马钢二铁总厂2_3_高炉出铁场炉前除尘改造实践
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3 设计原则
3. 1 从方案上整体考虑,不影响高炉正常生产的 前提下,对出铁场除尘系统进行整改。 3. 2 改造后的除尘系统在高炉出铁时,应做到出 铁环境明显改善。 3. 3 改造后的出铁场除尘系统不影响炉前操作工 的操作和对主沟及炉前设备的维护。 3. 4 改造后的除尘系统必须不影响检修人员对泥
4. 1 按照国家规定及地方法规、标准,结合马钢股 份第二炼铁总厂 2#、3#高炉生产工艺及出铁场除尘 系统现状进行改造。 4. 2 借签现有同类型高炉成功经验,采用成熟、先 进技术使除尘系统改造后运行稳定、可靠,操作维 修方便。 4. 3 尽可能利用原除尘设施中合理以及仍可继续 使用的设备和管路以节省改造费用。 4. 4 改造方案原则上以不影响生产工艺,施工周 期尽可能短,并在改造实施期间仍可利用原除尘能 力,防止对环境造成明显污染。
图 3 1. 1#插板阀系统; 2. 原除尘总管; 3. 2#插板阀系统 4. 移动罩系统; 5 钢平台结构; 6. 传动系统
由于可移动式捕集罩的水平高度与高炉风口 平台相齐,且捕集罩内沿与风口平台相重合,外沿 离开风口平台 5 米,高炉铁口出铁时,所喷出的烟 尘,全部笼罩在捕集罩范围内,使得绝大部分烟尘 得到收集,根据高炉修整主沟和检修开口机或泥炮
出铁场除尘系统主要承担出铁口、撇渣器、铁 水沟、渣沟、摆 动 溜 嘴 的 尘 源 控 制 和 烟 气 净 化。2 # 炉除尘系统由二条主风管道将南、北尘源点排烟支 管的烟气汇总,经风机送到正压布袋除尘器过滤,
照片 1 出铁主沟除尘只有两侧烟尘捕集罩, 铁口上方没有烟气捕集罩。
收稿日期: 2015 - 10 - 01 作者简介: 胡 彤( 1964 - ) ,男,马钢股份公司第二炼铁总厂,工程 师。
二座高炉,2#炉容积为 2500m3 ,三个出铁口分 为南 1、北 2、北 3 三个方向布置,3# 炉为 1000m3 高 炉,南 北 两 个 出 铁 口,二 座 高 炉 采 取 轮 流 作 业 制。 每个出铁口各配有一条出铁系统,既铁水沟、渣沟、 撇渣器,炉渣经渣沟进入渣处理系统,铁水沿铁水 沟经摆动溜嘴流入铁水罐内,铁水沟的除尘只有铁 口两侧设置了侧吸罩。
改造内容
5 设计内容
根据第二炼铁总厂要求,结合现场条件和工艺 情况,2#、3# 高炉出铁厂除尘系统改造方案设计内 容为: 5. 1 出铁口排烟罩改造,以满足出铁时的烟气捕 集; 5. 2 新增出铁口顶吸捕集罩。以解决开、堵铁口 时的烟气捕集; 5. 3 对现有管道系统进行改造。
6 改造总体方案
结合目前工艺操作要求和场地条件,要解决捕 集高炉在开铁口时喷出的烟气,在原有的侧吸罩条 件下考虑的方案: 在铁口烟气外喷集中部位上的设 置: 2# 炉为上下可移动悬式顶吸捕集烟罩,3# 炉为 左右可移动式顶吸捕集罩。
高炉出铁时,开口机在开铁口时,高温烟气在 炉内压力作用下喷出的速度快,尽管高炉出铁口处 均设置了烟气捕集装置,由于诸多因素无法完全有 效将开铁口时高温烟气烟尘全部捕集,因此仍有部 分烟尘弥散于出铁场厂房内,并通过厂房的气楼扩 散到大气中,导致污染了周边环境,这是形成炼铁 有尘污染物主要原因之一,随着行业对环保控制力 度的不断加强,各钢铁企业对炉前除尘的改造力度 也不断的深化,对炉前除尘的要求也越来越严。本 文着重介绍马钢第二炼铁总厂对现有炉前除尘改 造的生产实践,通过不同形式的出铁场和不同的设 备布置,探讨如何使烟气捕集效果最大化。
