背光自动机台良率提升专案
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自动机台良率提升专案
三、背景描述:
改善不良率,降低损耗,提升自动机台良率、直通率;
提升产品品质,满足客户需求,提升企业形象,创造企业价值;
四、现状统计:
楼别周次检验数不良数不良率主要不良项
4楼第14周224834 26924 11.98%
异物、白团/白点、亮点、移
位、爆灯、划伤、漏光第15周137587 17068 12.41%
第16周128333 16875 13.15%
五、改善目标:
六、数据分析:
九、前五项不良之原因分析、改善对策、责任归属、改善实施跟进:9-1.机台5S不良:
9-2.异物源显微镜分析:
9-3.异物层别分析9-4.异物九宫图分析层别数量备注
导光板与反射之间 2 黑色杂物
导光板与扩散之间1 导光板表面杂物1 衣服纤维
1 粘有黑色异物的残胶1 扩散进料黑点
1 刀模残留物
下扩与下增之间 2 黑色杂物
下增与上增之间6 黑色杂物1 红色纤维
1 下增表面杂丝
2 白色泡棉1 衣服纤维
1 下增反面残胶
2 压合物碎屑2 吸塑盒异物
9-5.异物相关的生产现场缺失:
9-6.无尘室环境测试结果:
9-7.不良率商/直通率低五大要素鱼骨分析图:9-8.异物五大要素鱼骨分析图:
9-10.亮点不良显微镜分析:
9-14.白团/白印—原因分析、改善对策、改善跟踪:
9-15.移位/漏光典型不良示例图片:
问题点/原因
改善对策
责任人
预计日期
实际完成
跟进人/结果 擦试导光板去污水过多造成残留 去污水不可用多、擦试后注意自检 何文斌 5.27 6.15
杨柳柳 无尘布用脏未及时换面使用
喧导培训,通常一张布擦试20PCS 产品,每擦试一盒需更换一面 何文斌
5.27
巡检提问
答不符合 组装导光板手指脏污
1.手指套及时更换,通常1H 内更换
一次
2.各工位需自检,发现不良及时反馈更换手指套
何文斌
5.27
6.3
杨柳柳:持
续跟进
手指套掉粉尘
IQC 对手指套进行检验
曾如昆
6.3
6.3
张凯
装导光板、贴反射片、装灯等工位作业手法不当造成
1.要求相关工位手指尽可量不触碰
发光区内
2.拉长、IPQC 每2H 需巡检,当记录巡线报表内
程秀华、杨柳柳
6.3 6.3
段纯才
张凯:持续跟进
9-16.移位/漏光——原因分析、改善对策、改善跟踪:
问题点/原因改善对策责任人预计
完成
日期实际
完成
日期
跟进人/结
果/备注
机台治具尺寸误差过大 1.调机人员需确认尺寸偏差
张林锋 6.1 6.1
段纯才
调机人员技能欠缺1.制定《自动机台调机规范》
2.组长对学徒现场培训指导、考核
张林锋
6.15
6.28
理论+现场
培训
机台换型号频率过高,造成调机物料损耗大,机台不稳定PMC合理安排
吴荣锋 6.1 6.1
张林锋:跟
进
膜材切裁不良较多,未裁断1.模切评估更改刀模
2.异常刀模来料在显微镜下检查有无
明显缝隙
郑勇
6.10
6.28
7.1
用一个型
号验证对
比
3.IPQC需做首件与过程巡检
龙润田 5.28 6.1
郑勇
黑白胶变形、溢胶1.储存温度管控在23±2℃内并记录;
2.存放时间通常管控在4周内;
3.卷料不可过紧,拿取时不可用力挤
压;
欧南武
5.27
6.16
一楼湿度
超出加干
燥机
调机人员欠缺对产出良率状况的跟进1.每小时必须做抽检动作,报表需真实
2.调机人员配点亮治具、定时抽检
张林锋 6.3
欠缺跟进
膜材来料卷曲 1.模切成品不可卷过紧;
2.《膜材来料检验SOP》加入此项管
控郑勇 6.3 7.1 龙润田
膜材静电排斥曾如昆 6.15 7.1 段纯才
胶框油污造成漏光1.IQC注意检验管控此不良
2.要求供应商提供有效方案
曾如昆 6.3 7.1
供应商改
善报告
膜片上挡墙造成漏光1.调机人员巡检管控
2.品质及时反馈
张林锋 6.1
改善不明
显
9-17.划伤/刮伤不良示图:
改善前:
改善后:
未完!