微电机维修一例
小型直流电动机常见故障分析与检修
小型直流电动机常见故障分析与检修一、小型直流电动机的拆装1.直流电动机的主要结构简介目前使用的直流电动机主要有Z2和Z4两种系列,Z4系列为20世纪80年代开始研制生产的产品,其上部为给电动机进行通风冷却用的骑式鼓风机,就下游电动机本身而言,Z2与Z4的内部结构基本上是相同的,即由定子和转子两大部分组成。
定子是指电动机中静止不动的部分,包括机座、主磁极、换向极、前端盖、后端盖、电刷装置等部分。
转子是指电动机中旋转的部分,主要由电枢铁心、电枢绕组、换向器、转轴、风扇等部分组成。
题注电动机根据其主磁场产生方式的不同,可分为永久磁铁和励磁绕组励磁两大类,除功率较小的直流电动机用永处磁铁励磁外,广泛采用的是励磁绕组励磁,根据励磁绕组接线方式的不同,可分为他励电动机、并励电动机和复励电动机等多种。
在使用及检修时必须分清各绕组线端的标记,以便于相互连接和与外电路连接,表给出了直流电动机各绕组线端曾经用过的和现在使用的标记代号。
直流电动机绕组线端标记代号2.直流电动机的拆装以常用的Z2系列直流电动机为例进行介绍。
在拆卸前自行应在前端盖与机座、后端盖与机座的连接处用油漆或其他方法做好明显的标记,还应在刷架处做好标记,以便于将来的装配。
拆卸顺序为:(1)拆除直流电动机接线盒内的连接线。
(2)拆下换向器端盖(后端盖)上通风窗的螺栓,打开通风窗,从刷握中取出电刷,扑下接到刷杆上的连接线。
(3)拆下换向器弊病的螺栓、轴承盖螺栓,并取下轴承外盖。
(4)拆卸换向器端盖。
拆卸时在端盖下方垫上木板持软,以免端盖落下时碰裂,用铁锤通过铜棒沿弊病四周边缘均匀地敲击,逐渐使端盖止口脱离机座及轴承外圈。
(5)拆下轴伸端端盖(前端盖)的螺栓,把连端盖的电枢从定子内小心地抽出来,注意不要碰伤电枢绕组、换向器及磁极绕组。
、(6)用纸将换向器包好,并用纱带扎紧。
(7)拆下前端盖上的轴承盖螺栓,并取下轴承外盖。
(8)将连同前端盖在内的电枢放在木架上或木板上,并用纸或布包好。
永磁同步电动机维修的真实案例
永磁同步电动机维修的真实案例1. 案例一:电机无法启动在某工厂的生产线上,一台永磁同步电动机突然无法启动。
经过检查,发现电机的电源线路出现松动,导致电机无法接收到电能。
工作人员重新连接电源线路,电机恢复正常运行。
2. 案例二:电机噪音大某小型企业的永磁同步电动机在运行过程中发出异常的噪音,影响了生产环境。
维修人员检查后发现,电机轴承磨损严重,需要更换。
经过更换轴承,电机噪音问题得到解决。
3. 案例三:电机温度过高一家制造业企业的永磁同步电动机在运行一段时间后,温度明显升高。
经过检查,发现电机内部的散热风扇故障,无法正常散热。
维修人员更换了故障的散热风扇,电机的温度恢复正常。
4. 案例四:电机震动严重在某家物流公司的永磁同步电动机中,电机在运行过程中出现了明显的震动现象,导致工作不稳定。
经过检查,发现电机转子不平衡,需要进行动平衡处理。
维修人员对电机进行了动平衡处理,解决了电机震动的问题。
5. 案例五:电机速度不稳定一台永磁同步电动机在运行时,速度不稳定,影响了机器的工作效率。
经过检查,发现电机控制系统中的速度传感器出现故障,无法准确感知电机的运行速度。
维修人员更换了故障的速度传感器,电机的速度恢复稳定。
6. 案例六:电机启动困难某企业的永磁同步电动机在启动时出现了困难,需要多次尝试才能正常启动。
经过检查,发现电机的起动电容器老化失效,需要更换。
维修人员更换了起动电容器,电机的启动困难问题得到解决。
7. 案例七:电机频繁断电一台永磁同步电动机在运行过程中频繁断电,导致工作不稳定。
经过检查,发现电机的电源线路存在接触不良的问题,需要重新连接。
维修人员重新连接电源线路,电机的断电问题得到解决。
8. 案例八:电机转速异常在某工业设备中,一台永磁同步电动机的转速异常,无法达到预期的工作效果。
经过检查,发现电机控制器中的转速反馈信号传感器损坏,无法准确感知电机的转速。
维修人员更换了损坏的传感器,电机的转速恢复正常。
电机故障判断及维修案例
一、电机故障判断及维修案例电动机运行或故障时,可通过看、听、闻、摸四种方法来及时预防和排除故障,保证电动机的安全运行。
一、看观察电动机运行过程中有无异常,其主要表现为以下几种情况。
1.定子绕组短路时,可能会看到电动机冒烟。
2.电动机严重过载或缺相运行时,转速会变慢且有较沉重的"嗡嗡"声。
3.电动机正常运行,但突然停止时,会看到接线松脱处冒火花;保险丝熔断或某部件被卡住等现象。
4.若电动机剧烈振动,则可能是传动装置被卡住或电动机固定不良、底脚螺栓松动等。
5.若电动机内接触点和连接处有变色、烧痕和烟迹等,则说明可能有局部过热、导体连接处接触不良或绕组烧毁等。
二、听电动机正常运行时应发出均匀且较轻的"嗡嗡"声,无杂音和特别的声音。
若发出噪声太大,包括电磁噪声、轴承杂音、通风噪声、机械摩擦声等,均可能是故障先兆或故障现象。
