聚丙烯生产中等规度的控制分析

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

聚丙烯生产中等规指数的控制分析

杨涛丁建莉宗林

聚丙烯车间

玉门油田炼化总厂聚丙烯装置初始设计能力为5000吨/年,经过2005年装置扩容改造后,生产能力达到了4万吨/年。聚丙烯装置采用间歇式液相本体法聚合工艺,该工艺具备工艺流程简单、设备少、见效快的显着特点,但同时也存在产品质量波动大的的缺点。因此在聚丙烯车间生产中产品质量控制始终占据着至关重要的地位。产品质量的好坏不但影响产品的加工应用,而且还会影响聚丙烯生产本身能否正常进行以及原料动力消耗、生产

从表1、表2中可以看出聚丙烯车间在10月份生产中较好的控制了聚丙烯产品的等规度,产品等规度合格

率为100%。近年来聚丙烯车间在生产过程中,根据实际情况找出影响产品等规度的主要原因,采取相应的措施,以满足产品等规度的要求,保障产品质量。采取的具体措施有以下几个方面:

2 采用高效催化剂体系

目前,聚丙烯车间生产采用DJD-Z型高效催化剂。DJD-Z型丙烯聚合高效催化剂,以三乙基铝为助催化剂、DDS为外给电子体组成的催化剂体系,具有高活性、高表观密度、高等规度(可调)、氢调性能良好,以及粒度分布、流动性较好等特点。

表3 DJD-Z型催化剂性质

在实

~99%,但

TiCl4

目前我装置生产中三剂加入量,平稳生产时每釜加入量如下:催化剂:55克/釜;活化剂:450ml/釜;DDS:140ml/釜。如果前一釜聚合反应较弱时,适当增加三剂的用量,确保聚合反应平稳进行。

4 减少丙烯原料中杂质

原料丙烯中杂质含量不但影响催化剂的实际效率,而且也会影响催化剂的定向能力,从而影响产品的等规度。这是因为原料丙烯中的杂质碳-2、丙烷、空气、甲烷在反应中参加聚合到链中间去,破坏催化剂体系的定向能力,使产品的等规结构发生变化。为了更好地消除精丙烯中杂质对产品质量的影响,在本次大检修过程中车间实施了丙烯精制大循环工艺。该流程主要是将丙烯投料循环流程和精制塔进口流程贯通,可以实现精丙烯罐内物料

再循环精制。当精丙烯原料不合格时,打开丙烯循环精制流程,关闭或关小循环进精丙烯罐阀门,通过精制系统循环精制,从而保证精丙烯原料合格。

表4 聚丙烯装置原料质量

从表4可知,在加氢调节聚合物分子量和熔体流动速率时,随着加氢量的增加,产品熔体流动速率增高,同时产品等规度下降,催化剂的定向能力受加氢量的影响有所下降。

上述所说的加氢量的影响,实质上应该是氢调效果的影响。因此,在提高熔融指数的同时,也应该考虑对产品等规度的影响;在生产中,必须熟练掌握各变化因素的影响规律,根据市场需求生产不同牌号的产品。

6 结束语

聚丙烯车间通过全体员工的努力,对聚丙烯质量控制采取的一系列措施,使产品质量持续提高,产品的等规度得到控制,可以根据市场需求生产适销对路牌号的产品,创造了良好和经济效益,为实现总厂“聚丙烯效益化”奠定了坚实的基础。

相关文档
最新文档