飞灰含碳量高的原因及对策
某电厂锅炉飞灰含碳量高的原因分析

某电厂锅炉飞灰含碳量高的原因分析合理控制飞灰含碳量的指标,有利于降低发电成本,提高机组运行的经济性。
本文针对某电厂实际生产数据分析飞灰含碳量高的成因及解决办法。
关键词:飞灰含碳量;经济指标;成因及解决办法飞灰含碳量是反应燃煤机组锅炉效率的重要经济指标,合理控制锅炉飞灰含碳量,对机组经济安全生产运行具有重要意义。
据现代火力发电机组相关数据统计,锅炉飞灰含碳量每上升1%,标准煤耗约增加1.0~1.3g/kwh。
某电厂#1、2#锅炉发生了飞灰含碳量异常升高的现象,现对其产生的原因展开分析。
1)一次风的影响一次风作为输送、干燥煤粉及前期助燃的作用。
一次风压过低,影响磨干燥出力,甚至造成一次风管堵塞,着火点过于靠前,燃烧贴壁。
一次风压过高,造成一次风速过高,降低煤粉气流的加热程度,使着火点推迟,大颗粒的煤可能不能完全燃烧,造成飞灰含碳量增大。
在《印尼煤分仓掺烧运行相关规定》中要求,燃烧印尼煤期间,风量稳定期间不小于90 T/H,一次风机母管压力不小于8.5Kpa,以维持较高风速。
除此之外,建议不提高一次风母管压力偏置。
2)煤质的影响煤的化学组分主要是碳、氢、氧、氮、硫五种元素,以及水分和灰分。
煤的工业分析主要是测定煤中水分(M)、挥发分(V)、固定碳(FC)和灰分(A)的含量。
挥发分是煤在加热过程中所分解出的可燃性气体,挥发分高的煤容易着火,燃烧速度快,并有助于燃尽。
因此,燃烧挥发分高的煤会降低飞灰含碳量。
高水分燃煤在燃烧时会吸收热量,放出的有效热量相对减少,会降低炉膛温度,增加着火热,不利于煤燃尽,飞灰含碳量升高。
同时,它还会生成大量的水蒸汽使排烟量加大,影响锅炉安全运行,还会给尾部受热面发生低温腐蚀提供条件。
灰分是煤种的主要杂质。
灰分增大时,煤中的可燃成分相对减少,飞灰含碳量略有下降,但煤的发热量降低,总的机械损失增大。
灰分增大同时会造成煤粉着火困难和难以燃尽,未燃尽的煤随烟气排走,造成锅炉飞灰含碳量增大,并且引起尾部受热面磨损加剧,形成受热面上结焦、结渣,影响传热。
锅炉飞灰含碳量成因及降低措施
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锅炉飞灰含碳量成因及降低措施飞灰含碳量表示锅炉燃烧的效率,含碳量越高则锅炉燃烧效率低,生产成本就会越高,直接说明了煤粉质量不好,同时也会带来生产安全问题,容易造成爆炸等事故。
因此锅炉飞灰含碳量是否达标严重影响着企业效益与生产安全。
本文就锅炉飞灰含碳量形成的原因进行探究分析,找出问题的根本,并提出了降低含碳量的有效措施,以此解决锅炉煤粉燃烧时的效率问题和安全问题,使企业更好更长久的走下去。
标签:锅炉设备;飞灰含碳量;成因问题;降低措施引言对于很多电厂来说,锅炉燃烧是很重要的能源设施,煤粉能否合理的利用也就成了大家比较关注和重视的话题。
飞灰含碳量直接反映燃烧效率,其含碳量的高低又受到煤粉自身质量和锅炉运行情况等多种因素的影响,同时也与企业效益直接挂钩,所以下文直接着眼于飞灰含碳量高的原因,从根源上提出优化措施和方案。
1、造成飞灰含量高的成因1.1 煤粉的质量。
因受市场与成本的影响,目前大多数电厂所用的燃煤均为挥发分低、灰分较大并且煤质易发生改变。
像挥发分低,则导致煤粉所需着火温度较之升高,原有的温度不能满足当下着火条件,不易燃烧,因此会导致煤粉的燃烧效率降低,飞灰中的含碳量明显提高。
而灰分较大则一经燃烧就产生灰烬,生成的灰烬附着在未燃烧煤粉表面一定程度上影响了煤粉的燃烧,阻挡了火势,造成煤粉燃烧不充分,同样也会造成飞灰含碳量升高。
最后煤质变化多,在与炉火燃烧时本质发生变化,原有的燃烧效率不复存在,改变的越频繁则越易出现燃烧不足,飞灰含碳量也会越高。
1.2 煤粉颗粒大小。
越细的煤粉燃烧时与空气接触的面积也就越大,越容易点着,当炉内煤粉都着火时则炉膛也就达到了所谓的着火点,着火点提前则相应的燃烧时间也就增长,煤粉燃烧的更加充分,飞灰含碳量就会减少。
有科学研究表明煤粉燃烧殆尽的时间与煤粉颗粒直径的大小有一定线性关系,所以应尽量使煤粉的颗粒更加细小,常见的措施有增加磨煤机旋转分离器转速或是减小在入口的一次风压。
浅谈降低锅炉炉渣飞灰含碳量措施
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浅谈降低锅炉炉渣飞灰含碳量措施炉渣飞灰含碳量一直为影响锅炉效率的重要因素之一,也是锅炉运行调整中的难点.。
该文研究锅炉炉渣飞灰含碳量高低对锅炉燃烧效率的影响,剖析其影响因素,探索降低锅炉炉渣飞灰含碳量的有效措施,并通过对600MW超临界锅炉实践,发现影响锅炉炉渣飞灰含碳量的6个主要因素:一次风压、煤粉分离器调整、配煤掺烧、磨组运行情况、配风方式和磨煤机调整.。
在实践过程中通过运行分析探索出一系列有效措施,譬如,对几台磨煤机煤粉分离器进行优化,加强一次风压调整跟踪管理,合理控制不同煤种的掺烧配比,对运行磨组匹配优化.。
在保证安全的情况下,积极、主动地探索提高锅炉效率措施,实现了可观的经济效益.。
