4_英国邦斯菲尔德油库爆炸事故调查总结报告.docx

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油库火灾事故调查报告

油库火灾事故调查报告

油库火灾事故调查报告一、事故概况2022年10月15日15:30许,我公司位于XX省XX市的油库发生火灾事故。

事故发生时,油库内存储了大量的原油和成品油,火灾造成了严重的人员伤亡和财产损失。

我公司第一时间启动了应急预案,紧急疏散了周边居民并派出专业人员进行灭火和救援工作。

此次火灾事故造成了XX人死亡、XX人受伤,财产损失达到了XX万元。

根据当场初步调查情况,此次火灾事故可能是由于操作失误或设备故障导致的。

下面,我们将对此次油库火灾事故进行详细的调查分析,以便查明事故原因,制定改进措施,减少类似事故再次发生的可能。

二、调查过程为了对此次火灾进行全面的调查分析,我们组成了由专业技术人员、安全管理人员、生产操作人员等组成的调查组,对事故现场进行了详细的勘察和调查。

同时,我们还结合了事故发生前的工作记录、操作记录、设备运行情况等资料进行了梳理和分析。

调查组对以下几个方面进行了重点调查和分析:1. 事故现场勘察:调查组对油库火灾事故现场进行了详细的勘察,包括事故发生现场、火灾扩散范围、燃烧物质、设备状况等进行了细致的观察和记录。

2. 事故发生前的操作和管理情况:调查组对事故发生前的操作和管理情况进行了详细的了解和调查,包括操作人员的操作程序、操作规范、安全培训情况等进行了梳理和分析。

3. 设备运行情况:调查组对事故发生前的设备运行情况进行了详细的了解和分析,包括设备的检修维护情况、运行参数、设备故障记录等进行了梳理和分析。

4. 安全管理情况:调查组对公司的安全管理制度、应急预案、安全生产培训等进行了全面的了解和分析,查明了安全管理存在的问题和不足。

在对以上几个方面进行了全面的调查和分析后,调查组得出了以下初步结论:1. 操作失误导致。

事故发生前操作人员操作不当,操作程序不规范,导致了事故发生。

2. 设备故障导致。

事故发生前设备出现故障,运行参数异常,未能及时发现和处理,导致了事故的发生。

3. 安全管理不当。

英国邦斯菲尔油库事故6

英国邦斯菲尔油库事故6

的风载荷,但它在罐体的外部形成一个突起。
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中国石油管道公司
PetroChina Pipeline Company
二、设施介绍 事故大罐构造情况
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中国石油管道公司
PetroChina Pipeline Company
二、设施介绍 储罐测量监控系统(Automatic Tank Gauging)
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中国石油管道公司
PetroChina Pipeline Company
四、事故原因分析
2、区域布臵与平面布臵的不足 事故中备用发电机房和消防泵房在爆炸发生后马上遭到破坏,同时HOSL 西区和BPA 的大部分储罐全部被破坏,这反映出平面布臵反面的一些不足,导
致设计的事故抑制手段不能发生效用,同时更易发生多米诺效应,造成事故的
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中国石油管道公司
PetroChina Pipeline Company
三、事故起因及经过
2005 年12 月11 日5 时38 分左右, 溢出的汽油开始在A 罐区内由#912 储 罐位臵向西蔓延,从视频和目击者反映 的证据显示,当时的蒸汽云厚度已经达 到了大致1m。
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中国石油管道公司
PetroChina Pipeline Company
哈福德郡储油有限公司所有的储罐上都安装了伺服液位计和热电偶温度
计,测量数据被传送到位于控制室的储罐测量监控系统,通过该监控系统
还可以实现罐区阀门远程控制,另外该监控系统还可以接受来自系统外部 的报警信号并进行相应的连锁动作。 操作人员在控制室通过储罐测量监控系统进行日常作业。
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中国石油管道公司
PetroChina Pipeline Company
罐区外车辆可能点火导致爆炸和火灾升级事故;

某油库火灾爆炸事故事故调查总结

某油库火灾爆炸事故事故调查总结

某油库火灾爆炸事故事故调查总结油库火灾爆炸事故调查总结一、事故概述某油库火灾爆炸事故发生在某年某月某日的下午,造成了巨大的财产损失和人员伤亡。

事故引起了广泛关注和深思,为了深入调查事故原因,本次调查总结报告将围绕以下几个方面进行展开。

二、事故原因分析1. 管理问题首先,事故原因中最主要的原因之一是管理不善问题。

在该油库的管理层面存在一定的问题,例如,安全生产责任意识淡薄,对于日常的巡检与维护不够重视,防火设备不全面而又缺乏定期检测。

此外,安全培训与教育不到位,员工对应急处理和团队合作能力欠缺,为事故的发生埋下了隐患。

2. 设备问题事故诱因中的另一个关键问题是设备问题。

据初步调查,油库内部部分设备长期使用,未能及时更新。

旧设备的老化和损耗不仅降低了设备的工作效率,还增加了安全隐患。

尤其是防火设备方面,不少消防设施无法正常启动,导致火势得不到有效控制,扩大了火灾范围。

3. 安全意识不强此外,许多员工在日常工作中对于安全问题缺乏足够的重视。

从事故发生前的监控录像中可以看到,有些员工在油库附近吸烟,并未执行相关的安全规定。

这种轻视安全的行为加剧了火灾的发生和扩大。

4. 事故应急处理不及时不力对于爆炸事故的突发情况,事故现场的应急处理不及时、不力也是导致事故严重后果的原因之一。

在事故发生后的前几分钟内,调度员未能迅速与油库内的工作人员取得联系,以便进行灭火和紧急疏散。

此外,由于紧急出口的标识设施不够清晰,导致员工在疏散途中出现混乱,增加了伤亡人数。

三、应对措施基于以上问题分析结果,为了避免类似的事故再次发生,我们建议采取以下应对措施:1. 强化管理意识加强组织层面的安全管理,明确各级人员在安全生产中的责任,提高对安全风险的认识并建立相应的安全风险监测机制。

加强安全培训和教育,提高员工应对突发事件的能力。

2. 建立健全的设备管理体系定期对设备进行维护和检测,确保设备处于正常工作状态。

对老旧设备进行更新和替换,提高设备的工作效率,并尽量减少安全隐患。

英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故

英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故

英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故
2005年12月11日英国邦斯菲尔德油库发生的爆炸火灾事故,为欧洲迄今为止最大的爆炸火灾事故,共烧毁大型储油罐20余座,受伤43人,无人员死亡,直接经济损失2.5亿英镑。

事故经过
2005年12月10日19时,英国邦斯菲尔德油库HOSL西部区域A罐区的912号储罐开始接收来自T/K管线的无铅汽油,油料的输送流量为550 m3/h(该流量在允许范围以内)。