2 # 、3 # 高炉炉前除尘各只带有一 套 除 尘 风 机 系 统,每个铁口出铁时,通过管道上的蝶阀切换,来保 证风机风量对其工作状态下的铁口除尘得到有效 利用,由于蝶阀长时间开关后,容易造成阀板卡阻, 使得阀板 不 可 灵 活 动 作,由 于 蝶 阀 的 外 形 尺 寸 较 大,安装位置是在炉台下方,不宜更换,因此,造成 蝶阀开开关失效后,阀板基本处于常开位置,使得 风机的有效风量下降,除尘效果不理想。
从出铁口烟尘捕集效果来看,顶吸式捕集罩的 捕集效果要优于侧吸罩,因为它能使在开铁口时喷 出的烟气在热升力的作用下经风口平台部分直接 导入顶吸罩内,其余部分可以靠罩口的负压来进行 捕集,因此使捕集效率大为提高。故在此次改造中 采用保留原有的出铁口单侧吸风罩,增设二次顶吸 罩的捕集形式来解决出铁口时的烟尘捕集,考虑到 吸罩要满足检修主沟、捕集效率、除尘罩本省的维 护,顶吸捕集罩分别设计为上下可移动式和左右移 动结构形式两种,排烟罩口的尺寸: 6. 0m × 4. 0m;
除尘管路系统的主要改造目的就是为了使顶 部捕集效率发挥最好,并使除尘效率得到最大化, 对原有铁 口 两 侧 吸 尘 支 管,进 心 了 封 闭 其 中 的 一 路,除了在总管上将原有的起调节作用的蝶阀,修 改为非标插板阀,同时,在另一路支管上也安装了 非标插板阀。由于非标插板阀采用双向双气缸传 动,同时,采用了齿轮、齿条导向装置,使得阀板在 运行过程中不易结灰,而且开、闭稳定,虽然该阀的 密闭性能差与蝶阀结构,但阀的结构简单、故障率 低,可以有效的保证出铁时,风机效率。
为了顾及到开口机开铁口作业时主机架的位 置,新增设的顶吸罩可以左右移动约 4. 5m,确保不 妨碍开铁口机开铁口时的作业和检修,同时保证顶 吸罩的最佳捕集效果。
为了确保顶吸罩安全,顶吸罩左右移动结构设 置安全防脱落机构。 6. 1 2#炉铁口顶吸捕集罩系统说明( 见图 1)
证风机的 除 尘 效 率,将 原 两 侧 吸 风 口 改 为 单 侧 吸 风,同时将原单侧吸风调节蝶阀改为插板阀,此铁 口出铁时,开启插板阀,出铁完毕,则关闭插板阀, 保证风机吸尘效率最大化。 6. 2 上下移动式顶吸捕集罩传动机构( 见图 2)
照片 2 开口机刚打开铁口瞬间,大量的烟尘在炉内 压力的作用下,大量的烟尘聚集在厂房内的情景。
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安徽冶金科技职业学院学报
2015 年第 4 期
炮和开口机的检修和维护。
4 改造原则
照片 3 这是高炉开铁口后,正常出铁时, 散发在出铁场厂房内的烟气。
2 除尘系统存在问题分析
开口机在开铁口时高温烟气在炉内压力作用 下喷出的速度快,尽管高炉出铁口处均设置了烟气 捕集装置,由于诸多因素无法完全有效将开铁口时 高温烟气烟尘全部捕集,因此仍有部分烟尘弥散于 出铁场厂房内,并通过厂房的气楼扩散到大气中。
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安徽冶金科技职业学院学报
2015 年第 4 期
时,通过传动系统,将捕集罩向铁口左或右进行水 平移动,让出以上检修的作业和检修空间。 6. 4 3#炉铁口顶吸捕集罩传动机构( 见图 4)