关键词:炉渣飞灰含碳量影响因素煤粉锅炉有效措施实施效果1 锅炉效率主要影响因素研究发现影响锅炉效率发现其中固体未完全燃烧热损失以及灰渣物理热损失与该文研究炉渣飞灰含碳量密切相关.。
1.1 影响锅炉固体未完全燃烧损失的主要因素影响锅炉固体未完全燃烧损失的主要因素有燃料性质、燃烧器设计和布置、炉膛型式和结构、燃烧方式、炉膛温度、锅炉负荷工况、运行调整、燃料的充分燃烧情况.。
入炉煤中灰分和水分越少,挥发分含量越高,煤粉颗粒越细,则固体未完全燃烧损失越小.。
锅炉负荷工况的变化对煤粉的燃烧也有重要影响,负荷突升突降,容易造成煤粉的不充分燃烧,导致炉渣和飞灰含碳量升高,固体未完全燃烧损失增加,锅炉效率降低.。
1.2 影响锅炉灰渣物理热损失的主要因素由灰渣物理热损失的计算公司可以得出,锅炉灰渣物理热损失大小主要取决于煤中灰的含量以及炉渣、飞灰、沉降灰的相对含量和灰渣温度.。
如果入炉煤中灰分含量高,煤粉在燃烧过程中灰分所携带热量损失增大.。
炉渣、飞灰相对含量高,所携带的热量损失一定会增大,导致锅炉热效率降低.。
2 实践过程调查分析中部地区某电厂为600MW超临界火电燃煤机组,锅炉是由上海锅炉厂设计生产的超临界参数、单炉膛、四角切圆燃烧方式、平衡通风露天布置的燃煤锅炉,配备6台中速磨煤机,燃烧系统采用分级燃烧技术,锅炉排渣系统采用刮板式捞渣机.。
锅炉飞灰含碳量偏高的原因及处理
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锅炉飞灰含碳量偏高的原因及处理火力发电关键词: 锅炉飞灰含碳量粉煤灰1、前言吕四港电厂#1、2、3、4炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产制造,由三菱重工业株式会社提供技术支持的超超临界参数变压运行直流锅炉。
锅炉是单炉膛、结构,炉膛尺寸(宽,深,高)19.268/19.230/19.453。
设计煤种神府东胜煤,燃烧器采用摆动式上下浓淡分离直流燃烧器,分六层布置,四墙切圆燃烧。
制粉系统采用中速磨正压直吹式。
2、飞灰含碳量主要影响因素根据燃烧理论和实际运行经验得出,引起飞灰含碳量偏高的主要因素有以下几个方面:燃烧时炉内氧量不足;煤粉细度不合适;配风方式不合理;燃煤品质;燃烧时间。
这几个因素相互影响互相制约。
为了找出一个合适的工况来指导运行,我们对这几个因素一一加以分析。
2.1烟气氧量煤粉随着热一次风进入炉膛后,一方面由于卷吸高温烟气的对流加热作用以及高温火焰和炉壁的辐射作用,使煤粉很快着火燃烧,初始时由于氧气充足,燃烧速度由化学反应控制,到燃烧后期,由于氧气不充足,燃烧速度由氧气的混合速度控制。
在缺氧状态下,碳粒发生不完全氧化反应和还原反应,造成碳粒不完全燃烧,加大了不完全燃烧热损失。
因此,保证一定的过量空气系数是必需的。
根据经验,此系数应在1.15~1.3之间,折算成烟气氧量是2.6~5。
吕四港电厂#1、2、3、4炉设计烟气氧量为3~5,但由于实际燃用煤种和设计煤种有差别,因此为了保证安全,氧量一般被取下限。
为了摸清具体情况,不同工况下我们作了变氧量试验,试验结果如下:不同负荷不同氧量下的飞灰指标通过试验,我们找出了每台炉的最佳氧量。
并在实际运行中按照负荷曲线进行调整。
2.2煤粉细度在锅炉煤粉燃烧中,对流热交换强度和氧气向粉粒表面的扩散强工与颗粒直径大小成反比,所以尽管细煤粉颗粒使紊流交换强度降低,可是,分子扩散交换及对流交换强度增强,煤粉单位重量的表面积大大增加,有利于煤粉的着火、混合与燃烬。
有试验表明,煤粉燃烬时间与颗粒初始直径的1~2次方成正比。
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施
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循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施咱们都知道,锅炉是现代社会不可或缺的“大力士”,无论是工厂里的蒸汽机还是家里的暖气,都离不开它。
但是,这台“大力士”有时候也会闹点小脾气,比如飞灰含碳量高。
那么,为什么循环流化床锅炉会这么干呢?别急,让我来给你娓娓道来。
咱们得说说这“大力士”的心脏——燃烧室。
想象一下,如果心脏里充满了血液,那它就能有力地跳动。
但要是心脏里全是灰烬和煤渣,那它还怎么跳呢?这就是飞灰含碳量高的第一个原因。
就像心脏里长了草,怎么能保持活力呢?再来说说这“大力士”的胃——炉膛。
想象一下,胃里有太多食物,消化起来可就费劲了。
同样的道理,如果炉膛里塞满了灰烬和煤渣,那燃料怎么能充分燃烧呢?这就导致了飞灰含碳量的增加。
就像胃里全是石头,怎么可能吃得下东西呢?接下来,咱们得聊聊这“大力士”的脚——分离器。
想象一下,如果脚上穿着一双破拖鞋,走路都不稳当。
而分离器如果处理不当,那飞灰中的碳颗粒就会像脱线的玩具一样四处乱飞。
这就是为什么飞灰含碳量高的第二个原因。
就像脚上穿着一双不合适的鞋,怎么能走得稳当呢?那么,面对这些问题,咱们该如何解决呢?别急,让我来给你支几招。