12月11日凌晨(零时),912号储罐停止收油,工作人员对该储罐进行了检查,检查过程大约在11日凌晨1时30分结束,此时尚未发现异常现象。

从12月11日凌晨3时开始,912号储罐的液位计停止变化,此时该储罐继续接收流量为550 m3/h的无铅汽油。

912号储罐在12月11日5时20分已经完全装满。

由于该储罐的保护系统在储罐液位达到所设置的最高液位时,未能自动启动以切断进油阀门,因此T/K管线继续向储罐输送油料,导致油料从罐顶不断溢出,储罐周围迅速形成油料蒸气云。

一辆运送油品的油罐车经过邦斯菲尔德油库时,汽车
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大火与浓烟下的考验——英国邦斯菲尔德油库大爆炸始末

大火与浓烟下的考验——英国邦斯菲尔德油库大爆炸始末

封面故事"防风险、除隐患、遏事故"——2019年全国“安全生产月”大火与浓烟下的考验——英国邦斯菲尔德油库大爆炸始末■ 林 佳英国邦斯菲尔德油库是英国第五大油库,2005年12月11日清晨,这里发生了自二战以来欧洲最严重的工业爆炸事故,摧毁了油库50%以上的设施,并给当地和整个欧洲带来了严重的生态灾难。

英国政府和公共部门在事故发生后进行了及时有效的应对,将事故造成的社会和环境后果均降到了最低,为各国提供了值得借鉴的经验。

2005年12月11日是一个普通的周日,伦敦及周边地区沉浸在周末的慵懒之中。

但对于伦敦西北部赫莫尔汉普斯特德镇的居民来说,这绝非一个寻常的周日。

清晨6点多,尚在睡梦中的人们被一声巨响惊醒,是地震?是恐怖袭击?惊慌的人们纷纷猜想爆炸发生的起因。

随后又传来两声巨响,伴着腾空而起的浓烟,火光映红了拂晓前的天空。

根据黑烟升起的位置,人们的视线逐渐被吸引到了镇中的一个大型油库上。

赫莫尔汉普斯特德位于伦敦西北40公里处,在这座小镇上,有着全英第五大、英格兰东南部最大的成品油库——邦斯菲尔德油库。

自二战时起,该油库就为英国皇家空军提供燃油,当时有26个储油罐和400个油柜,储存着英国5%的燃油储备。

如今该油库负责向英格兰东南部大部分地区提供汽油和燃料用油。

“莫非是这座油库发生了爆炸?”人们纷纷担忧。

然而,猜测不幸被言中。

6时01分,邦斯菲尔德油库发生了第一次爆炸,之后半小时内,爆燃点附近20个油罐相继被引燃。

其中有三次巨型爆炸,分别发生在6点01分、6点27分和6点28分。

油库里当时储存了6000万加仑的汽油、柴油、煤油和航空燃油。

6000万加仑燃油、20个储油罐起火,当这一情况报告给专家时,他们做出了最坏的打算:控制火势要耗费几天的时间,如果发生新的爆炸,不仅灭火难度陡增,还可能造成无法预估的生态破坏。

一场可怕的灾难即将降临英伦乃至欧洲。

惊心动魄的黎明邦斯菲尔德油库的爆燃,不仅产生了大火和浓烟,还造成了巨大的冲击波。

英国邦斯菲尔德油库爆炸事件启示录

英国邦斯菲尔德油库爆炸事件启示录

英国邦斯菲尔德油库爆炸事件启示录作者: 来源:中国石油报发布时间:2013-12-26 浏览: 2214次【大中小】进入商城联系编辑我要投稿关键词:应急管理,安全防线编者按:3月29日,吉林省白山市某煤业公司发生瓦斯事故,3天后,公司擅自违规派人到井下处理火区,再次发生瓦斯爆炸,两次事故造成35人死亡,16人受伤,11人失踪;11月22日,东黄输油漏油事故因处置不当导致燃气管线猛烈爆燃,引发一场大灾难……事故发生后,到底该如何冷静应对、科学救援,防止次生灾害发生,阻止事态进一步恶化,是一个非常值得研究的问题。

亡羊补牢亦有道——英国邦斯菲尔德油库爆炸事件启示录事件回顾邦斯菲尔德油库位于英国伦敦北部赫默尔亨普斯德镇,距离赫特福德郡中心城区约4.8公里,作用是在燃料油和其他产品运往加油站或者机场前对其进行储存。

