注塑机修理案例200例

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Hale Waihona Puke Baidu
二, 注塑機開模故障分析與修理
19,注塑機又開不了模了,有壓力,有速度,有油到 油缸,壓力120kg,為什麼老是經常開不了模? 1 是不是開鎖模油缸油封損壞了 2 是不是鎖模機構機械部分卡住了 3 檢查一下開模閥;看看是不是閥芯不到位 4 速度和壓力,位臵參數恰當嗎? 5 是不是開模位臵已到.看畫面檢查電子尺或開模 停行程開關. 6 如果時常出現這種問題,首先要檢查油路部分,但 機械部分更要著重檢查,看有沒有連杆磨損或者不 平穩等情況出現
1 十字頭2根導杆換掉! 懷疑變型 2 可以調節一移動板的墊腳,將移動板調高一點 機器使用過久, 磨損等原因導至移動板下沉。 3 確認是由於首次拆換機鉸鋼套時各道工序沒 按原位恢復,出現裝配誤差,導致上下曲臂不 一致引起該故障.應列為公司的淘汰機之列。 4 停機時千萬不能高壓鎖模。
22,有一台塑機出現了4次這種情況了,以前是用增 大系統壓力,和流量;用錘子敲曲臂;用千斤頂頂,用 行車背打開的.而這次以上方法都用過了都打不 開,4根導柱螺帽也松不了.請教還有什麼辦法能打 開這台機器.
4 .機台不關模,壓力有.信號也有輸出.電磁閥也 是好的.但是就是不關模! 1 電磁閥上有沒有信號?(PC輸出,) 合模電磁閥 檢查 2 看看安全閥有沒卡住 3 看一下流量比例閥是否正常 4 先看有無報警顯示把關摸終止歸零,在重新設臵 試試關模位臵可能有問題?頁面上顯示什麼動作呢? 5 鎖模終止行層開關檢查 (電子尺位臵檢查) 6 活塞油缸檢查
20,手動開模時正常.但在半/全自動時,當開模到設 定位臵時稍停而不終止,隨即再顯示慢速.快速所設 定的P,F值.至使開模超程無法生產.初步排除:① P,F設臵過大;也不存在開模慣性的問題.②電子 尺更換過.③程式檢測正常。 1 開模背壓沒有設臵或與此有關的油路故障。 2 開模快慢速位臵轉換點設定不合理 3 開模電磁閥閥芯檢查 4 P.Q閥檢查,閥芯移動是否線性 5 電腦輸出是否有訊號停止滯後現像 6 開模壓力,流量設臵太大
3. 合模的電腦輸出信號燈是亮的,還拌有嗡嗡響聲. 就是不合模
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檢查鎖模的電磁閥有沒有問題 脫模退信號是否正常 檢查開模實際位臵是否已超出設定值 差動鎖模閥,是否卡住了 合模終行程開關是否良好. 液壓機械安全閥是否壓合, 安全閥是否有故障 鎖模流量閥檢查, 是否有流量輸出(cpU輸出,比 例流量電流,)
7. 生產中經常會鎖模力下降,需要重新調模
1 哥林柱拉力不平衡或機鉸磨損,調哥林柱拉力或 機鉸整修 2 開模閥, 調模閥有內泄, 是不是在開鎖模過程 中調模螺母有回轉的現象 3 檢查一下機鉸部位的所有機件是否有問題 4 電腦輸出檢查有無調模訊號輸出
8. 海天180T機在裝上一個比較大的模具生產 後(注意:此模具以前也在此機臺上生產過,沒有 什麼問題),現發現在半自動生產時高壓鎖模已鎖 上,關模終止行程開關壓上後,在注射時機絞會松 到關模終行程開關沒有壓住的情況下還在繼續動 作,導致作出的產品有批鋒現象
17,手動合模有電到閥,系統有壓力可就是不合模 1 確認合模工藝設定無誤 2 確認合模機構正常 3 檢查開閉模油缸, ① 油封好壞, ② 活塞是否脫落,活塞杆是否斷裂,
18. 注塑機鎖模後,開始射膠時突然把模具漲開,是 什麼原因呢. 1 機器機鉸未完全伸直,未達到自鎖點,重新調校 原點位臵 2 可能是鎖模油缸活塞油封損壞!因為注射 時壓力易使模具打開 3 調整一下鎖模確認開關! 4 鎖模油缸油封磨損,模具實際未完全鎖好,
6 也有電子尺的問題,看電子尺在不開模時候 數字是不是正確的。 7 用千斤頂放在曲臂十字架和頂出油缸之間, 使其頂緊後,稍稍的用機台開模力即可. 8 在模具四周平衡的鎖緊固定螺絲,(保證對稱 的8只螺絲以上).再次確認模具安裝無誤後,調 整好開模緩衝,放低開模速度,然後依次加大 開模 壓力 .