咱们可以加强燃烧室的维护,定期清理燃烧室,确保燃烧室内没有过多的灰烬和煤渣。
这样,“大力士”的心脏就能保持健康,跳动有力。
咱们可以在炉膛中安装一个高效的旋风分离器,将飞灰中的碳颗粒及时分离出去。
这样,“大力士”的胃就不会太难受,燃料也能更好地燃烧。
咱们还可以加强对分离器的监控和维护,确保它能够正常运行。
这样,飞灰中的碳颗粒就不会到处乱飞,“大力士”就能更稳定地工作。
当然啦,除了这些措施,咱们还需要注意日常的保养和清洁工作。
比如定期检查锅炉的运行状态,及时清理积灰;注意燃料的质量和稳定性,避免使用劣质燃料;等等。
只有这样才能确保“大力士”始终保持最佳状态,为我们提供源源不断的动力。
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的问题虽然令人头疼,但只要我们用心去解决,相信“大力士”一定能发挥出更强的力量。
飞灰含碳量过高的原因分析及降低方法
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飞灰含碳量偏高的控制办法
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锅炉飞灰含碳量是反映锅炉运行效率和锅炉机组性能的关键指标,由于在实际生产过程中会受到煤质、设备运行参数以及其他方面等多种因素的影响,导致出现锅炉飞灰含碳量偏高的情况,从而影响生产效率,降低了设备的使用寿命,对环境也造成了更大破坏。
因此必须要想方设法研究锅炉飞灰含碳量偏高的原因,找出制约因素,并采取有效的措施加以解决,从而更好地提升电厂运行效率和生产质量。
锅炉飞灰含碳量偏高对锅炉生产运行的影响飞灰含碳量是燃煤锅炉机组燃烧情况的重要反映和控制指标,如果工艺控制不当,造成飞灰含碳量偏高,一方面能够造成锅炉机组机械不完全燃烧损失增多。
机械不完全燃烧损失是指锅炉中还有飞灰灰渣没有燃尽的物质,从而造成热量的损耗,进而对锅炉的热效率产生影响,导致煤耗相应增大。
另一方面飞灰含碳量偏高,将导致飞灰的质量下降,从而影响干灰的综合处理和应用,对环境造成污染。
因此必须要高度重视飞灰含碳量这一影响指标。
造成飞灰含碳量偏高主要有以下几方面原因:根本原因是燃料不完全燃烧(1)由于各种因素造成炉膛火焰中心偏上,使煤粉在炉内燃烧不完全造成飞灰含碳量增大。
(2)风粉配合不均或燃烧调整不合理,造成燃料燃烧不充分飞灰含碳量增大。
(3)制粉系统的运行情况,从多次煤粉取样情况来看,煤粉的合格率也不理想。
主要是磨煤机本身性能与设计性能有较大的差距,另外粗粉分离挡板、磨煤机风量以及煤的可磨性会直接影响煤粉细度,使飞灰含碳量增大。
(4)空预器漏风率偏大,炉膛氧量不足。
空预器的漏风率高达30%~40%,大大高于设计值20%,锅炉由于漏风缺氧燃烧,使飞灰含碳量严重偏高。
(5)吹灰器不能正常投运、二次风量及配风不合理,以及二次风温等锅炉燃烧的外围条件影响到锅炉的燃烧好坏,进而影响到飞灰含碳量。
(6)煤质差:由于掺烧燃煤变化频繁,如灰分大、挥发份低的煤粉,水份较大的原煤,或是含碳量较高的无烟煤,由于不符合设计煤种,都会造成燃料燃烧不充分,飞灰含碳量增大。
飞灰含碳量高原因及调整
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飞灰含碳量高原因及调整1. 煤质特性参数的影响(1) 燃煤挥发分的影响.当挥发分增大时,煤粉着火温度降低,着火迅速,燃烧完全,使飞灰含碳量低;反之挥发分降低, 造成飞灰含碳量高升高.(2)燃煤水分的影响.燃煤水分增大时,着火热会随之增大,煤粉着火推迟,火焰中心上栘,使得炉膛整体温度水平下降,煤粉的燃尽程度降低, 造成飞灰含碳量高.(3)燃煤灰分的影响.当燃煤灰分增加时,由于加热灰分的热量增加和灰分会影响碳和氧的接触,造成火焰温度随之下降,煤粉的燃尽程度降低, 造成飞灰含碳量高.(4)煤粉细度的影响.煤粉细度直接影响飞灰可燃物的变化,煤粉越细,越均匀,则与空气接触的单位质量的煤粉面积与体积增大,燃烧就越充分,能充分燃尽,可以使飞灰含碳量降低.2. 运行方面的影响(1)过量空气系数.当炉膛过量空气系数减少时,煤粉颗粒接触到的氧减少,碳的氧化速度减慢,煤粉燃尽程度降低,煤粉发生不完全燃烧,造成飞灰含碳量高.(2)机组负荷的影响.当锅炉负荷增加时,由于气流扰动加强,风煤混合更加均匀,燃烧更充分,但当锅炉在75%~80%额定负荷以上时,增加负荷会使炉膛的容积热负荷增加,缩短煤粉在炉内停留时间,使燃烧不充分.(3)风煤配比的影响.一次风过高时将使煤粉着火推迟,影响锅炉燃烧的稳定性且使经济性降低;一次风量过低,不仅易造成制粉系统出力不足,氧量不足,还使煤粉挥发分燃烧不充分,导致飞灰含碳量高,此外,还有造成粉管堵的危险.(4)磨出口各一次煤粉管压力,速度及煤粉浓度不均匀性的影响.若同一台磨出口一次煤粉管静压、速度及煤粉浓度不同,将造成炉内火焰充满程度不好,火焰中心不集中,火焰可能会发生偏斜、贴壁等情况,造成炉内温度场分布不均匀,理论燃烧温度降低,炉内火焰充满度不好,局部燃烧不完全,使飞灰含碳量增加。
