石膏脱水系统常见故障分析与处理

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脱水皮带机石膏脱水困难问题分析及对策

脱水皮带机石膏脱水困难问题分析及对策

石膏脱水困难问题分析----生产管理部(设备)一、原因分析:近期一期石膏脱水困难问题突出,结合常规影响因素及可监测数据对可能原因进行分析如下:1、入口烟尘飞灰浓度及氧化风量:当烟气中飞灰含量过高时,将会对石灰石的溶解性产生负面影响。

经电除尘处理后的烟气中的飞灰,其颗粒度很小,进入浆液系统后,覆盖在石灰石颗粒的表面,对石灰石的溶解产生屏蔽作用,会使石膏浆液中含有过多细小的石灰石颗粒,对石膏结晶造成不利影响,导致石膏的脱水性能下降。

氧化空气量不足会导致石膏的氧化过程反应不完全,使浆液中存在过多的CaSO3.2H20,从而影响石膏的品质并导致石膏脱水性能下降。

由于一期脱硫塔入口原烟气无飞灰含量参数,监视系统仅包含出口净烟气含量且无氧化风量参数,因此无法列入参考原因;2、浆液性能:结合近期1号塔浆液取样分析结果分析,PH数值基本满足要求,浆液密度值略高、浆液含固量超标较明显、氯离子含量较高。

浆液密度过大,则说明浆液中CaSO4 含量较高,较高的CaSO4 会阻碍CaCO3 的溶解,抑制SO2 的吸收,CaCO3 随石膏浆液进入真空脱水系统同样影响石膏的脱水效果。

浆液密度一般控制在1100±20 kg/m3范围内,而实际运行中塔浆液密度在1200 kg/m3左右;常规浆液含固量对照表如下:可对应看出1号塔浆液密度对应含固量较高,影响石膏结晶,进而影响脱水效果。

当浆液中存在大量的Cl-时,Cl-会被晶体包裹,并于浆液中存在的一定量的Ca2+结合生成稳定的CaCl2 ,将一定量的水留在晶体内,同时浆液中一定量的CaCl2 会留在石膏晶体之间,堵塞晶体之间游离水的通道,造成石膏含水率升高。

3、脱水皮带机及真空泵:经查询运行监控参数,一期脱水皮带机真空泵出力降低明显,现真空泵可抽吸形成真空70多KPa,较前期可建立真空60多KPa,出力降低较多,由于系统无法调取前期运行参数曲线,因此无法具体标注。

另现场脱水皮带机裙边撕裂情况较严重、滤布接头存在开边、滤布脏污等情况,均影响皮带机真空建立,降低吸水效果,进而降低石膏脱水效果。

某电厂脱硫石膏脱水异常原因分析及控制措施

某电厂脱硫石膏脱水异常原因分析及控制措施

某电厂脱硫石膏脱水异常原因分析及控制措施摘要:燃煤电厂石灰石-石膏烟气脱硫系统运行过程中,石膏脱水困难是较为常见的问题,本文结合实际对某电厂脱硫石膏脱水异常原因进行分析,表明浆液密度、浆液氧化程度、浆液中杂质含量、石膏脱水系统及废水处理系统设备的运行均影响石膏脱水的效果,并提出了一系列控制措施。

关键词:烟气脱硫工艺;石膏脱水;控制措施;一、背景某电厂烟气脱硫系统采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,设计标准为入口二氧化硫浓度低于2736mg/Nm3时,出口排放标准不超过35mg/Nm3。

二、问题描述自5月24日起,2号脱硫系统(1号脱硫系统停运)出现异常,吸收塔浆液起泡严重,浆液品质差,石膏含水量增大、处置困难。

根据查阅该电厂2020年4至6月份石膏化验报告得知,自5月11日后,石膏含水率均超过20%。

图1石膏外库石膏情况图2石膏脱水皮带机脱水情况三.原因分析经过现场收资、数据核算及与电厂运行、设备人员沟通,分析该电厂2号机脱硫石膏异常主要问题如下:通过图2看出,石膏在脱水皮带上脱水效果很好,但石膏落入石膏库后,石膏内水分不久后就会溢出。

后经取样发现,石膏颗粒度小,沉降困难,且浆液中有大量泡沫。

图3、4 2号脱硫浆液取样情况(一)氧化情况6月10日,15:00对2号吸收塔浆液进行取样。

通过检测,半水亚硫酸钙含量0.2%。

依据该电厂运行规程可知FGD入口烟气量为1189756Nm3/h(标态,干基,α=1.4),入口二氧化硫浓度为2736mg/Nm3(标态,干基,α=1.4),出口二氧化硫浓度为30 mg/Nm3(标态,干基,6%O2)。