1.对于电磁噪声,如果电动机发出忽高忽低且沉重的声音,则原因可能有以下几种。
(1)定子与转子间气隙不均匀,此时声音忽高忽低且高低音间隔时间不变,这是轴承磨损从而使定子与转子不同心所致。
(2)三相电流不平衡。
这是三相绕组存在误接地、短路或接触不良等原因,若声音很沉闷则说明电动机严重过载或缺相运行。
(3)铁芯松动。
电动机在运行中因振动而使铁芯固定螺栓松动造成铁芯硅钢片松动,发出噪声。
2.对于轴承杂音,应在电动机运行中经常监听。
监听方法是:将螺丝刀一端顶住轴承安装部位,另一端贴近耳朵,便可听到轴承运转声。
若轴承运转正常,其声音为连续而细小的"沙沙"声,不会有忽高忽低的变化及金属摩擦声。
若出现以下几种声音则为不正常现象。
(1)轴承运转时有"吱吱"声,这是金属摩擦声,一般为轴承缺油所致,应拆开轴承加注适量润滑脂。
(2)若出现"唧哩"声,这是滚珠转动时发出的声音,一般为润滑脂干涸或缺油引起,可加注适量油脂。
电动机星三角降压启动故障维修实例
电动机星三角降压启动维修实例星三角降压启动应用于功率较大的电机,采用此方法启动时,降压启动时间一般在10-15秒内,每两次间隔时间应在15-20分钟内。
根据电机功率大小来定一次启动时间,一般18.5KW不超过10秒、30KW不超过12秒。
以下几例是本人在维修当中遇到的比较典型的案例,现和大家分享如下:一:一台30KW的罗茨风机电机,星三角降压启动时间为11秒,故障现象:按启动按钮,电机正常低压启动,11秒之后电机本该启动完毕开始全压高速运转,但是电机却慢慢地停了下来。
查看控制柜发现主接触器和三角形接触器均有吸合。
原因分析:正确的星三角降压启动主回路电路图见下图。
然而经断电检查发现该控制柜中主电路接线方式如下,图中省略部分和正确的电路图一模一样所以很明显,对比便可发现是电机线u2、v2、w2三者的顺序接错了。
按本例中的错误接法,电机在11秒后,三角型接触器吸合后的等效图如下:正确的星三角降压启动等效图如下:找出原因后,处理方法就很简单了。
对应电路图,把电机线u2、v2、w2的顺序调整即可。
2、一台45KW的锅炉引风机电机,星三角降压启动时间为15秒,故障现象:按启动按钮,电机正常低压启动,启动时间15秒到时只听到控制柜里接触器吸合又断开、再吸合又断开的噼里啪啦的声音之后,电机没有全压高速运行,而是又重新星三角降压启动一次,有时甚至两次。
该故障比较棘手,我们将控制回路从上到下仔细检查几遍都没发现问题。
之后我们就再启动一次,用万用表全程监控主回路电压,我们发现电机没启动前主回路电压为380-390V,星型启动中电压为360-370V,而当启动时间15秒到时,即电机由星型切换为三角型运转时电压仅为330-340V。
所以问题就出来了,导致该故障的原因就是电机在由星型切换到三角型运转时,电流突然增大很多,使线路电压下降,而这时的电压太低不足以使控制回路中的三角型接触器可靠吸合,于是就出现上述“噼里啪啦”的接触器吸合不动又断开的声音。
22个小型发电机常见故障产生原因及处理方法
22个小型发电机常见故障产生原因及处理方法【1】故障现象:发电时,机器温度偏高。
检查与分析:机器温度偏高的可能原因有:1.定子绕组局部短路。
应查找短路点并予以解决,否则易烧坏绕组;2.绕组绝缘不良。
应进行干燥处理;3.超载运行。
应调整负载;4.环境温度过高。
应加强通风等措施来降低环境温度;5.发电机风道堵塞。
应疏通风道;6.发电机端电压过高。
调整端电压在额定值+5V范围内;7.三相电流不平衡。
调整负荷,使三相电流接近平衡即可。
经检查该机为三相电流不平衡所致。
调整负荷,使三相电流接近平衡,处理后,故障排除。
【2】故障现象:发电时,集电环火花大。
检查与分析:出现该故障主要原因有:1.集电环与电刷接触处发生电解腐蚀现象。
集电环极性应定期调整及更换;2.电刷压力过大。
应适当调节电刷弹簧压力;3.集电环表面脏污。
应定期对集电环表面进行清洁;4.电刷不良或磨损严重。
更换性能良好的电刷即可。
该机更换电刷后,故障排除。
【3】故障现象:发电机工作时,振动过大。
检查与分析:该故障主要原因有以下几点:1.动力部分和发电机联轴器的同心度不准确。
应重新调整;2.轴承磨损严重或滚珠损坏,转子与定子铁心相擦,应更换或修复;3.转子励磁绕组匝间短路。
应重新绕制励磁绕组;4.定子与转子间隙不均匀。
可用铁片调整间隙。
该机经检查为定子与转子间隙不均匀所致,调整间隙后故障排除。
【4】故障现象:小型低压发电机不能发电。
检查与分析:该故障主要原因一般有以下几点:1.失去剩磁或剩磁太弱。
解决办法是用6V~12V直流电源接至励磁绕组正负极充磁;2.剩磁方向与励磁电流方向相反。
解决办法是将励磁绕组两接线端对调;3.励磁绕组回路有故障。
解决办法是检查电刷与集电环之间的接触是否良好,接线螺钉是否松动,励磁绕组是否有断线或局部短路。
