不断改进,提高控制系统调节品质

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不断改进,提高控制系统调节品质

概述

国电菏泽发电厂充分发挥青年人多,积极性高的特点,无论在机组的大小修,还是消缺维护等工作,都能出色地完成各项任务,针对系统设备结构复杂,技术先进等特点,先后成立科技攻关青年突击队,质量管理小组,在锅气控系统改造、汽机Ⅱ型调节系统改Ⅲ型、减温水进口执行器伺放回路进、#l机组DCS和DEH改造等技改工作中,效果显著,其中,Ⅱ型改Ⅲ型后,提高了机组效率,经济效益增加35万元;热网加热器水位调节系统改造,提高了自动投入率。特别是在伺放回路改造中,仔细分析不能投入自动的原因,并集中精力对伺放输出继电器误动,引起执行机构误动,伺放损坏率高等方面进行科技攻关,分别找出了大方面原因6个,小方面原因20多个,从根本上消除了执行器误动,伺放损坏率高的现象,解决了自建厂以来,汽温调节系统不能投入自动的难题,节约设备维护费用4.4万元,多次荣获厂质量管理成果一等奖,省局先进奖。

尤其在#1机组DCS改造过程中,需要拆除全部原调节设备,安装DCS 控制装置,面对工作量大的困难,热工科技攻关青年突击队全体成员加班加

点,克服各种困难,按时完成了改造任务;针对控制设备缺陷多,系统不稳定,控制品质差等问题,热工队质量管理小组积极开展活动,取得了巨大成绩,其成果受到各级领导的充分肯定和好评。

1 成立科技攻关青年突击队,加大科技攻关力度。

根据DCS改造方案,对主控系统进行了彻底改造,先后完成了原调节设备的拆除,DCS设备的安装,主控系统调试,加装了#1机DEH调节系统,MCS调试投运等。

1.1针对热网加热器水位调节系统不能投入自动的问题进行攻关

原设计有2套,均采用电动单元组合仪表,系统调节设备落后,稳定性差,特别是变送部分,为DDZ-Ⅱ型力平衡差压变送器,具有零点漂移、变差大、抗振性能差、线性不好等缺点,自建厂以来,该系统水位就不能自动控制,热网加热器一直以低水位运行,调节门全开,直接影响加热器的热效率和安全运行以及自动投入率的提高。

制订出热网加热器水位调节系统改造方案,将DDZ-Ⅱ型电动单元组合仪表改造为KFL型基地调节仪,积极搞好与机务的协调配合工作,先后完成了取样筒试装,设备安装和系统调试,解决了自建厂以来,热网加热器水位不能自动控制的难题,提高了自动投入率。#1、#2热网加热器基地调节系统自投入运行后,调节品质得以提高,系统正常运行时,水位保持在给定值

±50mmH20范围内;当给定值改变100mmH20时,加热器水位能在5分钟之内稳定在新的给定值,提高了加热器热效率及机组的热经济性。由于离开热网加热器的疏水温度降低,疏水出口端差减小,排挤了除氧器抽汽,提高了机组效率。

1.2针对给煤机转速控制回路存在的问题进行了改造。

原控制回路存在的主要问题有:(1)给煤机转速采用滑差控制,正常运行时,电动机定速运行,通过DK-2控制器改变滑差部分的励磁电压来改变给煤机转速,从而控制下煤量,存在的主要问题为电动机定速运行,耗电量比较大,不利于节能降耗。

(2)DK-2控制器由分散元器件构成,O-10mA输入,O-90V输出,性能不稳,指示精度较低,造成转速不易控制,转速指示不准,既增加运行人员的劳动强度,也增加了检修维护费用。

(3)滑差测速电机精度较低,提供三相交流输出,不能提供准确转速。

鉴于上述原因,造成#1机组的两台给煤机控制回路与DCS接口转换环节较多,给系统的监视及控制带来困难;#2机组的两台给煤机控制系统虽然配置了TCS-200球磨磨料位监控装置,但由于受执行部分的影响,造成TCS-200监控装置不能充分发挥它的作用。

采取措施如下:

(1)#1机组大修时,对12台给粉机由原来的DK-2滑差控制改为变频控制,变频调节机构灵敏可靠,给煤均匀,有利于磨煤机的经济运行。变频器具有失压、缺相、过欠压及电机过流保护等功能,大大提高制粉系统的安全、经济性。事实证明,改造后不仅实现了能降耗,而且减少了检修维护费用,还使燃料控制系统的调节品质得到提高,并且减轻了运行人员的操作劳动量,与改造前相比,执行机构可节约电15~18%。

(2)DCS改造工作己顺利完成,软件组态比较灵活,给煤机控制改变频后,通过组态可实现给煤机转速控制,从而提高#1机组的自动化控制水平。

(3)#2机组的12台给粉机改变频已经完成,给煤机改变频采用同型号的变频器,这样既可实现备品备件的统一管理,也便于检修维护。

(4)#2机组新增加了TCS-200球磨机料位监控装置,受执行部分的影响,不能正常投入使用,给煤机执行部分改变频后,可确保TCS-200的正常投入使用。

1.3电调恢复。

为实现汽轮机功率和转速自动控制,以及负荷调度自动化,利用#1机组大修机会,加装电液调节系统,通过与DCS中CCS接口,提高机组协调控制水平。为节省资金,充分利用现有控制设备,并进行了仔细检查,情况如下:

(1)电调柜外观轻微变形,一侧表面凹凸不平,门关闭不严,支架稍微弯曲。

(2)损坏的卡件包括2AP+ALM~BR偏差双报警组件,无报警接点信号输出;2AX+VLM速率限制组件,设定变化速率与实际变化速率差别较大。

(3)需订购的组件包括V/I功放组件,A4调节组件,KPG斜坡发生器,F/V频率电压转换组件,I/V电流电压转换组件,模拟试验卡件,延伸校验卡件框,ZAT—CSS模拟操作器。

设备安装和功能调试内容有:

(1)控制设备安装。

电调柜整形,底座制作及安装,电调柜安装,电缆敷设及接线,盘间电缆、至就地设备和接线盒电缆共19根,电调柜接线、就地设备和接线盒接线。电液转换器、电调油压变送器、液调油压变送器、同步器马达、启动阀电机检查和安装。清扫卡件并检查、安装。

操作面板安装及CA-1、CA-2、CA-3预制电缆敷设连接,更换损坏的功率显示表,修校功率表及转速表。更换同步器马达,调整齿轮正确啮合,消除卡涩现象。更换电液切换电磁阀,消除漏油。

(2)卡件及外围设备单体校验

卡件校验,参数调整设置;电液转换器校验,0-350MADC对应0.085~0.290MPa。电调油压和液调油压变送器校验,O.085-O.290MPa对应4-20MADC。

(3)系统联调。

电源部分检查测试,V/I功放卡及电液转换器联合调试;控制回路检查调试,包括手动与自动切换回路,试验正常,转速回路与功率回路利用试验卡试验正常;电源系统检查,主负电源切换,110VAC、24VDC检查测试;电液切换回路试验。

配合厂家调试项目包括开关量,模拟量,继电器逻辑回路,卡件内部设定,报警,偏置及PI参数;电液静态联调,电调控制系统与启动阀,

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