需要的理论氧气量为:S=(C1-C2) ×Q=(2736-30) ×1189756/64/2=25.15kmol所需空气流量:Qreq=S×22.4/(0.21)=25.15×22.4/0.21=2683 Nm3/h根据经验,氧化空气要考虑利用率,一般利用率在50%,则实际空气供应量Q实际=2683×2=5366Nm3/h。

脱硫石膏脱水困难原因分析及对策

脱硫石膏脱水困难原因分析及对策

脱硫石膏脱水困难原因分析及对策摘要:河源电厂烟气脱硫系统自投运以来,脱硫石膏含水率多次升高,最高时达50%,使储存、运输及再利用受到严重影响。

结合脱硫设计和运行情况,对可能引起此问题的多种原因进行分析并逐一排查,最终确认是脱硫工艺水所补充的循环冷却水排污水中的阻垢剂所致。

通过对工艺水来源的临时更换和添加石膏晶种,有效遏制了脱硫石膏品质恶化。

为使问题得到彻底解决,对原本作为脱硫工艺水源之一的循环冷却水排污水进行了“去阻垢剂” 处理,在保证脱硫石膏正常的情况下恢复了全厂原有的水系统平衡,达到废水零排放,电厂的环保能力和经济效益均得到提高。

关键词:燃煤电厂;烟气脱硫;石膏;循环冷却水;阻垢剂燃煤电厂石灰石-石膏湿式烟气脱硫系统运行过程中,石膏脱水困难是较为常见的问题。

在整个脱硫反应过程中,石膏晶种的形成和生长受到石灰石粒度、浆液pH 值、杂质、工艺水质、氧化风量、反应时间等多种因素的影响。

河源电厂脱硫采用石灰石-石膏湿法工艺,工艺用水来源为处理后的工业废水,其成分较为复杂多变。

该系统投运7 年来,数次发生石膏结晶不佳、含水率高的情况。

系统能否维持良好性能成为环保工作的关键。

石膏含水率高的问题得到解决可使烟气排放、固废处理、废水零排放三大体系保持良性循环,有利于环保和经济效益的提高。

1河源电厂烟气脱硫系统概况河源电厂2×600 MW 超超临界机组采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺, 1 炉1 塔, 2 台脱硫塔共用1 套石灰石制备系统和1 套石膏脱水系统。

脱硫工艺流程如图1 所示,图中实线为脱硫工艺介质,虚线为水介质。

脱硫工艺用水采用处理后的工业废水及闭式循环冷却塔排污水(以下简称复用水),即脱硫工艺用水处于全厂水平衡系统的关键位置。

2石膏脱水异常状况正常情况下,脱硫石膏含水率一般在13%左右。

2015 年5~6 月,脱硫石膏含水率呈明显升高趋势,平均达到22%;其中单日最高值达40%~50%,石膏呈流体状,且粘性很大,和正常结晶的石膏完全不同。

石膏脱水困难原因分析

石膏脱水困难原因分析

脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案我厂脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫技术,一炉一塔,不设增压风机、GGH。

设计入口硫≦7400mg/m3,出口硫≦200 mg/m3。

石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行逆流洗涤,通过物理、化学反映使烟气中的SO2与石灰石中钙离子发生反应,生成半水亚硫酸钙,再被鼓入浆液中的空气强制氧化生成二水硫酸钙,形成石灰石石膏浆液,由排浆泵将吸收塔内的浆液抽出,送往一级水力旋流器进行粒径╱密度分离,含固量5%左右的溢流,主要包括石灰石,灰尘等细小杂质颗粒重新返回吸收塔,含固量40%左右的底流,主要为石膏晶体送往二级真空皮带脱水机机进行脱水,形成含水量小于10%、石膏纯度90%以上的石膏饼,运送至灰厂掩埋处理,从而除去烟气中97%以上的SO2污染物。

1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干:2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。

4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。

1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。

1.2.1参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。

吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。

而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。

另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。

1.2.1.1浆液PH值。

浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。

控制PH值就是控制过程的一个重要参数。

控制PH值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。

发电厂石膏真空皮带脱水机常见故障及处理方法

发电厂石膏真空皮带脱水机常见故障及处理方法

发电厂石膏真空皮带脱水机常见故障及处理方法摘要:本文主要阐述了石膏真空皮带脱水机常见故障原因分析与具体处理措施,论文为解决运行设备的常见故障,有针对性的对该设备出现石膏含水率较高,滤布、真空皮带跑偏的特点,从安装、检修方面、运行现状和发生跑偏的经过等实际情况出发,重点着手于石膏含水率较高、跑偏的原因分析,对设计不合理的地方进行了改进,明确指出该设备运行中出现抽真空不到位是造成石膏含水率偏高的根本原因,并于此提出了调整电机主动轮与从动轮转子中心等具体的处理措施。

关键词:真空皮带脱水机石膏含水率跑偏原因分析处理措施1、问题提出的背景:脱硫系统共有两台DU系列石膏真空皮带脱水机,由烟台桑尼核星环保设备有限公司设计生产,型号DU-48.0M2/3000,于2008年6月安装投运。