该机经检查为剩磁太弱。
经充磁处理后,故障排除。
【5】故障现象:发电时,空载电压偏低。
检查与分析:该故障可能原因有:1.励磁磁场太弱。
小型直流电动机常见故障分析与检修
小型直流电动机常见故障分析与检修1.电机不转:故障原因:-缺乏电源供电或供电异常:检查电源是否正常供电,确认电源电压是否符合电动机的额定电压。
-电源线连接松动:检查电源线连接是否牢固。
-复位开关失灵:检查复位开关是否触发,如果已触发,请尝试复位开关。
-碳刷磨损:检查碳刷是否磨损,如磨损严重,请更换碳刷。
-预留器故障:检查预留器是否受损或松动。
2.电机转速慢或无力:故障原因:-转子轴承损坏:检查转子轴承是否磨损,如磨损严重,请更换轴承。
-碳刷磨损:检查碳刷是否磨损,如磨损严重,请更换碳刷。
-摩擦阻力过大:检查电机机械部件是否缺乏润滑,如有需要,请添加适量润滑剂。
-电枢线圈故障:检查电枢线圈是否出现短路或断路情况,如有需要,请修复或更换电枢线圈。
3.电机频繁过热停机:故障原因:-电机负载过重:检查电机承载能力是否与负载匹配,如超载,请减少负载或更换电机。
-碳刷磨损:检查碳刷是否磨损,如磨损严重,请更换碳刷。
-冷却系统故障:检查电机冷却系统是否正常运作,如有需要,请修复或更换冷却系统部件。
-电压过高或过低:检查电源电压是否稳定,如不稳定,请调整电源电压或安装稳压装置。
4.电机发出异常噪音:故障原因:-轴承磨损:检查轴承是否磨损,如磨损严重,请更换轴承。
-机械部件松动:检查电机机械部件是否松动,如有需要,请紧固松动部件。
-绕组短路:检查电机绕组是否出现短路情况,如有需要,请修复绕组。
以上仅列举了小型直流电动机常见故障及其解决方法的一些例子,具体的故障种类还可能有其他情况。
在检修过程中,应首先排除电源供电异常、连接问题等基本故障,然后逐个排查可能的原因,并采取相应的检修措施。
在维护和维修过程中,应严格按照相关安全规范进行操作,确保人身安全。
电机维修案例分享与经验总结
电机维修案例分享与经验总结电机是现代社会中广泛应用的一种重要设备,其在工业生产、家庭生活以及交通运输等方面起着不可替代的作用。
然而,由于长期使用或不当维护,电机可能会出现故障或损坏的情况。
本文将分享一些电机维修案例,并总结一些宝贵的经验,旨在帮助读者更好地理解电机维修的要点和方法。
案例一:电机过热在一个农村水泵站的案例中,发生了一起电机过热的故障。
初始判断是电机本身故障导致的过热,但在进行详细检查后发现是供电电源问题。
电机工作电流过大,导致电机温升过高。
经过更换电源线路和升级电源控制柜,在修复电源问题后,电机恢复正常工作。
经验总结:在遇到电机过热问题时,首先要检查电源是否稳定,是否存在输入过电、电流过大等问题。
因为电机工作时电流过大会导致电机过热,因此及时排查电源问题是维修的首要任务。
案例二:轴承损坏在一家工业设备制造企业的生产线上,一台电机发出异常的噪音。
技术人员调查发现是电机轴承损坏引起的。
经过拆解电机并更换轴承,电机重新运转,并且噪音问题得到解决。
经验总结:电机轴承是电机运行中最易损耗的部件之一。
当电机噪音异常时,首先要考虑是否是轴承损坏导致的。
如果确实是轴承问题,及时更换轴承是解决问题的有效方法。
案例三:绕组短路在一家工厂的生产设备中,一台电机突然停止工作。
经过检查,发现是电机绕组短路故障。
经过修复绕组,电机恢复正常工作。
经验总结:电机绕组短路可能是由于绝缘破损、异物进入绕组等原因引起的。
绕组短路会导致电机无法正常工作,甚至引发火灾等危险。
因此,在维修电机时,要注意排查绕组短路的可能性,并及时修复。
案例四:电机启动困难在一家医院的空调系统中,一台电机启动困难,经常需要多次尝试才能启动起来。
经过检查,发现是电机启动电容故障导致的。
更换启动电容后,电机启动困难的问题得到解决。
经验总结:电机启动电容在电机运行过程中起到了重要的作用,如果启动电容故障,会导致电机启动困难或无法启动。
因此,在遇到电机启动问题时,要检查启动电容是否正常,并及时更换。
电机维修典型案例分析与解决方案讨论
电机维修典型案例分析与解决方案讨论作为现代工业中常见的设备,电机在生产过程中扮演着重要的角色。
然而,由于各种原因,电机可能会出现故障和问题,影响整个生产线的正常运行。
因此,对于电机的维修与保养至关重要。
本文将通过分析一些典型的电机维修案例,探讨其解决方案,并提供一些建议以避免类似问题的发生。
案例一:电机温度过高问题描述:一台电机在运行一段时间后发热严重,超过了正常运行温度,导致停机维修。
解决方案:1. 检查风扇和散热器:确保风扇正常运行并且散热器没有被堵塞,这可以提高电机的散热效果。
2. 检查供电电压:过高或过低的供电电压可能会影响电机的正常运行,应调整电压至额定值。
3. 检查电机绝缘:电机绝缘降低可能会导致温度上升,通过绝缘测试仪检查绝缘情况,并及时修复绝缘问题。
