发电机滑环冒火情况及处理办法

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发电机滑环碳刷电火花故障处理(2篇)

发电机滑环碳刷电火花故障处理(2篇)

发电机滑环碳刷电火花故障处理一、故障描述在发电机运行过程中,如果出现滑环碳刷电火花故障,通常会伴随以下情况:1. 发电机运行异常,输出电压不稳定,波动较大;2. 发电机运转时出现明显的电火花、闪烁、噪音等现象;3. 发电机输出电压偏低,并且不断下降。

二、故障分析1. 滑环碳刷电火花故障一般是由以下原因引起的:(1) 碳刷磨损:发运行时间较长,碳刷磨损严重,导致碳刷与滑环接触不良;(2) 滑环表面积碳:由于长时间运行,滑环表面会积聚一层碳,导致碳刷与滑环接触不良,产生电弧;(3) 碳刷过硬:碳刷材质过硬,与滑环接触面过小,产生电弧;(4) 滑环表面不平整:滑环表面磨损不均匀、凹凸不平,导致碳刷与滑环接触不良。

2. 引起滑环碳刷电火花故障的原因可以通过检查以下几个方面来确定:(1) 检查碳刷磨损情况:如果碳刷磨损严重,应及时更换;(2) 检查滑环表面积碳情况:如果滑环表面积碳严重,应清理滑环表面;(3) 检查碳刷材质:如果发现碳刷材质过硬,应更换为适合的碳刷;(4) 检查滑环表面平整度:如果滑环表面不平整,应进行磨平处理。

三、故障处理以下是一般的滑环碳刷电火花故障处理步骤:1. 停机检查:在发电机停机状态下,首先检查碳刷磨损情况。

如果磨损较严重,应及时更换碳刷;2. 清洁滑环表面:使用洁净的软布将滑环表面进行清理,除去表面的碳积物和灰尘,确保表面干净;3. 检查滑环表面平整度:使用手触摸滑环表面,检查是否有凹凸不平或明显磨损现象。

如果发现不平整或磨损,应考虑进行磨平处理;4. 更换碳刷:如果滑环电火花故障仍然存在,检查碳刷材质是否适合。

如果材质过硬导致电火花故障,应更换为适合碳刷;5. 调整碳刷与滑环接触面:通过调整碳刷位置,使其与滑环接触面更大,确保良好的接触效果。

四、预防措施为了避免滑环碳刷电火花故障的发生,我们可以采取以下预防措施:1. 定期检查:定期检查滑环与碳刷的磨损情况,及时更换磨损较严重的碳刷;2. 清洁保养:定期清洁滑环表面,确保表面干净,减少碳积物的积聚;3. 均衡负荷:合理调整发电机负荷,避免过大或过小的负荷造成滑环碳刷电火花故障;4. 正确安装与调整碳刷:确保碳刷正确安装在碳刷架上,并且与滑环接触面调整合适;5. 定期维护:定期检查发电机的工作状态,对滑环与碳刷进行保养和维护,防止问题发生。

发电机励磁碳刷滑环发热的预防与应急处理

发电机励磁碳刷滑环发热的预防与应急处理

十里泉发电厂300MW机组为静止型三机励磁系统,发电机刷架与导电环合二为一。

每个环由两瓣拼成,其材料为铸硅黄铜。

每个导电环上分别设置四排碳刷,以减小集电环表面的磨损。

电刷与集电环有独立的通风系统,冷空气由两个集电环的外侧进入,中间出去,由装在转子上的两个并联的离心式风扇驱动。

进、出风均经管道引至厂房外部,有利于降低噪声和排出碳粉。

发电机额定励磁电压365V,额定励磁电流2 642A。

发电机采用恒压刷握,每极共40块碳刷。

碳刷是发电机中动静接触和交换能量的零件。

实际运行中,碳刷与滑环发热现象极为普遍,如不及时有效处理,将导致发电机停机,造成不必要的损失。

一、碳刷和滑环发热的产生碳刷正常运行温度一般为50~80℃(温升40℃左右),电流分布整体比较平衡,每块碳刷工作电流20~100A。

刷握弹簧压力比较均匀,碳刷活动自如且无振动卡涩现象。

碳刷与滑环运行中产生的热量由通风系统带走。

如果碳刷变短,接触电阻和附加电阻增大,刷握弹簧压力减小,碳刷运行工况变差。

当工作电流增加时,系统的平衡能力降低,从而使系统温度升高,达到无法控制状态。

二、引起碳刷发热的因素1.碳刷电阻分散性增大,使碳刷的电阻发热增加。

2.碳刷卡阻。

碳刷通电后,刷体膨胀,易卡在刷握;部分碳刷由于振动、刷握不垂直等原因,会在刷握一侧的上沿和另一侧下沿产生明显卡阻,这几种形式耘阻,用钳表仍可测得电流,易被误导。

此时碳刷已失效,致使其它碳刷分配的电流增加,发热增加。

3.碳刷压力减小。

虽然为恒压刷握,但各个弹簧压力存在差异。

压力小到一定程度,接触不稳定,接触压降增大,发热明显增加。

同时由于弹簧压力不足,刷握和碳刷接触面加长增加了碳刷侧面摩擦阻力,碳刷被阻在握内。

4.碳刷接触面形成气膜。

碳刷在允许最大速度下运行,很容易在接触面产生气膜和跳动,流过碳刷的电流不稳定。

在滑环表面开凹槽和磨花碳刷接触面可破坏气膜。

但开凹槽使碳刷实际的接触面积减小。

5.滑环氧化膜的形成滑环氧化膜太厚,碳刷接触电阻增加,励磁电流分流到其它回路电阻小的碳刷上。

发电机滑环冒火情况及处理办法

发电机滑环冒火情况及处理办法

发电机滑环冒火情况及处理办法【摘要】发电机运行中滑环冒火是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环冒火,严重时将造成滑环烧毁、被迫停机的事故。

通过分析此次发电机碳刷冒火处理的经过和事故原因,提出了防范措施和运行维护中要注意的有关事项。

【关键词】发电机;过热;滑环;冒火;碳刷1.设备简述某电厂#2机为汽轮发电机组。

发电机为发变组单元接线。

#2机组为97年11月相继投产的哈尔滨电机厂生产的300MW机组,励磁系统是带有永磁付励磁机、交流主励磁机,静止整流器的“三机励磁”系统。

图1 压簧形状及尺寸主励磁机Exc输出的交流电流,由三相全波桥式接线的硅整流柜整流后,经发电机碳刷供给发电机G励磁。

而交流主励磁机Exc的励磁,由中频永磁付励磁机PMG输出交流电,由励磁调节器的可控硅整流桥整流后,经主励碳刷供给。

励磁碳刷采用恒压压簧,压簧形式见图1。

发电机和主励碳刷型号均为D172/2-14②;规格为25×32×65;图号为92HL-79T。

发电机每极36条碳刷,分四排、每排9条,;两极共72条;主励每极4条,共8条。

1.1 发电机为三相二极同步发电机,型号:QFSN-300-2-20型。

1.2 主励磁机为同步发电机三相四极励磁机,型号为TFL-1670-4。

1.3 副励磁机为同步发电机永磁,型号为TFL-75-400。

2.事件经过及处理2.1 事件的发生2008年01月10日检查发现#2发电机大滑环北侧一极有三块碳刷辫发热,立即将发热炭刷更换,更换后正常;事后测量#2发电机碳刷电流分布,发现#2发电机大滑环北侧一极电流分布不均匀;有三块超过100A,有四块电流低于20 A。