邦斯菲尔德油库是一座大型油库,在英国108个石油储运基地中排名第五。

2005年12月10日晚,管道开始向库区内的一个储罐输送汽油。

此时,这个储罐液位计停止变化,当储罐液位达到最高限度时,储罐保护系统未能自动启动切断进油阀门。

管线继续向储罐输送油料,导致油料从罐顶不断溢出。

溢出的油料受罐体加强圈、罐顶边缘板的阻挡,在储罐周围形成巨大的油料瀑布。

由于汽油的挥发性很强,储罐周围迅速形成大量油气混合物,同时,溢出的油料在防火堤内大量聚集。

防火堤内装满油料后,油料又从防火堤溢出向低洼处流动。

很快,整个罐区内弥漫着高浓度的油气混合物。

在爆炸前,这个储罐大约有超过300吨油料溢出油罐,油气混合物的扩散面积达8万平方米。

2005年12月1l日6时,不确定的着火源引燃了外溢油品形成的油气云,引起A罐区爆炸。

从A罐区发生第一次爆炸开始,体积巨大的油气混合物遇到点火源后发生数次剧烈爆炸,随后又连续发生几次爆炸,并燃起大火,油库的20多座油罐被大火吞没。

据悉,此次大火持续燃烧了60多个小时才被扑灭。

当时,储油量为3500万升,包括汽油、柴油和航空燃料,大爆炸和火灾几乎把库区夷为平地。

英德火灾事故调查报告

英德火灾事故调查报告

英德火灾事故调查报告I. Incident InformationDate of Incident: February 24, 2022Location: English-German Industrial Park, Dortmund, GermanyTime of Incident: 10:45 AMWeather Conditions: Clear skies, temperature of 15°CNumber of Casualties: 3Nature of Incident: Industrial fireCause of Incident: Under investigationExtent of Damage: Extensive damage to two industrial warehousesFire Department Response Time: 9 minutesOther Agencies Involved: Dortmund Fire Department, German Industrial Safety Agency II. BackgroundThe English-German Industrial Park is a complex of industrial warehouses and facilities located in the outskirts of Dortmund, Germany. The park is home to several manufacturing and logistics companies, and it plays a significant role in the local economy.On the morning of February 24, 2022, a fire broke out in one of the warehouses in the industrial park. The fire quickly spread to a neighboring warehouse, resulting in a large-scale industrial fire. The fire department was immediately dispatched to the scene, and efforts to contain and extinguish the fire were initiated.III. InvestigationA. Initial AssessmentUpon arrival at the scene, the fire department found that the fire had already engulfed a significant portion of the first warehouse, and it had spread to the second warehouse. The fire was producing large plumes of dark smoke, and there were reports of multiple explosions coming from the vicinity of the warehouses.The fire department immediately began efforts to contain the fire and evacuate the surrounding area. The priority was to ensure the safety of the employees and residents in the industrial park and the nearby neighborhoods.B. Damage AssessmentAfter the fire was brought under control, a comprehensive assessment of the damage was conducted. It was found that both warehouses had sustained extensive damage, with the roofs and walls partially collapsed in certain areas. The interiors of the warehouses were charred and blackened, and the inventory and machinery inside the warehouses were severely damaged.C. Witness InterviewsSeveral employees and workers who were present at the time of the fire were interviewed to gather information about the sequence of events leading up to the fire. Many of them reported hearing loud noises and seeing sparks coming from a particular area of the first warehouse just before the fire broke out.D. Examination of Fire SceneThe fire department and the German Industrial Safety Agency conducted a detailed examination of the fire scene to determine the cause and origin of the fire. Evidence such as burn patterns, debris, and remnants of equipment were collected and analyzed to piece together the events leading up to the fire.E. Security Camera FootageThe industrial park is equipped with surveillance cameras, and footage from the cameras was reviewed to identify any unusual activities or events leading up to the fire. The footage revealed that there were no signs of unauthorized entry or suspicious activities in the vicinity of the warehouses prior to the fire.IV. FindingsA. Cause of FireAfter a thorough investigation, it was determined that the fire originated in an electrical equipment storage area in the first warehouse. The exact cause of the fire was identified as a malfunction in an industrial-grade electrical transformer, which led to a short circuit and subsequent ignition of nearby combustible materials.B. Contributing FactorsSeveral contributing factors were identified that exacerbated the impact of the fire. These factors included the presence of flammable materials in the vicinity of the electrical transformer, inadequate fire suppression systems in the warehouses, and the delayed detection and response to the initial signs of electrical malfunction.C. Safety ViolationsThe investigation also revealed several safety violations in the industrial park, including inadequate maintenance of electrical equipment, insufficient fire suppression systems, andlack of proper fire safety training for employees. These violations contributed to the severity of the fire and the resultant damage.V. RecommendationsBased on the findings of the investigation, the following recommendations are proposed to prevent similar incidents in the future:1. Regular Inspections: Implement a regular maintenance and inspection schedule for all electrical equipment to identify and address potential hazards.2. Fire Suppression Systems: Upgrade and install adequate fire suppression systems, such as sprinklers and fire extinguishers, in all warehouses and industrial facilities.3. Employee Training: Provide comprehensive fire safety training for all employees to ensure prompt and effective response to fire emergencies.4. Compliance Monitoring: Conduct regular audits and inspections to ensure compliance with safety regulations and standards.5. Emergency Response Plan: Develop and implement an effective emergency response plan, including evacuation procedures and communication protocols, to mitigate the impact of future incidents.VI. ConclusionThe industrial fire at the English-German Industrial Park in Dortmund, Germany, was caused by a malfunction in an electrical transformer, which led to a significant loss of property and three casualties. The investigation revealed several contributing factors and safety violations that exacerbated the impact of the fire. Recommendations have been proposed to prevent similar incidents in the future and improve safety standards in the industrial park. It is imperative for the management and authorities to implement these recommendations to ensure the safety and well-being of the employees and residents in the area.。

英国邦斯菲尔德油库发生的爆炸火灾事故

英国邦斯菲尔德油库发生的爆炸火灾事故

一、事故经过
• 溢出的油料受罐体加强圈、罐顶边缘板的阻挡,在储罐周围形成巨大的油料 瀑布。由于汽油的挥发性很强,储罐周围迅速形成大量油气混合物,同时,溢出 的油料在防火堤内大量聚集。防火堤内装满油料后,油料又从防火堤溢出向低洼 处流动。很快,整个罐区内弥漫着高浓度的油气混合物。在爆炸前,这个储罐大 约有超过300吨油料溢出油罐,油气混合物的扩散面积达8万平方米。
• 6时01分,发生了第一次爆炸,紧接着更多爆炸发生。爆炸引起大火,超过20 个储油罐陷入火海。大火持续燃烧3天,油库50%以上设施被破坏。12 月13 日晚 上,大火被扑灭。
一、事故经过

二、事故原因浅析

1、储罐的自动测量系统失灵,储罐装满时,液位计停止在储罐的2/3液位处,报警系
统没能启动,储罐独立的高高液位开关也未能自动开启切断储罐的进油阀门,致使油料
从12月11日凌晨3时开始,912号储罐的液位计停止变化,此时该储罐继续接收 流量为550 m3/h的无铅汽油。912号储罐在12月11日5时20分已经完全装满。由于 该储罐的保护系统在储罐液位达到所设置的最高液位时,未能自动启动以切断进油 阀门,因此T/K管线继续向储罐输送油料,导致油料从罐顶不断溢出。
,致使防火堤围墙倒塌和断裂,同时殃及了第三级设防,大量的油料和消防泡沫流出库
区。
三、经验教训

1、加强巡检,严格控制火源,提高设备设施、仪器仪表的安全可靠性。

2、管输油库要做好管输收油工作的组织,确保管输油过程安全。加强与分输站
的联系;接到分输计划,要核实情况,遇有管输计划变更要及时向省公司调运处核
• 4、 加快油库高低液位声光报警装置的安装。
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爆炸事故调查报告

爆炸事故调查报告

爆炸事故调查报告1. 简介本报告是对发生在XX化工厂的爆炸事故进行的调查和分析。

在事故发生后,我们成立了专门的调查小组,对事故原因进行了全面的调查,并提出了相应的改进建议。

本报告将详细介绍事故的经过、调查结果和改进建议。

2. 事故经过事故发生在XX化工厂的生产车间中。

据事故现场工人的描述,事故当天,车间大部分工人正在进行日常生产作业。

突然,一个巨大的爆炸声响让所有人都感到震惊。

在极短的时间内,爆炸导致了数人死亡和多人受伤,并造成了严重的设备和场地损坏。

3. 调查过程我们的调查小组在事故发生后立即进入现场,并开始了详细的调查工作。

以下是我们所采取的主要调查步骤:3.1 事故现场勘察我们首先对事故现场进行了勘察,记录了损坏的设备和场地情况,采集了爆炸现场的样本,并对周边环境进行了观察。

3.2 证人采访我们对事故现场的工人进行了详细的采访,了解了他们对事故发生前后的观察和感受。

通过这些证人的证词,我们了解到了一些可能与事故原因有关的信息。

3.3 设备检查我们对事故现场的设备进行了仔细的检查。

通过对设备的检验,我们排除了由于设备故障引起的事故可能性。

3.4 化学物质分析我们采集了事故现场的化学物质样本,并进行了详细的分析。

通过化学分析,我们确定了导致爆炸的物质成分和可能的反应过程。

4. 调查结果根据调查结果,我们得出了以下结论:1.事故的起因是由于在生产过程中,操作人员犯了操作规程的错误,导致了化学物质的错误混合,进而引发了爆炸事故。

2.生产车间的安全管理措施存在缺陷,未能有效地预防和控制事故的发生。

3.部分工人对操作规程的理解存在误差,缺乏必要的培训和教育。

5. 改进建议基于上述调查结果,我们提出了以下改进建议:1.对生产车间的安全管理措施进行全面审查,并强化相关控制措施,确保生产过程中的安全。

2.加强对操作人员的培训和教育,提高他们对操作规程的理解和遵守意识。

3.定期进行安全演练和事故应急演练,提高工人的应急处理能力。

英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故

英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故

英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故2005年12月11日英国邦斯菲尔德油库发生的爆炸火灾事故,为欧洲迄今为止最大的爆炸火灾事故,共烧毁大型储油罐20余座,受伤43人,无人员死亡,直接经济损失2.5亿英镑。

