变的情况下,可以提高凝汽器的真空度。 b.可以多抽低压汽。与补水进入除氧器相比,补水进入凝汽器后,可以使凝结水泵、低 压加热器及主凝结水管道上增加了一个补水流量。 在低加出口水温即进入除氧器的凝结水温 不变的情况下, 因为流经低加的水量增加, 可以多抽低压汽, 从而可以提高机组的热经济性。 c.可以少抽高压汽。当补水进入凝汽器后,按水流动方向,经凝结水泵、低压加热器, 逐一加热升温, 与所有汽机排汽的凝结水一起进入除氧器进行除氧, 这时水温经低加吸热后 已经升高(与补水直接补入除氧器相比) ,所以补水进入凝汽器可以少抽除氧器这一级高能 位的蒸汽,并提高热经济性。 d.对提高除氧效果有利。补水进入凝汽器后,经低压加热器的加热,与所有主凝结水一 起进入除氧器之前, 水温已经很高, 只需少量的除氧器抽汽就可以很快加热到除氧器压力下 的饱和状态(沸腾状态) 。根据热除氧原理:要想有很好的稳定的除氧效果,使水达到饱和 状态是的必要条件。 而低温的化学除盐水直接补入除氧器, 并加热到除氧器压力下的饱和状 态,则需要一定的时间,所以补水进入凝汽器对提高除氧效果非常有利。另外,由热除氧原 理知: 水中溶解的气体的量与水温有关系, 水温高溶解的气体的量就少。 补水进入凝汽器后, 经低加加热使进入除氧器中的补水温度提高, 含氧量减少, 这对减轻除氧器振动和水锤冲击 非常有利。 4 补水改造具体方案 改造后的化学补水管从原补水管引出接入凝汽器, 引出点位于补水大小阀之后的补水母 管上, 当凝汽器水位低于运行时的正常值时, 开启补水阀通过改造后的补水管进行补水至正 常水位。机组原化学补水管道系统不变,在凝汽器外面的φ159 补水管上(根据现场情况选 择在凝泵坑入口处上方的补水管处) ,加装一阀门,在该阀门前面φ159 管上用三通引出一 旁路φ133 不锈钢管进入凝汽器(φ133 管引入位置与原φ159 并排,相隔 400mm) ,φ133 进入凝汽器后再分成两路φ108 管组成一未封闭的“口”字型,管道末端用堵板焊死。口字 型尺寸经测量凝汽器内部尺寸确定,横向 5750mm,纵向 8000mm,如图 1 所示。 在“口”字型管路上均匀加装雾化喷嘴 80 个(根据补水压力和补水量设计确定喷嘴出 力和喷嘴个数,喷嘴中心线间距 325mm) ,保证补水量与改前补水量相同。喷嘴水平布置, 机组正常运行时,化学补水经喷嘴以雾状喷出,喷出的水雾呈 90 度锥体形状并以螺旋形旋 转,使凝汽器喉部形成一个雾化区。这样,就可以使补水被加热到排汽压力下的饱和水温而 减小凝结水过冷度,最大限度的凝结排汽量,对提高真空有利。另外,补水雾化后,可以使 补水中含的空气离析溢出而被真空泵抽走,这样对降低凝结水含氧量,提高低加传热效果、 减缓低加氧化腐蚀速度有利。 凝汽器内新增的补水管道靠在凝汽器内的支撑架上,并用 U 型抱箍固定,U 型抱箍与支 撑架焊死。雾化喷嘴的螺纹连接部分采用点焊加固,防止在运行中脱落,砸伤钛管。
i
H 100 % H H
(7)
式中 H——新蒸汽等效焓降 全年因此节约标煤为
B bb i PT
(8)
式中:bb——机组额定负荷时发电标煤耗率。 (3)低加提高传热效果带来的热经济性收益 因为补水在凝汽器内实现雾化, 补水中的空气在凝汽器内得以除掉, 改善了凝结水含空 气量,对提高低加换热效果有利,表现为有利于提高低加的出口水温。因为改造后四台低加 传热系数的提高幅度难以定量计算, 所以只能根据面式换热器的计算经验, 取每台低加出口 水温提高△T。则 j =4.1868×△T,新蒸汽等效焓降提高:
图 1 凝汽器补水管路布置图 原补水管路设计为汽机启停机时的快速补水旁路, 因雾化喷嘴是根据机组正常运行时的 补水量设计的,为了满足开机时快速补水的要求,故设计一补水旁路。在补水旁路上加装一 手动截止阀, 机组正常运行时关闭该阀门, 待机组开机或是凝汽器灌水捉漏需要大量补水时 开启该阀门进行快速补水。 5 改造后的理论热经济性分析 (1) 真空变化的热经济性收益 由补水和排汽之间的热平衡式求出补水雾化后增加的排汽凝结量 D n :
