锅炉飞灰含碳量偏高的运行分析99
某电厂锅炉飞灰含碳量高的原因分析
某电厂锅炉飞灰含碳量高的原因分析合理控制飞灰含碳量的指标,有利于降低发电成本,提高机组运行的经济性。
本文针对某电厂实际生产数据分析飞灰含碳量高的成因及解决办法。
关键词:飞灰含碳量;经济指标;成因及解决办法飞灰含碳量是反应燃煤机组锅炉效率的重要经济指标,合理控制锅炉飞灰含碳量,对机组经济安全生产运行具有重要意义。
据现代火力发电机组相关数据统计,锅炉飞灰含碳量每上升1%,标准煤耗约增加1.0~1.3g/kwh。
某电厂#1、2#锅炉发生了飞灰含碳量异常升高的现象,现对其产生的原因展开分析。
1)一次风的影响一次风作为输送、干燥煤粉及前期助燃的作用。
一次风压过低,影响磨干燥出力,甚至造成一次风管堵塞,着火点过于靠前,燃烧贴壁。
一次风压过高,造成一次风速过高,降低煤粉气流的加热程度,使着火点推迟,大颗粒的煤可能不能完全燃烧,造成飞灰含碳量增大。
在《印尼煤分仓掺烧运行相关规定》中要求,燃烧印尼煤期间,风量稳定期间不小于90 T/H,一次风机母管压力不小于8.5Kpa,以维持较高风速。
除此之外,建议不提高一次风母管压力偏置。
2)煤质的影响煤的化学组分主要是碳、氢、氧、氮、硫五种元素,以及水分和灰分。
煤的工业分析主要是测定煤中水分(M)、挥发分(V)、固定碳(FC)和灰分(A)的含量。
挥发分是煤在加热过程中所分解出的可燃性气体,挥发分高的煤容易着火,燃烧速度快,并有助于燃尽。
因此,燃烧挥发分高的煤会降低飞灰含碳量。
高水分燃煤在燃烧时会吸收热量,放出的有效热量相对减少,会降低炉膛温度,增加着火热,不利于煤燃尽,飞灰含碳量升高。
同时,它还会生成大量的水蒸汽使排烟量加大,影响锅炉安全运行,还会给尾部受热面发生低温腐蚀提供条件。
灰分是煤种的主要杂质。
灰分增大时,煤中的可燃成分相对减少,飞灰含碳量略有下降,但煤的发热量降低,总的机械损失增大。
灰分增大同时会造成煤粉着火困难和难以燃尽,未燃尽的煤随烟气排走,造成锅炉飞灰含碳量增大,并且引起尾部受热面磨损加剧,形成受热面上结焦、结渣,影响传热。
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施咱们都知道,锅炉是现代社会不可或缺的“大力士”,无论是工厂里的蒸汽机还是家里的暖气,都离不开它。
但是,这台“大力士”有时候也会闹点小脾气,比如飞灰含碳量高。
那么,为什么循环流化床锅炉会这么干呢?别急,让我来给你娓娓道来。
咱们得说说这“大力士”的心脏——燃烧室。
想象一下,如果心脏里充满了血液,那它就能有力地跳动。
但要是心脏里全是灰烬和煤渣,那它还怎么跳呢?这就是飞灰含碳量高的第一个原因。
就像心脏里长了草,怎么能保持活力呢?再来说说这“大力士”的胃——炉膛。
想象一下,胃里有太多食物,消化起来可就费劲了。
同样的道理,如果炉膛里塞满了灰烬和煤渣,那燃料怎么能充分燃烧呢?这就导致了飞灰含碳量的增加。
就像胃里全是石头,怎么可能吃得下东西呢?接下来,咱们得聊聊这“大力士”的脚——分离器。
想象一下,如果脚上穿着一双破拖鞋,走路都不稳当。
而分离器如果处理不当,那飞灰中的碳颗粒就会像脱线的玩具一样四处乱飞。
这就是为什么飞灰含碳量高的第二个原因。
就像脚上穿着一双不合适的鞋,怎么能走得稳当呢?那么,面对这些问题,咱们该如何解决呢?别急,让我来给你支几招。
咱们可以加强燃烧室的维护,定期清理燃烧室,确保燃烧室内没有过多的灰烬和煤渣。
