动叶可调送风机的调整过程及其常见故障分析
300MW机组动叶可调轴流送风机调整及故障处理
有操作 方便 、 节性 能好等优点 , 调 但其核心机构均为动调执行机构 , 其结构精 密, 对装调 、 维护均有较 高要 求, 文试 本 图分析 改型风机在 实际运用 中的常见异 常并提 出处理建议 。
关 键词 : 送风机 ; 动叶 ; 异常分析 ; 故障处理
T ea j s n n ls f h v beba ev r bes at lwe h du t t ay i o emo a l ld a i l h f bo r me a s t a
第 4期
朱建宏 : 0 W 机组动叶可调轴 流送风机调整及故障处理 3 M 0
1 7
柄上 , 叶柄 由叶柄轴 承支撑 。叶柄末 端装有 调节杆 , 调节杆 末端 的滑块 装 在 调节 盘 上 , 节盘 与油 缸用 调 螺栓连 接 ( 液控 部分 照片如 图 1 。 )
锅 炉送风 机 的常 规选 型 方 案被 广 泛采 用 , 以贵 州 黔
西 中水发 电有 限公 司 30 0 MW 机 组 为 例 , 厂 的锅 该
表 动 叶可 调 轴 流 风 机 性 能 参 数
1 动叶可调轴流送部分 , 一部分为控
制 头 ( 油 阀) 它不 随轴 转 动 。另一 部分 为 油缸 及 错 , 活塞 , 它们 与 叶轮一 起 转 动 , 活塞 没 有 轴 向位 移 , 叶 片装 在 叶柄 的外 端 , 个 叶片 用 六个 螺 栓 固定在 叶 每
21 00年 4月 第 l 3卷 第 4期
21 0 0,V l 3,No 4 o ,1 .
贵州电力技术
GUI ZHOU EC UC OⅥ R EL TI P TECHNOLOGY
发 电研 究
P w rGe e ain o e n rt o
豪顿动叶可调轴流风机叶片调整说明2022
3号锅炉1号、2号引风机动叶调整
检修记录
一、修前存在的问题
3号锅炉1、2号引风机在运行中动叶开度相同的情况下出力偏差较大(电机电流偏差10A 左右),且运行中出现抢风现象加大了风机出力不均。
因此利用此次停炉机会对两台应风机的动叶角度进行校核。
二、检修调整过程
备注:DCS 给定指令大于95%的数据认为无效,程序进行了设置闭锁。
由于两台风机执行器与就地机械刻度盘一直,说明两台风机的叶片定位是以外部机械刻度片为基准进行的(该方法有误差,为两台送风机的出力偏差大的根本原因)
2、打开引风机出口烟道人口门进入引风机内部,检查两台引风机实际叶片的开度,记录如下:
由数据说明:在DCS全开指令时31引风机叶片未能开全,导致其出力降低。
32引风机叶片角度与厂家数据接近正常。
引风机叶片全开95%图片 引风机叶片全关0%图片
引风机叶片距离测量图片 引风机液压缸活塞伸出距离测量图片
三、31引风机叶片调整过程 1、将31引风机执行器开到 95%,切到手动位并手动盘执行器手柄保证液压缸伸出 96mm ,然后与热控人员重新定位执行器95%的开度。
2、定位后对31引风机全行程偷自动DCS 控制,最小角度 0%对应 31.5°,95%开度对应 76°,此时与32引风机基本一致。
两台风机全行程油压均在 4MPa 以下。
31引风机调整后,95%开度活塞伸出 96mm 32引风机未调整,95%开度活塞伸出 96mm
四、修后试运情况。
动叶可调式轴流风机故障原因分析及处理
动叶可调式轴流风机故障原因分析及处理发布时间:2021-05-25T04:05:32.829Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第3期作者:常凌尧[导读] 动叶可调式轴流风机在运行过程中,可根据机组负荷需要改变叶片角度调节风量,具有良好的调节性能。
通淮沪煤电有限公司田集发电厂安徽淮南 232082摘要:动叶可调式轴流风机在运行过程中,可根据机组负荷需要改变叶片角度调节风量,具有良好的调节性能。
通过对风机转子及动叶调节装置故障原因分析,提出处理方法并实施,实施后保证风机正常运行,提高风机的安全性、可靠性、稳定性和经济性。
关键词:液压缸;卡涩;叶片密封;密封风机1设备概况某发电厂的2×700MW超超临界机组锅炉由上海锅炉厂有限公司设计制造,锅炉为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,一次中间再热,喷燃器采用四角切圆方式、平衡通风、Π型露天布置,全钢架悬吊结构,固态排渣。
风烟系统采用两台上海鼓风机厂生产的SAF30.5-16-2型动叶可调轴流式引风机,两台PAF18-12.5-2动叶可调轴流式一次风机及两台豪顿华工程有限生产的ANN2660/1400N型动叶可调轴流式送风机,主要为锅炉燃料燃烧提供所需的空气和引出燃烧后的烟气。
2故障及其原因分析该发电厂在2014年投产后三年内先后发生两次动叶卡涩失调事件、五次液压缸损坏叶片开度失调事件及一次风机转子轴承箱振动事件,通过现场解体检查、分析论证,外出调研后总结原因如下: 2.1动叶片失调故障原因引起风机叶片卡涩失调主要原因有以下几点:1)风机叶片根部与轮毂之间密封结构不合理,叶片根部弹性密封片在风机运行一段时间后通常会因磨损而产生间隙失去密封作用导致大量粉尘、水汽渗入,致使叶柄轴承油脂损坏失效,极大的减弱了叶片转动灵活度,易出现叶片卡涩、叶片开启角度不一致等问题。
2)叶柄衬套材质使用不当易腐蚀磨损,黄铜材质的叶柄衬套因叶片密封失效,大量水汽、粉尘进入后衬套表面产生大量铜锈腐蚀磨损工作面与粉尘混合后结垢严重,降低叶片转动灵活性。
浅谈动叶可调轴流引风机故障及处理方法
浅谈动叶可调轴流引风机故障及处理方法发布时间:2023-03-15T02:47:00.070Z 来源:《科技潮》2023年1期作者:郑博[导读] 华电新疆发电有限公司红雁池分公司总装机容量为800MW,四台机组均为4×200MW。
华电新疆发电有限公司红雁池分公司新疆乌鲁木齐 830000摘要:引风机作为火力发电厂的重要辅机设备,对机组发电有着至关重要的作用。