主要技术参数为:处理石膏浆液量28m 3/h;过滤面积(单台)22.81m2;入口石膏含水量50%;石膏排出量20.25t/h;输出石膏含水量< 10%;电机功率18.5KW。

该设备自投运以来经常出现滤布跑偏、真空皮带跑偏,滤布冲洗水嘴堵等缺陷,频繁发生因设备跑偏而造成石膏的含水率偏高、滤布撕裂等后果,难于维持设备稳定运行,,严重威胁着陡河发电厂脱硫系统的安全稳定运行。

自投运以来,由于跑偏已经损坏两条滤布,损失达20万元。

笔者长期接触此项工作,积累了一些经验,以供大家参考。

2、原因分析造成石膏真空皮带脱水机故障,不能正常运行的原因很多,基本上概括为石膏含水率偏高,滤布、真空皮带跑偏两大类,具体因素如:吸水管脱落、滤布跑偏、真空皮带跑偏、由于设计方面不合理而造成的滤布冲洗水嘴堵、围堰内部斜度不足石膏堆积、滤布冲洗水源杂质过多等,其中有设计制造问题也有检修安装问题。

但通过研究总结该设备自安装以来的运行及检修情况,我们很容易发现该设备的状态是从2008年6月安装以来各类缺陷一直很多。

因此可以得到一个这样确切的结论——其一系统设计与产品质量方面存在问题;其二运行和维护人员对设备不够掌握,技巧不高。

石灰石/石膏湿法脱硫脱水系统常见问题分析及解决方案

石灰石/石膏湿法脱硫脱水系统常见问题分析及解决方案

石灰石/石膏湿法脱硫脱水系统常见问题分析及解决方案在石灰石/石膏濕法脱硫中,用真空皮带脱水机对石膏浆液进行脱水。

本文简单介绍了真空皮带脱水系统的工作原理。

根据工作实践经验,归纳了真空皮带脱水系统常见问题,对这些问题进行了简单的分析,并提出了相应的解决方案。

标签:湿法脱硫;真空;脱水一、脱水系统概述在石灰石/石膏湿法脱硫中,用真空皮带脱水机对石膏浆液进行脱水。

一级脱水系统主要是旋流器,经过旋流器后的石膏浆液一般含水量在50%左右,不能够直接排放,必须经过二级脱水系统,将含水量降至10%以下后,可以作为建筑材料原材料出售。

常见的石膏脱水工艺系统的流程图如下:如上图所示,在整个脱水系统中,旋流器、真空皮带脱水机分别是整个脱水系统的两个核心。

其作用原理为:石膏浆液经过旋流器后的一级脱水后,将其含水量控制在50%左右,然后通过真空泵抽真空的二级脱水作用,在滤饼上及滤布下表面形成压力差,并以此来“挤”出水分,达到脱水的目的。

在通常情况下,对石膏滤饼的Cl‐含量有一定的要求,所以在脱水的同时使用滤饼冲洗水对滤饼进行冲洗,以达到冲洗Cl‐的效果。

二、脱水过程中遇到的问题(一)皮带跑偏。

皮带跑偏是真空皮带机常见、最难解决的问题。

为了保护系统,一般都会在皮带两边设置皮带跑偏的传感器。

当皮带跑偏后,传感器就会发送信号到DCS,发出皮带跑偏报警信号,皮带逐渐偏离中心,真空度明显上升且滤饼含水量增大。

当皮带跑偏达到一定程度后,出于保护系统的目的,系统会自动紧急停车。

皮带跑偏主要是由皮带驱动辊和皮带张紧辊所引起。

可能的原因,一是皮带驱动辊和皮带张紧辊不平行;二是皮带张紧辊和皮带驱动辊虽然平行,但是却没有对中,也即辊的轴线和真空室不垂直。

还有一种原因是皮带对接有问题。

出现这种问题,除了更换新的皮带,无法采取其他的方法消除这个误差。

一般在皮带对接时,应该多选择几个点进行测量,以保证皮带对接正确。

(二)皮带裙边脱落皮带裙边脱落是皮带裙边粘接的工艺和质量问题,检修施工过程中虽严格按照皮带粘接工艺进行,但在其现场工作情况下,一旦发生开胶脱落现象,这个故障就无法根治,为设备的正常运行埋下隐患。

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿;2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。

4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。

1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。

参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。

吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,xx硫酸钙晶体。

而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。

另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。

.1浆液PH值。

浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。

控制PH值就是控制过程的一个重要参数。

控制PH值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。

因为SO2溶解过程中,离解出大量的H+,高PH的控制有助于SO2的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的OH-,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。