到 60% 左右,与理想效果有一定的差距,主要问题 是: 一是由于顶吸捕集罩需要上下移动。顶吸捕集 罩的斜度不足,没有起到烟尘的导流左右,捕集罩 的边缘气流负压力小,影响了除尘效果,二是由于 要满足开口机的高度运行,使得顶吸捕集罩无法完 全笼罩整个烟尘区域,也影响了捕集烟尘效果。
为了有效地捕集开铁口时外喷的强劲烟气流, 罩口断面上必须保持一定的吸风速度,经过计算顶 吸罩所需的风量约为 20 × 10104m3 / h,从而形成的 二次捕集作用,使得开口机开铁口时产生的烟气由 原侧吸罩和新增设的二次顶吸罩共同来进行捕集 已取得最佳捕集效果。
由于不新增除尘风机,为了从分利用原有风机 效率,必须提高原侧吸罩效率,在日常生产,泥炮侧 原侧吸口关闭原有蝶阀,以保证顶吸罩的风量,使 顶吸罩的吸风效果达到最佳化。
7 实际使用效果
照片 5 3#炉改造后实际使用效果
照片 6 3#炉改造后实际使用效果
照片 5、6 说明: 开口机打开铁口后,除尘效果 达到 80% 以上,达到了设计要求效果。从照片可 以看出,由于移动式顶吸捕集罩,基本笼罩了打开 铁口后,所有烟尘散发范围,且由于顶吸捕集罩的 斜度足够大,边缘气流的导流效果相当明显,同时, 在对主沟进行修整时、泥炮、开口机检修时,对顶吸 捕集罩可随意的往铁口左右方向进行移动,既保证 了顶吸捕集罩的有效面积,降低了野风对其受尘效 果的影响,也满足了与其相关的设备检修需要。
图 1 1. 新增顶吸罩钢平台; 2. 顶吸罩; 3. 传动机构; 4. 总管插板阀; 5. 变径总管; 6. 原除尘总管 7. 侧吸插板阀
由于开铁口机为立柱式高开口机,开口时,将 顶吸罩提升到最高度,开铁口机打开铁口,开口机 移动到待机位置后,将顶吸捕集罩下降到风口平台 处,使得顶吸罩与风口平台组成一个密闭整体,使 野风对烟尘的干扰影响减少到最低; 同时,为了保
图 2 1. 钢平台; 2 卷筒装置; 3. 传动轴; 4 减速机; 5. 角尺齿箱 6. 电机
钢丝绳一端固定在移动罩上,另一端固定在卷 筒上,通过联轴器将卷筒与角尺齿箱相连,再通过 联轴器将角尺齿箱也减速机相连,通过联轴器将减 速机与电机相连接,整个系统的运转动作: 通过一 台电机将输出功率,传递给减速机,该减速机为一 个输入端、二个输出端,减速机的输出端将力传递 角向齿箱,通过角尺齿箱改变力的方向,并带动四 个卷筒装置,通过卷筒装置,对吸尘罩进行上下升 降移动; 6. 3 3#炉铁口顶吸捕集罩系统说明( 见图 3)
2#、3# 高炉每个出铁口均没有设置顶吸捕集 罩,且 2#高炉开铁口机为高立柱式开口机,受开口 机旋转轨迹的影响,如果需要增加顶吸捕集罩,则 顶吸罩吸口距离出铁沟 7m - 8m 高,基本属于敞开 式捕集罩,捕集烟尘效果将基本属于烟气自然上升 后捕集,仍有许多烟气在野风干涉状态下,散发与 厂房内,捕集效果不会理想。
1 马钢 2#、3#高炉出铁场除尘现状
除尘系统处理风量 2 × 48 × 104 m3 / h,除尘过滤面 积为 16000m2 三个铁口在工作过程中,通过蝶阀 的开关保证除尘风机风量的匹配。3# 炉的除尘系 统处理风量 50 × 104 m3 / h. 三座高炉铁口在工作过 程中,通 过 蝶 阀 的 开 关,除 尘 风 机 风 量 的 调 节,匹 配。改造前二座高炉炉前除尘状况见以下照片 1、 2、3)
总第 70 期
胡 彤: 马钢二铁总厂 2# 、3# 高炉出铁场炉前除尘改造实践