经调整后,降到100 A以下,但仍在80A左右。

2008年02月04日#2发电机停运转B级检修,2008年03月6日#2发电机B级检修结束后,#2发电机并入系统。

2.2 事件的发展2008年5月13日检查发现#2发电机北极碳刷冒火严重,减无功进行调整处理后基本不冒火。

发电机滑环碳刷电火花故障处(三篇)

发电机滑环碳刷电火花故障处(三篇)

发电机滑环碳刷电火花故障处一、故障描述在发电机运行过程中,发现滑环碳刷出现电火花现象,影响了发电机的正常工作。

需要针对这个故障进行处理。

二、故障原因1. 碳刷磨损严重2. 滑环表面有积尘或腐蚀3. 电流过大,超出滑环碳刷的承载能力4. 滑环碳刷接触不良或松动三、故障处理步骤步骤一:停机与断电停机前先将发电机断开电源,并进行必要的安全措施,避免意外发生。

确保工作环境安全。

步骤二:检查碳刷磨损情况1. 使用工具将滑环碳刷取出,检查碳刷磨损情况。

2. 如发现碳刷磨损严重,需要更换新的碳刷。

步骤三:清洁滑环表面1. 清洁滑环表面,将积尘、腐蚀物清除干净。

2. 可使用清洁剂和柔软的布擦拭滑环表面。

步骤四:检查电流是否过大1. 检查发电机的负载情况,确定是否超过滑环碳刷的承载能力。

2. 如负载过大,应适当降低负载,以减少滑环碳刷电流的大小。

步骤五:确认碳刷接触是否良好1. 仔细检查滑环碳刷与滑环之间的接触情况。

2. 如发现接触不良或松动现象,需进行调整或紧固。

步骤六:重新启动发电机1. 处理完上述故障后,重新启动发电机。

2. 观察滑环碳刷是否正常工作,是否还有电火花现象。

四、故障预防措施1. 定期检查滑环碳刷的磨损情况,如有必要及时更换。

2. 定期清洁滑环表面,避免积尘、腐蚀物在工作中影响滑环碳刷接触。

3. 注意发电机的负载情况,避免超过碳刷的承载能力。

4. 定期检查滑环碳刷与滑环之间的接触情况,确保良好接触。

5. 注意发电机的工作环境,避免湿气、尘埃等对滑环碳刷的影响。

五、工作注意事项1. 处理故障时需断开发电机电源,确保安全。

2. 操作工具时要注意安全,避免误伤或损坏设备。

3. 在进行碳刷更换和调整时,要小心操作,避免碳刷损坏或接触不良。

4. 在清洁滑环表面时,要使用合适的清洁剂和软布,避免使用刺激性物质和粗糙的物品。

5. 在重新启动发电机后,要仔细观察滑环碳刷的工作情况,确保没有电火花现象。

六、故障处理总结通过对发电机滑环碳刷电火花故障的处理,不仅解决了电火花现象,保证了发电机的正常工作,也为今后的预防工作提供了经验。

发电机滑环碳刷冒火的原因及防治办法

发电机滑环碳刷冒火的原因及防治办法

发电机滑环碳刷冒火的原因及防治办法【摘要】发电机的滑环碳刷是发电机的一个重要的部件,在实际的工作中经常会遇见由于处理不当而使得发电机冒火的现象出现,本文针对于发电机的滑环碳刷冒火的原因及处理的办法做了一些探讨。

【关键词】发电机滑环碳刷;冒火;原因与对策概述:发电机运行中滑环碳刷冒火是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环碳刷冒火形成环火,对发电机安全运行造成直接威胁,特别是氢冷发电机,严重时将被迫停机。

紧急停机不仅影响企业连续生产,而且对发电机本身也将产生重大危害。

一、什么是碳刷碳刷是用于电机的换向器或滑环上,作为导出导入电流的滑动接触体,它的导电,导热以及润滑性能良好, 并具有一定的机械强度和换向性火花的本能。

几乎所有的电机都使用碳刷,它是电机的重要组成部件。

广泛适用于各种交直流发电机,同步电动机,电瓶直流电动机,吊车电机集电环,各型电焊机等等。

随着科学技术的发展,电机的种类和使用的工况条件越来越多样化,因而需要有各种不同品级的电刷来满足这些要求,故电刷的种类也随着电机工业的发展而越来越多。

因此,对于发电机滑环碳刷的故障以及对策做了一些总结。

二、故障原因的分析通过对电厂发生的几次较大的环火造成停机事故的原因进行分析.可以得出产生环火的几个主要原因。

1.在机组运行中,虽然使用同一压簧、碳刷,但由于压簧的压力不同,使用时间长短不一样,出厂质量有差别,使得碳刷与滑环间的接触点电阻不一样,使得同极滑环上不同碳刷间电流不均,部分碳刷电流太大,造成压簧严重受损变形,产生火花。

2.碳刷型号虽然相同,但由于存在阻值上的差异,同极滑环上碳刷间电流分配不均,个别碳刷通流偏大,压簧发热变形,压力减小,产生火花。

3.运行人员巡检时间间隔较长或走马观花,未能及时发现部分碳刷严重过热情况,也是造成发电机滑环碳刷冒火的原因之一。

4.滑环冷却风进风口滤网堵塞,使进风量减少,影响冷却效果。

5.碳刷允许最大圆周速度为70 m/s,而发电机滑环表面园周速度为69.9 m/s,碳刷在允许最高速度下运行,很容易在碳刷接触面产生气膜和跳动,使流过碳刷的电流不稳定;虽然在滑环表面开凹槽和使用磨花碳刷可破坏接触面的气膜,但开凹槽会使碳刷实际的接触面积减小。