.2浆液密度。

石膏的浆液密度反映了吸收塔中浆液的饱和情况,密度过低,则表明吸收塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时如果将石膏浆液排除吸收塔,将导致石膏中的碳酸钙增加,浪费石灰石,由于其粒径小,既降低石膏品质又使石膏脱水困难;密度过高,则表明石膏浆中石膏和碳酸钙都过量,过量的硫酸钙抑制SO2的吸收,不利于碳酸钙溶解,此时若排除石膏,由于碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。

脱硫石膏脱水困难原因分析与解决方案

脱硫石膏脱水困难原因分析与解决方案

大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿;2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。

4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。

1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。

1.2.1 参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。

吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。

而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。

另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。

1.2.1.1浆液PH值。

浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。

控制P H值就是控制过程的一个重要参数。

控制P H值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。

因为SO2溶解过程中,离解出大量的H+,高PH的控制有助于SO2的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的OH-,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。

1.2.1.2浆液密度。

石膏的浆液密度反映了吸收塔中浆液的饱和情况,密度过低,则表明吸收塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时如果将石膏浆液排除吸收塔,将导致石膏中的碳酸钙增加,浪费石灰石,由于其粒径小,既降低石膏品质又使石膏脱水困难;密度过高,则表明石膏浆中石膏和碳酸钙都过量,过量的硫酸钙抑制SO2的吸收,不利于碳酸钙溶解,此时若排除石膏,由于碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿;2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。

4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。

1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。

1.2.1 参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。

吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。

而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。

另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。

1.2.1.1浆液PH值。

浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。

控制PH值就是控制过程的一个溶解过程中,离解重要参数。

控制P H值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。

因为SO2的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的出大量的H+,高PH的控制有助于SO2OH-,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。

1.2.1.2浆液密度。

石膏的浆液密度反映了吸收塔中浆液的饱和情况,密度过低,则表明吸收塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时如果将石膏浆液排除吸收塔,将导致石膏中的碳酸钙增加,浪费石灰石,由于其粒径小,既降低石膏品质又使石膏脱水困难;密度的吸收,不利于过高,则表明石膏浆中石膏和碳酸钙都过量,过量的硫酸钙抑制SO2碳酸钙溶解,此时若排除石膏,由于碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案脱硫石膏是从燃煤发电厂烟气中的脱硫废水中提取出的一种固体废弃物。

由于脱硫石膏中含有大量的水分,为了减少废物的体积和转运成本,通常需要对脱硫石膏进行脱水处理。

然而,在脱水过程中常常会遇到一些困难,本文将对这些困难进行分析,并提出相应的解决方案。

1.石膏颗粒细小:脱硫石膏是通过将石膏浆液进行喷雾或喷淋造粒制成的颗粒状物料,这些颗粒的直径通常在几毫米到几十毫米之间。

由于颗粒细小,颗粒之间的接触面积大,导致水分难以从颗粒表面迅速挥发出去。

2.石膏含水率高:脱硫石膏的含水率通常在60%到80%之间,高含水率会导致脱水过程中所需的能量和时间增加。

3.石膏颗粒松散:脱硫石膏颗粒松散,比重小,容易形成块状,使得水分无法从颗粒内部透出。

针对以上问题,可以采取以下解决方案:1.按照颗粒大小分类处理:颗粒大小对脱水效果有很大影响。

可以将颗粒按照大小进行分类处理,将大颗粒和小颗粒分开处理。

大颗粒可以采用机械挤压等方式进行脱水,小颗粒可以使用薄膜蒸发、离心等方法进行脱水。

2.提高石膏含水率:通过蒸发等方式,将脱硫石膏的含水率提高到更高的水平,可以进一步减少脱水过程中所需的能量和时间。

3.改善石膏颗粒结构:可以通过添加细粉煤灰等物料,改善脱硫石膏颗粒的结构,使其变得更加致密,减少颗粒间的接触面积,从而提高脱水效果。

4.优化脱水工艺参数:根据脱硫石膏的性质和特点,优化脱水工艺参数,如温度、压力、滤饼厚度等,以提高脱水效果。

总之,脱硫石膏脱水困难的原因主要是石膏颗粒细小、含水率高和颗粒松散等。

通过分类处理、提高石膏含水率、改善颗粒结构和优化脱水工艺参数等措施,可以有效地解决这些问题,提高脱硫石膏的脱水效果。

脱硫石膏脱水异常原因分析及控制措施

脱硫石膏脱水异常原因分析及控制措施

脱硫石膏脱水异常原因分析及控制措施摘要:燃煤电厂石灰石-石膏烟气脱硫系统运行过程中,石膏脱水困难是较为常见的问题,本文结合实际对某发电公司脱硫石膏脱水异常原因进行分析,表明浆液密度、石膏结晶情况对石膏脱水效果有较大影响,并提出了一系列控制措施。