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根据理论计算与实际观察,高炉开铁口时,外 喷烟气长度约为 5m - 6m 范围,先出铁口之平台外 侧面的距离为 3. 5m 左右,所以新增了顶吸罩后, 其排烟罩口部分基本能覆盖了烟气上升空间,当开 口机在开铁口时,喷出的烟气亦控制在新增的顶吸 罩捕集范围以内,因此通过采取在出铁口风口平台 外侧增设顶烟罩后基本上可解决高炉开铁口时烟 气外逸的状况。
3#炉高炉改造后实际使用效果见照片 5、6
图 4 1. 原除尘总管; 2. 插板阀; 3. 除尘分管; 4. 顶吸罩; 5. 水平移动轮; 6. 轮子托架; 7. 钢丝绳;
8. 钢机构源自文库台; 9. 传动机构
钢丝绳一端固定在移动罩上,另一端固定在卷 筒上,通过联轴器将卷筒与减速机输出端相连,通 过联轴器将减速机与电机相连接,整个系统的运转 动作: 通过一台电机将输出功率,传递给减速机,该 减速机为一个输入端、二个输出端,减速机的输出 端将力传递给卷筒,通过两个卷筒装置,对吸尘罩 进行水平左右移动; 6. 5 除尘管路系统改造
胡彤
( 马钢股份公司第二炼铁总厂 安徽马鞍山 243000)
摘 要: 通过对马钢第二炼铁总厂高炉出铁场除尘系统的改造,针对二个大小不同的出铁场,以及其炉前设备布置形式的
不同,对出铁除尘系统进行结构及传动方式改造后的实际效果,进行归纳总结,为今后出铁场除尘系统的设计提出建设性意 见。
关键词: 出铁场; 顶吸捕集罩; 除尘 中图分类号: TF547 + . 2 文献标识码: B 文章编号: 1672 - 9994( 2015) 04 - 0011 - 05
第 25 卷第 4 期 2015 年 10 月
安徽冶金科技职业学院学报 Journal of Anhui Vocational College of Metallurgy and Technology
Vol. 25. No. 4 Oct. 2015
马钢二铁总厂 2# 、3# 高炉出铁场炉前除尘改造实践
3. 1 从方案上整体考虑,不影响高炉正常生产的 前提下,对出铁场除尘系统进行整改。 3. 2 改造后的除尘系统在高炉出铁时,应做到出 铁环境明显改善。 3. 3 改造后的出铁场除尘系统不影响炉前操作工 的操作和对主沟及炉前设备的维护。 3. 4 改造后的除尘系统必须不影响检修人员对泥
4. 1 按照国家规定及地方法规、标准,结合马钢股 份第二炼铁总厂 2#、3#高炉生产工艺及出铁场除尘 系统现状进行改造。 4. 2 借签现有同类型高炉成功经验,采用成熟、先 进技术使除尘系统改造后运行稳定、可靠,操作维 修方便。 4. 3 尽可能利用原除尘设施中合理以及仍可继续 使用的设备和管路以节省改造费用。 4. 4 改造方案原则上以不影响生产工艺,施工周 期尽可能短,并在改造实施期间仍可利用原除尘能 力,防止对环境造成明显污染。
图 3 1. 1#插板阀系统; 2. 原除尘总管; 3. 2#插板阀系统 4. 移动罩系统; 5 钢平台结构; 6. 传动系统
由于可移动式捕集罩的水平高度与高炉风口 平台相齐,且捕集罩内沿与风口平台相重合,外沿 离开风口平台 5 米,高炉铁口出铁时,所喷出的烟 尘,全部笼罩在捕集罩范围内,使得绝大部分烟尘 得到收集,根据高炉修整主沟和检修开口机或泥炮
出铁场除尘系统主要承担出铁口、撇渣器、铁 水沟、渣沟、摆 动 溜 嘴 的 尘 源 控 制 和 烟 气 净 化。2 # 炉除尘系统由二条主风管道将南、北尘源点排烟支 管的烟气汇总,经风机送到正压布袋除尘器过滤,
照片 1 出铁主沟除尘只有两侧烟尘捕集罩, 铁口上方没有烟气捕集罩。