4. 检查负载情况:过大的负载会使电机产生过多的热量,应根据实际使用情况调整负载,避免超负荷运行。
案例二:电机振动过大问题描述:电机在运行时出现明显的振动,引发设备噪音大、精度降低等问题。
解决方案:1. 检查平衡度:电机转子的不平衡度会导致振动,可以使用动平衡机进行校正。
2. 检查轴承:轴承损坏或润滑不良可能会引起振动,应检查轴承状态,并进行必要的更换和润滑。
3. 检查基础安装:电机的基础安装不稳固也会导致振动,应确保电机的安装牢固,并采取必要的减震措施。
4. 检查电机定子绕组:定子绕组的松动或断裂会导致电机振动,应定期检查和维护绕组的状态。
案例三:电机无法启动问题描述:电机无法启动,即使供电正常,无异常声音和振动。
解决方案:1. 检查电源供电:确保电源供应正常,检查电源线路、保险丝等。
2. 检查开关和保护装置:检查启动开关和相关保护装置的状态,确保其工作正常。
3. 检查电机绕组:使用万用表检查电机绕组是否正常,如有故障应进行修复或更换。
4. 检查电机连接器:确保电机连接器紧固可靠,排除连接问题。
综上所述,针对电机维修中的典型案例,我们提供了相应的解决方案。
SEW伺服电机维修实战案例三十七SEW
02 拆解检查与故障 定位
拆解过程记录
准备工作
确保工作区域清洁,准备 好所需的拆解工具,如螺 丝刀、扳手等。
拆解外壳
按照SEW伺服电机的结构 特点,逐步拆解外壳,注 意记录每一步的操作和拆 下的零部件。
内部结构暴露
小心地将电机内部结构暴 露出来,避免损坏内部元 件。
内部结构检查与评估
故障点定位
结合内部结构检查和评估的结果,准确定位故障 点。
故障原因分析
对故障点进行深入分析,确定故障的根本原因, 如线圈短路、轴承磨损过度等。
03 维修方案制定与 实施
针对性维修策略设计
1 2 3
深入了解故障现象 与客户充分沟通,了解SEW伺服电机出现的具体 故障现象,如无法启动、转速不稳、过热等。
05 预防性维护与保 养建议
定期检查项目清单
01
02
03
04
电机外观检查
检查电机表面是否有裂纹、变 形、锈蚀等现象。
电缆和连接器检查
检查电缆是否有破损、老化现 象,连接器是否松动或脱落。
轴承和润滑检查
检查轴承是否磨损、松动,润 滑是否充足。
编码器检查
检查编码器是否正常工作,是 否有损坏或松动现象。
分析故障原因
根据故障现象,结合专业知识与经验,分析可能 的故障原因,如电源问题、控制器故障、机械传 动部件损坏等。
制定针对性维修策略 根据故障原因分析结果,制定相应的维修策略, 包括部件更换、调试、清洁保养等措施。
关键部件更换与调试
关键部件识别
识别SEW伺服电机中的关键部件, 如控制器、功率模块、编码器、 轴承等。
线圈与绕组检查
仔细检查电机的线圈和绕组,查看是 否有断路、短路或绝缘破损等现象。
电机维修与保养的最佳实践案例分析
电机维修与保养的最佳实践案例分析在工业生产和家庭生活中,电机扮演着重要而不可或缺的角色。
然而,由于使用方式不当、老化以及其他因素,电机可能出现故障或损坏。
因此,进行电机维修与保养是至关重要的,可以延长电机的使用寿命,提高安全性能,降低故障率。
本文将探讨一些电机维修与保养的最佳实践案例,并分析其成功之处。
一个成功的电机维修与保养案例来自一家制造业公司。
该公司的生产线上使用了大量的电机来驱动机器和设备。
在过去,由于缺乏定期维护和保养,电机故障频繁发生,导致生产线停工,给公司带来了巨大的经济损失。
为了解决这个问题,该公司采取了以下措施:首先,他们建立了一套完善的维护和保养计划。
根据生产线上不同电机的使用频率和工作环境,制定了不同的维护周期。
例如,一些高频率使用的电机每个月需要进行一次检查和保养,而其他低频率使用的电机可以每季度进行一次维护。
这种个性化的维护计划确保了每个电机都得到了适当的保养和维修,最大限度地减少了故障风险。
其次,该公司培训了一支专业的电机维修团队。
这支团队不仅具备深厚的电机知识和技能,还掌握了最新的维修工具和设备。
通过持续的培训和学习,他们能够快速诊断和修复电机故障,并确保维修工作的准确性和高效性。
同时,该公司也建立了一个在线维修数据库,记录了每个电机的维修历史和维修手册,方便团队成员之间的分享和查阅。
另外,该公司重视预防性维护。
他们通过安装智能监测系统对电机进行实时监控,检测异常振动、温度和功耗等指标。
一旦监测到异常情况,系统会自动发出警报,并通知维修团队进行检修。
这种预防性的维护方法可以有效预测故障并进行相应的维修,避免了由于故障导致的停工和损失。
最后,该公司重视记录和数据分析。
每次维修和保养结束后,维修团队会详细记录维修过程和维修结果,并将数据输入到统计软件中进行分析。
通过分析维修数据,他们可以发现电机的故障模式和主要原因,并制定相应的改进措施。
这种数据驱动的维修和改进方法为公司的电机维修与保养工作带来了长期的效益。
电机维修维护日志100篇范文