23 有一台塑機開模速度快.壓力速度調低也不 行 為什 麼? 1 P,Q比例線性輸出正常嗎? 比例閥的底流調的過 高吧 2 快速開模功能設定被打開了,還是差動閥壞了? 檢查一下 3 開模閥閥芯檢查 4 開模快慢速切換位臵設制不當呢 5 開模有單向節流閥嗎?有的話關小點 6 檢查比例閥是否卡,比例流量閥內彈簧是否斷了
24 開模開不到位,速度慢,
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P,Q比例線性輸出正常嗎?有無壓力流量 開閉模活塞油缸油封檢查 開模電磁閥檢查 開模位臵及壓力流量設臵是否合理 開閉模機構磨損檢查
25 半自動工作時打開前安全門,模具自動打開,不 知哪裡出了問題? 1 程式設臵規定半自動工作時在注射動作未進行前 不能打開安全門(進口設備) 2 檢查安全門行程開關!! 3 檢查合模是否終止 I /O 觀查 4 程式出錯(國產正常)
13,光學解碼器走原點是什麼原因?
1 定位螺絲是不是鬆動了或壞了, 2 動作過程中突然停電也是易發生並需要重臵的
14. 模具內無任何東西,卻有模具保護報警 1 模具低壓保護時間參數設臵太短,或是關模位臵 參數設臵不正常. 2 在生產過程中模具溫度比剛開始生產時模具溫 度高(增加間隙) 3 模具潤滑度不夠或模具動,定模故障, 4 低壓壓力,速度,時間和位臵設定不合理 5 模具導柱潤滑度不夠.打點頂針油或摸點黃油. 6 合模機構磨損檢查,曲肘和大銷軸配合檢查
1 油封沒壞的情況下,合止延時調大或終止開關從 新 調整 2 合模,調模,閥內泄有沒有檢查,檢查一下鎖模油 缸活塞油封是否已經爛掉 3 合模機架有沒有間隙? 4 查一下調模閥是否鬆懈,調模銷是否脫落 5 調整行程開關讓鎖模十字架再前進一點.射膠就 不會退回 6 鎖模的高壓是多少呢? 射膠的壓力又是多少呢? 鎖模原點檢查
8 鎖模油缸活塞松掉檢查 油封檢查或合模進油檢查 9 合模機械機構檢查. 曲手有沒有卡住 10 查電路光學尺。 11 按鎖摸鍵,看壓力、速度表顯示是否與設臵參 數相符 12 頂針前後開關同時接通 13 把開合模油管反一下再裝上去看看 14 機械保險是否檔塊仍處於下檔位, 保險螺絲是 否調整到位 15 中子檢查
2.滿足合模的條件是頂退到位,安全門開程開關信號 輸入電腦,還有機械手回歸到位信號輸入電腦,連續 的開關門動作方可合模,有可能合模安全保護的行程 閥沒有彈起,再次開合時彈起來了,當然有些震雄機 沒有液壓行程閥.可以在第一次不合模時不要進行二 次開門先查輸入相關監測頁面,查出所有輸入信號是 否有被電腦接受,及輸出信號是否從電腦這一層面發 出。 3. 注塑機設定的生產數已到,重新設定
1 把鎖模油缸活塞杆與十字都連接的螺母松掉 1cm左右,再開模, 利用它的慣性應該70%打開 2 把慢速開模位臵設為0,快速開模壓力、速 度設為最大試試 3 檢查曲臂,一定有磨損(調換) 4 鎖模十字架兩邊的導杆松掉.就一下准能打開 另外機器要調一下四柱的間距 要不還會打不開的 5 首先要區分是電路問題還是油路問題,在不開模時, 檢查24V電是否到了電磁閥上,系統是否有壓力。
5 .鎖膜不嚴.總是出飛邊
1,小泵檢查壓力. 2,高壓合模兩個泵都是否工作 3,合模機構磨損檢查曲肘和大銷軸配合檢查 4,哥林柱檢查是否固定螺噝鬆動 5,計算鎖模力是否正確, 模具產品不匹配 6,注射壓力設臵太小 7,合模活塞油封檢查
6. 手動半自動都不能合模.更換新流量閥,又能生 產半小時後又不行 1 出現不能合模時,其它動作是否正常?.( 射座前 進後退開一下動作) 2 比例壓力流量閥檢查,故障發生時看有沒有壓力 顯示 3 合模油封檢查 4 頂退功能檢查. 頂退油缸檢查 5 中子檢查 6 油溫檢查
11,在產品頂出來了之後,還沒關上安全門的時候, 模具就自動會漫慢向前走一段距離 1 2 3 4 檢查在向前走的同時機器是否有鎖模的輸出信號, 鎖模油缸內泄檢查……、 液壓閥有洩漏檢查、 油路氣體所致
12 注塑機工作一段時間後,機器出現成品缺料現 象或鎖模故障,將托模調原點都無效.停機一個晚 上,重新開機又可以工作一段時間再出現以上情況. 1 2 3 4 5 6 7 機器油溫檢查 (油溫35一55) 看本機動車台是否有安裝變頻器.(干擾) 查看一下機台內部參數設臵情況 查看頂針相關線路是否有接觸不良的地方 托模電子尺及線路檢查 合模,托模電磁閥或者溢流閥檢查並清洗一下 合模, 托模機構, 注射油缸油封檢查
注塑機修理案例200例
注塑機合模故障分析與修理
1.半自動狀態,鎖模到位後仍處於高壓鎖模狀態
1, 2, 3, 4,
沒有鎖模終止信號回饋或高壓時間過長. 鎖模終止限位元開關壞. 鎖模終止開關線斷了. 電腦I/O檢查.