若一次风速过高将导致煤粉着火推迟,火焰中心上移,燃烧不充分,使飞灰含碳量增加。
同样二次风分配不匀也将造成燃烧的不流通分,使飞灰含碳量增加。
锅炉飞灰含碳量、炉渣可燃物问题原因与解决方法
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锅炉飞灰含碳量、炉渣可燃物问题原因与解决方法一、飞灰含碳量(%):(一)、可能存在问题的原因:1、燃煤挥发分低,锅炉燃烧效率与燃烧稳定性下降。
2、燃煤灰分高,着火温度高、着火推迟,炉膛温度降低,燃烬程度变差。
3、燃煤水分高,水汽化吸收热量,炉膛温度降低,着火困难,燃烧推迟。
4、煤粉粗,着火及燃烧反应速度慢。
(煤粉炉)。
5、燃烧器辅助风门开度与指令有偏差。
(煤粉炉)。
6、锅炉氧量低,过剩空气系数小,燃烧不完全。
7、一次、二次风速及一、二次风量配比不当。
8、燃烧器喷嘴烧损变形,造成一次风速度发生变化。
(煤粉炉)。
(二)、解决问题的方法:1、运行措施:①、根据煤质和炉内燃烧工况,及时调整磨煤机通风量,保持合适的风煤比。
②、合理调整一、二次风配比,保持最佳锅炉氧量,使煤粉充分燃烧。
③、提高入炉煤混配均匀性,保证锅炉燃烧稳定。
④、保持制粉系统运行稳定,尽量减少启、停次数。
2、日常维护及试验:①、进行燃烧优化调整试验,确定不同煤质下经济煤粉细度。
②、每班检查燃烧器辅助风门开度情况,发现问题及时处理。
(煤粉炉)。
③、定期测试煤粉细度,发现异常及时调整处理。
(煤粉炉)。
④、定期取样化验分析飞灰可燃物,发现异常及时分析,对磨煤机弹簧加载力、间隙和折向门开度进行调整。
⑤、煤质变化较大时应严密关注煤的燃烧特性,并进行相应的燃烧调整。
⑥、不定期对磨煤机相关部件磨损情况检查处理,如对磨辊套及磨碗衬板进行调换等。
3、C/D修、停机消缺(煤粉炉):①、对预热器进行清灰,提升预热器的换热效率,提高热风温度。
②、燃烧器位置、摆角、磨损、烧损、结焦检查处理,更换或修补损坏的喷嘴、喷管及钝体。
③、校正辅助风和燃料风门挡板开度位置。
4、A/B修及技术改造(煤粉炉):①、浓缩器及钝体采用陶瓷片、碳化硅等防磨措施,调整确定燃烧器摆角位置。
②、检查处理风门严密性和管道漏风。
③、加装飞灰含碳量在线测量装置。
④、根据空气动力场试验结果做好有关调整工作。
飞灰含碳量高和除尘灰颜色发红的主要原因分析及采取的措施
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飞灰含碳量高和除尘灰颜色发红的主要原因分析及采取的措施一、240T/H循环流化床锅炉飞灰含碳量高的主要原因分析及采取的措施。
1、主要原因分析目前,我公司环流化床锅炉飞灰可燃物含量达12~13%,与投运初期≤10%相比,存在着飞灰可燃物偏高的问题,飞灰含碳量的偏高使循环流化床锅炉的机械不完全燃烧热损失增加,严重影响了锅炉的燃烧效率,引起飞灰含碳量高因素很多,从以下几个方面阐述。
& C# z# q, s& M7 I% _ `( z⑴煤种对飞灰含碳量的影响不同组分煤的H/C比、燃烧活性、灰份含量有很大差异。
其孔隙率、真比重、晶格化程度等也不同,而且在燃烧过程中这些性质还会发生变化,这对于煤的燃烧特性有很大影响。
人们一般从微观上将煤分为镜质组、丝质组和稳定组。
,其孔隙率、真比重、晶格化程度等也不同不同组分煤的H/C比、燃烧活性、灰份含量有很大差异。
与其它组分相比较,丝质组燃烧过程并不剧烈,同时有机质内部几乎没有形成孔隙,颗粒内部的有机质无法与外部氧气发生反应。
对飞灰可燃物进行分析,发现丝质组形成飞灰残碳的可能性更大。
无烟煤中的丝质组组分要比其它煤种低得多。
因而燃用无烟煤的循环流化床锅炉飞灰含碳量普遍比燃用其它煤种锅炉高。
热电厂240T/H循环流化床锅炉现在烧的烟煤并不是纯烟煤,掺了更多的无烟煤末,丝质组组分要比以前烧的纯烟煤要低,颗粒内部的无机质无法与外界氧气发生反应,从而导致飞灰含碳量比以前要高。
⑵颗粒尺寸分布与床温对飞灰含碳量的影响碳粒的燃烬时间与颗粒尺寸和床温有很大关系。
在一定的温度下,碳颗粒的燃烬时间随粒径的增大而延长。
循环流化床锅炉对燃料粒径要求小于等于13mm,而我们燃料的破碎系统达不到设计要求,燃料颗粒粒径分布不均,两极分化严重,粗颗粒和细颗粒较多,呈两头多,中间少的粒径分布特点。
实际的入炉煤粒径范围要大得多,不同粒径的燃料很难达到同时燃烬。
在相同的粒径下,温度越高,碳颗粒所需的燃烬时间越短。
电厂锅炉飞灰含碳量偏高

着火
燃烧
燃尽
着火 燃烧 燃尽
加热一次风和煤粉 二次风混入,煤粉和氧气剧烈反应 碳粒燃烧阶段
配风方式对飞灰含碳的影响
二次风
煤粉
着火
燃烧
燃尽
烟气
一次风温
一次风速
1、一次风温高,煤粉气流达到着火点所需的热量减少,着火提前; 2、一次风速低,易造成风管堵塞,有可能烧坏燃烧器; 3、二次风混入较早,延迟着火时间;较晚则缺氧燃烧;
选取最佳的过量空气系数
D
加强尾部烟道吹灰
加强空气预热器吹灰,防 止因积灰造成的传热效率 下降,从而提高一、二次 风温度
调整一次风速,防止速度过 快着火点推迟