随着发电机组单机容量的不断增大,动叶可调式轴流风机在电力生产中的应用更加广泛,华电新疆发电有限公司红雁池分公司2017年对3、4号机组引风机进行改造,将离心式通风机改造为动叶可调式轴流风机,使风机特性经济地与运行工况相适应,这样风机的效率更高。
关键词:轴流式引风机;故障诊断;处理方法1 概况华电新疆发电有限公司红雁池分公司总装机容量为800MW,四台机组均为4×200MW。
其中#3、#4锅炉由东方锅炉(集团)股份有限公司制造的一次中间再热超高压自然循环汽包炉,每台锅炉配备两台Y4—2×60—14NO26.5F型双支撑,双侧吸入式引风机,制造厂商为成都电力机械厂。
由于2017年我公司进行脱硫、脱销技术改造,增加了脱硫塔的容量,并配合将#3、#4锅炉引风机进行增容换型,新型号为:HU24642-222G,动叶可调轴流式风机,流量75.8万m3/h,全压7440Pa,主轴转速为990r/min,介质温度1500℃,选用耐磨、耐腐蚀性材料。
表3 AP系列引风机设备规范表2 故障原因分析2.1 随着发电机组的容量不断提高,也相应的提高了锅炉对送、引风机的要求,轴流式动叶可调风机效率高、耗电量低,而且具有良好的调节性能,已经在大型锅炉上广泛被采用。
主要部件:转子、主轴承箱、叶轮、液压调节装置、液压油站、冷却风机、控制仪表等组成。
本动叶可调轴流风机为双级、卧式布置。
风机叶片安装角度可在静止状态或运行状态时用电动执行器通过一套液压调节装置进行调节。
动叶可调轴流通风机机械故障原因分析及预防措施
加上叶柄密封不严, 积灰造成叶片卡涩等都会导致叶片漂移。
3、 轴 承 温 度 高
一
是润滑油中有杂质等润滑不良, 二是轴承游隙大保持架磨损等导致轴承
控制头组件的统称。 不论是风机的工质、 润滑油出现问题还是机械方面发生故 障, 最后都将体现在转子上, 从而被迫停止风机运行进行抢修。 为了缩短抢修时 间, 减少锅炉单侧风机运行带来的不经济和不安全 , 一般是直接将故障转子拆 下来更换一台新转子。 风机的转子解体检修工作量大, 费用高, 工艺复杂。 =. 动叶可调轴流通风机机杖故穰糠因分析 1、 液压缸 、 控 制 头 和 轴 承 箱 漏 油 1 . 1轴流式引、 送风机因其采用动叶可调结构, 无形 中增加 了密封点。 转 子漏油主要分为长期运行中漏油和新更换的转予漏油两个方面, 更换转子往往
名, 具 有流量 大 、 风压 低 、 变工 况运行 时经济 陛好 、 适应 性强 、 体积 小 、 重量 轻 、 启
动力矩小等特点。 风机主要由进气室、 机壳、 轴承箱、 转子、 风量调节机构、 扩压
器 等主 要 部件 组成 。 ( 2 ) 风 机的转 子 属于风 机核 心部件 , 主要 是轴 承箱 组件 、 轮 毂组件 和液压 缸
双级动叶可调轴流式引风机振动故障分析与处理
双级动叶可调轴流式引风机振动故障分析与处理摘要:针对某电厂双级动叶可调轴流式引风机振动大故障,结合该型式引风机结构特点,进行了振动分析,并根据测试所得各轴承的振动数据,分析认为该引风机联轴器膜片存在失效、轴承存在磨损超标现象。
通过采用更换轴承、更换联轴器膜片、清理轮毂等处理措施,解决了该引风机的振动故障问题。
关键词:双级动叶可调轴流式引风机振动膜片失效轴承磨损引言引风机是火电厂中重要的辅机设备,其运行性能直接影响机组的安全稳定与经济运行。
近年来,因双级动叶可调轴流式引风机具有效率高、流量变化范围大、高效运行区域宽、调峰性能好等优势,在火电机组上得到了广泛应用。
本文分析了某电厂双级动叶可调轴流式引风机振动故障原因及处理过程,供其他电厂解决类似问题参考。
1 该双级动叶可调轴流式引风机介绍1.1 结构双级动叶可调轴流式引风机主要由进气室、集流器、两级叶轮、导叶、扩压器、动叶调节机构等部件构成。
双级叶轮布置在轴承室两端,引风机转子与电动机转子之间由1根空心轴连接,在电动机转子及引风机转子侧分别有1个挠性联轴器,引风机及电动机由4个支持轴承和1个推力轴承支撑。
双级动叶可调轴流式引风机通过液压调节装置来调整动叶角度,实现对引风机的风压和风量的调整。
1.2引风机概况2、问题概况:2016年9月14日#3机组调停检修,对#3A引风机进行例行检查。
更换了液压缸、液压油穿风机壳体部位的油管路,对一二级轮毂内的曲柄、滑块进行了检查。
2016年10月1日机组启动并对A引风机试运,引风机振动由修前的前后轴承1.9/1.6mm/s增大至5.9/2.8mm/s,电机振动增大至传动端0.097mm,自由端0.065mm,并有逐步曾大的趋势,最大至6.4/3.5mm/s。
10月2日紧急对该风机停运隔离并对本次检修过的部位进行检查、对轴承座螺栓及轴承座本体进行检查、重新复核风机电机中心,空试电机正常。
并联系地方电科院进行动平衡试验。
一次风机动叶调节装置故障原因分析及处理
一次风机动叶调节装置故障原因分析及处理背景在热电厂发电过程中,风机动叶调节装置是一个非常重要的部件,其主要作用是通过调节动叶的角度来控制风机的流量和风压,从而保证锅炉的燃烧效率以及发电机组的稳定运行。
然而,在实际运行中,由于各种原因,风机动叶调节装置可能会出现故障,严重影响到发电厂的正常运行。
因此,在这篇文章中,我们将通过对一次风机动叶调节装置的故障进行分析和处理,帮助读者更好地了解和掌握风机调节装置故障处理技术。
故障现象一次风机动叶调节装置在运行过程中出现了异常,具体表现为:•风机转速和风量波动较大,无法达到设定值。
•风机噪音较大,振动明显。
•风机输出风压不稳定,易产生“风喘”和“风顶”现象。
•风机电机电流过大,容易出现烧毁电机的情况。
经过初步调查和分析,我们发现这些异常现象与风机动叶调节装置非常密切相关。
故障原因分析针对上述异常现象,我们经过详细的分析和检测后,下面归纳出了可能的故障原因:原因一:风机动叶调节装置传动部件松动或磨损风机动叶调节装置的传动部件(如齿轮、齿条、链轮、链条等)如果松动或磨损,就会影响风机的转速和风量。
原因二:风机动叶调节装置电机故障风机动叶调节装置的电机如果故障,就会导致风机无法输出正常的风量和风压。
电机故障的原因可能是电机过载、电机绝缘破损等。