300MW发电机滑环着火事故的分析及对策

300MW发电机滑环着火事故的分析及对策
(收稿日 2005- 12- 26) 期:
坏, 风叶内侧的边缘凸起已经磨光; 内侧滑环与轴 颈之间烧出一个 160 mm X 10 mm 的缺口; 绝缘筒 损坏,滑环小轴的摆度最大处超过0.2 mm. 在制造厂专家的指导下, 采用锤击法对励侧主 轴进行了矫正, 将其最大弯曲度控制在0.03 mm 以 内; 滑环、 风扇和轴表面的损伤部位经车削或打磨 并探伤合格, 机组于1月18 日22:35修复并网发电。
已全部烧毁,内侧滑环、刷架与滑环风扇罩之间绝 缘板局部烧坏。进一步解体检查, 风扇风挡严重烧
(5) 新换碳刷虽然型号与原碳刷一样,但其刷 辫在碳刷顶部侧面, 原碳刷是在中间, 而刷盒压簧 为双卷U 型结构, 这样必然使压簧的一侧压在碳刷 辫上,造成碳刷在刷握内倾斜, 产生卡阻, 碳刷与
滑环接触电阻增大。 3 防范对策
(1) 碳刷作为发电机本体的重要部件, 运行人 员应加强对碳刷的日 常运行检查维护, 将消除碳刷 火花的被动管理改为控制碳刷电流分配和温度的主 动管理, 在生产现场配备测温表和直流钳表, 运行 值班员定期测量每个碳刷的温度及碳刷电流, 碳刷 电流控制在 10 一 A ,刷体温度控制在不大于 80 90 ℃, 及时消除电流不平衡、 气膜、 氧化膜、 卡阻, 保 证碳刷在强平衡状态工作。 (2) 定期用小型风机吹扫刷架各部位,减少积 灰, 碳刷磨损掉 1/ 3,必须更换,更换碳刷必须采 用同型号、同厂家、同型式的产品。运行中出现个 别碳刷断辫或冒 火, 可先减小励磁电流, 调整碳刷 电流平衡后再换碳刷。 (3) 检修人员应在每次更换碳刷后的机组初次 启动时, 对发电机滑环、碳刷、 压簧进行一次全面 检查, 发现有异常碳刷及时更换, 确保碳刷可靠运 行; 机组有检修机会时须将滑环、 碳刷架拆洗干净。 (4) 新碳刷使用前必须打磨合格,以保证碳刷 与滑环表面接触良 压簧使用前应检查其压力均 好; 匀, 卡口卡人刷握内应牢固, 无弹出现象, 压簧无 断裂、退火现象。 (5) 集中 对发电机滑环、碳刷、压簧进行一次 全面、系统的检查。 (6) 对励磁风道进行改进, 增加一台冷却风机, 将热风通过风道抽至厂房外, 对降低碳刷温度和减 少积灰将产生明显效果。 采取上述措施以后,经过一段运行时间的观 察,励磁碳刷的运行状况比以前有了较大的改善, 实现了无火花、刷辫无变色、无断辫运行。

发电机滑环碳刷电火花故障处理

发电机滑环碳刷电火花故障处理

发电机滑环碳刷电火花故障处理发电机滑环碳刷电火花故障处理发电机的滑环碳刷是发电机的关键部件之一,主要用于转子与外界之间的电能转换,负责提供机器的激励电流和保持稳定运行。

在发电机的运行过程中,如果滑环碳刷出现电火花故障,会影响发电机的正常运行,甚至可能导致设备损坏。

因此,对于滑环碳刷电火花故障的处理,我们需要认真对待,及时采取有效的措施。

一、故障原因分析滑环碳刷电火花故障主要是因为接触不良导致的,通常有以下几个原因:1、滑环表面污染在使用过程中,发电机滑环碳刷表面可能会被污染,这些污染物有可能是氧化物、尘埃、油污等,导致滑环表面发生腐蚀和氧化,形成障碍物,降低了与碳刷的接触质量,会导致电流密度过高,从而引起电火花故障。

2、碳刷寿命到期碳刷用于与滑环接触,通过钛合金弹簧和碳刷座来保持压力,但是碳刷也是有寿命的,当碳刷使用寿命到期后,弹簧的压力不能保证碳刷的正常接触,从而导致电流密度增大,产生电火花故障。

3、滑环表面磨损在发电机运行期间,滑环表面可能因为频繁的摩擦而磨损,当磨损超过一定程度时,滑环表面形成凹坑,影响了与碳刷的接触面积,从而导致电流密度过大,产生电火花故障。

二、故障处理1、滑环表面清洁当滑环表面因污染物而导致的电火花故障时,可以通过清洗滑环表面来解决。

通常可以使用无水酒精和棉棒来清洗滑环表面。

在清洗时一定要小心谨慎,不要弄湿滑环表面,否则会产生电泄漏,导致进一步故障。

2、更换碳刷当发现碳刷使用寿命到期或包裹铜丝过度磨损时,应及时更换碳刷。

更换碳刷时,要检查弹簧是否被覆盖,需要注意碳刷的弹簧压力,一般碳刷弹簧压力应在合理范围内,太小会导致接触不良,太大会引起碳刷过热和在滑环上制造凹坑。

3、磨平滑环表面当因摩擦而导致滑环表面磨损而产生电火花故障时,需要磨平滑环表面。

磨平滑环表面的目的是去除凹坑,增加接触面积,减小电流密度。

磨平滑环表面时应该使用特殊研磨装置进行研磨,保持研磨的平稳性和速度,研磨前要通风,以避免短路产生。

中小容量火力发电机组运行中碳刷滑环冒火故障诊断与处理

中小容量火力发电机组运行中碳刷滑环冒火故障诊断与处理

发 电碳刷 冒火 主要 分为 碳刷 、滑 环 、其 他 三方
面原 因 。碳刷 方面 存在 的主 要原 因是 质量 不 良、阻 值 过 大 、选型 不对 、接 触面 有杂 质 ;滑环 方面 存在
的主 要原 因是表 面 灼伤 、表 面光 洁度 差 ;其他 方面
原 因主要 包括 调整 方法 不 当 、现 场环 境差 、 阳极 蒸
产 品 与 解 决 方 案
表 3 温 升 试 验
试 验 电流/ A 部 件 名 称

温 升极 限/ K
试验 前后 温升/ K
试品 1
6 0 . 9
试品 2
7 2 . 6
进 线 断 2 5 0 主 电 路 接 线 端 子


5 8 . 8
3 O 0 5 0 0
1 5 0 2 5 0
0. 5
0 . 2
O. 1 5
0 . 1 5
5 结 论
D Z 2 0 L E系列漏 电断路器 是我 国与上 世纪 8 0 年
代 自行 设计 的第二 代低 压 电器产 品 , 经过 近 3 0年 的
参考 文献
[ 1 ] 连 理枝 .低 压 断路 器 设计 与制 造 [ M] .北京 :中 国 电
题。
图 1
碳刷
中铝 山西 分 公司热 电分厂老 系 统从 l 9 8 6年 一
2 . 2 发 电机 碳刷 滑环 冒火原 因分析
期机组 开始 试车 投运 到 2 0 0 6年 前后 , 发 电机 曾多次 出现过 滑环 、 碳 刷 冒火现 象 , 更有甚 者 出现 “ 团火 ” , 被 迫停 机 处理 。2 0 0 6年 尤为 严重 ,对 氧化铝 的汽 、 电供应 产 生 了很 大影 响 。

发电机滑环冒火原因探讨及在线处理

发电机滑环冒火原因探讨及在线处理

发电机滑环冒火原因探讨及在线处理【摘要】本文简述了我厂#1、2发电机滑环表面频繁灼伤以及滑环冒火现象的发生过程,对滑环表面灼伤及冒火的的原因进行了分析,对发电机滑环表面灼伤的在线处理及发电机滑环的运行和维护提出了自己的建议。

【关键词】发电机;滑环;灼伤;冒火;故障;处理华能南京电厂现有2x320MW发电机组,发电机采用原苏联引进的水氢氢冷却机组,型号为TBB-320-2EY3,采用同轴旋转的交流励磁机(BT-4000-2Y3 1450KW)励磁,励磁机采用自励恒压方式,转子额定电流3500安培。

2007年先后对#1、2机俄供滑环架及刷握进行国产化改造,更换为上海申克碳刷有限公司产品,碳刷选用法国罗兰LFC554型碳刷,滑环正负两极各安装8组刷握,每组刷握由6个碳刷组成,每极碳刷总数为48块,碳刷的平均额定电流为72.9A。