事故经过2005年12月10日19时,英国邦斯菲尔德油库HOSL西部区域A罐区的912号储罐开始接收来自T/K管线的无铅汽油,油料的输送流量为550m3/h(该流量在允许范围以内)。

12月11日凌晨(零时),912号储罐停止收油,工作人员对该储罐进行了检查,检查过程大约在11日凌晨1时30分结束,此时尚未发现异常现象。

从12月11日凌晨3时开始,912号储罐的液位计停止变化,此时该储罐继续接收流量为550m3/h的无铅汽油。

912号储罐在12月11日5时20分已经完全装满。

由于该储罐的保护系统在储罐液位达到所设置的最高液位时,未能自动启动以切断进油阀门,因此T/K管线继续向储罐输送油料,导致油料从罐顶不断溢出,储罐周围迅速形成油料蒸气云。

一辆运送油品的油罐车经过邦斯菲尔德油库时,汽车排气管喷出的火花引燃了外溢油品形成的蒸气云引起爆炸、燃烧。

6时01分,发生了第一次爆炸,紧接着更多爆炸发生。

爆炸引起大火,超过20个储油罐陷入火海。

爆炸造成40多人受伤,但无人死亡,现场附近的商业和民用财产遭到很大破坏。

6时10分,消防人员到达现场。

大火持续燃烧了3天,破坏了绝大部分现场设施,并向空中释放出大团的黑色烟雾(图1)。

12月13日晚上,除2个储油罐外,其余的大火全部被扑灭。

受损油罐见图2。

事故原因分析)912号储罐的自动测量系统(ATG)失灵,储罐装满时,液位计停止在储罐的2/3液位处,ATG报警系统没能启动,储罐独立的高高液位开关也未能自动开启切断储罐的进油阀门,致使油料从罐顶溢出,从罐顶泄漏的油料外溢,油料挥发,形成蒸气云,遇明火发生爆炸、起火。

英国伦敦火灾事故调查报告

英国伦敦火灾事故调查报告

英国伦敦火灾事故调查报告1. IntroductionOn the 14th of June 2017, a devastating fire broke out in the Grenfell Tower, a residential high-rise building in London, UK. The fire caused 72 deaths and numerous injuries, making it one of the deadliest fire incidents in recent history. This report aims to investigate the causes and contributing factors of the fire, as well as to provide recommendations for preventing similar incidents in the future.2. Background InformationThe Grenfell Tower was a 24-storey residential building located in North Kensington, London. It was built in the 1970s and was home to around 350 people. The fire started on the fourth floor and quickly spread to the upper floors, engulfing the entire building in flames. The fire raged for several hours before it was brought under control, causing extensive damage to the building and resulting in the tragic loss of life.3. Investigation ProcessA team of investigators from the London Fire Brigade, the Metropolitan Police, and the Health and Safety Executive was assembled to conduct a comprehensive investigation into the fire incident. The investigation involved the collection of evidence from the scene, interviews with witnesses, and examination of the building's construction and maintenance records. The team also collaborated with experts in fire safety and building regulations to gain a thorough understanding of the factors that led to the fire.4. FindingsThe investigation identified several key factors that contributed to the severity of the fire and the high number of casualties:4.1 Cladding Material: The primary factor contributing to the rapid spread of the fire was the external cladding material that had been installed on the building as part of a refurbishment project in 2016. The cladding consisted of aluminum composite panels with a polyethylene core, which is highly flammable and allowed the fire to quickly spread up the exterior of the building.4.2 Building Design and Construction: The design and construction of the Grenfell Tower did not adequately consider fire safety principles. The building lacked adequate fire barriers and compartmentation, which allowed the fire to spread rapidly throughout the building. In addition, the building's smoke ventilation systems were found to be inadequate, leading to the rapid spread of smoke and toxic fumes.4.3 Building Regulations Compliance: The investigation revealed that the Grenfell Tower refurbishment project did not fully comply with building regulations and fire safety standards. It was found that the external cladding material used in the refurbishment didnot meet the required fire safety standards, and the installation of the cladding did not include sufficient fire barriers to prevent the spread of fire.4.4 Fire Safety Management: The building's fire safety management system was found to be inadequate, with deficiencies in fire detection and alarm systems, as well as emergency evacuation procedures. Residents reported that the fire alarm did not sound in the early stages of the fire, and the building lacked a comprehensive evacuation plan for residents.5. RecommendationsBased on the findings of the investigation, the following recommendations are proposed to prevent similar fire incidents in the future:5.1 Review of Building Regulations: The government should conduct a comprehensive review of building regulations and fire safety standards to ensure that they are robust and effective in preventing the spread of fire in high-rise buildings. This should include a review of the use of combustible cladding materials and the installation of adequate fire barriers. 5.2 Retrofitting of High-Rise Buildings: High-rise residential buildings with similar cladding materials should be retrofitted with non-combustible cladding to reduce the risk of fire spread. Building owners and managers should also conduct regular fire risk assessments and implement effective fire safety management systems.5.3 Fire Safety Education: Residents of high-rise buildings should be provided with comprehensive fire safety education, including training on emergency evacuation procedures and the importance of early detection of fire. Building managers should also ensure that fire detection and alarm systems are regularly tested and maintained.5.4 Independent Building Inspections: A system for independent inspections of high-rise buildings should be established to verify compliance with fire safety regulations and building standards. This would help to identify any deficiencies in building design and construction that pose a risk to occupants.6. ConclusionThe Grenfell Tower fire was a tragic and avoidable incident that exposed significant shortcomings in the design, construction, and management of high-rise residential buildings. The investigation findings highlight the need for urgent action to improve fire safety regulations, retrofit existing buildings with non-combustible cladding, and ensure that residents are adequately informed and prepared for fire emergencies. It is essential that the recommendations outlined in this report are implemented to prevent similar fire incidents and protect the safety of residents in high-rise buildings across the UK.。

