躺井原因分析
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存在问题及建议
义901-24(新投) 义901-24(检泵)
存在问题及建议
一、杆管的偏磨问题,是造成我矿油井作业的主要问题。近几年, 全厂上下非常重视对抽油井杆管偏磨的治理,特别是08年针对不同作 业井的情况,进一步加大了对油井杆、管、泵优化和治理的力度,通 过实施了泵降级、上提泵挂以及下防偏磨杆、下防偏磨接箍等手段进 行治理。2008年共实施了70井次,其中泵升级4井次,泵降级28井次, 上提泵挂25井次,加深泵挂13井次,井下管柱加装防偏磨装置34井次, 同时在地面参数优化方面实施油井调参83井次,其中上调参数39井次, 下调参数44井次。但由于渤南油田井深,偏磨井段较长,同时也受到 费用制约,更多的是采用更换的办法,因此这种状况一直没有得到有 效的改善。在地下管柱优化方面建议领导加大治理杆管偏磨的力度, 以减少作业工作量和降低作业费用。
造成检泵作业主要有四大原因
三是活塞上凡尔罩断和下凡尔脱问题,占检泵 井次的16.9%。上凡尔罩断还是偏磨造成的, 因此我们能否考虑改进一下设计,避免凡尔罩 被磨损。下凡尔脱主要是下凡尔丝扣松造成的, 虽然下井时上的很紧,可活塞在井内天天上下 往复运动,时间长了下凡尔丝扣就造成松动, 继尔脱落,导致检泵作业。
25
四是抽油泵漏失问题,占检泵井次的23.1%。统计数据显示,油 井抽油泵的磨损状况与泵的沉没度有明显的关系,沉没度过高或 过低都会影响泵的使用寿命,渤南油田油井合理的沉没度应该在 300米之间。
目
录
一、基本概况 二、躺井原因分析
三、多伦次作业原因分析
四、存在问题及建议
2008年我矿共发生多伦次检泵井38口,作业82井次,其中作业3次 的有6口,作业2次的有32口。其中抽油杆断脱导致多伦次作业的有29 井次,占统计井次的35.4%;油管漏失造成多伦次作业的有15井次, 占统计井次的18.5%;抽油泵漏失造成多伦次作业是19井次,占统计 井次的23.2%;活塞上下凡尔罩断造成多伦次作业是8井次,占统计井 次的9.2%;由于杆卡问题造成多伦次作业的有3井次,占统计井次的 3.7%。
造成检泵作业主要有四大原因
2008.1-2009.3泵漏原因统计表
泵漏井正常沉没度分布情况
其中属于修复 泵漏 正常沉 100m<正 200m<正 常 常 400m以 泵下入井数 总井次 没度<= 沉没度 沉没度 上 口 口 100m <=200m <=300m 口 口 口 口
单位
三矿
52
28
7
2
15
400 300 200 100 0 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年
255 248 206 243
230
223
221
217
开油井数
检泵井次
目
录
一、基本概况
二、躺井原因分析
三、多伦次作业原因分析
四、存在问题及建议
2008年以来分月躺井及检泵井情况曲线
30 25 20 15 10 5 0
其他
旧管 杆下 入的 井数
三矿
79
1
20 58
1
43
4
32 79
一是抽油杆断脱问题,占检 泵井次的35.1%。而抽油杆断脱的 主要原因就是偏磨造成的。渤南油 田油井抽油泵下入深度较深,偏磨 井段较长,虽然近几年我们与工艺 所结合对部分油井进行了偏磨治理 (下偏磨杆、下防偏磨接箍),我 们自己也根据油井前几次作业跟踪 的情况,方案设计时尽量避开偏磨 井段,实施了泵降级、上提泵挂和 参数优化等措施,但周期一长还是 出现抽油杆被磨坏的现象。
时间 2007年 2008年 对比 作业井数 (口) 55 38 -17 作业井次 124 82 -42 作业4次 (口) 4 0 -4 作业3次 (口) 6 6 0 作业2次 (口) 45 32 -13
典型井曲线(防偏磨治理)
义11-70
检 泵 检 泵
检 泵 ( 实 施 防 偏 磨 治 理 )
典型井曲线(上提泵挂)
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 2月 1月 10 11 年 12 08 20 20 09 年 1月 3月 月 月 月