电机维修维护日志100篇范文电机维修维护日志范文1:日期:2021年1月1日维修员:张三问题描述:电机启动后无法正常运转,有发热现象。
维修过程:首先检查电机外部是否有异物堵塞,未发现异常。
随后拆下电机外壳检查内部绕组,发现电机绕组连接松动导致发热。
重新固定绕组连接件并进行局部绝缘处理,确保安全。
重新安装电机外壳并测试,正常运转,无发热现象。
维修结果:问题已解决,电机恢复正常运转。
电机维修维护日志范文2:日期:2021年2月15日维修员:李四问题描述:电机运转时发出异常噪音。
维修过程:首先检查电机外壳是否有松动或损坏,未发现异常。
接着拆下电机端盖,检查轴承情况,发现轴承已磨损,需要更换。
将损坏的轴承拆卸并安装新的轴承。
再次检查电机各部件的紧固情况,并进行润滑。
重新安装电机端盖并测试,噪音问题得到解决。
维修结果:问题已解决,电机运转正常且无噪音。
电机维修维护日志范文3:日期:2021年3月20日维修员:王五问题描述:电机停电后无法启动。
维修过程:首先检查电源线是否与电机连接牢固,未发现问题。
随后使用万用表检测电机绕组的电阻值,发现一个绕组短路。
拆卸电机外壳并定位到短路处,发现绕组的绝缘损坏。
进行局部绕组修复,并增加绝缘保护层。
重新安装电机外壳并测试,电机正常启动,无异常现象。
维修结果:问题已解决,电机启动正常。
电机维修维护日志范文4:日期:2021年4月10日维修员:赵六问题描述:电机启动后运转速度明显减慢。
维修过程:首先检查电源电压是否正常,确认正常。
接着拆下电机端盖检查转子和定子之间的间隙,发现间隙过大。
调整定子位置,缩小转子和定子的间隙。
再次检查电机外壳和各部件的紧固情况。
重新安装电机端盖并测试,电机运转速度恢复正常。
维修结果:问题已解决,电机运转速度正常。
电机维修维护日志范文5:日期:2021年5月5日维修员:孙七问题描述:电机启动后出现电火花现象。
维修过程:首先检查电机端盖是否密封良好,未发现问题。
电机故障排除与维修过程的实际案例分析
电机故障排除与维修过程的实际案例分析在现代工业生产中,电机是一个重要的设备,用于驱动各种机械设备的运动。
然而,电机故障是不可避免的,并且可能导致生产停工和损失。
因此,准确地排除电机故障和及时修复是非常重要的。
本文将通过实际案例分析,介绍电机故障的排除与维修过程。
案例:某工厂的生产线突然停工,一台重要的电机无法正常运转。
1. 故障诊断故障排除的第一步是故障诊断。
在这个案例中,工程师首先要检查电机的外部因素,例如电源是否正常,电机是否受潮等。
如果这些外部因素没有问题,那么接下来就需要深入检查电机本身。
工程师可以通过以下步骤进行故障诊断:- 检查电机的连接线路是否正常。
有时候连接线路的松动或损坏会导致电机无法工作。
- 检查电机的绕组是否有短路或断路。
使用万用表或绝缘电阻测试仪来测试绕组的绝缘状况。
- 检查电机的轴承是否损坏。
如果轴承磨损或脱落,那么电机可能会发出异常的噪音,并且无法正常运转。
- 检查电机的风叶是否堵塞。
风叶堵塞会导致电机运转不力或过热。
在本案例中,工程师首先检查了电源和连接线路,发现都没有问题。
接下来,他使用万用表测试了电机的绕组,发现有一处绕组短路。
这个短路导致电机无法正常运转。
2. 维修过程一旦确定故障的原因,接下来的步骤就是修复电机。
在这个案例中,由于电机的绕组短路,需要进行绕组修复。
绕组修复的步骤如下:- 将电机从机械设备中拆下来。
确保在拆卸过程中注意安全,避免二次事故的发生。
- 将电机的端子盒打开,找到短路的绕组。
清理绕组附近的灰尘和杂质。
- 使用特殊的绝缘胶带或绕组漆涂抹在短路处。
确保绕组的绝缘效果。
然后,使用绝缘胶带将绕组覆盖。
- 重新组装电机,确保连接线路的牢固和正确。
在这个案例中,工程师根据维修步骤进行了电机的修复。
修复后,他使用电流表测试了电机的运转情况,并且确认电机正常运行。
3. 故障预防为了预防类似故障的再次发生,工程师应该采取一些措施来保养和维护电机。
以下是一些建议:- 定期检查电机的连接线路,确保其牢固和无损坏。
实例分析中小型电动机的常见故障
实例分析中小型电动机的常见故障摘要:电动机是把电能转换成机械能的一种设备,按用电性质可分为交流电动机和直流电动机。
文章通过几个实例对电动机的常见故障进行分析、诊断,为读者诊断和处理设备故障提供借鉴。
关键词:电动机;实例分析;故障诊断电动机在现代社会应用及其广泛,它的故障会导致机械设备的停转,造成生产效率降低或停产,甚至影响人身及设备的安全。
1 三相异步电动机的故障实例及分析1.1 实例分析实例一、某大厦消火栓泵无法正常起动。
情况如下:电动机不能正常起动还可能有以下几个原因:①电源电压低、电源线太细,起动压降太大、三角形接线错接成星形接线,又是重载起动;②机械卡阻,电机被拖动机械卡住、若在严冬无保温,环境较差场所的电动机,应检查润滑脂;③起动设备故障等。
