离心式风机性能测定实验总结与反思

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风机性能测试实验报告心得

风机性能测试实验报告心得

风机性能测试实验报告心得引言风机作为一种常见的动力机械设备,在工业生产、航空航天、能源等领域都具有广泛应用。

其性能测试是评估风机效果和优化设计的重要手段之一。

本文通过对一次风机性能测试实验的观察和分析,总结了一些心得和经验,并对实验的优化工作提出了建议。

实验目的本次实验的目的是通过测试风机在不同工况下的性能参数,包括风量、压力、效率等,以评估风机的性能指标,并为进一步的设计和应用提供依据。

实验过程一、实验前准备:1. 根据实验要求选择合适的试验风机和测量仪器,并检查其工作状态和准确性。

2. 清理实验场地,确保环境整洁且无干扰因素。

二、实验参数设置:1. 根据实验要求,确定风机控制工况和测试工况的参数。

2. 按照参数设置,对风机进行调整和校准,确保其工作在稳定状态。

三、实验数据采集:1. 依次进行各项测试,记录风机运行过程中的相关数据,包括转速、电流、压力差等。

2. 采集数据时要保证准确性和一致性,可进行多次重复测试以确保结果的可靠性。

四、数据处理与分析:1. 对采集到的数据进行整理和筛选,筛除异常数据和干扰因素。

2. 运用统计分析方法,计算风机在不同工况下的性能参数,如风量、效率等。

3. 绘制图表,清晰展示实验结果,分析数据间的趋势和关系。

五、实验总结与讨论:1. 根据实验结果,总结风机性能的特点和规律。

2. 对实验中的问题和不足进行分析和讨论,提出改进意见和建议。

3. 结合实际应用需求,探讨风机性能优化的措施和方法。

实验心得通过本次风机性能测试实验,我深刻认识到了以下几点:一、仪器选择和校准的重要性:在实验前,选择合适的测量仪器对于保证数据准确性非常重要。

而仪器的准确性则需要经过校准和调试,确保其工作正常。

只有准确的仪器才能提供可靠的数据支持,避免测试结果的误差。

二、数据采集的仔细和耐心:实验中,数据采集需要仔细和耐心,尤其是对于风机参数的连续监测。

经常检查仪器状态、记录数据间隔、排除外界干扰等是保证数据质量的关键。

离心风机性能试验

离心风机性能试验

离心风机性能试验一.试验目的风机性能试验的目的在于掌握离心式风机性能测试的方法,求得离心式风机在给定转速下标准进气状态时的空气动力性能,并给出其特性曲线,从而提供风机合理的工作范围。

二.实验内容采用计算机自动测试的方法获取离心式风机性能曲线。

三.试验装置和仪器图1 进出气联合试验装置简图系统由风机试验台、传感器、数据采集器、PC机和打印机组成。

风机进出口静压测量采用FG300 A 06 BIN M5智能压力变送器,动压测量采用FG700 DP 3 S J1 B M3智能差压变送器,输出为4~20mA电流信号。

电机功率测量采用三相交流有功功率变送器,输出为0~+5V电压信号。

风机转速测量采用红外光电转速传感器,输出为脉冲信号。

数据采集器的任务是将传感器输出的电流、电压以及脉冲信号进行整形、滤波、放大,然后在8051单片机控制下进行A/D变换,所得的结果经RS232标准通讯接口传送给PC机,进行数据的分析、计算及显示,并可将计算结果存于硬盘或打印输出。

四.操作方法及实验步骤1.按规定要求连接传感器、数据采集器的电源线及信号线,然后开启电源。

2.在PC机上运行测试软件,从下拉式菜单上选择“数据采集”选项,此时屏幕显示风机的全压、静压、轴功率及效率坐标图,各坐标图上均有一红点,分别表示当前风机的全压、静压、轴功率及效率随流量的变化关系,当风机的工况改变时,红点亦会随之移动。