英国邦斯菲尔德油库爆炸事故调查总结报告

英国邦斯菲尔德油库爆炸事故调查总结报告

英国邦斯菲尔德地区油库火灾爆炸事故调查总结报告1. 前言2005 年12 月11 日凌晨位于伦敦的东北部的邦斯菲尔德油库由于充装过量发生泄漏,并最终引发爆炸和持续60 多小时的大火,事故摧毁了20 个储罐,造成43 人受伤和高达8.94 亿英镑(相当于101 亿人民币)的经济损失,是英国和欧洲迄今为止遭遇的最大火灾。

2006 年1 月成立的独立的事故调查委员会,自2006 年2 月21 日发布第一份调查报告以来,一共公布了9 份报告,直到2008 年7 月才宣布调查结束。

委员会进行了深入而全面的调查,事故的完整过程和和深层原因被逐步揭示,整个工业界都在反思调查结果,以从中吸取教训。

本文通过对事故调查报告的分析与总结,提出可供国内油气储运企业借鉴的经验,以方便企业对自身进行检查,或者依据检查结果采取进一步的风险管理措施。

风险管理已经被世界上很多能源产业公司所接受和认可,尤其是在石油化工、电力、核电、化工工业等高风险的行业都有很好的实践和应用。

风险管理是一个系统化的方法和理论,它包括各种不同的风险管理手段,本文所涉及到的风险管理手段只是整个风险管理体系中的一部分,关于的它的详细内容可以参照Scandpower 风险管理中国公司的其他报告,本文不作进一步的深入介绍。

2. 英文缩写本文中用到了多处英文缩写,其完整表达如下(按文中出现的顺序):HOSL COMA Hertfoudshire Oil Storage LimitedControl of Major Accident HazardsRegulations哈福德郡储油有限公司重大危险源控制法案BPA British Pipeline Agency Limited 英国管道运营公司BP British Petroleum Limited 英国石油公司UKOP UK Oil Pipelines Ltd 英国石油管道公司ATG Automatic Tank Gauging 储罐测量监控系统SIL Safety Integrity Level 安全完整性等级QRA Quantitative Risk Assessment 量化风险评价3. 邦斯菲尔德地区介绍3.1 区域布置邦斯菲尔德地区是一个大型的油料储存区,位于伦敦的东北部,某种意义上具备战略储备油库的功能。

火灾爆炸事件案例分析报告总结

火灾爆炸事件案例分析报告总结

火灾爆炸事件案例分析报告总结概述:近年来,火灾爆炸事件频发,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。

为了提高社会公众对火灾爆炸事件危害的认识,并探讨相关案例以便从中吸取经验教训,本文将进行火灾爆炸事件案例分析,并对引起事故的原因和后果进行梳理总结。

案例一:天津港化工品仓库大火爆炸案该事件于2015年8月12日在中国天津市发生。

原因是由于该仓库存在严重违规操作和监管不力,致使大量危险化学品长期堆放及不合规操作。

在温度过高、无风降雨等特定条件下形成基础上,很可能由于自然气象和人为干扰等多个因素造成一系列不可挽回的连锁反应。

此次事故造成173人死亡,数百人受伤。

直接经济损失超过1000亿元人民币。

案例二:福岛核电站事故该事件发生于2011年3月11日,在地震引发海啸冲击下,福岛第一核电站发生严重事故。

核反应堆芯熔化、释放大量核辐射物质严重污染了周围环境,并引发国际社会对核能安全的关注。

由于该核电站存在设计缺陷和转型管理不善等问题,导致应对措施迟缓,并最终造成上千人死亡以及巨额经济损失。

案例分析:这两个案例都是因为多个原因累积而导致了灾难性后果。

典型共同点是违规操作、监管不力以及应对措施不当等。

在天津港化工品仓库大火爆炸案中,仓库长期存在危险化学品违规储存和操作现象,监管机构异地分离、信息沟通不畅等问题暴露出来。

与之类似,福岛核电站事故中也出现了技术建设和管理方面的疏漏,未能有效应对海啸冲击引发的连锁反应。

防范措施:1.加强法律法规建设制定更加严格的法律法规来规范危险行业,并明确相应重罚措施,以提高企事业单位对火灾爆炸安全管理的重视程度。

2. 健全监管体系加强各级政府、部门之间以及与企事业单位之间的协作,建立跨部门信息沟通机制,确保监管工作能够及时有效进行。

3. 推动科技创新通过科技手段,研发智能化报警系统和救援装备,在火灾爆炸事件中提前预警、应急处置方面做出更快更准确的响应。

4. 加强安全宣传加大对公众、从业人员的安全意识教育力度,普及基本消防知识,增强自我保护能力。

邦斯菲尔德油库爆炸

邦斯菲尔德油库爆炸

伦敦北郊邦斯菲尔德油库爆炸事件尽管没有造成重大人员伤亡,但却酿成了欧洲和平年代最严重的生态灾难,对伦敦乃至英伦全境的生态环境造成了沉重的打击爆炸发生时油库储存有6000万加仑(27240万升)的汽油、柴油、煤油和航空燃油,有1600万升燃油燃烧后化为浓烟。

一夸脱是0.946升,1加仑是4夸脱1英国加仑等于4.5459711330833 升< L >1美国加仑等于3.78542686366028 升< L >油库爆炸造成两种生态影响:一是水源影响,这是最为严重的,污染物质渗透污染地下水源造成长期问题。

二是污染土壤,污染物质渗透进土壤,破坏其结构,进而影响生长其中的生态环境什么是油库的三级设防?汽油柴油航空燃料性质如何?人口密度小,人员素质高,经常演练,无人员伤亡。

他们将邦斯菲尔德油库存在的选址问题、设计问题、操作问题、管理问题等所有问题全盘托出,并制作了专门的网站用于介绍事故发生的全过程和发布事故调查情况,尽可能把事故的教训与全世界共享1、恐怖袭击:几天前是播放了扎卡维威胁要炸毁石油设施的录像,但那盘录像其实是几个月前录制的,跟现在时局无关。

2、人员失误:正常工作日是有9名工作人员,但当天却只有两人在值班。

3、储油罐故障:有目击者称,他们在爆炸前发现数个储油罐冒烟,电力中断,警报响起。

4、飞机坠入:曾有人表示有轻型飞机坠入油罐区,但警方已否认。

据外电12月13日综合报道,发生爆炸的邦斯菲尔德油库位于伦敦的东北部,是法国道达尔公司和美国德士古石油公司Texaco合资经营。

这座油库储存着420万加仑的汽油、柴油、煤油以及航空燃油。

12日在英国,石油公司、输油管道运营商和航空部门召开紧急会议,以保证燃油的供应。

道达尔公司称他们有紧急预案改变从公司经过的输油路线,确保燃油的正常供应。

油库位于赫默尔亨普斯特德镇,而这个镇上还有英国石油、壳牌等大公司。

英国石油公司和壳牌石油公司也使用这个油库。

_英国邦斯菲尔德油库爆炸事故调查总结报告

_英国邦斯菲尔德油库爆炸事故调查总结报告

英国邦斯菲尔德地区油库火灾爆炸事故调查总结报告1. 前言2005 年12 月11 日凌晨位于伦敦的东北部的邦斯菲尔德油库由于充装过量发生泄漏,并最终引发爆炸和持续60 多小时的大火,事故摧毁了20 个储罐,造成43 人受伤和高达8.94 亿英镑(相当于101 亿人民币)的经济损失,是英国和欧洲迄今为止遭遇的最大火灾。