原因三:风机动叶断电控制系统故障风机动叶控制系统由PLC控制器、断电器、电磁阀、传感器等组成,如果其中的任何一个部件出现故障都会导致整个系统失控。
比如电磁阀失效,就会导致风机动叶无法实时调节,从而影响风量和风压的稳定性。
原因四:风机衬板损坏风机衬板是风机内部关键部件之一,如果衬板损坏或脱落,就会影响风机的密封性以及风量和风压。
故障处理在定位风机动叶调节装置故障原因后,我们需要有针对性的处理方法来解决这些问题。
处理方案一:检测和更换风机动叶调节装置传动部件如果发现风机动叶调节装置传动部件松动或磨损,可以通过检测和更换这些部件来修复风机动叶调节装置。
动叶可调送风机的调整过程及其常见故障分析
动叶可调送风机的调整过程及其常见故障分析王耀辉岳葆新郭新昱(华能杨柳青热电有限公司天津300380)[摘要] 动叶可调送风机在运行中靠改变叶片角度调节风机性能和出力,其操作方便,节能效果好,且价格适中,因此在大型火力发电厂中得到了广泛的应用。
但其核心机构均为动调执行机构,结构精密,对装调及维护均有较高要求。
基于此目的,本文从介绍该机构的工作原理和调整过程入手,分析了运行中易出现的故障并提出解决方法,希望能对我厂风机的运行和维护提供帮助。
[关键词] 动调送风机;液压缸;错油阀;反馈杆;运行;维护;故障动调风机系旋转过程中能够调节风机叶片角度的一类风机。
这类风机以改变风机叶片角度作为改变风机性能和出力的手段,达到节能降耗的目的。
因为动调与其它调节方式(静调、耦合器调节以及变频调节等)相比具有节能效果好、价格适中、操作方便等优点,在300MW火力发电厂中得到了广泛应用,尤其在大流量、小压头的吸、送风机中应用更为普遍。
我厂已经投产的#5、6号机组送风机均为上海鼓风机厂根据德国TLT公司技术生产的动叶可调轴流式送风机。
通常送风机容量不同,动调结构略有差别,但其核心技术均为动调执行机构。
由于此动调技术源于航空工业,属于精密技术,因而对动调部分的安装与维护提出较高的要求。
1 工作原理1.1 我厂动调送风机参数型号:FAF20-10.6-1流量:138.1m3/s风压:4617Pa(最大工况6618Pa)风机功率:741KW(最大工况1656KW)风机转速:1480rpm生产厂家:上海鼓风机厂1.2 动调送风机的动叶调节系统与工作原理动叶调节机构由一套装在转子叶片内部的调节元件和一套单独的液压调节油的中心操作台组成。
TLT型轴流风机动叶调节机构的结构大多相似,其工作原理是通过伺服机构操纵,使液压油缸调节阀和切口通道发生变化,使一个固定的差动活塞两个侧面的油量油压发生变化,从而推动液压缸缸体轴向移动,带动与液压油缸缸体相连接的转子叶片内部的调节元件,使叶片角度产生变化。
动叶可调轴流式引风机振动故障分析与处理
动叶可调轴流式引风机振动故障分析与处理摘要:在电力生产中动叶可调轴流式风机获得了广泛应用,它的作用是不可取代的然而引风机在作业时经常发生振动故障,本文围绕动叶可调轴流式引风机进行探讨,分析其振动故障的原因,并且寻求有效策略希望为相关企业带来一些帮助。
关键词:动叶;振动故障;分析引言:引风机对于火力发电厂风烟系统而言至关重要,它能够将锅炉燃烧产生的烟气引出至烟囱,平衡炉膛负压,保证炉膛的正常燃烧是非常重要的辅机设备,引风机的运行性能关乎着机组的经济运行与安全稳定,对于引风机而言,振动故障是难以避免的企业要寻求有效措施,减少振动故障的产生,否则会影响企业的正常运营。
本文对此展开探讨,希望为相关企业带来一些帮助。
一、引风机概述引风机在正常运行时容易产生各种问题,不仅容易降低机组负荷还会出现停机的情况所以对生产造成严重影响如果引风机出现故障会产生一系列反常情况,比如岀现噪声带或者引风机的温度和震动产生变化这三个特征都意味着引风机出现了故障。
二、动叶可调轴流式引风机振动故障原因分析(一)质量不平衡受质量不平衡影响,引风机转子重心发生偏移,这时转子产生的离心力不能互相抵消,原因是质量中心没有和几何中心重合,所以转子容易发生振动,此时轴流式引风机设备会出现整体振动还会引发一系列的噪声和晃动。
(二)支撑刚度弱如果容量较大的动叶可调轴流式风机的外形尺寸和重量较大,然而支撑材料过于薄弱,就会降低支撑刚度,也就容易引发动叶可调轴流式引风机振动故障。
(三)装配问题由于装配问题而引发动叶可调轴流式引风机故障非常常见,比如叶片安装不够标准、液压缸中心超标、轴承装裝配不标准等,都会引发引风机振动异常现象。
三、动叶可调轴流式引风机振动故障控制措施(一)进行转子的现场动平衡引起风机振动故障的原因有很多,比如造成轴流式引风机质量不平衡原因有很多。
比如①在损耗和腐蚀的影响下,叶片的质量密度和形状出现变化再或者风机叶片磨损等都会使得叶片质量不均匀所以造成风机出现振动;②再比如引风机叶片沾染大量灰尘或者油垢,这样就影响了引风机叶片质量,容易产生质量不均匀问题;③引风机叶片较薄很难承受设备运转时产生的压力和负荷容易引发引风机叶片脱落的现象,再或者叶片难以承受压力发生形变这就造成质量不平衡,使得引风机岀现振动故障;④技术人员没有紧固引风机叶片,这也容易造成质量失衡现象产生。
探析动叶调整式轴流风机调节故障分析及解决对策
探析动叶调整式轴流风机调节故障分析及解决对策发布时间:2021-08-03T03:42:12.413Z 来源:《电力设备》2021年第5期作者:刘建磊[导读] 此方式对于动叶调整式轴流风机调节能力具有重要提升,已被大量大型锅炉的日常运行中广泛应用。
(大唐武安发电有限公司 056000)摘要:300MW机组锅炉运行过程中,动叶调整式轴流风机调节设备若长时间运行,则极有可能出现异常故障情况。
本文将针对动叶调节设备的故障情况以及故障原因进行研究、分析,并提出合理的故障解决对策,为发电企业动叶调整式轴流风机调节故障维修提供有效建议。
关键词:动叶调整式轴流风机、故障分析、解决对策前言:动叶调整式轴流风机运行过程中存在诸多问题,例如风机轮毂动叶轴承故障、风机叶片故障、旋转油封故障、伺服液压缸故障、调节拉叉接头故障、风机调节臂故障等问题。