谢谢大家
燃煤品质对飞灰含碳的影响
煤挥发分
挥发分越低
着火温度
升高
增加 下降
着火所需时间
燃烧稳定性
火焰中心上移 排烟热损失增加 飞灰含碳量增大
氧量
煤粉细度
加快燃烧速度
增长燃烧时间
降低飞灰含碳主要措施
A
合理配风
强化空气和煤粉良好扰动和 混合
B
控制合适的煤粉细度
C
提供充足氧气
飞灰含碳偏高原因分析
研究飞灰含碳的重要性
反映锅炉燃烧效率和粉煤灰质量重要指标 对锅炉尾部受热面有冲刷磨损作用 易发生结焦和尾部烟道再燃烧
影响飞灰含碳量的主要因素
烟气氧量
煤粉细度
配风方式
燃煤品质
燃烧时间
烟气氧量对飞灰含碳的影响
煤粉快速燃烧
烟气对流加热
高温火焰辐射
烟气氧量对飞灰含碳的影响
由于缺氧,发生不完全反应,造成不完全燃烧,因此,必须保证一定 的过量空气系数
飞灰含碳量高的对策

灰渣含碳量高的对策要降低灰渣含碳量,就是要使燃料的燃烧尽量接近完全燃烧,也就是在保证炉内不结渣的前提下,燃烧速度要快而且要燃烧完全,以得到最高的燃烧效率。
根据灰渣含碳量的影响因素,可从以下几个方面来组织良好的燃烧过程,降低灰渣含碳量。
1.控制合适的燃料颗粒度燃料颗粒度的降低,单个颗粒燃烬所需时间减少,同时增加了燃料和空气的接触面,加快了燃烧速度。
所以应加强料场燃料管理,尽可能维持理想的燃料颗粒度。
2.加强空预器吹灰,防止堵灰提高传热效果,提高一、二次风温度,同时也防止由于空预器差压大而造成引风机出力不足,从而限制锅炉总风量。
锅炉负压不能过高,炉膛负压适当,控制在±100 Pa之内,使燃料在炉膛内有足够的燃烧时间。
严密关闭各孔、门,保持密封正常。
减小锅炉漏风。
3.提供合适的空气量综合考虑不致使排烟热损失过度增大的前提下,适当提高过剩氧量。
适当增加总风量,有助于降低灰渣含碳量。
一次风从布风板下鼓进,主要是满足物料流化的需要;其次是对密相区燃料进行欠氧燃烧。
一次风量直接影响密相区和稀相区的燃烧份额,从而影响着灰渣含碳量的高低。
一次风量的加入有最佳的风量,太少或太高都会使得锅炉飞灰含碳量增加,从而影响锅炉燃烧效率。
因此一次风量不宜太高或太低。
基本应保持在略大于基本硫化风量。
二次风量较高时,其射流的穿透深度越强,炉内扰动越剧烈,燃料颗粒和挥发物的横向扩散也越强烈,从而使燃料在床内分布得越均匀,燃烧也越完全,进而灰渣含碳量越少。
一二次风比保持在0.96,最为适宜。
适当降低一次风量,增加二次风量,有助于降低灰渣含碳量。
为了增强二次风的混和,提高了二次风的速度,可以明显减少灰渣含碳量。
所以可以适当增加二次风压,改变二次风的吹入方式等来加强混合。
4.床温的影响提高床温有利于提高燃烧速率和缩短燃尽时间。
所以应当保证入炉燃料热值。
5.具有足够的燃烧时间燃料在炉内的停留时间,主要取决于燃料水分,水分越高,燃料在炉内停留时间越短,保持合适水分有助于减少飞灰含碳量。
飞灰含碳量大的成因及对策研究

飞灰含碳量大的成因及对策研究火力发电是我国主要的发电方式,电站锅炉作为火力电站的三大主机设备之一,伴随着我国火电行业的发展而发展。
近年来,环保节能成为中国电力工业结构调整的重要方向,火电行业在“上大压小”的政策导向下积极推进产业结构优化升级,关闭大批能效低、污染重的小火电机组,在很大程度上加快了国内火电设备的更新换代。
中国的电站锅炉产业,它既不是“朝阳产业”,也不是“夕阳產业”,而是与人类共存的永恒产业。
伴随我国国民经济的蓬勃发展,近年来工业锅炉制造业取得了长足的进步。
其突出成效是:行业标准日益规范,技术水平逐步提高,产品品种不断增加,经济规模显著扩大。
下面就造成锅炉飞灰含碳量升高的原因以及解决措施两个问题分别进行论述。
1 飞灰含碳量增大的原因分析1.1 氧量影响机组负荷变化,送风机的自动调节不能及时跟踪燃煤量变化,加之运行调整不及时,锅炉配风不合理,会导致锅炉缺氧燃烧,火焰中心上移,风粉不能较好地混合,致使燃料不能及时燃尽,增大锅炉飞灰含碳。
另外,炉膛风箱配风不能与机组负荷相匹配,低负荷时风量过大,风压过高,变相降低炉膛温度,减少煤粉在炉膛内停留时间,也会增大飞灰含碳量。
1.2 煤质的影响煤种灰分较高,当所燃烧的煤种的灰分大时,煤中的灰不能燃烧发热,反而吸收煤表面的热量,煤表面温度降低,挥发分析出的时间延长,使煤的着火热提高,在炉膛内的着火推迟,同时,因为风箱二次风门开度底层二次风开度92%,上层风箱开度85%,二次风箱开度较大,烟气卷吸能力变弱,煤粉燃烧时间缩短,导致飞灰含碳量增大。
1.3 磨煤机出口温度磨煤机出口温度高,煤粉在燃烧器喷口处表面初温高,挥发分析出的时间短,使煤的着火热降低,在炉膛内的着火提前,燃烧时间延长,飞灰含碳量会相对降低,可以排除磨煤机出口温度影响的飞灰含碳量大。
磨煤机冷一次风门开度过大,导致磨煤机出口温度偏低,不利于燃烧。
1.4 煤粉细度煤粉细度的大小对煤粉表面积有很大的影响,煤粉越细,表面积越大,吸热多、着火快,炉内燃烧时间长,飞灰就低;反之,煤粉细度大,不完全燃烧加强,飞灰就大,但在负荷变动过程中,送风量及容量风门会大幅变动,易造成飞灰含碳量大。
锅炉飞灰含碳量偏高的原因分析和对策