2006 年1 月成立的独立的事故调查委员会,自2006 年2 月21 日发布第一份调查报告以来,一共公布了9 份报告,直到2008 年7 月才宣布调查结束。

委员会进行了深入而全面的调查,事故的完整过程和和深层原因被逐步揭示,整个工业界都在反思调查结果,以从中吸取教训。

本文通过对事故调查报告的分析与总结,提出可供国内油气储运企业借鉴的经验,以方便企业对自身进行检查,或者依据检查结果采取进一步的风险管理措施。

风险管理已经被世界上很多能源产业公司所接受和认可,尤其是在石油化工、电力、核电、化工工业等高风险的行业都有很好的实践和应用。

风险管理是一个系统化的方法和理论,它包括各种不同的风险管理手段,本文所涉及到的风险管理手段只是整个风险管理体系中的一部分,关于的它的详细内容可以参照Scandpower 风险管理中国公司的其他报告,本文不作进一步的深入介绍。

2. 英文缩写本文中用到了多处英文缩写,其完整表达如下(按文中出现的顺序):HOSL COMAH Hertfoudshire Oil Storage LimitedControl of Major Accident Hazards Regulations哈福德郡储油有限公司重大危险源控制法案BPA British Pipeline Agency Limited 英国管道运营公司BP British Petroleum Limited 英国石油公司UKOP UK Oil Pipelines Ltd 英国石油管道公司ATG Automatic Tank Gauging 储罐测量监控系统SIL Safety Integrity Level 安全完整性等级QRA Quantitative Risk Assessment 量化风险评价3. 邦斯菲尔德地区介绍3.1 区域布置邦斯菲尔德地区是一个大型的油料储存区,位于伦敦的东北部,某种意义上具备战略储备油库的功能。

英国邦斯菲尔德油库发生的爆炸火灾事故

英国邦斯菲尔德油库发生的爆炸火灾事故

一、事故经过
溢出的油料受罐体加强圈、罐顶边缘板的阻挡,在储罐周围形成巨大
的油料瀑布。由于汽油的挥发性很强,储罐周围迅速形成大量油气混合物
,同时,溢出的油料在防火堤内大量聚集。防火堤内装满油料后,油料又
从防火堤溢出向低洼处流动。很快,整个罐区内弥漫着高浓度的油气混合
物。在爆炸前,这个储罐大约有超过300吨油料溢出油罐,油气混合物的
英国邦斯菲尔德油库发生的爆炸火灾事故
2015年6月2日
2005年12月11日英国邦斯菲尔德油库(距伦敦不到50公里) 发生的爆炸火灾事故,共烧毁大型储油罐20余座,43人受伤, 无人员死亡,直接经济损失2.5亿英镑。酿成了欧洲和平年代 最严重的生态灾难,对伦敦乃至英伦全境的生态环境造成了沉 重打击。
门,致使油料从罐顶溢出,从罐顶泄漏的油料外溢,油料挥发,形成蒸气云,遇
明火发生爆炸、起火。
2、部分储罐和管道系统的电子监控器以及相关的报警设备处在非正常工作状
态。
3、储罐和管道系统附近的可燃气体检测仪器不灵敏。
4、由于一级设防的缺陷使外溢的油料瀑布状倾泻,加速了蒸气云的形成,二
级和三级设防主要是用于保护环境的,但由于泄漏的油料形成大面积池火,高温
破坏了防火堤,致使防火堤围墙倒塌和断裂,同时殃及了第三级设防,大量的油
料和消防泡沫流出库区。
三、经验教训
1、加强巡检,严格控制火源,提高设备设施、仪器仪表的安全可靠性

2、管输油库要做好管输收油工作的组织,确保管输油过程安全。加强
与分输站的联系;接到分输计划,要核实情况,遇有管输计划变更要及时向
省公司调运处核实。
3、合理安排好值班人员。在前期在检查中发现有的油库中控室值班人
员有夜间值班时打瞌睡的现象,油库要合理安排好值班人员,确保在岗人员

英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故

英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故

英国邦斯菲尔德油库爆炸火灾事故2005年12月11日英国邦斯菲尔德油库发生的爆炸火灾事故,为欧洲迄今为止最大的爆炸火灾事故,共烧毁大型储油罐20余座,受伤43人,无人员死亡,直接经济损失2.5亿英镑。

事故经过2005年12月10日19时,英国邦斯菲尔德油库HOSL西部区域A 罐区的912号储罐开始接收来自T/K管线的无铅汽油,油料的输送流量为550m3/h(该流量在允许范围以内)。

12月11日凌晨(零时),912号储罐停止收油,工作人员对该储罐进行了检查,检查过程大约在11日凌晨1时30分结束,此时尚未发现异常现象。

从12月11日凌晨3时开始,912号储罐的液位计停止变化,此时该储罐继续接收流量为550m3/h的无铅汽油。

912号储罐在12月11日5时20分已经完全装满。

由于该储罐的保护系统在储罐液位达到所设置的最高液位时,未能自动启动以切断进油阀门,因此T/K管线继续向储罐输送油料,导致油料从罐顶不断溢出,储罐周围迅速形成油料蒸气云。

一辆运送油品的油罐车经过邦斯菲尔德油库时,汽车排气管喷出的火花引燃了外溢油品形成的蒸气云引起爆炸、燃烧。

6时01分,发生了第一次爆炸,紧接着更多爆炸发生。

爆炸引起大火,超过20个储油罐陷入火海。

爆炸造成40多人受伤,但无人死亡,现场附近的商业和民用财产遭到很大破坏。

6时10分,消防人员到达现场。

大火持续燃烧了3天,破坏了绝大部分现场设施,并向空中释放出大团的黑色烟雾(图1)。

12月13日晚上,除2个储油罐外,其余的大火全部被扑灭。

受损油罐见图2。

事故原因分析)912号储罐的自动测量系统(ATG)失灵,储罐装满时,液位计停止在储罐的2/3液位处,ATG报警系统没能启动,储罐独立的高高液位开关也未能自动开启切断储罐的进油阀门,致使油料从罐顶溢出,从罐顶泄漏的油料外溢,油料挥发,形成蒸气云,遇明火发生爆炸、起火。