这样,“大力士”的心脏就能保持健康,跳动有力。
咱们可以在炉膛中安装一个高效的旋风分离器,将飞灰中的碳颗粒及时分离出去。
这样,“大力士”的胃就不会太难受,燃料也能更好地燃烧。
咱们还可以加强对分离器的监控和维护,确保它能够正常运行。
这样,飞灰中的碳颗粒就不会到处乱飞,“大力士”就能更稳定地工作。
当然啦,除了这些措施,咱们还需要注意日常的保养和清洁工作。
比如定期检查锅炉的运行状态,及时清理积灰;注意燃料的质量和稳定性,避免使用劣质燃料;等等。
只有这样才能确保“大力士”始终保持最佳状态,为我们提供源源不断的动力。
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的问题虽然令人头疼,但只要我们用心去解决,相信“大力士”一定能发挥出更强的力量。
锅炉飞灰含碳量升高的分析和调整
中图分类号:tk22 文献标识码:a 文章编号:1003-9082(2015)12-0323-02 引言火力发电是我国主要的发电方式,电站锅炉作为火力电站的三大主机设备之一,伴随着我国火电行业的发展而发展。
近年来,环保节能成为中国电力工业结构调整的重要方向,火电行业在“上大压小”的政策导向下积极推进产业结构优化升级,关闭大批能效低、污染重的小火电机组,在很大程度上加快了国内火电设备的更新换代。
中国的电站锅炉产业,它既不是“朝阳产业”,也不是“夕阳产业”,而是与人类共存的永恒产业。
伴随我国国民经济的蓬勃发展,近年来工业锅炉制造业取得了长足的进步。
其突出成效是:行业标准日益规范,技术水平逐步提高,产品品种不断增加,经济规模显著扩大。
下面就造成锅炉飞灰含碳量升高的原因以及解决措施两个问题分别进行论述。
一、造成锅炉飞灰含碳量高的原因1.入炉煤种原因1.1 上层制粉系统若是燃煤品质较差,会造成燃烧不充分的问题,这种情况下,很容易出现未完全燃烧的煤渣落入捞渣机内部,从而导致锅炉灰渣的含碳量升高。
1.2 下层制粉系统若是燃煤的品质较差,则会出现收到基低位发热量低、干燥无灰基挥发分低的情况,从而造成燃煤燃烧不完全的现象。
1.3 挥发分如果出现干燥无灰基挥发分小于设计煤种挥发分或者是挥发分小于等于百分之二十六的情况时,就会直接影响其燃烧的稳定性。
导致风粉气流着火的温度增高,挥发分着火所需的热量也增高,挥发分溢出所需的温度也增高。
1.4 收到基低位发热量收到基低位发热量小于设计煤种,或者是发热量小于等于3600kcal/kg,也表明燃煤燃烧稳定性差,燃烧灰分大,燃煤燃烧不完全,造成很高的热能损失。
1.5 其他原因对燃煤的种类不进行区分,将多种煤种进行混合,会导致燃煤各项性质不统一,就会出现燃烧不完全的情况,造成出灰含碳量高的问题,通常这种情况下,对磨煤机的风量和出口温度也没有做出准确及时的调整,这点也是导致锅炉出灰含碳量高的原因之一。
燃煤机组飞灰含碳量上升的原因分析及改进措施
燃煤机组飞灰含碳量上升的原因分析及改进措施摘要:某发电厂采用中储式制粉系统,中速球磨机,炉内采用四角切圆燃烧方式。
在运行过程中,发现锅炉飞灰含碳量出现升高趋势,为了查明飞灰含碳量升高的原因,提高机组运行的经济性,对入炉煤种、煤粉细度、一次风速及一二次风温等因素进行分析排查,并采取相关改进措施降低飞灰含碳量。
关键词:燃煤;机组;飞灰含碳量;上升;原因分析;改进措施飞灰含碳量高不仅会造成锅炉热损失增加,降低锅炉效率,致使机组经济效益下降,而且会增加环境污染,对企业社会效益产生负面影响。