滑环架改造后平稳运行一年多时间,未发生滑环冒火现象。

自2009年1月23日#2发电机发生滑环冒火现象后,#1、2机发电机正负两极环滑多次发生滑环表面电弧灼伤引起滑环表面冒火现象。

发电机滑环频繁冒火严重影响我厂#1、2发电机的安全稳定运行。

一、历次滑环表面灼伤及冒火情况处理1、近一年来滑环表面灼伤冒火记录。

#1机2012年2月至2013年3月,共发生11次,#2发电机共发生9次。

2、滑环表面灼伤情况用频闪仪在线观察滑环表面状态,可以清楚地看到,冒火滑环表面出现4组共计24条与碳刷位置相一致的呈银白色的灼伤痕迹,稍有拖尾,拖尾方向与发电机转子转动方向相反,拖尾长度约5-15毫米,深度约为0.005-0.02毫米不等。

对比各次滑环灼伤痕迹,各次灼伤程度各有不同,有时较轻,有时较重,灼伤较轻的,滑环冒火现象较轻经碳刷自行打磨后冒火现象消除,甚至有时灼伤后未造成冒火未被发现,滑环表面留下较为模糊的灼伤痕迹。

二、滑环冒火的一般原因分析1.滑环表面受水汽、油气侵蚀,在滑环及碳刷表面产生油污,堵塞滑环通风孔,并有滑环表面产生氧化膜,使碳刷接触电阻大大增加,使得碳刷温度升高,产生火花。

发电机滑环冒火原因探讨及对策(正式版)

发电机滑环冒火原因探讨及对策(正式版)

文件编号:TP-AR-L4841In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.(示范文本)编订:_______________审核:_______________单位:_______________发电机滑环冒火原因探讨及对策(正式版)发电机滑环冒火原因探讨及对策(正式版)使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

发电机运行中滑环冒火花是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环冒火,对发电机组安全运行造成直接威胁,严重时被迫停机。

就大型发电机而言,紧急停机不仅造成系统出力下降,影响系统稳定运行,而且对发电机组本身也将产生危害。

通过认真分析、研究产生环火的原因,监测设备运行状况,拟定相应对策等方法是可以有效地防止发生此类故障的。

1 经过某厂200 MW机组曾经发生一起发电机滑环冒火现象,停机检查发现2/3的发电机滑环碳刷刷握部分烧熔,而完好的刷握中有大部分压簧压力弹片折断的现象。

检修过程中将所有刷握、碳刷、压簧全部更换,机组重新启动并入系统运行近2 h后,巡检再次发现2只压簧压力弹片折断,一压簧单侧从刷握内弹出。

2 停机后检查情况通过对这次200 MW机组滑环冒火前运行情况分析,机组在故障前运行各参数均正常,有功、无功功率均在额定范围,机组的振动和轴位移均符合运行规程要求。

发电机滑环冒火原因探讨及对策.docx

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发电机滑环冒火原因探讨及对策发电机运行中滑环冒火花是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环冒火,对发电机组安全运行造成直接威胁,严重时被迫停机。

就大型发电机而言,紧急停机不仅造成系统出力下降,影响系统稳定运行,而且对发电机组本身也将产生危害。

通过认真分析、研究产生环火的原因,监测设备运行状况,拟定相应对策等方法是可以有效地防止发生此类故障的。

1 经过某厂200 MW机组曾经发生一起发电机滑环冒火现象,停机检查发现2/3的发电机滑环碳刷刷握部分烧熔,而完好的刷握中有大部分压簧压力弹片折断的现象。

检修过程中将所有刷握、碳刷、压簧全部更换,机组重新启动并入系统运行近2 h后,巡检再次发现2只压簧压力弹片折断,一压簧单侧从刷握内弹出。

2 停机后检查情况通过对这次200 MW机组滑环冒火前运行情况分析,机组在故障前运行各参数均正常,有功、无功功率均在额定范围,机组的振动和轴位移均符合运行规程要求。

同时对故障后的碳刷、压簧、刷辫及部分完好刷握(仍装有碳刷和压簧)进行了详细检查,其结果如下:(1) 发现所有碳刷均为同一型号(D172),且长度均为新碳刷的2/3以上。

(2) 对部分完好的刷握进行检查,压簧、刷辫均未有严重过热迹象,但压簧压力弹片有大部分两侧均已折断,且压簧均为“V"型。

(3) 对于压簧压力弹片一侧折断的情形,其另一侧大部分有严重过热或电弧烧伤迹象,且压簧均为“V"型。

(4) 部分压簧压力弹片完好,但两侧压力弹片均有严重过热迹象,且均为“V"型。

(5) 个别压簧卡口较浅,易造成压簧从刷握内弹出。

(6) 厂家新购3种同一型号压簧,其检测结果列于表1:(表略)3 原因分析通过对压簧、碳刷、刷握的检查以及对3种压簧的检测结果综合分析后认为,此次冒火的原因是:(1) 在机组运行中,虽然使用的是同一型号的碳刷,但由于其压力不同,造成碳刷与滑环间的接触电阻不一,致使同极滑环上不同碳刷间电流不均,部分碳刷电流过大。

发电机运行中滑环冒火原因分析及对策

发电机运行中滑环冒火原因分析及对策

河南科技2012.10上泵回选厂高位水池再利用,由于水量大,潜水泵利用率高,泵寿命缩短,维修费用高,且不能满足环保需要。

为从根本上解决环保问题,充分利用现有设施,利用原Φ108尾矿管路作为回水管路,原管路损坏约700m 左右需新铺设回水管路。

改造后不仅减少投资,同时可将现有两个供水泵站移到尾矿库回水泵站,降低动耗、维护及人工费用等。

五、本次改造投资1.主要设备投资约200万元。

主要设备与投资见表3。

2.基建投资100万元左右。

3.钢材部分50万元左右4.其他费用50万元。

本次改扩建共投资400万元。

六、改造后经济技术指标1.技术指标。

全泥氰化技术指标见表4。

2.经济指标。

(1)处理矿量增加产生效益。

目前处理矿量100t/d 提高到420t/d ,原矿品位1.53g/t ,回收率79.68%计算,年可多产黄金132kg ,按目前市场价300元/g ,年可创效益3979万元。