锅炉飞灰含碳量偏高的原因分析和对策刘文(广州中电荔新电力实业有限公司,广东增城511340)应用科技脯要j电站锅炉运行中飞灰舍碳量偏高,严重影响锅炉效率。
分析飞友含碳量偏高的原因,提出改造燃烧器,加装敛.体和浓淡分离器。
改造后,锅炉燃烧状况得到明显改善,飞灰合碟量显著降低,提高了锅炉的效率。
鹾搀枣词飞灰含碳量;燃烧器;钝体;浓淡分离器飞灰含碳量升高对锅炉的经济性有很大影响。
首先,它是造成锅炉机械不完全燃烧损失增加的主要因素,而机械不完全燃烧损失是锅炉热损失中仅次于排烟损失的第二大损失。
对于现代火力发电机组,锅炉热效率每降1%,将使整套机组的热效率刚氏0:3—04%,标准煤耗增加3—49/kW ho其次,飞灰含碳量上升,飞灰品质下降,将影响干灰的综合利用,增加污染物排放量。
因此,电厂应尽量降低飞灰含碳量,减少损失,增加电厂效益。
近年来,由于煤炭市场等多方面原因的影响,电厂的实际燃煤发生了较大变化,燃用大量的较低挥发份煤,造成锅炉不完全燃烧,损失增大,灰飞含碳量偏高,效率降低等问题,影响了锅炉运行的经济性。
通过对锅炉进行改造,燃用较低挥发份的贵港煤时,燃烧显著改善,飞灰含碳量大幅度下降,解决了锅炉飞灰含碳量偏高的问题。
1锅炉设备概况1.1锅炉设计参数某电厂锅炉为额定蒸发量220t/h高压自然循环锅炉,呈兀型露天布置,炉膛断面尺寸为7570m m×7570m m,燃烧器为正四角切向布置的直流燃烧器,每组燃烧器喷口按3—2—1—2—1—2的顺序排列,三次风喷口下倾约5℃,为典型的烟煤型燃烧器。
炉内四角形成的假想切圆直径@800m m,配有两套中间仓储式钢球磨制粉系统,热风送粉。
12锅炉燃煤情况由表1可知,贵港煤挥发份明显比设计煤种低,但发热量高,根据热力计算,这可能导致排姻温度升高约1a℃阳比设计煤种),引起飞灰含碳量上升,从而刚氐了锅炉效率。
表1煤质参数C ar H”0ar N舯S盯A ar M口V ar Q ar煤样%%%%%%%%kJ/kg 设计煤45.662.793.891.14O.9836.3l9.2331.3817107贵港煤60.963.531.220.95O.8326.226.2924.2222654 2飞灰含碳置偏高的原因分析经过对锅炉的实际工况及运行情况等方面进行分析,并采用锅炉燃烧调整试验、常规分析法、着火指数炉法和热天平法等来分析煤样的燃烧特性,总结出该电厂飞灰含碳量过高的原因:1)贵港煤相比诵寸煤种,有着火难、燃尽性差的特点,这将导致飞灰含碳量上晰噶炉效率的刚氏o2)四角切圆燃烧锅炉由其结构布置特点,必然存在两个角的一次风浓相在火焰的向火面,淡相在火焰的背火面,另外2个角的情况恰恰相反,在炉内形成背火墙,不利于煤粉与空气的良好混合。
降低飞灰含碳量措施

降低飞灰含碳量措施 The manuscript was revised on the evening of 2021北锅“circofluid”型CFB锅炉降低飞灰可燃物措施一、简述北锅BG—75/-M1型CFB锅炉为中温分离、半塔式炉膛结构,燃烧室(密相区+稀相区)净高度约16m,炉膛内烟气流速为~4.5m/s,细灰粒被烟气夹带一次通过炉膛燃烧时间约4s。
采用低倍率循环燃烧,旋风分离效率达80%左右,床温安全易控,锅炉负荷调节方便、迅速是国内75t/h循环流化床锅炉优势最大的炉型。
二、飞灰含碳量高的原因分析1、该厂燃用煤种(无烟煤+烟煤)发热量5000大卡/公斤,挥发分10~15%,属低挥发分难燃煤,对于中温分离的CFB锅炉不太适合。
燃烧过程中,飞灰粒径小于40μm(分离器当量直径)的细灰,被烟气一次带走,燃烧时间只有4秒,这样,对于结构较密实的无烟煤,挥发分不易析出,挥发分析出时间较长,且在400℃以上才能析出,周围的氧气也不易进入内部,着火点也高,这些都是不利于燃烬的因素。
2、炉膛结构未按无烟煤设计,主要反映在浓相区出口的炉膛截面未能扩大,不能降低烟气流速来增加细灰在炉内停留时间。
3、燃用无烟煤相对于褐煤、烟煤需要更大的一次风量,来提高密相区出口的过剩空气系数。
该炉如大幅增加一次风量,对密相区燃烧虽有利,但增大一次风量又会使烟气流速提高,缩短细灰在炉内停留时间不利于飞回的燃烬,这是一对矛盾的问题,对于一台成型的锅炉是很难解决的。
4、该厂锅炉运行中一、二、三次风量的配比、烟气含氧量、床温、床位、入炉煤粒度及自动投入率未能十分尽美,需优化调整。
三、降低飞灰含碳量的措施1、运行调整措施⏹一次风量的调整:一次风量是保证床料流化与燃烧,可控制在36000~41000m3/h,一次风量过小会使密相区燃烧份额减小,造成炉渣可燃物升高。
一次风量过大会使飞灰夹带量增大,烟气流速增大,造成飞灰可燃物升高。
两方面兼顾考虑可维持在38000~40000 m3/h。
飞灰含碳量高的原因及对策

飞灰含碳量高的原因a. 当排烟氧量增加,飞灰可燃物降低,燃烧效率上升。
综合考虑不致使排烟热损失过度增大的前提下,适当提高过剩氧量。
推荐的排烟氧量控制值如下: 315 % (MCR) : 412 % (85 %MCR) ; 510 % (70 %MCR) ;610 %(55 %MCR) ;810 %(30 %MCR) 。