因此,降低锅炉飞灰含碳量具有经济及社会双重效益[1]。
根据统计数据(见图1),发现某发电厂#5、6炉飞灰含碳量有升高的趋势,尤其是#6炉,3、4月份飞灰含碳量明显升高。
另外,#6炉的飞灰含碳量明显比#5炉高。
图1 某电厂#5、6炉飞灰含碳量变化趋势图一、原因分析当煤粉气流在炉膛内的燃烧和燃尽过程不充分时,势必造成机械未完全燃烧热损失增大,表现为飞灰含碳量升高。
分析认为影响飞灰含碳量变化的主要原因如下:1、煤种特性的影响燃烧理论认为,挥发份含量对煤粉燃烧的影响最为重要。
当燃用挥发份较多的煤种时,容易着火,燃烧也易于完全,机械未完全燃烧热损失减小,飞灰含碳量降低。
燃煤中灰分含量也会对燃烧产生影响,燃煤中的灰分不但不能燃烧,而且会降低燃煤的发热量,并妨碍可燃质与氧的接触,使燃料着火和燃尽困难,还会使炉膛温度下降,燃烧不稳定,造成飞灰含碳量增加[2-3]。
该厂2月份以来各个月的入炉煤煤种统计见表1。
可见,2月份有将近半个月的时间燃用“石炭#1”煤,有8天的时间燃用“神混”煤。
其中“石炭#1”煤具有高挥发份、低灰分的特点,“神混”煤的灰分也较低,所以2月份#5、6炉飞灰含碳量均比较低;3、4月份大部分时间燃用的煤种挥发份较低、灰分高,故3、4月份#5、6炉飞灰含碳量上升,尤其是#6炉,上升更明显;5月份下半个月燃用煤种的灰分降至15%以下,所以5月份飞灰含碳量对比3、4月份有所下降。
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设计煤种
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2.01
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6.75
18.77
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>1500
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校核
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1.81
3.27
0.91
0.42
44.24
9.52
20.71
14680
>1500
>1500
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收到基水分
空气干燥基水分
空气干燥基灰分
空气干燥基挥发份
空气干燥基固定碳
景德镇发电厂#5 炉飞灰含碳量偏高 的原因分析与解决措施
摘要:随着人们对能源需求量的日益扩大以及对环境质量要求的不断提高,循
环流化床锅炉具有高效、低污染、煤种适应性广等优点,在我国得到大力发展,
但目前国内流化床锅炉,尤其是大容量的流化床锅炉,普遍存在着飞灰可燃物高,
锅炉燃烧效率达不到设计值的问题。对于循环流化床锅炉,在投运初期,飞灰可
烟井对流受热面组成。锅炉采用两次配风,一次风从炉膛底部布风板、风帽进
入炉膛,二次风从燃烧室锥体部分进入炉膛。锅炉共设有四个给煤口,均匀地
布置在炉前。炉膛底部设有钢板式一次风室,悬挂在炉膛水冷壁下集箱上。本
锅炉采用床上启动点火方式,床上共布置 4 支大功率的点火油枪(左、右侧墙
各 2 支)。同时在炉膛燃烧室左右两侧各布置一台水冷滚筒式冷渣器。
1.锅炉主要设计参数
1.1 锅炉技术参数
参数名称
单位 数值 参数名称