针对上述故障问题,需采用相应的处理方案,例如可以将轴流风机叶片的转动角度进行适量调整,从而改变风机进风量,此方式对于动叶调整式轴流风机调节能力具有重要提升,已被大量大型锅炉的日常运行中广泛应用。
一、动叶调整式轴流风机调节故障原因分析(一)风机轮毂动叶轴承故障风机轮毂动叶轴承长时间处于运行状态,会导致轴承及其滚珠出现表面磨损、表面脱落等情况,还有可能引发轴承出现开裂现象,并造成风机叶片卡涩问题。
造成风机轮毂动叶轴承故障的主要原因可分为以下两点,首先,风机轮毂未能得到有效密封,导致轮毂内容极易受到外界细小粉尘的影响,通过风机进气装置,将粉尘吸入轮毂内部。
此外,由于发电厂通常建设与沿海地区,周围空气蕴含大量水蒸气和盐分,而风机大多设置于露天或半露天的场景中,若遭遇阴雨天气,含有盐分的水蒸气极易通过进气设备进入风机轮毂内部,造成轮毂轴承的生锈、腐蚀,并对轮毂内润滑剂的保存造成不良影响,导致风机动叶卡涩,为轴流风机可靠调节带来严重阻碍。
(二)旋转油封故障风机的旋转油封能够将风机高压油、回油以及润滑剂有效引出,并将其引入相应的旋转主缸体内部。
大型动叶可调轴流风机故障综合分析
大型动叶可调轴流风机故障综合分析发布时间:2022-02-16T04:03:38.913Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第16期作者:魏利涛[导读] 由于动叶可调轴流风机具有风量大、调节灵活、经济性好,故障主要有动叶调整机构故障、叶片飘移故障、叶轮不平衡,滑动轴承磨损等故障,本文从四个方面分别阐述了各种故障的原因及处理方法魏利涛河北西柏坡发电有限责任公司河北石家庄 050400摘要:由于动叶可调轴流风机具有风量大、调节灵活、经济性好,故障主要有动叶调整机构故障、叶片飘移故障、叶轮不平衡,滑动轴承磨损等故障,本文从四个方面分别阐述了各种故障的原因及处理方法关键词:轴流风机;故障;振动大;温度高一、概述西柏坡发电厂地处平山县革命老区,是国家八五计划重点建设项目,规划总装机容量为2400MW,是河北南网的主力电厂之一,电厂锅炉通风方式为平衡式通风,每台锅炉配备两台轴流式送风机,两台轴流式引风机,两台离心式一次风机。
机组共安装了12台单级动叶可调轴流风机,该风机配有两套整体油站。
一套供风机动叶调节装置及主轴承润滑用油,供油量为25L/min。
供油压力:液压油为18~30kgf/cm2,润滑油为4~6kgf/cm2。
另一套供风机驱动电机的滑动轴承润滑、冷却用油,供油量为10L/min(送风机为6L/min),供油压力为1~4kgf/cm2。
轴流式送风机主要参数为:压升: 3834PA(391.0mmH2O)流量: 127.82m风机内径: 2114mm叶轮外径: 1258mm级数: 1叶片数: 24叶片材料: ZL104风机功率(最大工况): 780kW风机转速: 994转/分电动机功率: 800kW电动机转速: 994转/分风机效率: 86%液压缸径/行程: 336/100叶片调节范围: 50°风机机壳内径和叶片外径间的间隙(叶片在关闭位置):2.1+0.5mm 转向:逆气流方向看为顺时针轴流式吸风机主要参数为:流量: 269m3/S(97664m3/h压升: 3306Pa(337mmH2O)进气温度: 141℃风机内径: 2821mm叶轮外径: 1584mm级数: 1叶片数: 16叶片材料: St52-3N风机功率(运行工况): 1050kW(最大工况): 1600kW风机转速: 985转/分电动机功率: 1800kW电动机转速: 985转/分液压缸径/行程: 336/100叶片调节范围: 50°风机机壳内径和叶片外径间的间隙(叶片在关闭位置):3.9+1.4mm飞轮力矩: 6000kgm风机扭矩(最大工况): 1152daNm转向逆气流方向看为顺时针对风机的运行缺陷分析研究可知,下面四类故障对风机的安全、经济运行影响很大。
动叶可调轴流通风机的失速与喘振分析及改进措施
动叶可调轴流通风机的失速与喘振分析及改进措施一、引言动叶可调轴流通风机是一种广泛应用于建筑物、工厂车间、地下车库等场合的通风设备。
它在实际使用中可能出现失速和喘振现象,降低了其工作效率并可能对设备和使用环境造成损害和威胁。
因此,本文将就动叶可调轴流通风机的失速和喘振现象进行探究,并提出相应的改进措施,以提高其工作效率和使用安全性。
二、失速分析2.1 失速概述失速是指当轴流风机的风量或静压达到一定数值时,浓度分布却发生逆向流动现象,致使风机放弃原有的风场,失去能力继续稳定工作的现象。
2.2 失速原因动叶可调轴流通风机发生失速的原因涉及多种因素,包括风机转子尺寸、转速、角度、流量等因素,另外还有可能受到外界扰动的影响。
2.3 失速对设备的影响失速会引起风机的性能下降,使其工作效率降低,产生噪音和振动,同时也对设备和使用环境造成损害和威胁,例如风机的振动过大会导致齿轮失喉、轴承过早损坏等问题。
2.4 改进措施1)增加不可调空穴:增大空穴可以增加进风容积,降低进风速度,减小啮合歪斜风及离心力在内部的影响矩; 2)增加叶片数量:减少每叶周期离心力梯度,使风量能均匀分配到每一片叶子上,避免在某一片叶子梯度过大而导致实际风量不能达到设计风量; 3)增加进口角度或离心前角度:增大入口扩散角及入口面积来减小进口剪切损失和充填损失; 4)在叶片上安装增厚条或变厚型叶片,来改变湍流动态特性的分布情况; 5)在风机进气口上安装回旋系统,即进气口处形成的漩涡层,可延缓轴流管道系统中干扰波的向前传播,减小干扰波对最后叶片的影响,从而使风压更接近设计风压。
三、喘振分析3.1 喘振概述闪脱及随之发生的流体不稳定现象,喘振是轴流风机在一定飞行数的范围内,能量的交换和分配不能使失稳波得到正确的发展或能量消除,使失稳波幅度不断放大或比最大放大后瞬间降为零。
3.2 喘振原因轴流风机喘振的出现是由于转子和固定壳体之间的交互作用和迎角的大小不匹配,造成弹性不均匀或流体动力学不稳定的问题。
送风机动叶故障分析及应对措施
送风机动叶故障分析及应对措施发布时间:2021-07-01T16:13:11.550Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷7期作者:曹阳[导读] 燃煤电厂电站风机实际运行性能偏差较大的问题广泛存在。