实例二、处理迅达DYN-2型交流双速电梯缺相故障。
现象为电梯无法正常运行,在检修状态下,无论按上行按钮还是下行按钮,电梯均上行,而且运行噪音较正常时大。
经分析可能为缺相运行,因为电动机缺相后无法形成正常的圆形旋转磁场,针对不同接法的电动机可能形成脉振磁势也可能形成椭圆形磁场,原理如下:①当电动机定子绕组Y形接法时,无论是电源缺相还是某一相绕组开路,均相当于将剩下二相绕组串联后在两端加线电压,因此此时产生的是脉振磁势,无起动转矩;②当电动机定子绕组△形接法时,虽然电源缺相或某一相绕组开路形成磁场原理不同,但最终结果都是形成椭圆形旋转磁场,有一定的起动转矩。
而实际中上述电梯电动机定子绕组采用Y形接法,缺相时无起动转矩,电梯在检修时处于空载状态,配重侧较重会牵引轿厢上行,而且电机会发出较大噪声,符合缺相运行特征。
后经检查故障原因为运行主接触器B相触头疲劳断裂,造成缺相,更换接触器后故障消除,恢复正常。
电动机缺相运行危害极大,轻则电机无法起动、生产停滞,重则烧毁设备甚至造成人员伤亡事故,应该尽力避免,必要时应考虑缺相保护电路。
实例三、处理某电梯电动机接连二次发生绕组烧毁事故。
电机故障排除及维修案例分析
电机故障排除及维修案例分析在工业生产和家庭日常生活中,电机是一个不可或缺的设备,它们被广泛应用于各种机械设备和电器产品中。
然而,由于长时间的使用和各种外部因素的影响,电机也不可避免地会出现故障。
本文将介绍电机故障的常见原因,并结合实际案例进行分析和解决方案的提供。
一、电机故障的常见原因1. 电路故障:电路问题是电机故障的一个常见原因。
例如,电路中存在着短路、接触不良、电源电压波动等问题,都可能导致电机无法正常工作或发生损坏。
2. 绝缘损坏:绝缘材料的老化或损坏是引起电机故障的另一个常见原因。
如果电机的绝缘不良,电机内部可能会发生漏电和短路等故障。
3. 电机过载:电机超负荷工作时,很容易出现故障。
过载可能是由于外部负载过大或电源电压异常引起的。
4. 磨损和腐蚀:长时间的使用,电机内部的部件可能会磨损或腐蚀,导致电机性能下降或无法正常工作。
5. 温度过高:电机长时间工作时产生的高温也是一种常见的故障原因。
过高的温度可能导致电机内部部件的融化或损坏,从而导致电机失灵。
二、案例分析根据我在维修电机过程中的经验,我选择了一个真实的案例进行分析。
这个案例涉及一台工业用途的电机,其突然停止了工作,并发出异味。
首先,我检查了电路连接情况,发现没有任何接触不良或短路问题。
接下来,我检查了电机的绝缘情况,发现绝缘材料有些老化,但整体上还算良好。
然后,我对电机进行了负载测试,发现电机没有过载。
最后,我对电机进行了外观观察,发现电机的外壳温度很高。
基于这些情况,我得出了以下结论和解决方案:1. 异味可能是由于电机内部出现了短路或电线损坏导致的。
建议对电机内部进行仔细检查,并修复损坏部分。
2. 绝缘老化可能是导致电机停止工作的一个因素。
建议对电机的绝缘进行更换,以确保安全使用。
3. 外壳温度过高表明电机存在过热问题。
建议检查电机的散热系统,确保正常工作。
如果需要,可以安装散热风扇或其他散热设备来降低温度。
4. 为了预防类似问题的再次发生,建议定期检查和维护电机。
电动机故障怎么诊断?实例分享电机故障分析和处理方法
电动机故障怎么诊断?实例分享电机故障分析和处理方法电工e学堂116篇原创内容公众号电动机在使用过程中经常会出现缺相、绕组绝缘电阻降低、绕组短路、过载、堵转等问题,造成不能启动,下面结合实际工作中实例分享,电机故障分析检查和处理方法。
一、电动机绕组断路引起故障一台控制数控机床切削液循环5.5KW电机,启动通电后电机既不转动也无声响,热保护过一段时间跳闸。
分析检查根据热继电器跳闸现象,可能是电机过载、绝缘老化、绕组开路或者缺相故障引起,切断电源,分别检查:1、外围负载检查,并手转动扇热风扇,均未发现有卡阻问题。
2、从电机端拆除电源线,试启动使用万用表检查控制端电源,三相电压380左右均衡为发现缺相。
3、使用万用电阻档检查电机电源线、接线端子,未发现异常;4、是用兆欧表测量电机绕组电阻、绕组绝缘电阻、绕组对地绝缘电阻,测量时发现V和W相绕组无穷大,U相大于200MΩ,是绕组断路造成电机故障。
电机绕组断路处理方法拆下电机,重新更换绕组,空载检查合格合格后,安装使用。
二、电动机缺相引起故障一台控制传输带启动的7.5KW电动机,通电启动后不启动,仅发出嗡嗡声。
分析检查三相电机通电后只有嗡嗡声但不转动现象,说明电源有电,但缺相,不是主回路缺相,就是电机绕组断路,应立即切断电源检查。
通过使用万用表检查主回路电源以及电机绕组,发现接触器一相主触头接触不良。
处理方法考虑接触器已经使用一段时间,触点老化磨损,修复使用意义不大,重新更换接触器。
通电启动,输出三相电源正常,电机运行正常,没有发出嗡嗡响声。
