除氧器排汽回收方案
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除氧器排汽回收方案
一、系统进行改造的必要性:
随着世界能源的日趋紧张,国内煤炭价格也是日趋上涨,节约能源在目前的情况下更显紧迫,与此同时我们看到,热电厂锅炉在运行过程中定期排污、定排扩容器等产生大量的对空排放的具有低位热能的蒸汽,这些具有回收价值的能源长期得不到有效的利用,能源浪费严重。
节省蒸汽,是对煤、油、电的综合节省,并对企业的水平衡、热平衡有着重要的集约优化作用。对整个国民经济的宏观调控和持续发展,有很好的助推作用。同时由于节能而减少了能源的消耗,也就间接减少了向大气排放烟尘和硫化物的机会,也可大大降低排汽噪音,起到了环保的作用。针对贵厂的实际情况,我们建议对贵厂定排扩容器的乏汽进行回收利用。。
二、现场条件及介质参数:
贵厂除氧器出力为100T/H,除氧器压力为0.49MPa 温度为150℃,排气管为DN50。为了达到良好的除氧效果,除氧器都要保证一定的排汽量,一般压力式除氧器都要保证0.8%-1.2%的排汽量。除氧器排汽量按除氧器出力的0.8%计算,那么两台除氧器的的排汽量应该在1.6T/h左右。现除氧器排汽都是直接对空排放,造成热能和水资源的极大浪费。
现要求将除氧器排出的低压乏汽全部回收利用。
三、设计方案:
根据以上条件及要求,经与贵厂相关厂家技术人员研究论证,我公司对除氧器乏汽回收系统改造提出以下建议:对除氧器的乏汽回收采用FYW型喷射式混合加热器一台(额定流量为30T/h),从疏水箱中抽出一部分水将除氧器排出的低压乏汽抽吸到混合加热器中,与疏水箱抽出的水完全混合换热,乏汽全部凝结变为凝结水与疏水箱抽出的水一起返回疏水箱,再打入除氧器回收利用。根据贵厂的实际情况,回收乏汽后的疏水水温升高,有利于进入除氧器。从除氧器中回收的氧气通过疏水箱排空直接排向大气,根据氧气溶解度定理可知,氧气溶解度值与压力和温度有关,通过这套回收系统不会增加除氧器的氧气浓度。详见附表
现场管路布置:两台除氧器排气管并联后从除氧器平台引到0m平台,进入混合加热器,
混合加热器布置于0m 平台疏水箱旁,加热后的疏水再打回疏水箱。添加的两台疏水泵布置 于疏水箱旁。
四、回收后除盐水温升计算及经济效益分析:
根据贵厂实际情况,厂燃烧用煤的热量为3800大卡/千克,厂用煤价格为160元/吨。系统改造完成后,每小时共可回收近1.6吨左右蒸汽,每吨蒸汽热量约为66万大卡,系统按年运行8000小时计算,回收的热量折合成标煤约为:(1.6吨/小时×8000小时×66万大卡)/3800000大卡/吨=2223吨标煤/年 每吨标煤按160元人民币算,每年节省的标煤折合人民币约为35.57万元。回收的凝结水按成本价5元/吨计算,每年回收的凝结水折合人民币约1.6×5×8000=6.4万元。
两项合计,每年可节省人民币约35.57+6.4=41.97万元
五、方案分析及设备明细表:
改造后的原则系统简图:
2
2
加热器
1
#1除氧器#2除氧器
3
疏水箱循环水
7
水 泵
3
4
疏水箱
1
5
6
水 泵
水 泵
疏水
回收排气
除盐水
投资效益分析表
系统改造后,将两台除氧气的排气全部回收。
1、夏季时,疏水箱温度较低,约为30℃,经过计算,可以用15吨疏水箱补水来回收排气,水温大约可以升高59.8℃,具体算法如下:
查资料得:100℃左右蒸汽焓值为:I0=2600kJ/kg
根据热平衡方程:G0I0=(G0+G1)C△t
式中C=4.19kJ/kg,G0=1.6T/h,G1=15T/h.
△t = G0I0/(G0+G1)C =59.8℃
式中G0为定排扩容器排出的二次乏汽量,G1为回收乏汽所用冷水量。
回收的低压乏汽可使疏水温度提升59.8℃左右。如果疏水箱的温度在30℃左右,那么回收乏汽后的疏水温度应该在90℃左右。
2、冬季时,疏水箱温度较高,约为65℃,经过计算,可以用25吨疏水箱补水来回收排气,水温大约可以升高37.3℃,具体算法如下:
查资料得:100℃左右蒸汽焓值为:I0=2600kJ/kg
根据热平衡方程:G0I0=(G0+G1)C△t
式中C=4.19kJ/kg,G0=1.6T/h,G1=25T/h.
△t = G0I0/(G0+G1)C =37.32℃
式中G0为定排扩容器排出的二次乏汽量,G1为回收乏汽所用冷水量。
回收的低压乏汽可使疏水温度提升37.32℃左右。如果疏水箱补水的温度在65℃左右,那么回收乏汽后的疏水温度应该接近100℃。
项目改造后,可以取得客观的经济效益,全套设备及工程投资在设备正常运行不到三个月时间就可收回全部收回。同时由于节能而减少了能源的消耗,也就间接减少了向大气排放烟尘和硫化物的机会,也可大大降低排汽噪音,起到了环保的作用。社会综合经济效益也极为可观。