背光自动机台良率提升专案

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自动机台良率提升专案

三、背景描述:

改善不良率,降低损耗,提升自动机台良率、直通率;

提升产品品质,满足客户需求,提升企业形象,创造企业价值;

四、现状统计:

楼别周次检验数不良数不良率主要不良项

4楼第14周224834 26924 11.98%

异物、白团/白点、亮点、移

位、爆灯、划伤、漏光第15周137587 17068 12.41%

第16周128333 16875 13.15%

五、改善目标:

六、数据分析:

九、前五项不良之原因分析、改善对策、责任归属、改善实施跟进:9-1.机台5S不良:

9-2.异物源显微镜分析:

9-3.异物层别分析9-4.异物九宫图分析层别数量备注

导光板与反射之间 2 黑色杂物

导光板与扩散之间1 导光板表面杂物1 衣服纤维

1 粘有黑色异物的残胶1 扩散进料黑点

1 刀模残留物

下扩与下增之间 2 黑色杂物

下增与上增之间6 黑色杂物1 红色纤维

1 下增表面杂丝

2 白色泡棉1 衣服纤维

1 下增反面残胶

2 压合物碎屑2 吸塑盒异物

9-5.异物相关的生产现场缺失:

9-6.无尘室环境测试结果:

9-7.不良率商/直通率低五大要素鱼骨分析图:9-8.异物五大要素鱼骨分析图:

9-10.亮点不良显微镜分析:

9-14.白团/白印—原因分析、改善对策、改善跟踪:

9-15.移位/漏光典型不良示例图片:

问题点/原因

改善对策

责任人

预计日期

实际完成

跟进人/结果 擦试导光板去污水过多造成残留 去污水不可用多、擦试后注意自检 何文斌 5.27 6.15

杨柳柳 无尘布用脏未及时换面使用

喧导培训,通常一张布擦试20PCS 产品,每擦试一盒需更换一面 何文斌

5.27

巡检提问

答不符合 组装导光板手指脏污

1.手指套及时更换,通常1H 内更换

一次

2.各工位需自检,发现不良及时反馈更换手指套

何文斌

5.27

6.3

杨柳柳:持

续跟进

手指套掉粉尘

IQC 对手指套进行检验

曾如昆

6.3

6.3

张凯

装导光板、贴反射片、装灯等工位作业手法不当造成

1.要求相关工位手指尽可量不触碰

发光区内

2.拉长、IPQC 每2H 需巡检,当记录巡线报表内

程秀华、杨柳柳

6.3 6.3

段纯才

张凯:持续跟进

9-16.移位/漏光——原因分析、改善对策、改善跟踪:

问题点/原因改善对策责任人预计

完成

日期实际

完成

日期

跟进人/结

果/备注

机台治具尺寸误差过大 1.调机人员需确认尺寸偏差

张林锋 6.1 6.1

段纯才

调机人员技能欠缺1.制定《自动机台调机规范》

2.组长对学徒现场培训指导、考核

张林锋

6.15

6.28

理论+现场

培训

机台换型号频率过高,造成调机物料损耗大,机台不稳定PMC合理安排

吴荣锋 6.1 6.1

张林锋:跟

膜材切裁不良较多,未裁断1.模切评估更改刀模

2.异常刀模来料在显微镜下检查有无

明显缝隙

郑勇

6.10

6.28

7.1

用一个型

号验证对

3.IPQC需做首件与过程巡检

龙润田 5.28 6.1

郑勇

黑白胶变形、溢胶1.储存温度管控在23±2℃内并记录;

2.存放时间通常管控在4周内;

3.卷料不可过紧,拿取时不可用力挤

压;

欧南武

5.27

6.16

一楼湿度

超出加干

燥机

调机人员欠缺对产出良率状况的跟进1.每小时必须做抽检动作,报表需真实

2.调机人员配点亮治具、定时抽检

张林锋 6.3

欠缺跟进

膜材来料卷曲 1.模切成品不可卷过紧;

2.《膜材来料检验SOP》加入此项管

控郑勇 6.3 7.1 龙润田

膜材静电排斥曾如昆 6.15 7.1 段纯才

胶框油污造成漏光1.IQC注意检验管控此不良

2.要求供应商提供有效方案

曾如昆 6.3 7.1

供应商改

善报告

膜片上挡墙造成漏光1.调机人员巡检管控

2.品质及时反馈

张林锋 6.1

改善不明

9-17.划伤/刮伤不良示图:

改善前:

改善后:

未完!

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