目前,国内外研究人员针对风机实际运行性能达不到其设计性能的问题进行了大量研究。
曹阳吉林省辽源市大唐辽源发电厂吉林省辽源市 136200摘要:燃煤电厂电站风机实际运行性能偏差较大的问题广泛存在。
目前,国内外研究人员针对风机实际运行性能达不到其设计性能的问题进行了大量研究。
送风机作为大型旋转设备,是火力发电厂重要的辅机之一。
它克服了空气预热器和风道的阻力,提供新鲜空气使燃料充分燃烧。
其工作状态不仅影响火电厂的经济性,还影响火电厂的安全性。
扇叶开度可调节,调节系统主要由连杆、伺服阀、液压缸、活塞、芯轴、调节板、滑块、曲臂、曲臂支承轴承、叶座等组成。
伺服阀根据收到的开启指令控制进入液压缸的液压油。
在液压压差的作用下,活塞带动芯轴和调节盘轴向移动。
当滑块和曲柄臂随调节盘轴向移动时,它们驱动叶片旋转,控制叶片的开度,进而调节风压和风量。
基于此,本篇文章对送风机动叶故障分析及应对措施进行研究,以供参考。
关键词:送风机;动叶;故障分析;应对措施;引言某电厂送风机采用鼓风机厂生产的TLT动叶可调轴流式风机,机组至投运以来,送风机长期处于低开度运行,运行效率偏低,造成整体电耗偏高,对风机进行热态性能试验分析,风机设计欲度偏大,具有较大节能空间,为提高风机运行效率,保障机组运行的安全性和经济型,决定对风进行专项技术改造。
1送风机送风机是锅炉的三个主要风机之一,如果其正常运行与锅炉乃至整个机组的安全稳定运行有关,则它会通过空气预热器的背面向加热炉室内输送燃烧所需的热空气,从而确保其正常运行快速确定送风风机异常振动的原因并给出相应的解决方案对于机组的安全运行很重要。
2送风机故障现象及处理(1)轴承箱解体控制。
由于轴承轴环漏油严重,水平振动值高达250μm,决定检查修理轴承箱解体,拆卸和检查轴承箱顶罩,寻找轴承烧伤痕迹,表面呈蓝色,判断检查轴接头,发现迷宫密封接头的明齿磨损,决定更换轴承,更换和更换轴接头。
动叶可调式轴流风机动叶卡涩原因分析及处理
动叶可调式轴流风机动叶卡涩原因分析及处理摘要:动叶可调式轴流风机运行的可靠性对电厂正常安全经济运行至关重要。
掌握动叶可调式轴流风机的工作原理,并在实际工作中分析出现的问题并解决,总结经验教训,有利于提高风机运行的稳定性。
关键词:动叶可调式轴流风机;叶片卡涩;处理1背景与设备简介秦岭发电厂有2台660MW在网运行燃煤机组,#7、#8锅炉为东方锅炉集团公司引进日立技术生产制造的超临界变压直流本生型锅炉,其型号为DG2141/25.4-Ⅱ6型,采用单炉膛,一次中间再热,尾部双烟道结构。
一次风机为双级动叶可调轴流式,风烟系统采用两台动叶可调轴流式送风机和引风机平衡通风,其中一次风机、送风机、引风机均为成都电力机械厂生产制造,引进德国KKK公司AP系列动叶可调轴流通风机专有技术。
其中近年来一次风机在运行过程中多次发生调节机构故障,被迫降出力处理,严重影响机组的安全性。
通过对多次现场故障原因进行分析,结合动叶调节机构工作原理以及其他同类型电厂的常见故障处理情况,提出动叶可调轴流风机的动叶调节机构的故障处理方法及防范措施,降低动叶调节风机叶片卡涩的故障率,提高动叶可调风机的运行可靠性。
2原因分析及处理方案动叶可调风机叶片运行中改变角度原理是根据负荷变化情况,由自动控制系统发出指令通过电动执行器带动一整套的动叶调节机构动作,从而达到改变叶片角度的目的。
动叶调整机构由机械部分和液压部分组成,机械部分包括电动执行器、调节拐臂、配重块、拉叉及轮毂内部叶片转动机构。
风机出现叶片卡涩后可以从以下方面进行原因分析及处理。
2.1电动执行器及调节机构2.1.1执行器故障排查电动执行器布置在风机外侧,是最容易检查判断的设备。
风机运行中可以用槽钢或角铁把电动执行器与调节机构之间的连接臂焊接固定至风机壳体或基座上,保证叶片固定不动,脱开连接臂与执行器之间的连接螺栓。
动作一下执行器,看执行器是否运转正常,如不正常,则需更换电动执行机构。
动叶调节风机液压调节装置故障分析与处理研究
动叶调节风机液压调节装置故障分析与处理研究根据现场实际遇到的问题及故障处理经验,结合理论知识,对动叶调节风机液压调节装置进行故障分析与处理研究,提出了解决思路并制订了相应设备维护管理对策及预控措施,以保证风机更安全的运行。
标签:动叶调节风机;液压装置;运行;可靠性0 引言大唐辽源发电厂目前投运生产的2×330MW机组共安装动叶可调轴流引风机4台,动叶可调轴流送风机4台。
动叶可调轴流引风机安装336/100液压缸,送风机安装336/80液压缸。
经实际运行中发生的故障统计分析,液压缸故障是影响风机稳定运行的主要因素。
下面将从液压缸工作原理、结构方面,对其常见故障进行分析,并制订相应的控制措施。
1 液压缸工作原理动叶调节方式主要通过风机外侧电动执行机构带动风机液压缸伺服机构控制液压缸进油和回油,从而控制液压缸缸体进行往复运动,通过连接在缸体上的调节杆带动风机叶片进行调节。
2 液压缸常见故障原因分析2.1 液压缸控制头内部反馈杆功能失效风机液压缸控制头内部反馈杆是保证高速旋转中把叶片稳定在合适角度的重要机构。
反馈杆与缸体连接,随液压缸一起动作。
末端有一个固定反馈轴承及锁紧螺母等部件。
功能失效的常见形式有:1)由于风机的振动,该螺母有时会发生松脱情况;2)其它原因造成反馈轴承保持架损坏、锁紧螺母、限位卡簧脱落等缺陷。
反馈杆功能失效后,液压缸在反馈过程中不能将调节系统的进油口封住,双面齿轮不能同步跟踪液压缸移动,致使动叶开度失控,风机不能正常运行。
动叶将出现全开或全关的情况。
至于向哪一个方向滑去要看固定螺母松脱后的油缸首先向哪一个方向移动。
不论怎样移动,反馈系统都不能将风机叶片的开关角度固定在任意位置上。
反馈轴承保持架损坏原因主要有:1)动调头安装不好。
运行中,反馈杆及反馈轴承内圈随液压缸一起旋转(为风机工作转速),液压缸中心找正工作效果直接影响反馈轴承运行稳定性。
如液压缸中心偏差超标(圆跳动允许误差0~0.03mm),将造成反馈轴承额外受力增大,寿命缩短。