过热蒸汽流量 t/h 475 再热蒸汽流量
过热蒸汽压力 MPa 13.9 再热蒸汽进/出口压力 MPa 2.662/2.527
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施我将仿照您给的格式重新创作:
《循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施》
说起咱们这循环流化床锅炉,真是让人又爱又恨。
它就像个调皮鬼,有时候能把咱们弄得团团转,特别是那飞灰含碳量,简直能把人逼疯。
首先得说说为啥这飞灰含碳量这么高。
你知道吧,这锅炉里可是个大熔炉,煤炭、空气还有水,它们三个搅在一起,就像是在跳锅庄舞一样,你来我往,好不热闹。
但是啊,这个锅庄舞跳得太过火了,结果就是飞灰里的碳多得吓人,碳多了,灰自然就多了。
再来说说怎么降这飞灰含碳量。
别急,听我慢慢道来。
咱们得从源头上下手,那就是控制好进炉的煤炭质量。
选煤得讲究,不能光顾着便宜,还得看它的“出身”和“性格”。
就好比找对象,得找个既会赚钱又能干的好小伙子,这样才能让锅炉跳得欢,飞灰少。
当然了,除了选煤,咱们还得学会“节能减排”这门手艺。
比如,咱们可以在锅炉里安个智能系统,它能实时监测燃烧情况,发现不对劲就赶紧报警,这样咱们就能及时调整火力,保证燃烧效率最大化,减少不必要的浪费。
咱们得加强设备维护,定期对锅炉进行“体检”,确保它的身体棒棒的,这样才能更好地发挥它的功能,减少故障发生。
最后但同样重要的是,咱们得提高环保意识,毕竟,保护环境也是咱们每个人的责任。
在追求经济效益的咱们不能忘了给地球妈妈做点贡献。
要想让循环流化床锅炉飞灰含碳量低下来,就得从源头抓起,从技术革新做起,还得加上咱们自己的努力和智慧。
只有这样,咱们才能让这个“锅庄舞”跳得更健康、更欢快,让锅炉为我们带来更多的温暖和光明。
锅炉飞灰含碳量偏高原因及解决方案浅析
锅炉飞灰含碳量偏高原因及解决方案浅析作者:赵占裕等来源:《山东工业技术》2015年第13期摘要:飞灰含碳量为影响锅炉效率的重要因素之一。
本文针对我厂锅炉飞灰含碳量偏高的实际情况,分别从入炉煤的着火、燃烧以及燃烬实际过程的多方面进行分析,查找影响飞灰含碳量高的因素主要有:煤粉细度、一次风速、配风方式、磨煤机运行方式、负荷及煤种变化等,并针对以上影响因素,提出合理应对方案。
关键词:锅炉;飞灰含碳量;原因分析;燃烧过程0 引言考虑锅炉效率,机械不完全燃烧损失以及排烟损失是当中两个主要的热损失,所以需要重点研究这两项损失。
但是排烟损失的降低是有限制的,所以降低机械不完全燃烧损失是节能降耗的突破口,而在此项损失中,飞灰含碳量占有主要位置。
因此,深入研究影响飞灰含碳量变化的因素,具有重要的实际应用价值。
1 锅炉飞灰含碳量高的原因分析1.1 煤粉燃烧过程煤粉的燃烧过程大致可以按照以下几个步骤进行:即加热干燥、挥发分析出着火、燃烧、燃烬,而着火和燃烬在该过程中起着重要的作用。
确保快速而平稳的着火,使得燃烧和燃尽得以快速实现,是保证完全燃烧的前提。
在煤粉的着火过程中,煤粉被包围在一次风中,可得到充足的氧气,因气流温度过低的煤粉,需快速升温,进而达到煤粉着火所需温度,并随燃烧过程的持续进行而不断升温 [1]。
1.2 影响飞灰含碳量的主要因素1.2.1 煤种影响一般而言,飞灰含碳量随煤种干燥基挥发分含量增加而减少,但挥发分高、含灰量低的烟煤也会导致飞灰含碳量高的情况,具体会因为剧烈的一次破碎和二次破碎导致了细的焦炭颗粒被大量的产生。