3.关闭风机出口节流锥,开启电机电源,缓慢开启节流锥,逐渐增大风机流量,同时观察计算机屏幕上四个坐标图中红点的位置,在需要采集数据的工况点,按“回车”键,此时屏幕上的红点变成白点,表示计算机已采集了该工况点处的数据。

按此方法,在0~最大流量范围内采集7~10个工况点的数据,数据采集工作即告结束。

4. 从计算机下拉式菜单上选择“特性曲线”选项,计算机立即将屏幕上全部的工况点拟合成特性曲线。

5. 通过打印机可打印出测试系统图,风机的全压、静压、轴功率及效率曲线,也可打印出原始的测试数据。

离心式风机性能测定实验总结与反思

离心式风机性能测定实验总结与反思

离心式风机性能测定实验总结与反思实验目的:本实验的目的是通过测定离心式风机的性能参数,包括风量、静压和功率,进一步了解离心式风机的工作原理和性能特点,并对风机的性能进行分析和评价。

实验内容:本实验采用了直接测量和间接测量相结合的方法来测定离心式风机的性能参数。

具体的实验内容包括:测定风机的风量、静压和功率;测定不同负载下的风机效率;绘制风机性能曲线。

实验结果:根据实验数据的测量和计算,得到了风机在不同负载下的风量、静压、功率和效率的数据。

通过绘制风机性能曲线,可以得到风机的最大风量和静压点。

实验总结:通过这次离心式风机性能测定实验,我对离心式风机的工作原理和性能有了更深入的了解。

实验中,我们使用了直接测量方法和间接测量方法相结合的方式来测定风机的性能参数。

直接测量的方法包括使用风量计来测量风量和使用压力计来测量静压;间接测量的方法是通过测量电压和电流来计算功率。

这样的综合测量不仅考虑到了风机的风量和静压,还考虑到了风机的功率和效率,可以全方位地了解风机的性能。

在实验过程中,我们还注意到了一些实验操作中可能出现的误差和问题。

首先,由于测量仪器和设备的精度有限,实际测量值与理论值存在一定的误差。

其次,风机的运行状态(如叶轮的转速、叶轮和壳体之间的间隙等)也会对性能参数的测量结果产生一定的影响。

此外,在测定风机的负载特性时,我们还发现风机的效率并不是随负载增加而增加的,而是在其中一负载点达到最大效率,然后随着负载继续增加而逐渐下降。

通过对实验结果的分析,可以得出以下结论:离心式风机的性能主要受到叶轮的设计和转速的影响,适当调整叶轮的叶片角度和叶轮的直径可以改变风机的风量和静压;风机的效率会受到负载的影响,最大效率点是在风机的额定工况下,随着负载的增加效率会下降。