(2)由于生产规模扩大,使生产成本大幅度降低。

吨矿可控成本有过去的118.01元/t 降到目前的67.86元/t ,年可节约700万元左右。

七、结论店房选厂生产规模100t/d 全泥氰化炭浆工艺扩建为目前生产规模420t/d 全泥氰化炭浆工艺后,可有效解决以下问题。

1.店房矿环保问题,尾矿库回水全部返回生产系统再利用。

从而使店房、东湾选厂步入正常生产轨道。

2.缩短了工艺流程,减少了工艺操作环节。

3.年可提高黄金产量132kg ,直接经济效益达3979万元。

4.大幅度降低生产成本,使直接吨矿成本下降50.15元/t 。

HK 表3主要设备与投资序号123456789101111121314设备名称球磨机耐纳特泵耐纳特旋流器罗茨风机金属磁性衬板浸出槽叶片泥浆泵工业软管泵浸出槽减速机浸出槽体焊制浸出槽传动部分多级泵泵头耐磨管低压配电柜变压器合计规格型号MQY2145LP100/100G250-20TRRD-1502100×45001100mm×650mm3/2D-HH IHP50B3SV-63-B φ6.5×7.0φ6.5×7.0MD46-50×5GGDS11-630/10-0.4数量12414821666271金额/万元424.752.5511.80.1241.871.33.162.20.984.2总金额/万元429.510.211.818.25.9523.741.318.9628.813.21.9617.03910.34.2197.151日期12.10.21—11.20处理矿量/(t/d )420原矿品位/(g/t )1.53氰渣品位/(g/t )0.31回收率/%79.68表4店房选厂全泥氰化技术指标某电厂新安装的两台QF1-15-2Z 型发电机于2011年9月投入商业运行,此型号发电机额定容量15MW ,额定电压6300V ,额定电流1718A ,额定功率因数:0.8(滞后)。

发电机滑环发热冒火原因探讨及对策

发电机滑环发热冒火原因探讨及对策
少,影响冷却效果。
的接触电阻相差很大而分流不均。 受压大的碳刷磨 损较快且分流大, 受压小的碳刷分流小甚至不分流, 出现零电流碳刷, 这样势必造成有效碳刷数量减少, 大部分电流都集中于受压大的碳刷上, 使其严重发 热甚至烧红。 (9) V型碳刷压簧存在缺陷。 即使完好的压簧压 力弹片, 亦有过热现象; 而一侧拆断的压簧压力弹 片,则大部分存在严重过热或电弧烧伤迹象。 (10) 运行人员巡检间隔时间较长, 未能及时发 现部分碳刷过热情况, 也是最终造成发电机滑环温 度高而冒火的原因之一。
统。为了找出产生上述问题的原因, 确保系统安全 运行, 从管道系统相接的设备、 运行操作方式、 管 系结构、 管内流体激扰、 管系所处环境等方面进行 了综合分析。 3. 1 设备方面 在给水系统中,自除氧器水箱后有 3 组并联布 置的旋转设备(给水泵及其前置泵), 若这些旋转设 备运转产生振动, 则应首先将振动传给最接近的管 段。 经检查确认, 运行中的各给水泵近处管段均工 作平稳、 无异常, 而异常振动发生在远离旋转机械 的锅炉给水操作台后段, 故可以排除系统中旋转设 备方面的原因。
第9 卷 (2007 年第5 期)
电力 安 全 技术
A n q ua n s he ng c h a n
安全生产
发 电机 清环发 热 胃火原 因探讨及对策
李 华
(运河发电有限公司 山东 济宁 272057)
运河发电 有限公司3号发电 机型号为QF- 1452型, 于2003年11月投产发电。 该发电机的额定励 磁电流 1 626 A ,滑环每极 32 只碳刷,其型号为 D172HT- 25 x 32 x 100。自 投产以来, 一直存在 滑环发热现象, 特别是夏季, 温度一度达到1100 C。 部分碳刷因高温破碎, 甚至出现滑环冒 火, 对发电 机组的安全、经济运行造成直接威胁。 通过认真分 析研究, 找出了滑环发热冒火的原因, 并采取了相 应对策,有效防止了此类故障再次发生。 1 滑环发热冒火原因分析 (1) 滑环冷却风进 发电机滑环进出口 风道滤网改为可拆卸式 滤网。每周应对滤网清理 2 次,并做好记录,以防 止进风量减少。 (2) 发电机滑环碳刷全部更换为摩根NCC634 碳刷(允许最高速度为81m/ s, 额定电流90 A)。 使 用前配磨,以保证碳刷与滑环表面接触达80%。同 时, 新换碳刷长度应与运行中的碳刷长度基本一致。 运行中碳刷长度不小于新碳刷的2/ 3, 如发现长度

电厂发电机碳刷环火故障原因分析及对策

电厂发电机碳刷环火故障原因分析及对策

设备管理与维修2021№4(下)0引言某电厂两台QFS-110-2110MW 发电机于1999年12月投运,分别于2008年、2009年进行了增容改造,由容量100MW 增容改造为110MW ,改造前后技术参数如表1所示。

1发电机结构QFS-110-2型发电机为双水内冷发电机,定、转子内部通入内冷水,其空间的空气通过下部的空冷器循环冷却。

励磁电流通过主、副励由碳刷向转动的发电机滑环通入。

因此,滑环与碳刷是传递励磁电流的重要中间环节。

它们不同于静止的部件,因此是发电机的薄弱环节,如果该部位发生故障将导致机组停运,必须给予高度重视。

如果发电机碳刷发生环火,处理不及时性或技术手段不能有效跟进,绝大部分将导致机组停运。

因此,掌握突发情况下应对发电机碳刷发生环火的技术手段并能及时迅速处理,是每位从事电力企业电气设备运行与维护人员必须具备的能力。

2环火故障2.1故障案例12007年6月28日17:54,当班运行人员对2#发电机电刷巡检正常,测量电刷最高温度为74℃;19:00交班前检查2#发电机电刷正常,测量电刷最高温度为76℃;19:45接班电气主操检查2#发电机滑环运行正常;19:55接班值长检查到2#发电机附近时闻到有轻微的焦糊味,检查发现2#发电机一电刷烧红且瞬间变黑,立即让正在附近进行接班检查的汽机主操和电气副操检查确认,发现该电刷又变红并伴有打火现象。

19:57接班电气副操返回集控室汇报当值值长。

当值值长令2#机减无功至20MVar ,并令当班电气主操立即去就地检查,检查时未发现有打火电刷和电刷烧红现象。

接班电气副操用红外线测温仪进一步检查时发现该电刷又有烧红现象,测其温度为310℃且打火严重,其他电刷均在50℃左右;此时,突然有相邻4个电刷发生较为严重的打火现象,电气副操立即返回集控室汇报当值值长,19:59值长令减无功至1MVar 左右,同时有“逆无功”光字发出,转子电流826A 。

接班电气主操返回控制室汇报发电机负极电刷已发生环火,当班值长立即组织人员灭火,同时汇报省调申请停机,征得省调同意后,于20:05倒厂用电,20:07汽机打闸停机。

汽轮发电机组励磁碳刷滑环发热起因分析与对策

汽轮发电机组励磁碳刷滑环发热起因分析与对策
经 验 交 流
雾 l , 荔l 1
汽 轮发 电机 组励磁 碳刷滑 环 发热起 因分析 与对 策
杜 晚 建
( 州 发 电厂 , 东 连 州 5 3 0 ) 连 I 广 1 4 0