动叶可调轴流风机常见故障分析 熊信祥
动叶可调轴流风机常见故障分析熊信祥摘要:在工业生产中,风机的应用非常广泛,其性能的优劣对生产的效率和质量都会产生非常大的影响。
在风机的使用中,部件其质量的好坏,使用寿命的长短都会决定着风机的使用状况。
由于工作负荷以及其他问题,轴流风机经常会出现一些故障,这就会影响到风机的实际使用。
基于此,本文根据生产中的实际经验,对轴流风机叶片常见的故障进行相关的分析探讨,希望本文的论述对风机的使用寿命的延长能有一定的帮助作用。
关键词:动叶;轴流风机;工作原理;断裂;影响;探讨1动叶可调轴流风机工作原理动调风机运行时,气流由系统管道流入风机进气箱后改变方向,经集流器收敛加速后流向叶轮,电动机动力通过叶轮对气流作功,动叶的工作角度与叶栅距可无级调节,由此可改变风量、风压,满足工况变化的需求;气流由轴向运动经叶轮作功后变为螺旋运动,流出的气流经后导叶转为轴向流动,再经扩压器流至系统满足运行要求。
2动叶可调轴流风机常见的一些故障如下:2.1轴承箱油封泄漏油分析与防治措施轴承箱油封出现泄漏时,在外部不易察觉,其表现的现象为控制油站油位持续下降,在出口围带密封较差时会有润滑油流出。
严重时会使控制油箱内润滑油,在短时间内严重短缺,甚至造成轴承箱缺油,轴承烧损、风机停运的恶性事故。
2.1.1油封质量差风机在高速运转的过程中油封会受到高速摩擦,在这种情况下若油封质量不可靠,极易造成损坏。
在选购油封时应选购性能优良的油封,因为油封一旦损坏,若要更换会造成高额的检修费用。
一般情况下,应选购氟胶全密封式骨架油封,虽然这种油封价格较贵,是普通油封的2―3倍,但却会大大提高设备的安全性、可靠性,有效延长设备检修周期。
2.1.2油封安装不良安装氟胶全密封式骨架油封时,一定要讲究检修工艺,严禁野蛮作业。
安装油封时,要将轴承箱垂直放置,然后将油封放置在轴承箱端盖中心处,在油封外端垫放上专用衬套,然后用铜棒均匀打入轴承箱端盖,用力要均匀,严禁用铜棒直接敲击油封。
动叶可调式轴流风机的故障分析
动叶可调式轴流风机的故障分析【摘要】随着发电机组单机容量的不断增大,动叶可调式轴流风机在电力生产中的应用更加广泛,目前300MW以上发电机组的送、引风机、一次风机及脱硫系统的升压风机大都采用该型号的风机;动叶可调式轴流风机是通过液压系统的调节,最佳地改变运行中风机动叶的角度,使风机特性经济地与运行工况相适应,这样风机的效率更高。
【关键词】风机调节系统振动故障分析一、概述风机是火力发电厂主要辅助设备,也是故障率较高的设备对于盐城发电有限公司而言,动叶可调式轴流风机的发展比较晚,应用得也比较少;只在七、八期的脱硫设备系统中应用,随着公司的不断发展,将来的九期和大丰港工程该型风机必将得到更多的应用。
动叶可调式轴流风机较离心式风机结构紧凑、运行中噪音小、且效率高;但设备系统复杂,维护要求高,一旦出现问题,原因较多,给故障的症断带来一定困难;特别象我公司脱硫系统升压风机,不是调停的可能性小,就是调停的时间短,并影响环境和公司的经济效率。
为些减少动叶可调式轴流风机故障发生和降低其故障检修时间,是我们适应电力发展和不断扩大对外的检修市场的需求,必须在这方面不断探索和下功夫。
二、故障原因分析通过对盐城发电有限公司两台动叶可调式轴流风机运行中发生的故障消除的学习,以及对徐州华润四台风机的解体检修后,发现动叶可调式轴流风机的主要故障发生在:调节系统故障和风机振动两种。
(一)调节系统故障的原因:1、液压油系统异常:系统压力低:系统减压阀误调或误动、油泵出油不正常、油滤网堵塞等;液压控制头油压不正常:旋转密封损坏导致压力油从泄漏口回流至油箱,使油压建立不起来或油压低。
液压缸损坏漏油:长期的油压高或活塞上的两列带槽密封老化,导致液压缸油室窜油;液压体与活塞轴间的密封或骨架油封漏油,引起液压缸两铡油压建立;液压缸内弹簧发生弯曲、磨损或失效。
2、调节杆连接损坏:电动执行器、调节轴与控制轴间的夹紧装置和弹簧钢片,因振动和扭矩力过大而损坏。
单级动叶可调轴流式送风机振动故障分析技术综述
单级动叶可调轴流式送风机振动故障分析技术综述发布时间:2023-04-20T07:56:48.185Z 来源:《中国电业与能源》2023年1期1月作者:李清峰[导读] 送风机是燃煤锅炉中重要的辅机设备,李清峰大唐安阳电力有限责任公司河南安阳 455000摘要:送风机是燃煤锅炉中重要的辅机设备,近年来,因单级动叶可调轴流式送风机具有效率高、流量变化范围大、高效运行区域宽、调峰性能好等优势在燃煤锅炉上得到了广泛应用。
但其稳定性直接影响机组的安全生产与经济指标。
本文分析了某燃煤电厂单级动叶可调轴流式送风机振动故障原因及动平衡处理过程,为其相同设备解决类似问题提供参考。
关键词:单级动叶可调轴流式送风机;振动;配重;相位1导言单级动叶可调轴流式送风机主要由进气室、集流器、单级叶轮、导叶、扩压器、动叶调节机构等部件构成。
单级叶轮布置在轴承室后端,送风机叶轮与电动机转子之间由1根传动轴连接,在电动对轮和送风机传动轴有1个挠性联轴器,送风机及电机由4个支持轴承。
单级动叶可调轴流式送风机通过液压调节装置来调整动叶安装角,实现对送风机的风压和风量的调整。
单级动叶可调轴流式送风机,因其只有1级叶轮,故因磨损造成的质量不平衡都集中在单个叶轮上,其动平衡过程为单平面动平衡过程。
由于单级动叶可调轴流式送风机的结构特点,同样受到液压调节装置执行器液压缸中心的影响,振动变得较为复杂,在对该类送风机进行振动测试、处理时,必须分析清楚振动原因方可制定处理方案。
2振动故障现象某电厂送风机为沈阳鼓风机厂的ASN1950/1000型单级动叶可调轴流式风机,工作转速为1490 r/min,17个叶片,动叶调节范围0-100度。
从电机侧向风机侧方向看,电动机非驱动端和驱动端分别为1号和2号轴承,电机和送风机对轮连接,风机驱动端为3号轴承,风机叶轮端为4号轴承,叶轮转子顺时针旋转(图1)。
该风机在运行中出现振动逐渐攀升的趋势,对机组的安全稳定运行造成严重影响。
动叶可调式引风机动叶片异常分析以及预防措施
