工厂设备改善案例
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装箱机改善1-漏抓检测
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装箱机改善2-抓瓶头架限位保护
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5.5线灌装机堵瓶解决方案
• 5线灌装机出口没有堵瓶检测停机装置, 经常会造成出口输送带堵瓶,灌装机 无法及时停机。造成大量废瓶和水。 • 据统计,每班平均有10多个以上废瓶。 • 每次处理废瓶需15分钟左右时间,假 设每班影响2次生产,影响效率8%左 右。
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码垛机改造前程序
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码垛机改造后程序
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3.4线灌装机改善
对灌装机主要做了两个改善: 1.加装了模拟量输出模块,给水处理提供灌装机液 位信号,满足水处理自动控制比例阀进行PID调 节,实现恒水位供水。 2.原PLC的CPU自带模拟量输入模块已损坏,没有 液位和灌装机速度信号输入,根据公司现有模块, 将原有两位模拟量输入模块更换为8位模拟量模块, 满足生产需求,为公司节约一个CPU费用,大约 一万多元。
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鱼骨图分析
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长期解决方案
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1.4线无压力输送带改善
• 无压力输送带是这条生产线问题最严重的地方之一。 曾经有时候用2、3个操作工专门负责解决倒水问题。 我们主要采取的措施有几个方面: • (1)原设计堵水停机功能不完善,经我们反复分析 原程序,提出了新的解决方案,增加了堵水自动停机 功能。(具体程序见后) • (2)反复调整原生产线的无压力输送带变频器速度, 加、减速时间等形成从前往后逐渐递减的方式,减少 了倒瓶的可能性。 • (3)调整输送带光电开关、接近开关等有关传感器 位置,达到最佳控制状态。
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方案论证
• 根据龙门生产线的特点,我们结合DMW解决问题 的方法,近几年对生产线进行了许多行之有效的 改善,由于改善较多,不易一一叙述,下面仅主 要介绍2012年5个典型电气改善案例: • 1.4线无压力输送带倒瓶改善 • 2.4线码垛机层数改善 • 3.4线灌装机液位问题改善 • 4.4线装箱机缺陷改善 • 5.5线灌装机控制改善
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3线PE曲线
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4线PE曲线
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5线PE曲线
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改善分享
• 下面是2010-2012年度龙 门工厂一些电气方面的重 点改善案例,供大家参考。
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2010年电气方面主要改善汇总
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2011年电气方面主要改善汇总
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2012年电气方面主要改善汇总
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结束语
谢谢!
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无压力增加程序1
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无压力增加程序2
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无压力增加程序3
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2.4线码垛机改善
• 对码垛机的改善主要有以下几方面: • (1)原码垛机600ml为6层。我们根据物流 要求,改为7层码垛。刚开始采用人工修改 层数,后经过分析原程序,修改为自动码7 层,无需人工调整。(具体程序见后) • (2)更换继电器,解决拖箱板减速不准问 题。
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设备介绍及方案
• 5线输送带控制系统采用德国西门子s7-200PLC进行控制。 • 5线灌装机控制系统采用德国西门子s7-300PLC,并配备 操作触摸屏。 • 方案:利用现有输送带停止按钮,实现灌装机堵瓶停机。 • 缺点:1.需人工操作,有在线质检根据实际情况进行。 • 2.控制复杂,需要在输送带和灌装机两台控制柜 之间进行信号控制,需要在两个PLC上更改程序。 • 优点: 1.由于输送带没有缓冲,人工操作对连续生产影响 较小. • 2.不影响贴标机运行状况。 • 3.控制可靠。
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控制方案及实施步骤
• 1.根据两台PLC的I/O点状态,确定有多余的点数。输送带 输出Q2.0,通过加中间隔离继电器,输入到灌装机PLC输 入点I5.0,控制灌装机在自动状态下的停止。并选择DC24v 继电器作为中间继电器。 • 2.绘制控制原理电路图。 • 3.根据电路图布线、接线。 • 4.分别对两台PLC进行编程。 • 5.两台机送电调试,验证结果正确无误。 • 6.正式生产时还要进行观察,是否对两台机的运行状态有 无影响。
工厂电气设备关键改善
方案背景
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工厂目前共有5条线生产线。 1、2线是新美星灌包装加全冠吹瓶机。 3线也是新美星灌包装加达意隆吹瓶机。 4线从原深圳工厂搬迁过来的。由于生产线是96年 的设备,后经几家供应商改造,搬迁后设备操作人 员又不熟悉设备,造成生产效率很低,很长时间PE 都在60%左右徘徊。特别是电气方面的故障率很高。 所以,我们12年对4线的改善力度较大。 • 5线采用新美星灌装机,包装采用永创设备,加达 意隆吹瓶机。
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Baidu Nhomakorabea
灌装机硬件组态1
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灌装机改善程序1
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灌装机硬件组态2
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灌装机改善程序2
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灌装机改善程序2
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灌装机模拟量输入模块接线图
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灌装机模拟量输出模块接线图
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4.4线装箱机改善
• 对装箱机的改善主要有两个方面: • 1.装箱机改善1-漏抓检测:原装箱机工作台输送 带上瓶还没有完全满的时候,也会抓瓶,这样容 易造成漏抓。经过改善基本消除了这种现象。 • 2.装箱机改善2-抓瓶头架限位保护:原机没有抓 瓶头架限位保护,正常运行时会造成箱架还没有 降到下限,抓瓶头就放箱,这样很容易撞坏抓瓶 头架。
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龙门生产线电气介绍
• 龙门5条生产线,电气控制方面大部分采用德国西门 子s7-300PLC控制系统,全冠机采用日本三菱FX2N 系列PLC,SIDEL和3线吹瓶机采用s7-400PLC。 • 目前全厂共有s7-300PLC 40台,s7-200PLC 5台, s7-400PLC 2台,三菱PLC15台,欧姆龙PLC4台, 施耐德PLC 2台。共计使用PLC大约70多台左右。使 用变频器、伺服驱动器共计300多台。 • 系统控制方面,既有单一控制系统,还有以太网控制 系统,ASI总线控制系统,Profibus总线控制系统, MPI总线控制系统。
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控制原理电路图s7-300
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控制原理电路图s7-200
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输送带增加程序
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灌装机增加程序
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总结
• 通过我们的不断努力,龙门工厂5条线的效率不断 提升,1、2线效率目前已稳定在90%以上。3线 效率也接近90%。4线PE由元月份的40.60%提高 到最高的十月份86.19%,5线PE由46%提高到 90%以上,效果是明显的,并且较稳定,再经过 今年的大修,效率达到90%以上应该没有问题。 下面三个图表是3、4、5线12年全年PE变化情况: • 从曲线变化可看出,后期的效率非常稳定。