22 19 11 6 10 10 18 13 8 17 16 12 14 13 12
躺井
检泵井
2008年以来,我矿共检泵作业225井次,从现场监督发现问题 统计中:抽油杆有问题的79井次、油管有问题的41井次、活塞有 问题的38井次、抽油泵漏失52井次。
义53-1
检 泵
检 泵
检 泵 ( 上 提 泵 挂 )
检 泵
存在问题及建议
二、杆、管质量问题也是造成我矿躺井的原因之一,井内的旧油管和清 洗修复的一些油管,由于长时间的使用,丝扣锥度大,虽已上满扣,但有 的仍从丝扣处渗漏,造成了油管漏失的躺井。建议上级部门加强修复管材 的管理、考核和质量的探伤检测,以确保修复管杆的正常使用。
活塞问题
下凡尔问题 合计
38
41
其他无明显现象(泵漏) 其它
合计
225
造成检泵作业主要有四大原因
2008.1--2009.3月抽油杆断脱原因统计表
断脱位置统计表 抽油杆 断脱 上部 中部 深部 总井次 口 口 口 口 断脱原因分析
单位
工作 制度 不合 理
Leabharlann Baidu
井筒举升条件差、易偏磨 斜井 泵挂深度 水平 >=1700m 井
作 业
在 根 脱 扣 , 杆 卡
128
典型井曲线
义112-9单井曲线
油 管 漏 , 换 新 油 管 活 塞 上 凡 尔 罩 下 部 脱 扣
义3-11-2单井曲线
杆 根 处 接 箍 偏 磨 断 杆 根 节 箍 偏 磨 断
153
91
目
录
一、基本概况
二、躺井原因分析
三、多伦次作业原因分析
四、存在问题及建议
三、目前我矿油井的管柱老化问题十分严重,有的井原管柱试不住压,
不得不更换修复管和新管,有的修复管质量保不住,作业队往复几次起下 验泵不合格,最后还得换新油管,这样不仅提高了作业成本,也增加了作 业队的劳动强度和占井时间,建议领导继续给予一定政策,彻底治理一下 我矿存在的油井管柱老化问题。
四、实施下油管锚定、不压井装置或防漏洗井器等先进工艺技术,减少 油井的油管弹性损伤及油层污染的几率。
分类 杆断 抽油杆问题 油管问题 数量 68 占检泵井% 30.2
杆脱
合计 油管裂/偏磨 丝扣漏 合计 上凡尔罩问题
11
79 19 22 41 30 8 38 52 15
5.1
35.1 8.4 9.8 18.2 13.3 3.6 16.9 23.1 6.7
15 52 79
杆断脱 油管漏 凡尔罩断脱 泵漏 其它
采油三矿躺井原因分析
2009年3月
目
录
一、基本概况
二、躺井原因分析
三、多伦次作业原因分析
四、存在问题及建议
一、基本概况
渤南油田探明含油区块分布图
渤南油田位于山东省东营市 河口区,构造上属于沾化凹陷东 北部的渤南洼陷。动用含油面积
91.5 km2,动用地质储量
11792×104吨,标定采收率21.5
造成检泵作业主要有四大原因
2008.1-2009.3管漏原因统计表
漏失原因 单位 总井数 (口)
漏失原因 偏磨漏 管材疲劳损坏 (口) (口)
丝扣漏 (口)
本体漏 (口)
三矿
41
22
19
30
11
二是油管裂缝和丝扣漏问题(请看照片),占 检泵井次的18.2%,油管的裂缝还是抽油杆偏 磨造成的,抽油杆在油管里磨损,磨坏了抽油 杆的同时也把油管管壁磨薄,这样的油管在生 产过程中达到一定的压力就会本体暴裂,造成 管柱漏失;再就是井内的旧油管和清洗修复的 一些油管,由于长时间的使用,丝扣锥度大, 虽已上满扣,可有的还是从丝扣处渗漏,这也 是造成管柱漏失的一个重要原因。
8 3 29 19 15 杆断脱 管漏 泵漏 凡尔罩断脱 杆卡
从以上统计分析中可以看出,抽 油杆因偏磨造成断脱、油管裂缝漏失 及活塞泵工具问题是造成我矿油井多 轮次作业的最主要原因。
典型井曲线
罗35-斜15单井曲线
管 漏
杆 偏 磨
检 泵 更 换 全 部 油 管
118-199
回光 访杆 洗不 去 井下 队
七区
%。储层主要为沙三段的深湖半深湖相浊积扇体,油层埋藏深 度2800-3500m,油层温度120150℃。储层岩性主要为粉细砂 岩,平均孔隙度17.6%,平均渗 透率50×10-3μm2。属典型的深 层、低渗透、高油气比、自然产 能低的岩性构造油藏。
2001年以来三矿检泵井次统计
500
416 428 420 430 440 436 419 414