工厂改善报告汇总ppt课件

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改善前
此位置存有安全隐患
改善后夹头
改善后 改善后夹头
改善后夹头
改善前问题点
改善后优点
1.此夹头存有安全隐患,08年已出现安全事故.隐患,08年已 出现安全事故
2.夹头为整体拆装困难,导致换模时间较长.
已改善线别 1.夹重新设计,安全改善 2.夹头改善为分体,易换模具.只换取夹头内的小夹块即可.此 方法应用于615L车顶、PLAND前风档、C301L车顶饰条 3、LMC弯曲线夹头存有安全隐患 4、FDC门框线
改善前
改善后
改善前问题点
改善后优点
组立机对蓝色卡扣不识别,导致无法 经过反复试验,调试设备角度,使其对蓝色卡扣识别。现在能
生产。如外协进行加工,此设备报废, 并且需花费高额费用。
正常使用。
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17
改善案例-(涂装线D自i动a清g洁ra器m制作安装)
改善前 无
改善后
改善前问题点
3.消除等高安全隐患; 4.较少粒料与空气尘土接触,提高品质。
12
改善案例-(安全改D善i)agram
改善前
改善后
关闭时
开启时
改善前问题点
改善后优点
生产时开启安全防护门,没有提示,存 1.在每扇门安装感应限位;
在安全隐患,易发生危险
2.当安A全dd门Y开o启ur时T报ex警t 器会发出蜂鸣声提示,及闪烁;
改善案例
主题
改善前:
导轨线冲切夹紧安全改善
改善后:
现状叙述:
1.导轨线点焊机生产时脚踏操作; 2.脚踏作业存在安全隐患; 3.易出现夹伤手指的危险。
成果说明:
1.改善操作方法,由脚踏改为双手 操作;
2.气动夹紧,取代手扶作业; 3.提高安全操作性。
1
主题
改善前:
YFC外水复押冷却水过滤改善
改善后:
改善后优点
改善后:
将 进行此利不A用锈dd。钢Y提管o高加ur了长T涂7e厘x料t米的,利能Hale Waihona Puke Baidu够率将,此并前且剩能余够的节3省.5K清G的洗涂水料的吸用出量。
3.及时有效的进行提升,调高安全操作性。
13
改善案例-(复押二D线i防a尘g)ram
改善前
改善后
改善前问题点
改善后优点
无防尘设施,生产中空气中灰尘掉落到钢带中导致 快速换模架制作
产品表面鼓包、粒点等品质不良
Add Y1掉o.设落ur计到T防设ex尘备t 罩及,产将品空表气面中,的降杂低物鼓隔包绝粒在点外等界不,良不现会象
改善后优点
涂装线传送带现在无清洗工具,现在清 改善后:
洁工作是作业员用湿布进行擦拭。
制作自动清洗装置,自主安装,能够降低人工工作强度。
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18
改善案例-(供漆系D统i输a漆gr管a改m善)
改善前 无
改善后
改善前问题点
输漆管的末端与不锈钢桶有9公分的距 离,每次喷漆完毕后,会剩余3.5KG的 涂料无法吸出。
3.人员紧缺时可实现一人开机,一键停机 3. 减少开机报废
11
改善案例-(注塑半D自i动a上g料ra)m
改善前
改善后
改善前问题点
1.人工上料,效率低下; 2.等高作业安全隐患; 3.粒料与空气尘土结合,不能保证品质。
改善后优点 1.自动烘料、加料2台注塑机可自动进行切换;
Add Y2o.减ur少Te上xt料时间,提高效率;
成果说明:
3
改善案例
主题
改善前:
导轨线点焊机实现双手启动
改善后:
现状叙述:
成果说明:
改善前为脚踏启动,作业不匹配时 改善为双手启动,消除压伤手指的
易出现,压伤手指安全事故。
危险,提高安全操作性。
4
改善案例
主题
改善前:
YFC外水切PVC角度设计缺陷整改
改善后:
现状叙述:
1.改善前产品冲切完毕后角度变差 影响装车造成客户抱怨;
现状叙述:
1.原生产线没有过滤装置; 2.冷却水质量较差,影响产 品品质;
3.管路易堵塞,故障较多。
成果说明:
1.改善后水质清澈见底; 2.有效地保证了产品冷却效果; 3.并增加了漏水报警提示,有效控制漏水现象。 4.可横向推广至其他线别
2
改善案例
主题
改善前:
560行李架长度防呆检测改善
改善后:
现状叙述:
10
改善案例-(复押三D线i启a动g设ra备m集中控制)
改善前
改善后
无图片
改善前问题点
1.生产开机时需要两人进行; 2.开机时操作人员需要前后跑动进行操作; 3.存在安全隐患,且效率较低。
改善后优点
1.增加集中控制功能
Add Y2o远.成u程r型T,e机x无t.高需周前波后.引跑取动机开三机台主动力设备具备
2.冲切完毕后需要手工检修才可以 交货。
成果说明:
1.对冲切模具进行整改; 2.角度偏差控制在合格范围内; 3.提高效率降低不良; 4.角度变换,突破技术难点
5
主题
改善前:
弯曲一线换模提高效率
改善后:
现状叙述:
成果说明:
1.原结构为垫块,变形严重,使用 1.改善为可旋转的压紧结构;
不便;
2.实现快速定位,准确、可靠;
14
改善案例-(纯押线D引i取a机g安ra全m改善)
改善前
改善后
改善前问题点
改善后优点
引取机安全防护效果不佳,透明效果不 好,不易观看产品状态,且变频器裸露 在外,粉尘污染易损坏。
改善后:
1.整体A规dd整Y,o整ur齐T;ext
2.保护安全同时具有防尘作用; 3.透明效果较好。
15
改善案例-(配胶室D改i善a)gram
2.安装调试困难,间隙晃动量较大; 3.减少调试时间。
3.弯曲不稳定,易出现品质不良。。
6
主题
改善前:
J44AC水切冲模毛刺改善
改善后:
现状叙述:
成果说明:
J44AC冲模至移转以来,缺口冲切 1.冲切结构突破原有限制,简单操
品质不良,经常出现毛刺,影响品 作方便
质及生产达成
2.提高品质,降低不良,提升效率
改善前
改善后
改善前问题点
改善后优点
原来的这个配胶室不是密闭空间,没有 改善后:
排而且风配等胶设备室,周不围利有于很胶浓水的的味存道放,与不使利用于;12..整 保体 护A规 安dd整 全Y, 同o整 时ur齐 具T; 有ex防t 尘作用;
员工身体健康;
3.房间密闭,有利于胶水存放。
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改善案例-(YFC踏板装D扣ia组g立r机a性m能改善)
7
光电开关
8
▣ 品质改善案例
改善前
产品中间部 位凹坑
设计:李立元 提案:桑贤良 修配:李宗洋
改善后
产品中间部 位无变形
问题点:930L车顶饰条前端部冲切变形,影响注 塑(造成端部凹坑)
效果:1.将铁芯切端后再增加一道端部冲切.
端部无变形,可与注塑头部表面相平,无凹坑。效 果比较显著。
9
改善案例(1)夹头的安全/快速更换改善
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