收稿日期: 2015 - 10 - 01 作者简介: 胡 彤( 1964 - ) ,男,马钢股份公司第二炼铁总厂,工程 师。
二座高炉,2#炉容积为 2500m3 ,三个出铁口分 为南 1、北 2、北 3 三个方向布置,3# 炉为 1000m3 高 炉,南 北 两 个 出 铁 口,二 座 高 炉 采 取 轮 流 作 业 制。 每个出铁口各配有一条出铁系统,既铁水沟、渣沟、 撇渣器,炉渣经渣沟进入渣处理系统,铁水沿铁水 沟经摆动溜嘴流入铁水罐内,铁水沟的除尘只有铁 口两侧设置了侧吸罩。
改造内容
5 设计内容
根据第二炼铁总厂要求,结合现场条件和工艺 情况,2#、3# 高炉出铁厂除尘系统改造方案设计内 容为: 5. 1 出铁口排烟罩改造,以满足出铁时的烟气捕 集; 5. 2 新增出铁口顶吸捕集罩。以解决开、堵铁口 时的烟气捕集; 5. 3 对现有管道系统进行改造。
6 改造总体方案
结合目前工艺操作要求和场地条件,要解决捕 集高炉在开铁口时喷出的烟气,在原有的侧吸罩条 件下考虑的方案: 在铁口烟气外喷集中部位上的设 置: 2# 炉为上下可移动悬式顶吸捕集烟罩,3# 炉为 左右可移动式顶吸捕集罩。
高炉出铁时,开口机在开铁口时,高温烟气在 炉内压力作用下喷出的速度快,尽管高炉出铁口处 均设置了烟气捕集装置,由于诸多因素无法完全有 效将开铁口时高温烟气烟尘全部捕集,因此仍有部 分烟尘弥散于出铁场厂房内,并通过厂房的气楼扩 散到大气中,导致污染了周边环境,这是形成炼铁 有尘污染物主要原因之一,随着行业对环保控制力 度的不断加强,各钢铁企业对炉前除尘的改造力度 也不断的深化,对炉前除尘的要求也越来越严。本 文着重介绍马钢第二炼铁总厂对现有炉前除尘改 造的生产实践,通过不同形式的出铁场和不同的设 备布置,探讨如何使烟气捕集效果最大化。
2 # 、3 # 高炉炉前除尘各只带有一 套 除 尘 风 机 系 统,每个铁口出铁时,通过管道上的蝶阀切换,来保 证风机风量对其工作状态下的铁口除尘得到有效 利用,由于蝶阀长时间开关后,容易造成阀板卡阻, 使得阀板 不 可 灵 活 动 作,由 于 蝶 阀 的 外 形 尺 寸 较 大,安装位置是在炉台下方,不宜更换,因此,造成 蝶阀开开关失效后,阀板基本处于常开位置,使得 风机的有效风量下降,除尘效果不理想。
从出铁口烟尘捕集效果来看,顶吸式捕集罩的 捕集效果要优于侧吸罩,因为它能使在开铁口时喷 出的烟气在热升力的作用下经风口平台部分直接 导入顶吸罩内,其余部分可以靠罩口的负压来进行 捕集,因此使捕集效率大为提高。故在此次改造中 采用保留原有的出铁口单侧吸风罩,增设二次顶吸 罩的捕集形式来解决出铁口时的烟尘捕集,考虑到 吸罩要满足检修主沟、捕集效率、除尘罩本省的维 护,顶吸捕集罩分别设计为上下可移动式和左右移 动结构形式两种,排烟罩口的尺寸: 6. 0m × 4. 0m;
除尘管路系统的主要改造目的就是为了使顶 部捕集效率发挥最好,并使除尘效率得到最大化, 对原有铁 口 两 侧 吸 尘 支 管,进 心 了 封 闭 其 中 的 一 路,除了在总管上将原有的起调节作用的蝶阀,修 改为非标插板阀,同时,在另一路支管上也安装了 非标插板阀。由于非标插板阀采用双向双气缸传 动,同时,采用了齿轮、齿条导向装置,使得阀板在 运行过程中不易结灰,而且开、闭稳定,虽然该阀的 密闭性能差与蝶阀结构,但阀的结构简单、故障率 低,可以有效的保证出铁时,风机效率。
为了顾及到开口机开铁口作业时主机架的位 置,新增设的顶吸罩可以左右移动约 4. 5m,确保不 妨碍开铁口机开铁口时的作业和检修,同时保证顶 吸罩的最佳捕集效果。