要: 连州发 电厂# 、2 # 发 电机 组 自投产 以来先后 出现励磁碳刷 滑环 发热冒火花现 象。 l} 、 3 } 通过认真 分析研 究, 出 找
弹簧压力变小 、 碳刷运行工况变差 、 工作电流增加 、 温
度变 化 , 系统 的平 衡 能 力就 会 降 低 , 分 碳 刷 温度 将 升 部 高, 而 导 致整 个 系 统 温度 升 高 , 时甚 至 达 到 无法 控 从 有
3 碳刷运行 中发热的起因分析
3 1碳刷 电阻值增大 .
碳 刷 使 用 过程 中 电 阻 值 ( 括 自身 电 阻 、 辫 与 包 刷 碳 刷 接 触 电 阻 和 散 流 电 阻 ) 渐 增 大 ; 环 氧 化 膜 太 逐 滑 厚 , 碳 刷接 触 电 阻大 大增 加 , 方 面 使碳 刷 本 身发 热, 使 一
了滑环 发热 冒火的原因 , 并采取 了相应对 策, 有效防止 了此 类故障再 次发生。 关键 词: 2 MW 发电机 ; 15 碳刷 滑环 ; 发热 ; 处理 方法
Ca s ay i n r ame t f ub n rt r x i t n Ca b nB u h u eAn l sa dT e t n ro Ge e ao ct i ro r s s oT E ao S i— n a ig l Ri He t p g n
K y r s 1 5 W g n r tr c r o r s ; e t g t a n e wo d : 2 M e eao ; ab nb u h h i ;r l t a n e me

发电机滑环发热原因分析及对策

发电机滑环发热原因分析及对策

发电机滑环发热原因分析及对策摘要:发电机滑环发热不仅影响发电机安全运行及带负荷能力,还会因为外加通风设施对装置运行的现场环境造成很大影响。

我厂3号发电机型号为QF-60-2型,采用静止可控硅励磁,于1996年年底投产发电;该发电机额定励磁电流为1643A,滑环每极32只碳刷,其型号为D172-25*32*100,自投产以来,一直存在滑环表面温度偏高情况,温度在100度左右,但近几年温度持续升高,平均升至120度,为了确保安全运行,只有增加临时风机降温,但给后来的运行维护带来极大的不便。

关键词:发电机滑环发热简介:碳刷和滑环是发电机动静接触和交换能量的设备,是发电机励磁系统的重要组成部分。

但在运行中由于诸多原因,时常出现发热现象,严重危及发电机的安全运行。

通过分析滑环发热的产生发展,引起滑环发热的因素,结合实践经验,总结出发热的处理及应急处理方法。

1999年发电机重新安装完毕后,滑环温度一直很高,最高达到130度;碳刷最高温度在195度;刷握外壳最高温度220度;刷辫最高温度120度;碳刷与刷辫连接处最高温度150度;每次检修时更换碳刷,发现大部分碳刷接触面均有不同程度的破碎;运行中多次出现刷辫发热烧红甚至烧断;运行中负极刷架靠滑环侧刷握底部烧熔,造成少两组刷架运行;运行中刷架压簧经常折断;发电机滑环室温度高,强制增加通风设备;运行中更换碳刷后,由于带压簧插入刷握,因此操作很不方便;碳刷更换频繁,而且一但开始更换,一般要持续一到二周,反复更换、调整方可稳定下来,给运行维护增加了很大的工作量;原因分析:2.1滑环冷却风进风口滤网堵塞,使进风量减少,影响冷却效果;2.2碳刷间电流不均匀,部分碳刷电流过大而发热严重,从而引起滑环发热;2.3上海摩根的D172碳刷允许最大圆周速度为70m/s,而发电机滑环表面圆周速度为70.65m/s(0.45*3.14*50=70.65),碳刷在超过允许最高速度下运行,很容易在碳刷接触面产生气膜和跳动,使流过碳刷的电流不稳定;虽然在滑环表面开凹槽和使用磨花碳刷可破坏接触面的气膜,但开凹槽会使碳刷实际的接触面积减少;2.4滑环表面产生氧化膜,使碳刷接触电阻大大增加;2.5碳刷和滑环表面脏污。

200MW发电机碳刷滑环打火原因分析及对策

200MW发电机碳刷滑环打火原因分析及对策

砂 布 打磨 碳 刷 表面 的 氧化 膜 , 用不 掉 纤 维 的干 净 白 布 沾少 许酒 精对 滑环 表面 进行 擦 拭 。对 重 度积 垢 的 滑 环 可用 0号 细 砂 布轻 轻 研 磨. 然后 擦 拭干 净至 光 滑 为 止。 4 刷 握弹 簧压 力不 均 碳 刷与 压 紧弹簧 之 间单 位压 力通 常应 在0 04 .1 7 0 0 1 6 a 间 。各 碳 刷 之 间的 不均 压 力差 应 . 2 5 MP 之 在 5 以 内。内蒙 古 丰泰 发 电公司 20 0MW 机组 发 电 机 原 刷握 弹 簧采 用 的 是螺 旋 式 弹 簧 , 力 采用 手 工 压
是 运 行 中由 于很 多原 因 , 时常 出现打 火现 象 , 严重 危及 发 电机 的安全 运 行 。针 对 2 0 0 MW 发 电机 滑环 碳
刷 运 行 中 出现 的 问题 , 通过 分析 励 磁碳 刷 滑环 打 火 的产 生发展 , 结合 几年 来 的 实践 经验 , 结 出发 热 的 总 处理及 打火 时实 用可 行 的理方 法 , 实用 中取 得 了很 大 成效 。 一 步针 对性 地从 碳刷选 型 、 进 碳刷 用前预磨 、 碳刷 支架调 整及现 场 故障处 理 等方 面进 行详 细叙 述 并提 出 了正 常运 行 的维 护 和注意 事 项 。 关 键词 : 滑环维 护 ; 障处 理 ; 刷刷 握 弹簧 ; 故 碳
国产 2 0 0 MW 发 电 机 组 在相 当 长 一 段 时 间 内 , 成 为我 国 电力 系统 的主力 机组 。随 着 2 0MW 发 电 0
机组运行时间的累积 , 有些可能引发大故障的小问 题 却没 有得 到 运 行 部 门 的 充分 重 视 , 碳刷 滑 环 故 如 障 看似 不 大 , 当 出现 环 火 时 如果 发 电机漏 氢 则 可 但 能 引起 氢 爆 ; 果 碳刷 滑 环 问题 严 重 或 是 碳刷 全 部 如 未接 触上 , 可 能导致 发 电机 失磁 。 则 碳刷 滑 环 冒火 有 “ 间不 定 ”“ 化迅 速 ” 时 、恶 的特 点 , 且在发 电厂 中较 为 普 遍 , 重 时 导 致 被迫 停 机 , 响 电厂经 济 效 益 , 严 影 危 害机 组安 全稳 定运 行 。 这方 面 的教训 已屡见 不鲜 。 为 了找 出既 简单 又有 效 的维 护 方 法 , 保 碳 刷滑 环 的 确 安全 运 行 , 面就 碳 刷 滑 环 打火 原 因及 故 障处 理 进 下 行分 析探 讨 。 内蒙 古 丰泰 发 电公 司 现运 行 的2 0 0 MW ( S 一 2O QF N o 一2型 ) 轮 发 电机组 励磁 系 统 为 静 汽 止型 三 相 励 磁 系 统 , 台发 电机 共 有 7 每 6块 碳刷 ( 其 中主 励磁 机 6 块 , 4 副励 磁机 1 2块 ) 均匀 地分 布在 各 ,