2)尽管邦斯菲尔德油库进行了三级设防,由于一级设防的缺陷使外溢的油料瀑布状倾泻,加速了蒸气云的形成,二级和三级设防主要是用于保护环境的,但由于泄漏的油料形成大面积池火,高温破坏了防火堤,致使防火堤围墙倒塌和断裂,同时殃及了第三级设防,大量的油料和消防泡沫流出库区。

4英国邦斯菲尔德油库爆炸事故调查总结报告.docx

4英国邦斯菲尔德油库爆炸事故调查总结报告.docx

英国邦斯菲尔德地区油库火灾爆炸事故调查总结报告1. 前言2005 年12 月11 日凌晨位于伦敦的东北部的邦斯菲尔德油库由于充装过量发生泄漏,并最终引发爆炸和持续60 多小时的大火,事故摧毁了20 个储罐,造成43 人受伤和高达8.94 亿英镑(相当于101 亿人民币)的经济损失,是英国和欧洲迄今为止遭遇的最大火灾。

2006 年1 月成立的独立的事故调查委员会,自2006 年2 月21 日发布第一份调查报告以来,一共公布了9 份报告,直到2008 年7 月才宣布调查结束。

委员会进行了深入而全面的调查,事故的完整过程和和深层原因被逐步揭示,整个工业界都在反思调查结果,以从中吸取教训。

本文通过对事故调查报告的分析与总结,提出可供国内油气储运企业借鉴的经验,以方便企业对自身进行检查,或者依据检查结果采取进一步的风险管理措施。

风险管理已经被世界上很多能源产业公司所接受和认可,尤其是在石油化工、电力、核电、化工工业等高风险的行业都有很好的实践和应用。

风险管理是一个系统化的方法和理论,它包括各种不同的风险管理手段,本文所涉及到的风险管理手段只是整个风险管理体系中的一部分,关于的它的详细内容可以参照Scandpower 风险管理中国公司的其他报告,本文不作进一步的深入介绍。

2. 英文缩写本文中用到了多处英文缩写,其完整表达如下(按文中出现的顺序):HOSL COMAH Hertfoudshire Oil Storage LimitedControl of Major Accident Hazards Regulations哈福德郡储油有限公司重大危险源控制法案BPA British Pipeline Agency Limited 英国管道运营公司BP British Petroleum Limited 英国石油公司UKOP UK Oil Pipelines Ltd 英国石油管道公司ATG Automatic Tank Gauging 储罐测量监控系统SIL Safety Integrity Level 安全完整性等级QRA Quantitative Risk Assessment 量化风险评价3. 邦斯菲尔德地区介绍3.1 区域布置邦斯菲尔德地区是一个大型的油料储存区,位于伦敦的东北部,某种意义上具备战略储备油库的功能。

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英国邦斯菲尔德地区油库火灾爆炸事故调查总结报告1. 前言2005 年12 月11 日凌晨位于伦敦的东北部的邦斯菲尔德油库由于充装过量发生泄漏,并最终引发爆炸和持续60 多小时的大火,事故摧毁了20 个储罐,造成43 人受伤和高达8.94 亿英镑(相当于101 亿人民币)的经济损失,是英国和欧洲迄今为止遭遇的最大火灾。

2006 年1 月成立的独立的事故调查委员会,自2006 年2 月21 日发布第一份调查报告以来,一共公布了9 份报告,直到2008 年7 月才宣布调查结束。

委员会进行了深入而全面的调查,事故的完整过程和和深层原因被逐步揭示,整个工业界都在反思调查结果,以从中吸取教训。

本文通过对事故调查报告的分析与总结,提出可供国内油气储运企业借鉴的经验,以方便企业对自身进行检查,或者依据检查结果采取进一步的风险管理措施。

风险管理已经被世界上很多能源产业公司所接受和认可,尤其是在石油化工、电力、核电、化工工业等高风险的行业都有很好的实践和应用。

风险管理是一个系统化的方法和理论,它包括各种不同的风险管理手段,本文所涉及到的风险管理手段只是整个风险管理体系中的一部分,关于的它的详细内容可以参照Scandpower 风险管理中国公司的其他报告,本文不作进一步的深入介绍。

2. 英文缩写本文中用到了多处英文缩写,其完整表达如下(按文中出现的顺序):HOSL COMAH Hertfoudshire Oil Storage LimitedControl of Major Accident Hazards Regulations哈福德郡储油有限公司重大危险源控制法案BPA British Pipeline Agency Limited 英国管道运营公司BP British Petroleum Limited 英国石油公司UKOP UK Oil Pipelines Ltd 英国石油管道公司ATG Automatic Tank Gauging 储罐测量监控系统SIL Safety Integrity Level 安全完整性等级QRA Quantitative Risk Assessment 量化风险评价3. 邦斯菲尔德地区介绍3.1 区域布置邦斯菲尔德地区是一个大型的油料储存区,位于伦敦的东北部,某种意义上具备战略储备油库的功能。

该地区存在有多家储油公司,是依照原有的英国健康安全署土地规划法发展起来的,这部方案按照已建设危险源为起点,不断向往扩展安全距离,并规定在不同的安全距离内允许被规划的土地使用。

因为工厂只被允许在最小的安全距离内发展,这使得先后发展的多家储油公司基本上毗邻建设,甚至互相渗透,形成今天邦斯菲尔德地区独特的油库地区现状。

整个油库地区夹在樱桃树路(Cherry tree Lane)和邦斯菲尔德路(Buncefield Lane)之间,北部、东部和南部均为农田,在西部和班得瑞大道(Boundary Way)之间分布有大量的公司和民房(在事故中遭到严重破坏),距离西部的外围墙在120m 左右(英国健康安全署按规定可以规划民房的最近距离)。

图3-1 展示了油库地区的周边情况。

事故池消防泵房 A 罐区樱桃树路#12班得瑞大道绿化带民房Fuji 公司围墙#912应急发电机房Northgate公司邦斯菲尔德3COM 路公司RO事故池公司B 罐区图3-1: 邦斯菲尔德库区区域布置图3.2 平面布置哈福德郡储油有限公司(HOSL),是道达尔英国公司和德士古石油公司合资经营的。