为了确保顶吸罩安全,顶吸罩左右移动结构设 置安全防脱落机构。 6. 1 2#炉铁口顶吸捕集罩系统说明( 见图 1)
证风机的 除 尘 效 率,将 原 两 侧 吸 风 口 改 为 单 侧 吸 风,同时将原单侧吸风调节蝶阀改为插板阀,此铁 口出铁时,开启插板阀,出铁完毕,则关闭插板阀, 保证风机吸尘效率最大化。 6. 2 上下移动式顶吸捕集罩传动机构( 见图 2)
照片 2 开口机刚打开铁口瞬间,大量的烟尘在炉内 压力的作用下,大量的烟尘聚集在厂房内的情景。
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安徽冶金科技职业学院学报
2015 年第 4 期
炮和开口机的检修和维护。
4 改造原则
照片 3 这是高炉开铁口后,正常出铁时, 散发在出铁场厂房内的烟气。
2 除尘系统存在问题分析
开口机在开铁口时高温烟气在炉内压力作用 下喷出的速度快,尽管高炉出铁口处均设置了烟气 捕集装置,由于诸多因素无法完全有效将开铁口时 高温烟气烟尘全部捕集,因此仍有部分烟尘弥散于 出铁场厂房内,并通过厂房的气楼扩散到大气中。
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安徽冶金科技职业学院学报
2015 年第 4 期
时,通过传动系统,将捕集罩向铁口左或右进行水 平移动,让出以上检修的作业和检修空间。 6. 4 3#炉铁口顶吸捕集罩传动机构( 见图 4)
到 60% 左右,与理想效果有一定的差距,主要问题 是: 一是由于顶吸捕集罩需要上下移动。顶吸捕集 罩的斜度不足,没有起到烟尘的导流左右,捕集罩 的边缘气流负压力小,影响了除尘效果,二是由于 要满足开口机的高度运行,使得顶吸捕集罩无法完 全笼罩整个烟尘区域,也影响了捕集烟尘效果。
为了有效地捕集开铁口时外喷的强劲烟气流, 罩口断面上必须保持一定的吸风速度,经过计算顶 吸罩所需的风量约为 20 × 10104m3 / h,从而形成的 二次捕集作用,使得开口机开铁口时产生的烟气由 原侧吸罩和新增设的二次顶吸罩共同来进行捕集 已取得最佳捕集效果。
由于不新增除尘风机,为了从分利用原有风机 效率,必须提高原侧吸罩效率,在日常生产,泥炮侧 原侧吸口关闭原有蝶阀,以保证顶吸罩的风量,使 顶吸罩的吸风效果达到最佳化。
7 实际使用效果
照片 5 3#炉改造后实际使用效果
照片 6 3#炉改造后实际使用效果
照片 5、6 说明: 开口机打开铁口后,除尘效果 达到 80% 以上,达到了设计要求效果。从照片可 以看出,由于移动式顶吸捕集罩,基本笼罩了打开 铁口后,所有烟尘散发范围,且由于顶吸捕集罩的 斜度足够大,边缘气流的导流效果相当明显,同时, 在对主沟进行修整时、泥炮、开口机检修时,对顶吸 捕集罩可随意的往铁口左右方向进行移动,既保证 了顶吸捕集罩的有效面积,降低了野风对其受尘效 果的影响,也满足了与其相关的设备检修需要。
图 1 1. 新增顶吸罩钢平台; 2. 顶吸罩; 3. 传动机构; 4. 总管插板阀; 5. 变径总管; 6. 原除尘总管 7. 侧吸插板阀
由于开铁口机为立柱式高开口机,开口时,将 顶吸罩提升到最高度,开铁口机打开铁口,开口机 移动到待机位置后,将顶吸捕集罩下降到风口平台 处,使得顶吸罩与风口平台组成一个密闭整体,使 野风对烟尘的干扰影响减少到最低; 同时,为了保
图 2 1. 钢平台; 2 卷筒装置; 3. 传动轴; 4 减速机; 5. 角尺齿箱 6. 电机