发电机滑环碳刷电火花故障处理范本

发电机滑环碳刷电火花故障处理范本

发电机滑环碳刷电火花故障处理范本引言:在发电机的正常运行过程中,滑环和碳刷是非常重要的组成部分。

然而,有时候发电机会出现滑环碳刷电火花故障,造成设备运行不稳定甚至停机。

为了解决这个问题,我们需要运用一些有效的处理方法。

本文将介绍一些常见的故障处理范本,希望能够帮助广大维修人员更好地处理滑环碳刷电火花故障。

1. 故障现象当发电机出现滑环碳刷电火花故障时,会出现一些明显的故障现象,如发生奇异的噪音、电机停机或运行不稳定等。

因此,我们需要在发现这些问题时采取相应的处理措施,以避免可能造成的进一步损害。

2. 检查电源系统首先,我们需要检查发电机的电源系统,确保电源供应正常。

我们可以通过检查发电机的电压、电流等参数来确保电源系统是否正常。

如果发现电源系统存在问题,我们需要及时修复或更换电源设备。

3. 清洁滑环和碳刷滑环和碳刷在长时间运行后,容易受到灰尘、油污等物质的影响。

这些污物会导致滑环碳刷间产生电火花。

因此,我们需要定期清洁滑环和碳刷,确保其表面保持干净。

清洁滑环和碳刷可以采用专用的清洗剂和工具,注意不要使用彩漆或喷漆等易燃材料。

4. 调整滑环和碳刷的接触压力滑环和碳刷的接触压力直接影响电流的传递效果。

如果接触压力过大或过小,都会导致电火花的产生。

因此,我们需要定期检查滑环和碳刷的接触压力是否适当,并及时进行调整。

一般来说,接触压力应该均匀分布在整个滑环表面,确保良好的接触。

5. 处理滑环和碳刷的磨损滑环和碳刷在长时间运行后,会出现磨损现象。

磨损的滑环和碳刷表面会导致电流传递不良,从而产生电火花。

因此,在出现磨损现象时,我们需要及时更换滑环和碳刷,确保其表面处于良好的状态。

6. 检查滑环绝缘滑环的绝缘状况也会对电火花的产生产生影响。

如果滑环的绝缘性能不良,会导致电火花的频繁产生。

因此,我们需要定期检查滑环的绝缘状况,并及时进行清洁和维护。

如果发现滑环的绝缘性能不良,需要及时更换滑环。

7. 检查碳刷接触面的磨损碳刷接触面的磨损也会导致电火花的产生。

350MW发电机组滑环碳刷打火的原因及处理

350MW发电机组滑环碳刷打火的原因及处理

更换电流过大或过 小的碳刷 , 使每块碳刷电流分布 差别 不 大于 1 。 电阻 系数 为 1 ̄ 11 mm ̄m, O 其 0- 6 - 2・ /
每 对碳 刷 上 的接 触 压 降 2 4 . V, . ~3 4 励磁 机 碳刷 每 块 分流 为 2.A, 电机 碳 刷分 流为 5A。 48 发 0
块 碳刷 ( 中正 极 3 其 O块 , 极 3 ) 均匀 地 分布 在 副 O块 ,
各 自的滑 环上 。 1 滑环 表 面光 洁 度不 够或 椭 圆度 大
滑 环 表面 应 光滑 平 整 , 光洁 度不 低于 7 不平 度 ,
在 0 0 mm 以下 。滑 环 由于长 年磨 损和 碳 刷火 花烧 .5
出现打 火 现 象 , 重危 及 发 电机 的安 全运 行 。对 3 0MW 发 电机 滑环 碳刷 运 行 中 出现 的 问题 , 严 5 通过 分析
励 磁 滑环 碳 刷 打火 的原 因, 结合 几 年 来的 实践 经验 , 总结 出发 热处 理及 打 火 时处 理 办 法 , 实践 并取 得 了
文献 标 识码 : A
文章 编号 :06 78 (0 1 1一O 6一 O 1 0- 9 12 1 )8 O3 2 正 常运 行 的发 动机 集 电环采用 自通 风 表面冷 却
的机构 , 磨下 的石 墨碳 粉 的发热 物质 及 时抽走 , 把 达
我 国 电力 发展 日新 月 异 , 国产 3 0 5 MW 超 临 界 机 组 在城 市供 热 方 面渐 渐 的成 为主 力机 组 。随着 发
振动 加 大 , 电刷 随 着 振动 , 使 刷 柱摩 擦 不 均 、 将 引线 及弹 簧 松动 , 发生 局 部 冒火 花慢 慢进 一步 影响 全局 。
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发电机滑环冒火情况及处理办法
【摘要】发电机运行中滑环冒火是常见的故障之一,若不及时消除,可导致发电机滑环冒火,严重时将造成滑环烧毁、被迫停机的事故。

通过分析此次发电机碳刷冒火处理的经过和事故原因,提出了防范措施和运行维护中要注意的有关事项。

【关键词】发电机;过热;滑环;冒火;碳刷
1.设备简述
某电厂#2机为汽轮发电机组。

发电机为发变组单元接线。

#2机组为97年11月相继投产的哈尔滨电机厂生产的300MW机组,励磁系统是带有永磁付励磁机、交流主励磁机,静止整流器的“三机励磁”系统。

图1 压簧形状及尺寸
主励磁机Exc输出的交流电流,由三相全波桥式接线的硅整流柜整流后,经发电机碳刷供给发电机G励磁。

而交流主励磁机Exc的励磁,由中频永磁付励磁机PMG输出交流电,由励磁调节器的可控硅整流桥整流后,经主励碳刷供给。

励磁碳刷采用恒压压簧,压簧形式见图1。

发电机和主励碳刷型号均为D172/2-14②;规格为25×32×65;图号为92HL-79T。

发电机每极36条碳刷,分四排、每排9条,;两极共72条;主励每极4条,共8条。

1.1 发电机为三相二极同步发电机,型号:QFSN-300-2-20型。

1.2 主励磁机为同步发电机三相四极励磁机,型号为TFL-1670-4。

1.3 副励磁机为同步发电机永磁,型号为TFL-75-400。

2.事件经过及处理
2.1 事件的发生
2008年01月10日检查发现#2发电机大滑环北侧一极有三块碳刷辫发热,立即将发热炭刷更换,更换后正常;事后测量#2发电机碳刷电流分布,发现#2发电机大滑环北侧一极电流分布不均匀;有三块超过100A,有四块电流低于20 A。

经调整后,降到100 A以下,但仍在80A左右。

2008年02月04日#2发电机停运转B级检修,2008年03月6日#2发电机B级检修结束后,#2发电机并入系统。

2.2 事件的发展
2008年5月13日检查发现#2发电机北极碳刷冒火严重,减无功进行调整处理后基本不冒火。

运行每班重点对#2发电机北极碳刷进行维护,但从13日开始到5月20日#2北极发电机碳刷冒火情况逐步恶化,每班多次进行维护,但间隔一段时间后仍出现冒火现象。

中间几次出现被迫减无功、降低励磁电流进行处理和调整。

5月20日测量#2发电机北极个别碳刷电流大在250A左右,并且刷辨温度高、烧焦变色,紧急减#9机无功进行处理,处理中共更换8块碳刷,其中有5块刷辨被已烧断,并对全部碳刷进行了调整和维护,将各碳刷电流调整后降至80A以下。