电动机缺相三、电动机制动器安装不合理或者损坏引起故障一台SEW DRE80M4BE1 0.75带制动电机通电,电动机不启动。
分析检查当制动器通以额定电流后,衔铁不吸合,制动盘脱不开,电机不能转动。
经解体电动机和制动器发现,发现制动间隙过大,摩擦片磨损大,制动器有焦糊味,线圈阻值无穷大。
检查电机U相绕组对地短路,线圈变色。
电机故障维修案例分享及解决思路探讨
电机故障维修案例分享及解决思路探讨电机是现代工业中常见的设备之一,在各行各业中都有广泛的应用。
然而,电机故障是无法避免的,每个维修技术人员都会遇到各种类型的电机故障。
本文将分享一些常见的电机故障案例,并探讨解决这些故障的思路。
首先,我们来讨论一下电机无法启动的故障。
当电机无法启动时,可能是由于电源问题、电路问题或电机内部故障等原因引起的。
例如,电源的电压不稳定、电机绕组短路、电机轴承损坏等都会导致电机无法启动。
在解决这类故障时,首先需要检查电源是否稳定,然后检查电路连接是否正确,最后检查电机内部绕组和轴承的情况。
通过逐步排除可能的问题,我们可以找到故障的根源并进行修复。
其次,我们来讨论电机噪音大的故障。
当电机运行时发出异常的噪音,可能是由于电机内部零件磨损、不良轴承或过高的电流等原因引起的。
例如,电机齿轮磨损、轴承润滑不足、电机运行负载过大等都会导致噪音增加。
对于这类故障,我们需要首先排除外部因素的影响,确认噪音是否来自电机本身。
然后,对电机进行彻底的检查,特别是关注可能存在磨损或损坏的部件。
最后,根据具体情况进行零件更换或润滑处理,以降低噪音并恢复电机的正常运行。
另外,我们还需要关注电机过热的问题。
当电机运行时温度异常升高,可能是由于电机负载过大、散热不良或电机绕组短路等原因引起的。
例如,电机定子或转子绕组损坏、电机风扇不转或堵塞等都会导致过热。
对于这类故障,我们首先需要检查电机的负载情况,并确保负载在电机的额定范围内。
其次,我们需要检查电机的散热系统是否正常运行,特别是电机风扇是否正常运转。
最后,我们可以通过测量电机绕组的电阻和绝缘电阻来判断是否存在短路问题,并进行相应的修复。
此外,电机电流异常也是一种常见的故障情况。
当电机运行时电流过高或不稳定,可能是由于电机内部绕组短路、供电电压不稳定或电机负载异常等原因引起的。
例如,电机定子绕组短路、电源电压波动大或电机负载过载等都会导致电流异常。
对于这类故障,我们需要首先检查电机的连接情况,确保电机绕组的电气连接正确并没有短路现象。
洗衣机变频电机修理一例
洗衣机变频电机修理一例
机型:小天鹅TG100V120WDG滚筒变频洗衣机
故障现象:洗衣程序时内桶发抖,不转动
修理:面板各种操作显示正常,进水正常,到了桶该转动的时候,发出嗡嗡响声,桶也跟着发抖,这说明电脑板已经收到门锁、水位器发来的正确信号,已按照主人选定的程序,对电机发出了驱动命令,只是电机本身坏种转不起来,所以就直接检查电机,特别是变频驱动板。
拆下电机(直流变频电机),拔下线圈插头,扭动转轴,感觉一种阻力的存在,这种阻力不像是轴承坏和扫膛阻力那种,本着先易后难的原则,检查线圈三端口的电阻阻值,发现红线与白线蓝线都是3欧电阻(指针表大概数值),而蓝线和白线阻值却只有1.6欧,在三相电机中,三线圈端口阻值应该是一样的,现在有明显的差别,以此做为证据怀疑线圈匝间短路不冤枉。
废话少说了,拆开电机,真的发现了线圈短路点,把它挑开,在放点绝缘漆,装好机OK了。
微电机故障及维修
微电机故障及维修微电机是收录机的动力源,一旦微电机出了故障。
整机便出现不运转,转速不稳,抖晃严重,有磨擦声等等。
微电机的拆修主要包括下面七个方面:1.取下徽电机:微电机是从自功螺丝固定在收录机机芯上的,其转轴上的的皮带轮还套有传动带。
因此要取下微电机,先要脱下传动带,记住原来固定的位置,引线的接线。
然后拧松紧固螺丝,焊开引线接线,从机芯上取下整个微电机。
2.取出转子:首先在微电机外壳上划下对封位位置的记号,尔后用小锥子拧出前后盖固定螺丝,卸下后盖。
其次,从后面轻轻地往前推出转子。
因为内装电刷,若从前盖提出转子将引起电刷的弹性变形。
最后逐个地取下零件,放好,并记住转子取出的方向,避免装错。
3.清洁转子:首先用软布和不易掉毛的刷子清除转子及其线圈绕组,以及轴承上的氧化物和油污,清除电刷上的碳粉f其次用药棉或布条蘸上汽油(或缝纫机油)将转轴、轴承、定子内壁擦洗干净;最后用砂纸在转子周围均匀地轻擦,打磨其表面不平的部分,若发现线圈导线有断开的,可以加以焊接,用酒精清洗完毕。
.4.修复电刷:微电机长期运转,电刷与转子的接触面被磨出凹槽,对此,可用砂纸磨平凹槽。
两个电刷在接触运转过程中如有变形或高度不一样(本a.首先拆开电机外部连接线,并作好标志,将主、副绕组引出线端头和副绕组所串接的起动元件(如电容器、继电器等),做好记录。
然后将电机地脚螺栓松开,将拆下零件保存好。
b.将连接件(如齿轮、皮带轮等)上的销钉或键、紧固螺丝等拆下来,然后用专用工具将电机的连接件松开。