关键词:烟气脱硫工艺;石膏脱水;控制措施;一、企业脱硫系统概况东南某发电公司烟气脱硫系统采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,脱硫系统采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫,一炉一塔配置,吸收塔包括4层喷淋装置和1套除雾器,每层喷淋装置对应1台吸收塔浆液循环泵,设计标准为入口二氧化硫浓度低于1600mg/Nm3时,出口排放标准不超过35mg/Nm3。

二、异常情况简介2020年12月1~4 号机组相继出现脱硫石膏脱水困难异常现象,脱硫系统产生的石膏含水率达到 50%以上,异常初期电厂先后对1~4号脱硫系统采取更换至不同皮带机脱水、不同配比混合脱水、增开氧化风机、降低脱硫浆液pH等措施,石膏脱水情况没有好转,至 12月31日,石膏含水率达到 53.2%。

异常期间,大量泥状石膏无法有效处置和综合利用,严重影响机组的正常运行。

三、异常原因分析湿法脱硫工艺主要经历吸收、中和、氧化、结晶 4 个反应步骤,各反应步骤的影响因素均会对烟气中二氧化硫的脱除与石膏副产物的形成产生不同程度的影响。

造成石膏无法正常脱水的主要原因可能为:(1)吸收塔浆液氧化不充分,半水亚硫酸钙含量高;(2)石膏浆液里碳酸钙含量高;(3)吸收塔入口烟尘浓度高;(4)真空皮带机故障;(5)工艺水、石灰石品质异常等;(6)脱硫运行参数异常。

对此,通过调阅脱硫系统运行历史资料、结合实验室化验分析等方式对这些影响因素展开分析。

3.1浆液CaSO3·1/2H2O氧化效果分析3.1.1 浆液中 CaSO3·1/2H2O含量化验2020 年12月24日~2021年1月1日,机组浆液中的 CaSO3·1/2H2O 质量分数均控制在0.3%以下,对比2020年度吸收塔浆液CaSO3·1/2H2O历史化验结果,可知脱硫浆液中CaSO3·1/2H2O含量正常,说明吸收塔内氧化效果较好。

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案控制吸收塔液位是影响石膏脱水的重要因素之一。

如果液位过高,会导致石膏颗粒沉积不均匀,形成分层现象,导致石膏脱水困难;如果液位过低,会使石膏颗粒浓度过高,导致石膏结晶不良,同样会影响石膏的脱水效果。

1.2.1.4粉尘含量和氧化风量粉尘含量和氧化风量也会影响石膏的脱水效果。

过高的粉尘含量会使石膏颗粒表面附着粉尘,影响石膏的结晶和脱水效果;而过高的氧化风量则会使石膏颗粒表面氧化,同样会影响石膏的脱水效果。

1.2.2脱水设备的运行状况脱水设备的运行状况也是影响石膏脱水的重要因素。

如果脱水设备的过滤布老化或者损坏,就会使石膏饼中的水分难以脱出;如果脱水设备的排水口堵塞或者不畅,也会影响石膏的脱水效果。

2解决方案2.1参数控制方案针对影响石膏脱水的因素,可以采取以下措施:控制吸收塔浆液的PH值和密度,保持合适的液位,控制粉尘含量和氧化风量。

具体来说,可以通过调整石灰石浆液的进料量和加入一定量的石膏晶种,控制浆液的PH值和密度;采用合适的液位控制方法,保持吸收塔内的浆液浓度均匀;加强粉尘和氧化风的管控,减少对石膏脱水的影响。

2.2脱水设备改进方案针对脱水设备的问题,可以采取以下措施:定期更换过滤布,保持设备的正常运转;加强设备的维护和保养,确保排水口畅通。

同时,可以考虑引进新型的脱水设备,提高石膏脱水的效率和质量。

总之,针对石膏脱水困难的问题,需要从吸收塔参数控制和脱水设备改进两个方面入手,综合采取措施,提高石膏的脱水效率和质量。

吸收塔中的石灰石CaCO3含量也会影响脱硫效果。

石灰石的含量越高,可以提供更多的Ca2+,有利于SO2与脱硫剂的反应,但同时也会增加石膏的产量和含量。

如果石灰石含量过低,则会影响SO2的吸收和氧化。

因此,需要控制石灰石的投加量,使其达到最佳的脱硫效果。

同时,石灰石的粒度也会影响脱硫效果,粒度过大会降低石灰石的反应速率,粒度过小则会影响石灰石的循环反应和石膏的脱水效果。

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决专项方案

脱硫石膏脱水困难原因分析及解决专项方案

大同分企业脱硫石膏脱水困难原因分析及处理方案1石膏脱水困难现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿;2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下小孔。

4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。

1.2原因分析影响石膏脱水原因比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程参数控制和脱水设备运行情况。

1.2.1 参数控制参数控制原因对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气原因已不可控,所以在运行过程中,关键要控制吸收塔本身浆液PH值、浆液密度。

吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏结晶和水分脱出,因为在石膏生成过程中,假如参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,深入向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。

而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。

另外,颗粒较小物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。

1.2.1.1浆液PH值。

浆液PH是控制脱硫反应过程一个关键参数。

控制PH值就是控制过程一个关键溶解过程中,离解出大量参数。

控制P H值就是控制进入吸收塔石灰石浆液量。

因为SO2溶解,而石灰石溶解过程中,离解出大量OH-,低PH值控制有H+,高PH控制有利于SO2利于石灰石溶解,所以PH值得过高过低全部不利于石膏形成,必需确定一个合理PH值,不然过高PH值使大量石灰石混入石膏,不管是石灰石还是亚硫酸盐,因为其粒径比硫酸钙晶体小,不仅降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。

1.2.1.2浆液密度。

石膏浆液密度反应了吸收塔中浆液饱和情况,密度过低,则表明吸收塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时假如将石膏浆液排除吸收塔,将造成石膏中碳酸钙增加,浪费石灰石,因为其粒径小,既降低石膏品质又使石膏脱水困难;密度过高,则表明石膏浆中石膏和碳酸钙全部过量,过量硫酸钙抑制SO吸收,不利于碳酸钙溶2解,此时若排除石膏,因为碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。

脱水机常见问题及解决办法

脱水机常见问题及解决办法

在石灰石/石膏湿法脱硫中,用真空皮带脱水机对石膏浆液进行脱水。

这样不仅减少了脱硫后的二次污染,脱水后的石膏也可以用作建材原材料。

从吸收塔排放出来的10%`15%的石膏浆液经过一级脱水和二级脱水后,其含水率达到10%以下。

一级脱水系统主要是旋流器,经过旋流器后的石膏浆液一般含水量在50%左右,不能够直接排放,必须经过二级脱水系统,将含水量降至10%以下后,可以作为建筑材料原材料出售。

常见的二级脱水系统的流程图如下:如上图所示,在整个二级脱水系统中,真空皮带脱水机是整个二级脱水系统的核心。

其作用原理为:通过真空泵抽真空的作用,在滤饼上下表面形成压力差,并以此来挤出水分,达到脱水的目的。

在通常情况下,对石膏滤饼的Cl‐含量有一定的要求,所以在脱水的同时使用滤饼冲洗水对滤饼进行冲洗,以达到冲洗Cl‐的效果。

在二级脱水运行过程中,会遇到以下一些问题。

一、皮带跑偏皮带跑偏是真空皮带机常见的问题,也是最难解决的问题。

国内某电厂曾进口过两台真空皮带脱水机,由于其中一台皮带跑偏,基本处于停运状态。

为了保护系统,一般都会在皮带两边设置皮带跑偏的传感器。

当皮带跑偏后,传感器就会发送信号到DCS,发出皮带跑偏报警信号,皮带逐渐偏离中心,真空度明显上升且滤饼含水量增大。

当皮带跑偏达到一定程度后,出于保护系统的目的,系统会自动紧急停车。

皮带跑偏一般是由于以下几种原因造成:皮带驱动辊和皮带张紧辊的问题。

这可能有两个原因,一是皮带驱动辊和皮带张紧辊不平行;二是皮带张紧辊和皮带驱动辊虽然平行,但是却没有对中,也即辊的轴线和真空室不垂直。

这个问题在工厂组装的时候就应该注意。

如果是正在运行中,对于第一种原因,则可以在停车后通过拉对角线和水平管或是水平仪来测定后调整,但要保证驱动辊的位置正确;对于第二种原因则需要重新测量中心点,根据中心点调整辊筒直至合格。

还有一种原因是皮带对接有问题。

这是皮带跑偏中最严重的问题,主要有斜接和喇叭口两种问题。

石膏脱水不干原因分析

石膏脱水不干原因分析

⽯膏脱⽔不⼲原因分析⽯灰⽯/⽯膏湿法脱硫的运⾏调整及系统问题处理马俊峰(河北⼤唐国际王滩发电有限责任公司河北唐⼭063611)摘要:本⽂叙述、分析、总结了河北⼤唐王滩发电有限责任公司,在脱硫系统调试及正常运⾏⼯作中所遇到的问题,结合⾃⼰的⼯作体会提出了合理运⾏的调整⽅法,对其它电⼚脱硫运⾏⼯作有⼀定参考借鉴作⽤。