二次风风压低和风量不足的问题, 建议对风道和预热器进行彻底检查找漏, 也可将二次风小环管即播煤风改用一次风代替, 相应增加了二次风大环管即燃烧风风量。
如果上述改进后二次风压、风量还不够, 建议对二次风机进行增容。
b. 随着床压升高, 飞灰可燃物有规律减小。
运行中在综合考虑其他因素(如床体良好流化、正常排渣、合理的风机电耗) 的前提下, 可适当提高床压在510~615 kPa 范围, 以降低飞灰可燃物。
c. 飞灰可燃物随着燃煤挥发分提高而降低。
大化电厂CFB 锅炉主要烧辽宁西马煤, 挥发分很低, 与无烟煤接近, 属于难以着火和极难燃尽的煤种。
要降低飞灰可燃物后尽可能采用高热值、高挥发分的煤种, 但也需综合考虑各有关技术经济因素, 如: 锅炉热效率、结焦的危险、运行成本、检修周期及费用、煤价及运费等。
要严格控制入炉煤粒度< 10 mm , 煤的粒度分布也要符合要求, 中位径( X50) 在2 mm左右。
这需要加强燃料设备维护, 当破碎机筛板、环锤磨损超标时及时维修或更换。
在破碎机出现堵煤时, 立即安排人力扒放, 严禁旁路上煤。
雨季期间, 保持燃料厂房内卸煤沟贮煤量, 不从露天煤场上煤, 可以有效地减少二级破碎堵煤现象。
d. 对于难燃煤种, 适当提高床温可以降低飞灰可燃物。
当然要综合考虑脱硫反应的最佳温度和煤的变形温度等, 床温的控制不宜超过950 ℃。
e. 提高旋风分离器的效率, 降低飞灰可燃物含量。
将入口烟道缩口适当提高分离器进口风速,适当加长中心筒长度都可以提高分离器效率。
f . 采用飞灰再循环可以将未能燃尽的飞灰可燃物引入炉膛再次燃烧, 可以有效地降低飞灰可燃物含量。
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飞灰含碳量高的原因
a. 当排烟氧量增加,飞灰可燃物降低,燃烧效率上升。
综合考虑不致使排烟热损失过度增大的前提下,适当提高过剩氧量。
推荐的排烟氧量控制值如下: 315 % (MCR) : 412 % (85 %MCR) ; 510 % (70 %MCR) ;610 %(55 %MCR) ;810 %(30 %MCR) 。
二次风风压低和风量不足的问题, 建议对风道和预热器进行彻底检查找漏, 也可将二次风小环管即播煤风改用一次风代替, 相应增加了二次风大环管即燃烧风风量。
如果上述改进后二次风压、风量还不够, 建议对二次风机进行增容。
b. 随着床压升高, 飞灰可燃物有规律减小。
运行中在综合考虑其他因素(如床体良好流化、正常排渣、合理的风机电耗) 的前提下, 可适当提高床压在510~615 kPa 范围, 以降低飞灰可燃物。
c. 飞灰可燃物随着燃煤挥发分提高而降低。
大化电厂CFB 锅炉主要烧辽宁西马煤, 挥发分很低, 与无烟煤接近, 属于难以着火和极难燃尽的煤种。
要降低飞灰可燃物后尽可能采用高热值、高挥发分的煤种, 但也需综合考虑各有关技术经济因素, 如: 锅炉热效率、结焦的危险、运行成本、检修周期及费用、煤价及运费等。
要严格控制入炉煤粒度< 10 mm , 煤的粒度分布也要符合要求, 中位径( X50) 在2 mm左右。
这需要加强燃料设备维护, 当破碎机筛板、环锤磨损超标时及时维修或更换。
在破碎机出现堵煤时, 立即安排人力扒放, 严禁旁路上煤。
雨季期间, 保持燃料厂房内卸煤沟贮煤量, 不从露天煤场上煤, 可以有效地减少二级破碎堵煤现象。
d. 对于难燃煤种, 适当提高床温可以降低飞灰可燃物。
当然要综合考虑脱硫反应的最佳温度和煤的变形温度等, 床温的控制不宜超过950 ℃。
e. 提高旋风分离器的效率, 降低飞灰可燃物含量。
将入口烟道缩口适当提高分离器进口风速,适当加长中心筒长度都可以提高分离器效率。
f . 采用飞灰再循环可以将未能燃尽的飞灰可燃物引入炉膛再次燃烧, 可以有效地降低飞灰可燃物含量。
影响锅炉热效率的主要因素为排烟热损失( q2)和固体未完全燃烧热损失( q4) , 减少固体未完全燃烧损失主要通过降低飞灰可燃物含量来实现。
大化热电厂CFB 锅炉设计q4 为2148 % ,实际在5 %左右。
因此优化锅炉运行方式,降低飞灰可燃物含量,对提高锅炉的热效率和经济运行具有重要意义。
目前虽然锅炉飞灰、制粉单耗均已达较好水平,对飞灰、制粉单耗、煤粉细度也始终进行着跟踪调整,并已下达运行操作卡片。
然而飞灰偏大问题一直未能得到根本解决。
飞灰含碳量有所好转,但仍不能控制在国家规定标准以内。
我厂为节约用水而采用的干除灰系统即将全面投运,综合利用灰渣的粉煤灰砖厂即将投产,也面临无原料的问题。
为此我们重新组织在#5炉进行了燃烧调整试验,以期找出影响大渣含碳量大
的主要因素及最佳运行方式,并相应进行了分析。
一、燃烧调整试验:
1. 利用配风装置按设计风速(一次风速30m/s)调平一次风。
2. 提高下排一次风速(一次风速35m/s)。
3. 调整风量,提高二次总风压,增加氧量。
改变二次风配比,采取上小,下大配风方式,增加下二次风刚性,增加下二次风的托粉能力。
4. 采取两头大,中间小配风方式。
5.