动叶可调式引风机动叶片异常分析以及预防措施摘要:动叶可调式风机以高效性、功耗小等特点在发电厂得到广泛应用,但同时其结构复杂特点,并且配备一套液压调节系统,风机运行过程中出现频繁的动叶片异常故障,本文结合顾桥电厂动叶可调式引风机出现过的异常故障,并根据现场实际处理的经验,对动叶可调式引风机动叶片异常原因分析及可采取的预防措施进行探讨。
关键词:动叶片;异常一、设备概况顾桥电厂锅炉制造厂家:东方锅炉(集团)有限公司。
型号:DG1100/17.4- Ⅱ2。
型式:亚临界、一次中间再热、单汽包自然循环、单炉膛、平衡通风、汽冷式旋风分离器、露天布置的循环流化床锅炉,锅炉配备两台静叶可调轴流风机,烟气通过尾部竖井烟道,将热量传递给尾部受热面,而后烟气流经回转式空气预热器再进入电除尘器,经引风机、烟囱排入大气,实行炉内直接喷石灰石粉的干式脱硫法。
于2011年投产。
2018年进行超低改造,实行湿式脱硫法,在引风机与烟囱之间增加一个脱硫吸收塔,引风机将烟气送入脱硫吸收塔内,进行烟气脱硫反应,经烟囱排入大气。
因引风机出力不足,不能满足现场需要,将引风机扩容改造成两级动叶可调轴流风机,配备一个液压润滑联合油站,提供引风机电机轴承、风机轴承润滑以及动叶开关所需液压油,现场可根据实际情况调整油压,液压油系统控制在3.2-3.5MPa之间,通过液压调节机构调整风机动叶角度,改变风机的性能曲线,从而改变风机的运行工况,调节引风机出力。
动叶可调式风机工作原理如下:气体以一个攻角(即叶型翼弦与气流的平均相对速度的夹角)进人叶轮,在翼背上产生一个升力,同时必定在翼腹上产生一个大小相等方向相反的作用力,使气体排出叶轮,呈螺旋形沿轴向向前运动。
与此同时,风机进口处由于差压的作用,使气体不断地吸人。
动叶可调轴流风机攻角越大,翼背的周界越大,则升力越大,风机的压差越大,风量则小。
动叶调节机构由一套装在转子叶片内部的调节元件和一套单独的液压调节油的中心操作台组成。
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动叶可调送风机的调整过程及其常见故障分析王耀辉岳葆新郭新昱(华能杨柳青热电有限公司天津300380)[摘要] 动叶可调送风机在运行中靠改变叶片角度调节风机性能和出力,其操作方便,节能效果好,且价格适中,因此在大型火力发电厂中得到了广泛的应用。
但其核心机构均为动调执行机构,结构精密,对装调及维护均有较高要求。
基于此目的,本文从介绍该机构的工作原理和调整过程入手,分析了运行中易出现的故障并提出解决方法,希望能对我厂风机的运行和维护提供帮助。
[关键词] 动调送风机;液压缸;错油阀;反馈杆;运行;维护;故障动调风机系旋转过程中能够调节风机叶片角度的一类风机。
这类风机以改变风机叶片角度作为改变风机性能和出力的手段,达到节能降耗的目的。
因为动调与其它调节方式(静调、耦合器调节以及变频调节等)相比具有节能效果好、价格适中、操作方便等优点,在300MW火力发电厂中得到了广泛应用,尤其在大流量、小压头的吸、送风机中应用更为普遍。
我厂已经投产的#5、6号机组送风机均为上海鼓风机厂根据德国TLT公司技术生产的动叶可调轴流式送风机。
通常送风机容量不同,动调结构略有差别,但其核心技术均为动调执行机构。
由于此动调技术源于航空工业,属于精密技术,因而对动调部分的安装与维护提出较高的要求。
1 工作原理1.1 我厂动调送风机参数型号:FAF20-10.6-1流量:138.1m3/s风压:4617Pa(最大工况6618Pa)风机功率:741KW(最大工况1656KW)风机转速:1480rpm生产厂家:上海鼓风机厂1.2 动调送风机的动叶调节系统与工作原理动叶调节机构由一套装在转子叶片内部的调节元件和一套单独的液压调节油的中心操作台组成。
TLT型轴流风机动叶调节机构的结构大多相似,其工作原理是通过伺服机构操纵,使液压油缸调节阀和切口通道发生变化,使一个固定的差动活塞两个侧面的油量油压发生变化,从而推动液压缸缸体轴向移动,带动与液压油缸缸体相连接的转子叶片内部的调节元件,使叶片角度产生变化。
当外部调节臂和调节阀处在一个给定的位置上时,液压缸移动到差动活塞的两个侧面上液压油作用力相等,液压缸将自动处于没有摆动的平衡状态。
这时动叶片的角度就不再变化。
液压调节机构可分为两部分。
一为动调头(液压调节控制头),它不随轴转动;另一部分是液压缸及活塞,它们与叶轮一起旋转,但活塞不能轴向位移。
叶片装在叶柄的外端,每个叶片用6个螺栓固定在叶柄上,叶柄由叶柄轴承支撑,平衡块与叶片成一规定角度装设,二者位移量不同,平衡块用于平衡离心力,使叶片在运转中成为可调。
1.2.1 动叶液压调节机构的工作原理由图1所示大致如下:①首先发出指令,调节执行器启动,执行器带动控制轴。
当信号从控制轴输入要求“+”向位移时,控制头左移,压力油管对准活塞左侧的油口进入活塞左侧,使活塞左侧的压力升高,由于活塞不能轴向位移,则使液压缸向左移动,带动调节连杆偏移,使动叶“+”向位移(即动叶开启)。
此时活塞右侧的油被压缩,活塞右侧的油沿回油管返回到油箱中,当动叶达到调节所需的位置时,在两侧油压的作用下,错油阀的油孔被堵住,处于保持状态。
动调头(控制头)上的指示轴将调节的位置及时反馈回来。
②当信号输入要求叶片“-”向移动时,控制头右移,压力油管对准活塞右侧的油口进入活塞右侧,使活塞右侧的压力升高,使液压缸右移,整个过程正好与上述“1”过程相反。
图1 叶片液压调节示意图l-叶柄;2-平衡块;3-叶柄轴承;4-叶片;5-调节连杆;6-活塞;7-液压缸;8-输入油;9-控制头(动调头);10-分配器;11-反馈杆;12-控制轴;13-指示轴;14-叶片调节正终端;15-错油阀由上述的工作原理可知,动调风机除了具有通过2根油管实现调整叶片角度的功能外,还应具有将风机叶片保持在任意角度的功能。
当然这一功能的实现与错油阀的结构与工作机理是分不开的。
1.2.2 错油阀的工作过程:错油阀结构见图2。
当错油阀阀芯在伺服电机的带动下向右移动一段距离后,高压油经错油阀左侧进入,通过进油口“1”进入液压缸内侧,液压缸外侧回油经进油口“2”通过阀芯两侧密封面之间通道,经回油口回到油站。