c.拆下未装离心开关或其它起动元件端的端盖,松开端盖螺钉,可把带有离心开关的端盖连同离心开关的转子一起抽出。
在抽出前,要将起动绕组(即副绕组)和离心开关接线标志清楚。
在抽出转子时,要防止撞伤定子绕组。
d.拆卸滚动轴承时,可用二脚拔具将轴承从转轴上拔下来。
二脚拔具可按轴承大小和形式,用l~1.5mm原钢板制做即可。
6.2电机装配要点电机装配程序与拆卸时相反。
「行业精选」电力企业电机方面维修案例汇总(多图)
电力企业电机方面维修案例汇总电动机俗称马达,是一种将电能转化成机械能,并可再使用机械能产生动能,用来驱动其他装置的电气设备。
按运动方式分两种类型。
一种是旋转式器件,它主要包括一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子,其导线中有电流通过并受磁场的作用而使转动,这些机器中有些类型可作电动机用,也可作发电机用。
另一种是线性马达。
电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机。
电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场)方向有关。
电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
它是将电能转变为机械能的一种机器。
通常电动机的做功部分作旋转运动,这种电动机称为转子电动机;也有作直线运动的,称为直线电动机。
电动机能提供的功率范围很大,从毫瓦级到万千瓦级。
电动机的使用和控制非常方便,具有自起动、加速、制动、反转、掣住等能力,能满足各种运行要求;电动机的工作效率较高,又没有烟尘、气味,不污染环境,噪声也较小。
由于它的一系列优点,所以在工农业生产、交通运输、国防、商业及家用电器、医疗电器设备等各方面广泛应用。
维修案例汇总:1、电动机轴承位现场修复电机在长期运行过程中,因为受种种因素的影响,轴承位出现磨损的情况非常普遍,问题发生后,传统方法不能现场解决,必须依靠外协修复或报废更换。
2、电机端盖轴承室磨损修复电动机是生产企业通用设备,各类电机型号各不相同,结构形式也不尽相同,三相异步电动机比较常见,电机端盖轴承室的磨损是经常出现的。
传统方法修复费时费力,影响企业正常的生产效率且成本较高。
磨损的电机端盖进行表面处理调和修复材料固化后车削尺寸3、YZR280M-8-42kw电动机轴头键槽损伤、联轴器内孔磨损电机在长期运行过程中,因为受种种因素的影响,轴头、键槽磨损,问题出现后,按照传统方法要补焊或刷镀后机加工修复。
电机维修案例
电机检修案例
一、电机铭牌数据
型号:YZR315S-10 定子:电压380V 电流118A 接线形式Y,
转子:电压244V 电流138A接线形式Y,转速581r/min ,运行方式S3 ,绝缘等级F,生产厂:佳木斯电机厂,出厂日期:1989年6月,出厂编号:9G251-9。
二、电机铁芯尺寸:外径490mm,内径400mm,长度345mm,槽数72
三、绕组原始数据:绕组形式双层叠绕,接线形式8极8路星型,跨距1-9,匝数13,并绕根数3,线径2-1.16、1-1.12,每组线圈数3,套数24。
四、分析,这台电机让人费思量,从绕组原始数据及接线形式分析,为8极电机,从铁芯72槽看也符合8极电机,而不是铭牌的10极;从铁芯尺寸对照,符合YZR315S-8,75KW电机的铁芯尺寸(外径493mm,内径400mm,长度340mm,槽数72),而不是铭牌的55KW。
五、结论经与用户沟通,该电机按原始数据(YZR315S-8,75KW)修理。
修理日期2014年12月15日。
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微电机维修一例
电机简介
单相异步电动机
型号:YC-9022 转速:2800转/分功率:1100W 电压:220V
电流:8.38A 电容:250UF
生产厂家:安徽朝阳微电机厂
故障现象
1.电机配在山西平遥保成机械厂生产的型号为MG-200-90的木工微型机床上;
2.电机启动无力,转速慢,带负载能力差;
故障初判
1.启动电容容量下降或者失容
故障检修
1.取下电容,用万用表测量,电容已断路,为安全考虑,电容更换为耐压450V/250UF,
2.通电试机,运行正常,但过了大约30秒左右,电容冒烟,赶快断电,取下电容测量,已短路损坏;
3.再次换上新电容,此次不敢冒然试机,根据刚才的故障现象判断,可能离心开关也损坏,打开电机前端盖,取下离心开关,型号L2.5/7-20.2/4,发现离心开关触点已烧蚀粘连,更换同型号开关后,装机再试,电机运行10分钟正常,故障排除。
故障总结
电容损坏,如果失容容量下降,更换即可。
断路短路,离心开关一定要查,免得扩大故障,得不偿失。