降低下排给粉机转速:在能够保持燃烧工况相对稳定的前提下,减少下排给粉机给粉量,下排给粉机转速控制在500—550rpm,降低下一次风煤粉浓度,以进一步相对提高下二次风的托粉能力。
6. 在各个工况下,测量炉膛温度,取灰样、煤样,化验其大、小灰百分数,及煤粉细度,记录各运行参数。
7. 改变煤粉细度。
通过运行调整,飞灰含碳量由原来的18.5%下降到13.8%。
在本次燃烧调整中发现#2、#3、#4角一层二次风风速偏低,无法托住下排一次风,联系锅炉分场进行了处理。
处理后,#2角一层二次风风速由原来的27m/s提高到37m/s,#2、#4角一层二次风风速也有所提高。
并在4月份利用停机机会进行了彻底处理。
目前#5炉的飞灰含碳量一般控制在10%以下。
二、分析:
通过燃烧调整可以降低飞灰含碳量,但其手段是有限的。
提高一次风速及降低下排给粉机转速均受到机组负荷的限制,负荷降低采用这种措施将影响燃烧的稳定性。
在低负荷时受总风压的限制提高一层二次风的幅度是有限的,并且提高一层二次风影响燃烧的稳定性。
降低煤粉细度将导致制粉单耗的增加,影响厂用电率。
而提高二次风压将导致风机单耗增加,同时增加了预热器漏风。
目前我厂#5、#6炉在高负荷时引风量不足,漏风率的增加将进一步加剧高负荷时缺风的问题。
但所有这些手段只能降低飞灰的含碳量,而不能根本解决飞灰含碳量不合格的问题。
导致飞灰含碳量高的根本原因是下排燃烧器的问题。
我厂锅炉设计的一次风射流为直流射流水平射出。
但我厂目前下排一次风所采用的富集型或开缝式钝体燃烧器射出的一次风气流并不是水平射流。
一次风经过富集器或开缝式钝体后,气流分成三股。
中间一部分气流为水平射流,上下两部分气流分别为斜上方、斜下方,然后经出口水平段定向后变为近似水平方向。
由于水平段较短,射出的气流仍不是水平的。
开缝式钝体燃烧器较富集型燃烧器的水平段更短,气流的下冲及上冲现象更为严重。
一层二次风无法完全下冲的气流,导致煤粉不能完全燃烧就落入冷灰斗。
同时,气流自这两种燃烧器喷出后,迅速扩容,流速下降,一次风的携带能力下降,导致风粉分离,部分煤粉几乎未经燃烧就落入冷灰斗。
这些原因导致飞灰含碳量明显增加,而采用开缝式钝体燃烧器的锅炉飞灰含碳量更高。
因此若使飞灰含碳量在整个负荷段均控制在合格范围内,必须进行燃烧器改造。
三、对策:
导致飞灰含碳量不合格的根本原因是下排燃烧器,因此必须进行燃烧器改造。
目前低负荷稳燃型燃烧器主要有船体燃烧器、钝体燃烧器、大速差燃烧器、偏置射流燃烧器、富集型燃烧器、开缝式钝体燃烧器、浓淡型燃烧器、浓稀相燃烧器、多重富集燃烧器等。
前面几种燃烧器由于稳燃能力较差,已逐渐被淘汰。
目前富集型燃烧器、开缝式钝体燃烧器、浓淡型燃烧器、浓稀相燃烧器、多重富集燃烧器一般不投油负荷在50%。
清华大学设计的多重富集燃烧器是其为解决富集型燃烧器飞灰大问题而设计的燃烧器。
其原理根本上仍是浓淡型燃烧器,出口射流为水平射流。
目前应用在田家庵电厂。
由于该燃烧器装在中排,与我厂安装位置不一样,虽然飞灰含碳量不高,也不具有可比性。
在其他电厂还没有得到推广。
浓淡型燃烧器与浓稀相燃烧器根本原理相同。
主要就是利用一些特殊结构将一次风射流分为浓稀不同的两股射流。
由于浓股射流煤粉的着火热低而首先着火,然后引燃整个煤粉气流。
以前浓淡型燃烧器由于浓淡比例不合理,在高负荷时浓侧的一次风管容易堵塞而影响其推广,目前这个问
题已经解决。
同时为提高浓淡型燃烧器对负荷及机组的适应性,目前已出现了煤粉浓度可连续调节双稳燃浓淡型燃烧器。
在高负荷时降低浓股气流的浓度防止堵管,低负荷时提高浓股气流的浓度以提高稳燃能力。
目前浓淡燃烧技术已十分成熟,该型燃烧器已全面推广,大部分电厂均采用浓淡型燃烧器。
目前有许多厂家生产浓淡型燃烧器。
徐州电厂采用的是清华大学的产品。
据徐州电厂介绍,其飞灰一般在2%左右,即使接近大修周期时也能控制在8%以内。
广州恒运电厂采用的是浙江大学技术,现场观察飞灰含碳量不超过4%,该厂飞灰、飞灰均全部外售。
西安普华燃烧工程公司生产的煤粉直接点火燃烧器主要功能是启动节油,稳燃能力有限。
综上所述,建议本次燃烧器改造中采用浓淡型燃烧器。
同时影响飞灰含碳量的另一个原因是二次风。
目前各角的二次风采用高位布置,由于沿途气流分流气压下降,到最下层时气压已经很低。
即使一层二次风门全开,也难以保证风速达到设计值,无法托住一层二次风。
因此在有条件的情况下,将各角二次风箱向下延伸至一层二次风处,采用由下向上逐步分流,以保证一层二次风在设计值。