实验反思:在进行这个实验的过程中,我深刻认识到了实验操作的重要性。

首先,测量仪器和设备的选择和使用要准确可靠,尽可能减小误差的产生。

其次,实验中的细节操作也十分重要,如将测量仪器与风机的连接处密封好,调整好叶轮的转速和负载等。

离心式通风机实习报告

离心式通风机实习报告

一、实习单位及时间实习单位:XX公司实习时间:2021年6月1日至2021年6月30日二、实习目的1. 了解离心式通风机的基本原理、结构特点和应用领域。

2. 掌握离心式通风机的安装、调试和维护方法。

3. 培养实际操作能力和团队合作精神。

4. 提高对通风系统工程的认知水平。

三、实习内容1. 离心式通风机的基本原理离心式通风机是一种利用离心力将气体输送到远处的通风设备。

其主要原理是:当叶轮高速旋转时,气体在叶轮的作用下产生离心力,从而被吸入叶轮中心,并在叶轮的作用下逐渐加速,最终从出口排出。

2. 离心式通风机的结构特点离心式通风机主要由以下几部分组成:(1)进气口:用于吸入气体。

(2)叶轮:叶轮是离心式通风机的核心部分,其形状和尺寸对通风机的性能有重要影响。

(3)导流器:导流器用于改变气体的流动方向,提高通风机的效率。

(4)外壳:外壳用于保护叶轮和导流器,同时起到隔音、防尘的作用。

(5)电机:电机为叶轮提供旋转动力。

3. 离心式通风机的应用领域离心式通风机广泛应用于各种场合,如:(1)工厂、车间、仓库等生产场所的通风换气。

(2)民用建筑、公共设施、住宅等场所的通风换气。

(3)矿井、隧道等地下工程的环境通风。

(4)空调系统、除尘系统等。

4. 离心式通风机的安装、调试和维护(1)安装1)检查通风机的部件是否齐全、完好。

2)根据现场实际情况确定通风机的安装位置。

3)将通风机与电机连接,确保连接牢固。

4)调整通风机的进出口方向,使其符合设计要求。

5)安装支架,确保通风机稳定运行。

(2)调试1)启动通风机,观察其运行情况。

2)检查通风机的声音、振动、温度等参数,确保其正常。

3)调整通风机的转速,使其达到设计要求。

4)检查通风机的密封性能,确保无泄漏。

(3)维护1)定期检查通风机的运行情况,发现问题及时处理。

2)定期清洁通风机的叶轮、导流器等部件,保持通风机的清洁。

3)定期检查电机、轴承等部件,确保其正常工作。

离心风机性能测试指导书

离心风机性能测试指导书

离心风机性能测试指导书一、实验目的1.熟悉风机各项性能参数及测试方法;2.绘制固定转速下离心风机的特性曲线。

一、实验内容测试风机的各项性能参数,并绘制固定转速下离心风机的特性曲线。

二、实验仪器、设备及材料图1 离心风机性能测定实验台示意图(1)压力测试1.毕托管(L型);2.手持式数值压力表;3.QDF-3型热球风速仪;4.8386多参数通风表;5.U型管;6.空盒气压表;7.2号、5号电池。

(2)功率测试1.台秤;2.转速表(机械转速表或激光转速表)。

四、实验原理固定转速n 下离心风机的特性曲线有三条,即P —Q 曲线,N —Q 曲线和η一Q 曲线,如图2所示。

图l 为测定上述曲线的实验装置。

在转速n 不变时,一个流量Q 对应一组P 、N 、η值,分别测定在不同流量时各组的P 、N 、η值,将测值光滑地连接起来就得到P —Q ,N —Q 和η一Q 曲线。

下面分别讲述这些参数的测定方法:图2固定转速下的离心风机特性曲线(1)动压Pd 、风量Q 的测试:用毕托管和微压计测定动压和流量Q ,其测试方法参见《风管内风压、风速、风量的测定》,其公式为:221......⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡++=n P P P Pdcm dn d d (Pa)ρPdcmv 2=(m/s) 或用DF -3型热球风速仪、386多参数通风表直接测量风管里的风速,再计算出平均风速v :nv v v v n+++= (21)平均动压Pdcm :22vPdcm ρ=Q=V *A (m 3/s)= V *A*3600 (m 3/h)(2)风压P :P=Pj+1.15P d式中:P :风机风压,又称风机全压,Pa ;Pj :静压,Pa ;Pd :平均动压,(Pa)。

考虑到从风机出口至静压测点存在着压力损失,所以用0.15Pd 加以修正。

此值很小,一般亦可忽略不计。

(3)功率N :风机的功率常指输入功率,即原动机传到风机轴上的功率,故称轴功率,用N 表示。

离心风机性能测定实验

离心风机性能测定实验

实验报告实验项目名称:离心风机性能测定实验一、实验目的与要求1.熟悉风机各项性能参数及测试方法;2.测定固定转速下离心风机的特性曲线。

二、实验方案1.记录各项实验常数:ρ:空气密度(kg/m3),由温度计读出,查表得出'ρ:微压计内酒精密度(kg/m3)一般可取800 kg/m3α:微压倾角:( o )d:风管直径( m )A':风机出口面积(m2 )L:平均电机力臂长度L ( m )2.将阀门关闭,开启风机此时Q=0,测定零流量时的P、N值,对离心风机,此时功率最小,η=0。