Dn t N Db t b (Dn Db )t n
式中
t n ——为混合后的凝结水焓
'
'
(5)
Dn——排汽量
n t N t n ,由等效热降原理,新蒸汽等效热降增加由下式(6)计算 计算得过冷度
H nn n1
式中
'q1 q 1 来自 n(6)αnn——凝结水份额 η1——末级抽汽效率 q1——末级抽汽放热量 装置效率相对提高
凝汽器化学补水改造分析
1 前言 火电厂生产过程的实质是将燃料中的化学能经一系列过程转变为电能。 然而, 在这些转 换过程中,总是存在着数量不等、原因不同的各项热损失,最终导致燃料中的化学能只能部 分转化为电能。在众多损失中,以冷源损失为最大,因此减少冷源损失或把冷源损失加以适 当利用,是一项十分有意义的工作。本文着重介绍我厂一期机组补水改造为过程,简述通过 在凝汽器喉部加装补水雾化装置,来达到充分利用排汽余热,适当减少冷源损失,提高凝汽 器真空,进而提高机组热经济性的目的。 2 凝汽器工作的主要影响因素 凝汽器是一个布满换热管的热交换器,换热管内是循环水,换热管外是低压蒸汽 。凝 汽器在电厂中的主要作用在于在汽轮机出口处建立并维持一定的真空, 使蒸汽在汽轮机内膨 胀到指定的凝汽器压力,增大汽轮机的理想焓降,增大汽轮机功率,提高汽轮机组的循环热 效率,同时将排汽凝结成水并送入锅炉循环利用,减少锅炉耗煤量。凝汽器性能评价的主要 指标是凝汽器真空度、 凝结水过冷度和凝结水含氧量。 目前国内火电厂在役机组普遍存在凝 汽器真空度低、凝结水过冷度大、换热管腐蚀的问题,严重影响了机组的经济运行。 2.1 凝汽器真空度 真空的形成是由于在凝汽器内蒸汽和凝结水汽液两相之间存在着个与蒸汽凝结温度成 正比的平衡压力, 它代表着凝汽器内的绝对压力。 因此在极限情况下, 即冷却水流量很大时。 凝汽器内的极绝对限压力为 0.0023MPa(20℃的冷却水),此时的凝汽器压力要远低于大气 压,即形成真空。 电站凝汽器一般运行经验表明:凝汽器真空下降,汽轮机汽耗会大幅度增加。而且,凝 汽器真空的降低,会使排汽缸温度升高,引起汽轮机轴承中心偏移,严重时会 引起汽轮机 组振动。此外,当凝汽器真空降低时,为保证机组出力不变,必须增加蒸汽流量,而蒸汽流 量的增加又将导致轴向推力增大,使推力轴承过负,影响汽轮机的安全运行。所以在实际的 热电厂运行中,最好使凝汽器在设计真空值附近运行。 3 改造可行性 目前汽轮机大部分是采用表面式凝汽器。 由于有热阻存在, 冷却水温总是比凝结水温要 低,热经济性差。排汽量越大则蒸汽凝结放出的热量就越多,冷却介质需带走的热量越多。 但是冷却水流量、传热面积、循环水温度是受生产成本所限制的,因此为了减轻凝汽器热负 荷,提高机组热效率,本文的改造研究主要侧重于凝汽器补水系统的改造,即将凝汽器补水 增加一路雾化式喷头补水,这样通过接触式传热,可吸收部分蒸汽凝结热,使这部分补充的 除盐水在凝汽器内形成一个混合式凝汽器,从而减轻表面式凝汽器的热负荷,提高真空。 华能福州电厂 1、2 号机组化学补水补入凝汽器的方式,是采用较为传统的φ159 补水 管直接伸入凝汽器喉部 1.5 米长, 并在凝汽器喉部内的管子上打许多小孔 (约φ5) 的形式。 机组运行时, 化学补水在这些小孔中以水柱的形状喷出, 没有实现雾化。 由于没有实现雾化, 也就无法使温度较高的排汽和低温补水在喉部实现热交换, 或者说排汽的潜热没有足够放热 给低温的补水,补水也无法吸收排汽的热量而被加热,其结果不利于提高机组的热经济性。 根据机组的实际情况, 在多方取证、 分析的前提下, 确定已有专利对补水系统进行雾化改造。 改造后补水仍采用目前的从凝汽器补入的方式, 水以雾化状态从凝汽器喉部补入, 从而形成 一个雾化带。即补水进入凝汽器后,通过一种机械雾化喷嘴,使其达到雾化状态,汽轮机排 汽首先与雾化水进行热交换,由于它们之间是接触式换热,且雾化补水水滴较小,从而强化 了补充水与排汽间的换热。 所以部分排汽放出的汽化潜热能使补水温度立即升高到排汽的饱