HOSL 分为西区和东区两个区,西区就是本次事故的发源地以及大火的中心,它分布有A、B、C、D 四个罐区。

HOSL 被批准的最大储存量是34000 吨车用燃料和15000 吨煤油。

依据重大危险源控制法案(COMAH)要求的安全评估报告在事故发生时正在进程中,还未完成。

英国管道运行公司(BPA)是由壳牌和英国石油公司(BP)负责运营的管道公司,但它所管理的管道资产属于英国石油管道公司(UKOP)。

BPA 在邦斯菲尔德地区的油库被一条小路(樱桃树路,Cherry Tree Lane)分割为两个部分,分别是路北边的北区和南边的主区,都几乎被摧毁在大火中。

BPA 被批准储存70000 吨车用燃料和其他油品。

COMAH 要求的安全评估报告已经完成。

英国石油公司(BP)的储罐位于整个邦斯费尔迪库区的南部,由于距离HOSL 西区最远得以在这场大火中幸免。

BP 被允许储存75000 吨车用燃料和来自BPA 的所有油品。

COMAH 要求的安全评估报告已经完成。

图3.2 显示各个区域的相互关系。

整个邦斯菲尔德库区通过三条独立的输油管线输送油料,分别是:• 10 英寸的Finalline,首站在道达尔的Lindsey 炼厂,末站在HOSL 西区;• 10 英寸的M/B 管线,首站在壳牌的Stanlow 炼厂,末站在BPA 北区;• 14 英寸的T/K 管线,首站来自壳牌的码头和Coryton 炼厂,末站在BPA 主区。

三条管道均采用分批次顺序输送的方式进行输送,混油返回炼厂重新炼制或者直接混入低品位油罐。

油料到达HOSL 后按不同种类储存在相应的的储罐,表3.-1 显示了发生事故的HOSL 西区各罐区的储存情况。

车用燃料主要由HOSL 西区、BP 和很少的一部分从BPA 用油罐车运输出邦斯菲尔德库区,航空煤油依靠一条6 英寸和一条8 英寸的管道从BPA 输送至伦敦机场,图3-3 显示了各个管线的相互关系。

3.3 主要安全设施和事故相关设施3.3.1 储罐测量监控系统(Automatic Tank Gauging,ATG)#912 储罐安装有ATG 系统,这是一个储罐的监测和控制系统。

ATG 可以监控储罐液位、温度和阀门状态,并可以实现远程控制。

同时ATG 系统还可以接受来自系统外部的报警信号并进行相应的动作。

对于所监控的数据,包括异常事件和阀门状态均会被保存数月。

ATG 系统前端包括一个安装在罐顶的伺服液位计和和安装在底部的热电偶温度计,测量数据被传送到ATG,HOSL 所有的储罐的液位和温度数据均接入ATG,由操作人员在控制室通过ATG 进行日常作业。

图3-4 显示了ATG 系统的组件和安装位置。

3.3.2 液位超限报警装置#912 储罐在顶部安装有一个独立的液位超限报警装置(安全仪表系统),当储罐液位达到极限位置(实现设定)后该装置将向控制室发出声光报警并同时自动关闭储罐的进料阀门,同时报警信号还会传向上游的BPA 控制室,这时BPA 将关闭通向西区的进油主管线。

西区控制室还有一个优先选择开关可以阻止西区的关断信号传向BPA,当优先选择开关被确定为阻止时,会在控制面板上亮起一个红色的警示灯。

3.3.3 通气孔#912 储罐在顶部设置有8 个0.07m2 的三角形通气孔,一是为浮盘上方的油气提供足够的与外界大气流通的面积;二是在事故状态下起到油品溢流作用。

3.3.4 消防水折流板#912 储罐罐顶的外延设计有一圈消防水折流板,折流板的设计意图是为了让罐顶的消防喷淋装置喷出的消防水可以程瀑布状流下,以最大程度的覆盖罐体;同时也在高温天气用来冷却罐体温度。

图3-5 显示了折流板的安装位置和外观。

3.3.5 防风梁#912 储罐的罐体中部有一个防风梁的结构设计,设计的目的是为了抵御来在罐体侧面的风载荷,但它会在罐体的外部形成一个突起,图3-5 显示了防风梁在罐体的位置和外观。

3.3.6 防火堤#912 储罐所在的A 罐区(类似与其他罐区),设计有防火堤,防火堤的设计容量是罐区内最大容量储罐的110%,同时防火堤设计有雨水排出口。

防火堤上存在管道的穿越现象。

HOSL 消防泵房BPA#12 罐BPA 事故池HOSL 事故池HOSL 西区A 罐区HOSL 西区B 罐区壳牌BP HOSL 西区BPA HOSL 东区HOSL 西区C 罐区HOSL 东区事故池BP 罐区图3-2: 邦斯菲尔德库区平面示意图T/K 管线Finaline 管线航空煤油外输管线Finaline 管线计量区M/B 管线M/B 管线计量区T/K 管线计量区图3-3: HOSL 库区来料管线示意图8 个通气孔检查窗伺服液位计独立的液位安全仪表装置探测竖井内浮顶液位传感器检查孔滑动密封热电偶温度计图3-4: #912 储罐结构示意图通气孔消防水折流板防风梁图3-5: #912 储罐外部表3-1: HOSL 西区储存情况列表罐区储罐编号介质进料管线A 910 汽油T/KA 912 汽油T/KA 915 汽油FinallineB 911 汽油FinallineB 913 柴油B 914 柴油B 916 柴油C 901 汽油T/KC 902 汽油T/KC 903 汽油T/KC 904 汽油T/KC 905 汽油T/KD 906 混油D 907 混油D 908 柴油D 909 混油4. 事故调查总结4.1 事故发生经过2005 年12 月10 日19 时,HOSL 西区A 罐区的#912 储罐照生产计划开始接受来自于T/K 管线的无铅汽油,输送速度为550m3/h。

2005 年12 月11 日0 时,该批次输送结束,并开始进行例行的液位检查。

2005 年12 月11 日1 时30 分,例行检查结束,一切正常,继续向#912 储罐输送。

2005 年12 月11 日1 时3 时左右,ATG 的液位数据停止变化,至事故发生时一直显示储罐液位在大约2/3 处。

由于ATG 的数据一直没有发生变化,因此和ATG 相联的警报系统一直没有动作,致使充装一直继续。

2005 年12 月11 日5 时20 分左右,按照当时的充装速度和#912 储罐容量,储罐已经完全充满。

2005 年12 月11 日5 时20 分左右,#912 储罐上安装的独立液位超限报警装置未动作,充装继续,导致汽油开始从罐顶的通气孔向外溢出。

2005 年12 月11 日5 时38 分左右,溢出的汽油开始在A 罐区内由#912 储罐位置向西蔓延,从视频和目击者反映的证据显示,当时的蒸汽云厚度已经达到了大致1m。

2005 年12 月11 日5 时46 分左右,液态的汽油开始从A 罐区的围堰内溢出,蒸汽云的厚度达到了2m。

2005 年12 月11 日5 时50 分,蒸汽云扩散到Northgate 公司和Fuji 公司的停车场。

2005 年12 月11 日5 时54 分,由于通往金斯顿地区的阀门关闭,T/K 管线输向#912 储罐的流量由550 m3/h 增加到890 m3/h,溢油进一步扩大。

2005 年12 月11 日6 时01 分32 秒,当地的地震记录仪记录到了最大的一次爆炸,随后又发生了多次爆炸以及持续的大火。

图4-1 显示了事故发生过程的主要事件,图4-2 显示了蒸汽云扩散过程。

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