从5月20日开始到5月27日多次出现烧断碳刷刷辨,25日开始出现每班都碳刷刷辨烧断的现象,并且出现碳刷刷窝被烧坏的情况;冒火情况经调整后消失,但加无功后,冒火情况又出现,无法消除。

被迫限最高无功100MV AR运行。

2.3 事件的发展的最后结果
从6月27日北极碳刷最北侧一排碳刷振动开始明显增大,压簧断裂崩开也呈逐步上升,到#2机7月8日停机,平均每班更换压簧4个以上。

北极碳刷其他三排碳刷压簧断裂崩开情况比较少。

期间只能维持发电机转子电流在1500A (额定电流2203A)左右运行。

3.停机处理经过
#2发电机由于碳刷冒火只能降无功维持运行,但长期运行势必造成更大的危害,被迫于2008年7月8日申请省调停机,处理#2发电机碳刷北侧一极碳刷冒火。

停机后检查发现:滑环表面已凸凹不平、特别是最北侧一排,靠近发电机6瓦一侧,不平度比较明显;部分刷窝内有电弧烧灼痕迹;部分碳刷由于震动有掉块现象;部分压簧由于过热弹力明显减小。

联系厂家对#2发电机碳刷北侧一极滑环表面进行了打磨处理。

处理完毕后,将受损碳刷、压簧、刷窝进行了更换。

检查滑环、压簧、碳刷和碳刷架无异常后,于7月11日12:00#2发电机并入系统运行。

#2发电机并入系统运行后,检查北侧一极滑环和碳刷无冒火现象。

机组在满负荷下,测量#2发电机碳刷电流分布偏差不大,滑环和碳刷温度在60℃左右、无冒火情况。

#2发电机碳刷和滑环运行正常。

4.原因分析
发生碳刷冒火花的原因很多,相关资料、规程都对其作了详细的叙述,但在实际生产中真正造成碳刷冒火花的原因大概有以下几种:
4.1 碳刷电流分布不均、个别碳刷电流密度过大
实际运行中,如果有一、两个碳刷因机械原因卡涩,弹簧压力不足等原因不出力,只要碳刷电流分布比较均匀的话,由其他碳刷分摊其电流,短时间内还不致于发生大的危害,但要及时发现、进行调整。

就怕碳刷电流已分布不均匀,造成个别碳刷带大负荷电流,这次#2发电机励磁冒火时就发现,个别碳刷测量电流在200A左右,峰值达到过400A,如此大的电流造成接触面通流密度增大,根据Q=I*IRT,发热量跟电流的平方成正比,积聚的热量无法散发出去时,温度急剧升高,碳刷与滑环接触面就会产生火花。

另外火花的产生后,使碳刷工作环境更加恶劣,从而恶性循环,使碳刷冒火花更严重。

并且在如此大电流下将造成碳刷刷辫烧断。

碳刷烧断后其分摊大电流又转移到其他碳刷上,造成其他碳刷也发生如此情况,形成恶性循环。

4.2 滑环和碳刷表面不洁
这一点最让人忽略的,正常运行的发电机碳刷密封在密闭的柜子内,靠出风口在南侧一极下方的滑环风机把磨下的石墨碳粉、碳刷发热及时吹走,达到冷却的作用。

如果由于发电机密封瓦漏油、甩油将油污附着在碳刷、滑环上,一方面影响碳刷散热,另一方面碳刷发生火花时因滑环表面不洁,刷柱之间绝缘强度不够很容易环火。

此外滑环上车有螺旋状一道道沟槽,这是为了增加碳刷散热面积,改善同碳刷接触,使碳刷更充分冷却,同时更容易让碳粉抽走。

油污也很轻易附着在螺旋状沟里,其也将严重影响其散热。

此次事件中,最北侧一极电流不均匀情况最大,刷辫烧断也以最北侧一排的9条碳刷为多;在事件最后,压簧震断的也全部集中在这一排;停机后检查也是这一排下滑环表面不平度最大。

集中以上情况说明,油污问题是本次碳刷冒火的主要诱因。

4.3 碳刷压簧压力不均匀或不符合要求
碳刷出厂时厂家都有相关:碳刷压力调整到不发生火花的最低压力,经过科学论证和实践总结,最低压力一般为200~300ɡ/c㎡,即0.02~0.03MPa,要求各个碳刷之间的压力也要均匀,其差别不超过10%。

发电机在长期运行中如果某个碳刷摩擦过短,或碳刷在刷框内滞卡,或由于碳刷温度高造成压簧过热等情况下,压力将出现不均匀。

4.4 轴承振动大。

励磁采取三机励磁系统发电机组,大轴带励磁机,副励磁机。

由于轴系较长、带的附加设备多了,振动自然就很难控制到最低,。

机组长时间运行,疲劳、老化等等复杂因素引起轴承振动加大,碳刷随着震动,将使刷柱摩擦不均、引线及弹簧松动,发生局部冒火花慢慢进一步影响全局。

这也是造成此次冒火的不利因素。

5.日常运行中维护的措施
5.1 日常运行检查
加强定期与不定期的设备巡回检查工作,正常情况下,工作人员每班必须对发电机碳刷进行检查,用红外测温仪测量集电环和碳刷的温度,夏季高峰负荷期间以及无功和电压波动较大时应缩短温度测量间隔,更换的新碳刷做重点检查。

最好每天高负荷阶段测量一次碳刷电流分布情况,发现碳刷电流过大、过小要及时及时进行调整,处理不好要通知检修进行处理。

5.2 日常清洁维护
正常运行中每天都要进行清扫、吹灰工作,保持碳刷及整流子滑环光面清洁,若遇异常现象造成碳刷灰尘大时,要加强清扫。

遇有停机机会,检修要对滑环、碳刷、碳刷架以及滑环罩等进行全面的清扫、检查。

特别要重点对油污进行处理。

维护时要调整碳刷压簧,防止因卡涩造成压力不均,,碳刷压簧的压力要符合制造厂家的规定,并使碳刷承受压力均匀。

防止个别碳刷过热或产生火花、刷辫烧焦烧断现象的发生。

碳刷运行中出现问题必须及时消缺,避免恶性循环,危及机组正常运行。

5.3 碳刷更换时要注意的问题
对新购进的碳刷进行验收。

测定碳刷的固有电阻值,测量碳刷引线接触电阻,阻值要符合制造厂和国家标准。

严格把握更换碳刷工艺,同一台机组使用的碳刷必须一致,不可掺插使用。

在更换碳刷前,细心研磨碳刷使其面面光滑,碳刷在刷握内应有0.2~0.4毫米的间隙,在刷握内上下活动自如。

刷握的下边缘和滑环表面之间的距离为2~3毫米,距离过小,会碰撞滑环表面,易受损、距离过大碳刷跳动易产生火花。

争取实现碳刷接触面大于碳刷截面的80%。

勤更换,但多次更换碳刷不宜过多,一次更换碳刷的数量不得超过单极总数的10%,碳刷顶端低于刷握顶端2mm的碳刷应尽快更换,每次更换碳刷时必须使用同一型号的碳刷,但要注意节约和充分利用碳刷。

更换后的碳刷必须用直流卡钳表测量碳刷分流情况,用红外测温仪进行温度测试,防止个别碳刷因过流而过热。

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