关键词:⽯灰⽯/⽯膏湿法脱硫⼯艺原理;脱硫运⾏调试;系统问题处理。

引⾔随着全球经济的⾼速发展和⼯业化的不断推进,⼤⽓中⼆氧化硫排放量与⽇俱增,造成降⽔pH 值下降,局部地⽅甚⾄形成酸⾬,对⼈体健康和⼤⽓环境带来很⼤影响。

⽬前,随着我国电⼒⼯业的污染物的国家环保排放标准⽇益完善,新建及扩建电⼚必须安装投运脱硫装置。

1 概述⽬前,燃煤电⼚应⽤最⼴泛的是⽯灰⽯/⽯膏湿法脱硫。

⽯灰⽯/⽯膏湿法脱硫的机理是将烟⽓引⼊吸收塔,其中的⼆氧化硫与吸收塔中喷淋的⽯灰⽯浆液(主要成分是CaCO3)在流动(根据⼯艺可分为顺流、逆流、混合流)中反应,⽣成半⽔亚硫酸钙(CaSO3?1/2H2O),再被氧化风机⿎⼊的空⽓强制氧化成⼆⽔硫酸钙(CaSO4?2H2O)晶体,从吸收塔排出的⽯膏经⽔⼒旋流浓缩(50%)和真空脱⽔,使其含⽔量⼩于10%,由⽪带机堆⼊⽯膏库中。

脱硫后的烟⽓除雾器除去雾滴后,经烟囱排⼊⼤⽓。

2 设计条件脱硫装置与发电机组单元匹配,#1、2FGD按锅炉100%全烟⽓量设计,脱硫效率95%以上。

2083 ⽯灰⽯/⽯膏法脱硫⼯艺原理锅炉引风机排出的原烟⽓由增压风机增压后经吸收塔下部进⼊脱吸收塔。

新鲜的⽯灰⽯不断的加⼊吸收塔,吸收塔内的循环浆液从上部若⼲个喷嘴中涌出与塔内逆流⽽上原烟⽓充分接触,进⾏⽓/液接触反应脱除烟⽓中的SO2。

脱硫后含有饱和⽔的静烟⽓的带有⼤量⽔珠,在流经格栅状除雾器时被除去,最后静烟⽓经烟道进⼊烟囱外排⼤⽓。

脱硫的性能通过⾃动控制系统对PH值和⽯膏浆液浓度进⾏调节,实现⾃动控制。

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石膏脱水系统常见故障分析与处理
作者:徐晨
来源:《名城绘》2020年第10期
摘要:某发电厂有限公司#1、#2机组均为1000MW超超临界燃煤发电机组,相应配备2套石灰石/石膏烟气湿法脱硫装置,该工程采用国电龙源技术,设计处理机组的全部烟气量,脱硫效率达到96%以上,副产品为含水率不大于10%的石膏。

本文主要介绍该脱硫装置石膏脱水系统的主要工艺流程,并结合实际情况,简要阐述了该系统在运行过程中经常出现的几种故障现象,并分析其原因,提出了相应的解决方案。

关键词:烟气脱硫;石膏脱水系统;故障分析;
一、石膏脱水系统概况
石膏脱水系统为1、2号机组两套脱硫装置共用,包括两套石膏旋流器、两台真空皮带脱水机和配套的真空泵、气水分离器、滤布冲洗水箱和滤布冲洗水泵、滤饼冲洗水箱和滤饼冲洗水泵、石膏卸料及转运皮带、一套废水旋流设施等。

两台石膏旋流器共用一个石膏溢流浆液箱,石膏溢流浆液箱装有防止发生沉淀的顶进式搅拌器。

真空皮带脱水机共设2台,每台真空皮带脱水机的出力分别按2台锅炉BMCR工况运行时FGD装置石膏总产量的75%考虑,并对应配置水环式真空泵;两台真空皮带脱水机下浆管道通过电动三通挡板互为备用,提高系统运行的可靠性。

两套脱硫装置设置1个石膏库,其储存能力按存放2台锅炉BMCR工況全烟气脱硫运行7天的石膏量设计。

吸收塔石膏浆液通过石膏排出泵送至石膏脱水系统,经过石膏旋流器浓缩和真空皮带脱水机脱水,脱水后的石膏表面含水率小于10%,氯离子浓度小100ppm,满足综合利用的要求,石膏储存在石膏库。

石膏旋流器的溢流自流至石膏溢流浆液箱或废水旋流箱,石膏溢流浆液箱浆液通过石膏溢流浆液泵返回吸收塔。

真空皮带脱水机的滤液经过滤液水池收集后,经过滤液水泵打至湿式球磨机入口供制浆用水或磨机再循环箱,使滤液水在FGD系统中循环使用。

滤液水还可以由滤液水泵输送至石膏溢流浆液箱,再通过石膏溢流输送泵至吸收塔。

废水旋流箱的浆液通过废水旋流泵打至废水旋流器,经废水旋流器浓缩后,底流自流至石膏溢流浆液箱返回吸收塔再利用,溢流进入废水缓冲箱,再经废水泵送至废水处理系统,从FGD系统清除氯化物、氟化物、重金属元素的排放水。