液压缸两侧控制油的一进一出,保持油压和位移的相对平衡。
使得风机叶柄在液压缸的带动下向内做旋转运动,从而带动叶片向开的方向转动,以达到调节风机出力的目的。
与此同时,当液压缸带动叶柄连杆向内移动时,液压缸带动反馈杆连动拨叉,通过杠杆原理改变错油阀外套的运动方向,带动错油阀外套向右移动,从而使两个密封凸起堵住两个进油口,使液压缸两侧油压维持平衡,风机叶片保持在一个稳定的位置。
反之,当错油阀阀芯在伺服电机的带动下向左移动一段距离后,高压油经阀芯内通道,通过进油口“2”进入液压油缸外侧,液压缸内侧回油经进油口“1”通过阀芯两密封面之间通道,经回油口回到油站。
液压缸两侧控制油的一进一出,保持了油压和位移的相对平衡,使得风机叶柄在液压缸的带动下向外做旋转运动,从而带动叶片向关的方向转动,以达到减小风机出力的目的。
同样,反馈杆带动错油阀外套封住两个进油口,将风机叶片保持在一个固定的位置,这样就完成了整个调整过程。
由此看来,在整个调整过程中,错油阀的阀芯和阀套的密封间隙很重要,生产和安装工艺上一定要保证阀芯和阀套之间严密不漏。
一般而言,阀芯和阀套的配合间隙一定要小于8µm,否则起不到密封作用,会使高压油泄漏量较大,不能达到调节叶片所需的油压,也就不能调节叶片的角度。
当然,除了由错油阀来调整叶片的角度外,机械强制限位也是非常重要的限制手段。
应该说,动调风机通过动调头的精密调整和强制机械限位共同实现了动调风机的精确调整。
外套图2 错油阀结构图2 常见故障分析2.1 油粘度不稳定或粘度低油的密封性和油的运动粘度密切相关,而油的温度又是影响其粘度的重要因素,油的温度不稳定不仅直接影响油的粘度不稳定,同时还影响橡胶密封圈的寿命,也就影响了密封圈的密封效果。
为了保持油温的相对稳定,我厂送风机油站的油系统中设置了油温自动调节装置。
该装置的正确运行,能够将油温保持在30~40℃之间,即当油温小于30℃时,电加热系统自动投入运行,经过表面式冷却器的油量减少,使润滑油温提高;当油温大于40℃时,电加热系统断路,经过冷油器的油量增多,使润滑油温降低。
在生产实践中,由于温度自动调节器的可靠性差,加热量、冷却水量设计不准等原因,大大影响了油温的稳定性。
因而,应从确保风机稳定运行的角度去充分认识油温自动调节装置的重要性,力争保证其正常运行。
夏季冷却水温度过高,冷却效果不好时,我厂也常采用对冷却器外加大功率风扇的方法冷却,效果不错。
保持油温的相对稳定是为了保持油的粘度相对稳定。
油的粘度是保证油系统正常控制和润滑的重要因素。
如果油的粘度不合适,不仅漏油量大,还会影响到油系统调节的稳定性。
推荐使用设计牌号为N46(即油温在40℃时,其运动粘度的平均值为46mm2/s)的精密机床液压油或汽轮机油。
实践证明在北方地区的夏季更有必要使用牌号较高的控制油。
2.2 油压问题油压高低直接影响送风机油系统的密封性能。
一般而言,送风机控制油压应维持在2.5~3.5MPa 范围内,否则不能满足风机叶片调整的需要。
而润滑油支路的油压设计要求为0.4~0.6Mpa,实践证明润滑油压降至0.35Mpa更适合于风机的运行,既不影响轴承的润滑与冷却,又减少了润滑油的泄漏。
2.3 轴承箱骨架油封质量问题轴承箱的骨架密封有两种结构,一种为金属骨架两侧均包有橡胶,一种是外部为金属骨架,内部为橡胶结构;这两种密封结构各有利弊,第一种骨架密封对于金属骨架的加工精度要求不高,金属骨架两侧均有密封橡胶,密封效果较好,但由于密封橡胶的耐油性差,容易老化,骨架密封的外侧橡胶经常发生龟裂,弹性补偿性能逐渐减小,影响了骨架密封的耐用性和密封效果。
第二种骨架密封,由于外侧金属骨架加工精度较高,能够保证骨架密封外圈的密封间隙,又不会发生龟裂。
实践证明这种骨架密封的使用效果较好且寿命长。
目前我厂所有动调风机轴承箱的骨架密封均采用第二种,效果良好。
2.4 油管路接错问题从以上动调风机的工作过程来看,要保证动调机构的循环往复运行,必须让动调头靠风机转子侧接入高压油,外侧接回油,如果两个油管路接反,就会发生错油阀阀芯与反馈杆带动的错油阀外套运动方向相反的情况,错油阀外套就不能将进油口封住,从而就不能将风机叶片保持在任意角度上,风机叶片只能向全开全关方向运动,风机就不能正常工作,严重时还会损坏动调头。
因此必须搞清动调头的工作过程,以免把油管接错。
2.5 动调头的安装与调试问题动调头的安装与调试是保证动调机构正常运行的关键因素之一。
动调头安装不好,不仅容易引起动调头振动损坏,还容易引起动调头调节失灵,因而应保证动调头的找正度小于30µm。
当然,不仅要在未紧固螺丝的情况下保证这个找正精度,还要在紧固螺丝后进行复检,不合格时应重新找正。
在动调头调试时要严格按厂家的开度记号调整叶片的开度,不能随意增大或缩小,应固定好限位螺丝并留出合适的限位余量,以保证限位装置工作正常。
2.6 动调头失灵问题我厂动调送风机曾多次出现动调机构失灵问题。
主要现象是风机在旋转过程中叶片突然向全开或全关的方向滑去,失去调节能力,从而使风机的运行电流突然增大或缩小,风机不能正常运行。
从以上动调过程的分析和动调头的结构来看,保证动调机构在高速旋转中正确运行和把叶片稳定在合适角度的机构是反馈系统。
动调送风机的反馈杆末端有一个固定反馈轴承的螺母,由于风机的振动,该螺母经常松脱,从而造成反馈杆失灵,不能带动错油阀的外套移动,也不能将调节系统的进油口封住,风机叶片只能向全开或全关的方向滑去,至于向哪一个方向滑去要看固定螺母松脱后的油缸首先向哪一个方向移动,不论怎样移动,反馈系统都不能将风机叶片的开关角度固定在任意位置上,从而发生了上面的现象。
防止这一故障的最好办法是将固定螺母的外侧增加一个防松脱销钉。
3 结语:综上所述,掌握动调送风机的工作原理对于分析和解决实际工作中设备出现的问题大有裨益,能够做到“有的放矢”地做好设备的运行与维护,保障设备的安全和稳定运行。
参考文献[1] 国电太原第一热电厂编著,锅炉及辅助设备,中国电力出版社,2005年[2]天津华能杨柳青电厂,300MW机组运行规程,2003年[3] 天津华能杨柳青电厂,生产准备锅炉资料,2006年。