3.逐渐加大阀门开度,每加大一次开度,测定一组Q,P,N值和计算一次η值,逐次加大开度可得出不同流量Q下的P,Q,η值。

4.将实验结果点绘在方格纸上,即为转速n下的P-Q,N-Q和η-Q曲线。

5.完成表2三、实验结果和数据处理表2 风机的性能参数四、结论答:离心风机转速固定不变时,由上表数据规律可得:风量与风轴功率成正比关系,随着风量的增加而增加;风量与全压成反比关系,随着风量的增加而减少;风量与风机效率成抛物线关系,随着风量的增加而先增大后减小,故选择合适的工作状态点对于充分发挥风机的效能有很大的作用,而不是风机的轴功率越大其效率越大。

这里我们可以选择风机性能曲线中的Q-η的最高点。

五、问题与讨论1.绘制所测风机的性能曲线图2.为什么离心式泵与风机性能曲线中的Q-η曲线有一个最高效率点?答:风机的全压效率η=有效功率/轴功率=PQ/N S;因为上式分子部分有效功率中全压P与风量Q成反比关系,分母部分中轴功率N S与风量Q成正比关系,所以当风量增加时性能曲线中的Q-η曲线有一个最高效率点。

实验实训8 离心式泵与风机的故障分析和检修实训

实验实训8 离心式泵与风机的故障分析和检修实训

实验实训8 离心式泵与风机的故障分析和检修实训1、实训目的:(1)巩固和加深对如何通过测定离心泵特性曲线分析故障原因方法的理解。

(2)了解离心泵运行故障的实际情况;(3)了解如何对风机进行安装、操作及检修。

2、实训工具:8/12寸扳手一把螺丝刀两把(十字形和一字形)清洁布若干润滑油若干油刷一把橡皮锤一把套筒扳手工具一套离心泵性能曲线实验台一台(即图3-6所示离心泵性能曲线测定实验台)故障离心泵一台故障离心式通风机一台3、实训要求:(1)将故障离心泵(叶轮损坏,或其他故障,但可运转)装入图2-1所示的离心泵性能曲线测定实验台替换原有正常运行的离心泵,测定该故障泵的性能曲线,并与该水泵厂家提供的原始性能曲线进行比较分析,写出分析报告。

(2)对故障离心风机进行拆检,更换零件或现场维修。

4、泵的故障分析实训步骤:(1)将实验台上正常的离心泵拆下,将故障离心泵接入实验台,绘制该故障泵的性能曲线;(2)比较所测得的性能曲线和厂家给出的性能曲线,进行故障判断分析;(3)设置其他故障形式,重复前两个步骤内容。

5、风机的安装、操作和维修(1)风机的安装、调整和试运行1).风机安装前应对各机件进行全面检查,机件是否完整;叶轮与机壳的旋转方向是否一致;各机件联结是否紧密、转动部分是否灵活等。

如发现问题应调整、修好、然后在一些结合面上涂一层润滑脂或机械油,以防生锈造成拆卸困难。

2).安装时要注意①风机与风管联结时,要使空气在进出风机时尽可能均匀一致,不要有方向或速度的突然变化,更不许将管道重量加在风机壳上。

②风机进风口与叶轮之间的间隙对风机出风量影响很大,安装时应严格按照图纸要求进行校正,确保其轴向与径向的间隙尺寸。

③对用皮带轮传动的风机,在安装时要注意两皮带轮外侧面必须成一直线。

否则,应调整电动机的安装位置。

·④对用联轴器直接传动的风机,安装时应特别注意主轴与电机轴的同心度,同心度允差为0.05mm,联轴器两端面不平行度允差为0.02mm。

离心式氧化风机的性能试验分析

离心式氧化风机的性能试验分析

摘要:本文总结了在性能试验中离心式氧化风机的各项参数、能耗、脱硫效率、氧化效果等情况。

对亚硫酸钙氧化效果仍然存在的问题进行了分析,并提出了解决的建议。

关键词:FGD 氧化风机石灰石-石膏控制液位0引言本厂#2脱硫吸收塔在2006年投产时一直使用最大出力为8000Nm 3/h 的罗茨风机,根据95%的脱硫效率计算,能够处理的原烟气SO 2量的设计值为2909mg/Nm 3。

