网络线8D报告(混料)实例样板
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责任单位
(Duty Dept.)
发文日期
(Issue Date)
2019.12.30KS 料号(P/N)C1HDMI15
发出单位
(Issue Dept.)
DSG 回复日期
(Response Date)
2020.4.9
制令单号(P/O)/检验数量
(Inspection Quantity)
20箱
不良数
(Defective Quantity )
/
不良率(%)
(Defective Rate )
/
异常类别(Abnormity classify):□材料Material 制程In-process □成品Finished goods
□其它 Other
1.以上措施纳入到检验标准,后续依文件方式进行管控.
6-D 效果验证(Determination Verification):
待下批生产此型号进行验证.
核准(Approved by): 审核 (Checked by): 承办 (Made by):
7-D 防止再发生对策 (Deterrence Actions):
核准(Approved by): 审核 (Checked by): 承办 (Made by):
4-D 原因分析(Defect analysis):
产生原因:
1.因先前对清尾管理定义不够明确,导致生产对清尾管理过程执行较为混乱.
2.品保对清尾过程监控不到位,造成包装材料混料未发现.流出原因:
1.作业人员自检不到位,未能及时发现此问题,导致不良流出。
2.品检员抽检未检到此类不良,导致不良流出.
核准(Approved by): 审核 (Checked by): 承办 (Made by):
5-D 改善对策(Improvement Disposition):
产生对策:
1.制定生产线尾数管理办法,各单位严格依文件执行.(参考右图管理办法)
2.此类产品内部取消免检,后续出货前100%全检后方可出货.
3.后续生产过程中清尾的产品依文件执行的同时务必经过品检员100%全检,后经品质经理确认OK后方可正常入库.
4.为防止来料有混料的可能性,近三批IQC进料和FQC出货100%全检,合格3批后评估转正常检验.
5.对相关现场人员进行培训,制做不良看板悬挂到各段.
核准(Approved by): 审核 (Checked by): 承办 (Made by):
C1HDMI15的袋子混装C1SCT15 PSI:2019-10-15 PO:245351 SKU:129601 QTY:3000 ETD:2019-10-25
核准(Approved by): 审核 (Checked by): 承办 (Made by):
3-D 临时对策 (Temporary Disposal):
1.客户端异常品业务和客户沟通处理方式,我司全力配合处理.
2.我司在库全检未发现此类不良,无在途品及在制品.
核准(Approved by): 审核 (Checked by): 承办 (Made by):
8D改善报告
(8D Corrective Action Report) Report No.:
1-D 主导人(Team Director ): 组员 (Team members):
2-D 问题描述 (Problem Description):
8-D 品保确认(QA Definitive Verification):
后续进行三批效果验证。
核准(Approved by): 审核 (Checked by): 承办 (Made by):
编号(Form No.):4C-QA009-A NOTE:
表头栏位不适用时,请填写“N/A”(If the column is not applicable, please fill in “N/A”)。