脱硫废水经废水处理系统处理达标后排放。

二、系统常见故障分析及处理
2.1石膏含水率超标
2.1.1现象:石膏黏性较大,品质下降,颜色变深;含水率超标严重时,肉眼即可看到石膏类似稀泥状;还可以通过定期化验分析结果知道含水率大于10%。

2.1.2可能引发原因:
第一,真空皮带机滤布堵塞,真空度较高。

皮带机的真空升高,则表明滤液水通过滤布的压差增加,压差增加的原因有两点:(1)脱水设备运行不正常,如滤布冲洗不干净或者滤布达到使用寿命(滤布出现抽丝或者滤布孔径增大)均能导致真空皮带机脱水效果变差;(2)石膏浆液本身性质的变化,如浆液中小颗粒石膏晶体增多或浆液中的杂质含量增加等引起滤布过滤通道的堵塞,使得浆液中的水不易从滤布孔隙分离出来。

第二,真空度较低。

真空度低于正常值的主要原因在于真空密封管线有泄露(如气水分离器有泄露)或者管路堵塞(比如真空泵气路堵塞),不畅通。

此外,脱水皮带机密封水流量不足或者密封皮带磨损严重,也会出现漏真空,从而表现为真空度偏低。

第三,石膏浆液的含固量低。

实际运行过程中若能形成大颗粒的、易于脱水的石膏晶体,由于其含固量越高,则石膏含水率越低。

第四,石膏滤饼厚度。

有实验研究表明,当滤饼厚度在10~30mm之间增长时,其真空增加,相应石膏滤饼含水率随之下降;当滤饼厚增加至30mm以上时,虽然真空随之增加,但因滤饼太厚阻碍了滤饼中水分的脱除,石膏含水率呈上升趋势。

2.1.3可采取的措施:
第一,皮带机运行过程中加强检查滤布冲洗水投运情况,确保滤布无堵塞;若是滤布已经达到使用寿命,应及时更换;对石膏浆液品质加强监控,使其粒度在合格范围。

第二,发现泄漏点和堵塞点,及时联系检修人员处理。

第三,运行中密切监视旋流站压力,依据吸收塔浆液密度控制好含固量。

第四,运行过程中,通过调节真空皮带机的频率维持滤饼厚度在25~
35mm。

第五,加强废水排放,加强吸收塔浆液品质和石膏品质的监控。

2.2滤布跑偏频繁出现,导致真空皮带机异常停运,
2.2.1现象:滤布跑偏信号报警,并保护停运真空皮带机,且就地检查滤布偏离运行轨迹。

2.2.2可能引发原因:
第一,下浆量过大,同时皮带机转速过低。

第二,尾部张紧轮已到限位,使滤布太松。

第三,滤布接头受偏不正。

第四,滤布平托辊生锈导致无法转动。

第五,滤布自动纠偏装置故障:(1)自动纠偏装置气源压力不足;(2)自动纠偏装置电磁阀不能正常动作;(3)与纠偏气囊连接的轴承不转动。

第六,驱动或从动滚筒松动或中心线不平行。

第七,皮带跑偏严重导致滤布跑偏。

2.2.3可采取的措施:
第一,调整石膏排出泵的频率从而减少皮带机上的浆液量,同时提高皮带机转速。

控制石膏厚度在25~35mm。

第二,配合检修人员调整滤布张紧。

第三,对滤布接头重新打接。

第四,更换滤布平托辊。

第五,检查气源是否正常,检查电磁阀动作是否正常,检查连接轴承是否转动。

2.3气水分离器液位高报警,导致真空泵跳闸。

2.3.1现象:气水分离器液位高报警,保护停真空泵。

2.3.2可能引发原因:
第一,石膏排出泵出力过大,石膏旋流站底流量增多,导致石膏脱水机处理量增大。

第二,石膏滤饼冲洗水阀门开度过大,导致进入石膏脱水系统的水量增多。

第三,气水分离器下降管堵塞,导致排水不畅。

第四,气水分离器液位报警开关故障,误报。

2.3.3可采取的措施:
第一,检查石膏排出泵出力、石膏旋流站分配箱压力及旋流子投运个数。

第二,调节石膏滤饼冲洗水流量。

第三,停运设备,联系检修人员清理气水分离器下降管。

特别是在滤液水池搅拌器故障期间,应使用外接工艺水冲洗该下降管底部周边,并尽快恢复搅拌器运行。

第四,联系热控人员校对气水分离器液位报警开关。

参考文献:
[1]曹晓满[1],石荣桂[1].湿法脱硫石膏脱水系统设计优化研究[J].环境工程,2013,0
(S1):417-418.
[2]彭德安[1].水环式真空泵工作水循环利用[J].设备管理与维修,2013,0(S2):46-47.
[3]孙凤茹[1],温旭[2],刘峰[2].水环式真空泵汽蚀的原因分析及消除措施[J].华北电力技术,2007(4):40-41.
(作者单位:大唐宝鸡热电厂)。

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