钢丝绳一端固定在移动罩上,另一端固定在卷 筒上,通过联轴器将卷筒与角尺齿箱相连,再通过 联轴器将角尺齿箱也减速机相连,通过联轴器将减 速机与电机相连接,整个系统的运转动作: 通过一 台电机将输出功率,传递给减速机,该减速机为一 个输入端、二个输出端,减速机的输出端将力传递 角向齿箱,通过角尺齿箱改变力的方向,并带动四 个卷筒装置,通过卷筒装置,对吸尘罩进行上下升 降移动; 6. 3 3#炉铁口顶吸捕集罩系统说明( 见图 3)
2#、3# 高炉每个出铁口均没有设置顶吸捕集 罩,且 2#高炉开铁口机为高立柱式开口机,受开口 机旋转轨迹的影响,如果需要增加顶吸捕集罩,则 顶吸罩吸口距离出铁沟 7m - 8m 高,基本属于敞开 式捕集罩,捕集烟尘效果将基本属于烟气自然上升 后捕集,仍有许多烟气在野风干涉状态下,散发与 厂房内,捕集效果不会理想。
1 马钢 2#、3#高炉出铁场除尘现状
除尘系统处理风量 2 × 48 × 104 m3 / h,除尘过滤面 积为 16000m2 三个铁口在工作过程中,通过蝶阀 的开关保证除尘风机风量的匹配。3# 炉的除尘系 统处理风量 50 × 104 m3 / h. 三座高炉铁口在工作过 程中,通 过 蝶 阀 的 开 关,除 尘 风 机 风 量 的 调 节,匹 配。改造前二座高炉炉前除尘状况见以下照片 1、 2、3)
总第 70 期
胡 彤: 马钢二铁总厂 2# 、3# 高炉出铁场炉前除尘改造实践
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根据理论计算与实际观察,高炉开铁口时,外 喷烟气长度约为 5m - 6m 范围,先出铁口之平台外 侧面的距离为 3. 5m 左右,所以新增了顶吸罩后, 其排烟罩口部分基本能覆盖了烟气上升空间,当开 口机在开铁口时,喷出的烟气亦控制在新增的顶吸 罩捕集范围以内,因此通过采取在出铁口风口平台 外侧增设顶烟罩后基本上可解决高炉开铁口时烟 气外逸的状况。
3#炉高炉改造后实际使用效果见照片 5、6
图 4 1. 原除尘总管; 2. 插板阀; 3. 除尘分管; 4. 顶吸罩; 5. 水平移动轮; 6. 轮子托架; 7. 钢丝绳;
8. 钢机构源自文库台; 9. 传动机构
钢丝绳一端固定在移动罩上,另一端固定在卷 筒上,通过联轴器将卷筒与减速机输出端相连,通 过联轴器将减速机与电机相连接,整个系统的运转 动作: 通过一台电机将输出功率,传递给减速机,该 减速机为一个输入端、二个输出端,减速机的输出 端将力传递给卷筒,通过两个卷筒装置,对吸尘罩 进行水平左右移动; 6. 5 除尘管路系统改造
胡彤
( 马钢股份公司第二炼铁总厂 安徽马鞍山 243000)
摘 要: 通过对马钢第二炼铁总厂高炉出铁场除尘系统的改造,针对二个大小不同的出铁场,以及其炉前设备布置形式的
不同,对出铁除尘系统进行结构及传动方式改造后的实际效果,进行归纳总结,为今后出铁场除尘系统的设计提出建设性意 见。
关键词: 出铁场; 顶吸捕集罩; 除尘 中图分类号: TF547 + . 2 文献标识码: B 文章编号: 1672 - 9994( 2015) 04 - 0011 - 05
第 25 卷第 4 期 2015 年 10 月
安徽冶金科技职业学院学报 Journal of Anhui Vocational College of Metallurgy and Technology
Vol. 25. No. 4 Oct. 2015
马钢二铁总厂 2# 、3# 高炉出铁场炉前除尘改造实践