由于燃煤成本较高,各火力发电厂均进行了不同程度的掺烧,煤质变化比较频繁,入口原烟气的硫份经常超过脱硫吸收塔的设计值,最高甚至可达5000mg/Nm 3以上。

氧化风量成为阻碍SO 2吸收以及石膏品质的主要因素,因此本厂为了解决亚硫酸钙氧化率差的问题,进行了氧化风机的扩容改造,增加了一台最大出力能到达16000Nm 3/h 离心式氧化风机。

1风机改造后石膏品质状况本次性能试验的目的是找出风机的经济运行参数,在保证石膏品质的前提下控制电耗。

因此在不同负荷及原烟气含硫量下的设定氧化风入口风量,以确定石膏氧化效果最好,以及最经济的运行参数设定。

图1-4分别是2A 氧化风机试运期间每日#2发电机组平均负荷、平均原烟气硫份、石膏中亚硫酸钙残余、碳酸钙残余的变化曲线:(根据石膏取样时间,以上数据均取当天8:00至次日8:00的平均值较为准确。

)结合图1-4可看出,试验期间石膏品质与机组负荷及硫份变化关系:8月22日(试运第8天)开始经过连续两天的低负荷低硫份运行后,石膏亚硫酸钙含量已降到了2.2%,23日(试运第9天)将入口流量值降至12000m 3/h后,亚硫酸钙含量又出现回升,目测石膏在22日由飘灰状变为较大颗粒状。

由于23日出现供浆不当的情况,碳酸钙含量偏高可能对氧化反应有一定影响,导致石膏品质有变差趋势,于是在随后的24、25日(试运第10、11天)调整氧化空气的入口流量为15000Nm 3/h,石膏又呈变干好转趋势,但26日(试运第12天)降低风量至13500Nm 3/h 后亚硫酸钙再次达到9.66%。

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离心式风机性能测定实验总结与反思实验日期:XXXX年X月X日
实验目的:测定离心式风机的性能参数,评估其风量和风压特性
实验总结与反思:
在本次离心式风机性能测定实验中,我们成功地测定了风机的性能参数,并对其风量和风压特性进行了评估。

以下是我们对实验的总结与反思:
1.实验准备:在实验前,我们详细了解了离心式风机的工作原理和性能测定的方法。

我们正确选择了适合的实验设备,并对实验装置进行了校准和调试。

实验材料和工具准备充分,确保实验能够顺利进行。

2.实验步骤:我们按照实验计划和操作手册的指导,依次进行了实验步骤,包括启动风机、测量流量、测量风压等。

我们小心谨慎地操作,确保数据的准确性和可靠性。

3.数据记录与分析:我们仔细记录了每一组实验数据,并使用合适的工具和软件对数据进行了分析和处理。

我们绘制了风量-风压曲线图,并计算了相关的性能参数,如风机效率、功率等。

4.结果与讨论:通过对实验数据的分析,我们得出了对离心式风机性能的评估结论。

我们发现风机的风量随着风压的增加而递减,而风机效率在不同风压下具有一定的变化规律。

我们讨论了其中的原因,并与理论模型进行了比较和对照。

5.实验误差与改进:在实验过程中,我们也发现了一些误差和改进的空间。

例如,在测量流量时,由于实验条件的限制,可能存在一定的漏风和泄漏,导致结果的准确性有所影响。

下次实验中,我们将更加注意这些问题,并采取措施进行改进。

6.总结与展望:通过本次实验,我们对离心式风机的性能特性有了更深入的了解,也掌握了相应的实验技能和数据处理方法。

在以后的研究和工作中,我们将更加注重实验方法的改进和创新,以提高实验结果的可靠性和准确性。

通过这次实验的总结与反思,我们发现了实验中存在的问题,并提出了改进的方向。

我们将在以后的实验中借鉴这些经验,不断提升自己的实验能力,并取得更好的实验结果和研究成果。

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