制动机检查试验

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制动机检查试验

制动机检查试验开始,均衡风缸管制动管压力600kpa,工作风缸压力600 kpa,制动缸压力0 kpa,总风缸压力750~900 kpa。

客货车转换法(货车位),单阀自阀手柄运转位,各排风口无泄漏,各螺丝无松脱。

1)自阀减压50 kpa保压1分钟,制动缸压力50 kpa,每分钟泄漏量不超过20 kpa。制动缸和工作风缸保压良好。

①下车检查制动缸勾贝,如某一制动缸未伸出(XX制动缸来风管全堵),如某转向架制动

缸全未伸出(X转向架制动缸塞门关闭位)。

②列车管漏,制动缸压力上升。

局减室漏→自阀充满风,自阀直接移至取柄位,不漏为局减室漏。

列车管漏→自阀充满风,自阀直接移至取柄位,待漏至60~70kpa时,自阀移回过减位,起紧急制动。

紧急风缸漏→自阀充满风,自阀直接移至取柄位,待漏至60~70kpa时,自阀移回过减位,不起紧急制动。

③列车管漏,制动缸压力不上升。

分配阀22#总风塞门关→单阀制动区,制动缸压力上升正常。

分配阀与作用阀共用3#塞门关→单阀制动区,制动缸压力不上升。

④工作风缸压力下降,制动缸压力下降。

降压风缸漏→自阀充满风移至紧急制动位,保压1分钟,工作风缸压力不下降。

外漏→自阀运转位,充满风移至取柄位,工作风缸漏。

工作风缸漏

内漏→自阀运转位,充满风移至取柄位,工作风缸不漏。

⑤列车管不漏,制动缸压力不上升。

分配阀侧14#管堵→单阀制动和缓解正常。

作用阀侧14#管堵→单阀制动,制动缸压力不上升。

分配阀侧2#塞门关→单阀制动和缓解正常,自阀紧急制动位,单阀缓解,工作风缸压力下降,自阀回运转位,工作风缸压力不上升。

2)自阀移至最大减压位,排风时间5~7秒,均衡风缸和制动管压力减少140~170kpa,制动缸压力上升至340~360kpa时间7~9秒。

①制动缸压力达不到340~360kpa。

分配阀侧14#管漏→单阀移至全制位,制动缸压力能达到定压300kpa。

作用阀侧14#管漏→单阀移至全制位,制动缸压力达不到定压300kpa。

常用限压阀调整压力过低→紧急制动位能达到定压。

②制动缸压力上升缓慢。

分配阀侧22#总风塞门半关→自阀缓解正常,单阀缓解正常,自阀紧急制动位,制动缸压力上升缓慢。

分配阀侧14#管伴堵→自阀缓解慢,单阀缓解正常,自阀紧急制动位,制动缸压力上升缓解都慢。

作用阀侧14#管半堵→自阀缓解慢,单阀制动缓解都慢。

分配阀与作用阀共用3#塞门半关→自阀缓解正常,单阀制动慢,缓解正常。

中继阀排风口半堵

回运转位,检查列车管,工作风缸的回升速度,制动缸压力缓解速度是否正常。

①制动缸缓解慢。

分配阀排风口半堵→单阀制动,缓解正常。

作用阀排风口半堵→单阀制动正常,缓解慢。

3)自阀移至过量减压位,均衡风缸管和制动管减压240~260kpa。制动缸压力上升330~360kpa,不得起紧急制动。

①制动缸压力是否达到330~360kpa。

如达不到为常用限压阀调整不当。

如起非常,考虑均衡风缸是否大漏,在取柄位看均衡风缸排风时间长短,不小于7秒。

回最少减压位,均衡风缸压力上升450kpa,列车管压力保持不变。

①如列车管与均衡风缸压力一起回升,制动缸缓解→总风遮断阀8#堵。

②自阀制动区,客货车转换阀客车位,排风量大为总风遮断阀8#堵,小风或无风为总

风遮断阀8#漏。

4)自阀移至取柄位,均衡风缸减压240~260kpa不小于7秒,制动管保压是否良好。

①制动管压力下降→中均管4#漏

②自阀移至最小减压位→自阀缓慢向最大减压位移动,均衡风缸表针下降,伴随少量

排风声,为均衡风缸1#管漏。

5)自阀手柄移至过充位,制动管过充压力达到630~640kpa,移回运转位过充压力消除不小于120秒。有无排风声下车检查制动闸瓦与轮毂踏面间隙,检查制动缸塞门有风状态下是否关闭。

①过充风缸漏→自阀过充位,压力达不到630~640kpa,运转位过充压力消除小于120

②自阀侧7#管半堵→过充压力上升慢或不上升,0.5小孔有排风声。

③过充风缸侧7#管半堵→过充压力上升快,运转位过充压力消除快,0.5小孔有排风

声。

④中继阀侧7#管半堵→过充压力上升慢,运转位过充压力消除正常,0.5小孔有排风

声。

6)自阀移至紧急制动位,制动管3秒内降为0,制动缸压力上升至420~450kpa为5~7秒。

①分配阀2#塞门半关→自阀制动区,制动缸上闸基本正常或者稍慢,缓解正常或者慢。

紧急制动位,制动缸压力上升慢,单阀缓解后,自阀回运转位,工作风缸压力回升慢。

②紧急限压阀调整不当→紧急制动位,制动缸压力达不到420~450kpa。

单阀缓解12~15秒制动缸压力下降,28秒降为0。

工作风缸侧23#管堵→自阀紧急位,单阀将工作风缸压

力排到“0”单阀运转位停留一会,工作风缸压力不回①单阀排工作风缸压力快升。

工作风缸侧23#管半堵→自阀紧急位,单阀将工作风缸

压力排到“0”单阀运转位停留一会,工作风缸压力回升。

②单阀排工作风缸压力慢→单阀10#管半堵→自阀紧急位,单阀缓解排风,工作风缸压

力缓慢,自阀运转位,工作风缸压力上升正常。

下车检查撒沙管撒沙

7)自阀全制动位,制动缸压力300kpa上升时间为3秒。下车检查勾贝行程

单阀调整压力不当→单阀全制动位,制动缸压力达不

到300kpa。

①制动缸压力不足300kpa

单阀单独作用管11#漏→单阀全制动位,缓慢移动单

阀至运转位,单阀排风口无排风声而制动缸缓解。

单阀全制动位,总风缸压力下降后又反弹回去(跳动)→总风缸送风塞门半关

取柄位列车管漏→中均管漏

8)运转位移至紧急位,来回移动排除总风缸风压,检查空压机充风时间,如果充风过慢为单泵充风。

制动机检查试验完毕

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