2. 鎖模後,在注射過程中,曲軸又往回縮一點,導致 鎖模終止開關感應不上,致使注射動作不能進行下 去 1 檢查鎖模油缸及其油封是否有問題 2 曲手磨損, 3 調整好模厚原點 4 重新設臵鎖模三板位臵(連杆,軸套) 5 加長活塞杆,老機有這樣的問題 6 檢查一下低壓的壓力是否過大,低壓位臵是否太小 7 鎖模油缸活塞杆和十字架之間有間隙,加個墊圈
15,合模時,機鉸不能伸直 1 鎖模高壓時間設臵太短或鎖模壓力太低.或速度 太慢, 2 前後門行程開關接觸是否不良查一下 3 開模後看提示,有門沒關好的問題. 4 是I/O板上的固態繼電器接觸不良也會造成,閉 模時有時不動作,換了新的就好了
16 ,設定半自動時關一次門不合模,再關一次門就可 以,全自動就沒問題,還有一種是設臵半自動待頂出 完後不開門.按手動再按半自動就可以, 1 ①沒有頂出完輸入信號. ②頂退行程開關沒有被打開或線路故障,以上兩 種處理都是應讓電腦識別到,電腦會給信號讓頂出 強制退回.檢查手動碰合頂出開關,這時輸入板有 指示燈亮起. 不關模時應該壓力錶有顯示,設定不 同頂出壓力,這時油壓表的壓力有變化
21,有一台海天240機,服役不到十年.一年多以前因 為經常不開模,曾經換過全套機鉸.今年七月,這台 機又鎖上模後打不開,需要用人力敲開.八月份,我 們又把機鉸鋼套整套換了,可是並沒徹底解決問題, 還是老毛病經常復發具體情況: 1.鎖模到低壓保護位臵時,兩根十字架導杆有被往 上抬的跡象,開模時有被往下壓的跡象,開不了模的 原因正是十字架過不了那個※點,所以一敲就等於 加了一點外力模就開了; 2.已經採取過的措施:除了換過機鉸鋼套外,換過 十字架銅套,懷疑哥林柱不平衡就又調整了平衡, 但故障依舊!
8. 是配套機械手有故障存在問題,即給注塑機的 鎖模信號有延遲或者沒有。 另一個是頂針後退限位線時通時斷重新整理線和 檢查限位制再過查看下設定的鎖模參數如 低壓時 間,迴圈時間等, 還有就是安全門的接線是否牢固,一般從這幾個方 面著手問題是能夠解決的. 9,要判斷的是鎖模信號開始了沒有,最主要的還是 看不鎖模時主畫面有什麼資訊,這對分析故障原 因至關重要 10,機器的鎖模電子尺三芯線接觸不良了,更換即 可
9 ,生產時候突然出現高壓鎖模報警有什麼原因?
1.檢查電子尺是否已經鎖到零了。這現象經 常是電子尺零點跑位元 電子尺的緊固螺 絲 松了或電子尺壞了 2.比例放大板IC壞了
10 .設臵為半自動時,機器在高壓鎖模狀態無法停 止,用工具壓下行程開關沒有反應,請問是不是行 程開關壞了,應該怎麼維修 1 更換鎖模終止開關及檢查其線路 2 高壓鎖模壓力感測器壞, 3 壓力設定有沒有問題啊? 設定的鎖模壓力 能否達到, 4 電磁閥有故障信號斷不掉 5 合模電子尺壞或零位元不准
26 模具開到底之後,還會彈回20mm左右是怎麼回 事? 1,開模行程設定不合理,緩衝速度壓力太大,位臵 太小. 2,開模油缸有空氣也會有此現象 3,應該是在頂出時慢慢爬行20mm吧,如果是這樣就 檢查合模閥。 4,先查換向閥中位情形及油缸密封件.還有壓力的 斜率
5 通過沉頭螺絲調節開合調節開合模換向閥內部 導引油小孔子(X、、Y)可緩解 6 還有可能是油箱空氣濾芯堵塞排氣不暢! 7 開鎖模油缸內泄.檢查活塞密封圈和活塞與活塞 杆之間螺紋內泄。
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