在实际工况中,燃烧形成的很多的飞灰颗粒的含碳量与劣质的煤有很大的关系。
我们把干燥无灰基挥发分同发热量飞灰含碳量升高量进行比例处理[2],就可以获得一个数值。
本数值可以作为衡量煤质的标准。
通过这个数值的分析就能够考究出飞灰含碳量和煤质之间的关系[2]。
1.2.2 煤粉细度煤粉细度在飞灰含碳量的影响因素中占据重要位置。
锅炉飞灰含碳量高的原因分析与对策
锅炉飞灰含碳量高的原因分析与对策摘要:锅炉飞灰含碳量是反映火力发电厂燃煤锅炉燃烧效率的重要指标,合理控制飞灰含碳量的指标,有利于降低发电成本,提高机组运行的经济性。
本文对国电怀安热电有限公司两台330MW锅炉飞灰偏高的原因进行了简要分析,提出相应的处理措施,对保障锅炉安全、经济运行有实际的指导意义。
关键词:飞灰含碳量;造成的影响;原因分析;处理措施1、飞灰含碳量偏高造成的影响机械未完全燃烧损失增大,其根本原因就是由于飞灰含碳量偏高所造成的。
在锅炉各项热损失中,机械不完全燃烧热损失仅次于排烟热损失,约占锅炉热效率的0.5 %~5 %。
因此,飞灰含碳量的升高,将在很大程度上降低锅炉的热效率。
我公司近年来随着掺烧经济煤种的比例逐步提高,以及设备长时间运行带来的磨损、老化,运行人员技能水平等问题,锅炉飞灰含碳量一直处于偏高的水平,同时由于飞灰实时监测系统准确性差,与人工采样分析结果偏差较大,2015年以来开始采取每周不定期进行人工采样分析两次的方法飞灰指标的考核,下表为2015年两台炉每月的飞灰平均水平。
由上表可以看出,我公司2015年的飞灰平均水平约在6.3%左右,夏季明显高于冬季,以下从影响飞灰的几个因素进行要因分析。
2、飞灰含碳量偏高的原因分析当煤粉气流在炉膛内的燃烧和燃尽过程不充分时,势必造成机械未完全燃烧热损失增大,表现为飞灰含碳量升高。
影响飞灰含碳量变化的因素主要有:煤粉细度、煤种特性、燃烧器的结构特性、热风温度、炉内空气动力场和锅炉负荷等。
2.1 煤粉细度的影响煤粉细度对其煤粉的燃烧和燃尽性能有较大影响。
煤粉细度越大,即煤粉颗粒粒径越大,其燃尽性能较小粒径颗粒越差,势必造成煤粉燃尽时间延长,不完全燃烧损失增大,飞灰含碳量升高,从而降低锅炉效率。
对于高挥发分的煤,因其容易燃烧可允许磨得粗些;对于低挥发分和可磨性指数较低的煤,因较难燃烧而应尽量磨得细些。
细煤粉虽然容易着火和燃烧,但煤粉颗粒过细将会增加制粉系统的耗电量和加大磨煤机的磨损量。
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施参考的段落如下:新的生路还很多,我必须跨进去,因为我还活着。
但我还不知道怎样跨出那第一步。
有时,仿佛看见那生路就像一条灰白的长蛇,自己蜿蜒地向我奔来,我等着,等着,看看临近,但忽然便消失在黑暗里了。
参考后创作的内容如下:在那个被煤烟笼罩的时代,锅炉房里的火焰就像是一团跳跃的火苗,而飞灰就是那火苗留下的余烬。
可是,有时候,这余烬里的碳似乎特别多,就像是一场没完没了的派对,人们围着它转,却不知道什么时候才能散去。
说起飞灰含碳量高的问题,真是让人头疼。
就像是一个调皮的孩子,总是喜欢在大人不注意的时候捣乱一样。
每当锅炉房的烟囱冒出一缕缕黑烟时,我们都知道那是燃烧不充分的燃料留下的“礼物”。
但是,当这些“礼物”变成了飞灰,它们就变得不一样了。
有人说,飞灰含碳量高是因为锅炉的燃烧不够充分。
这话听起来就像是在说,我们做饭时水放少了,饭自然就不好吃了一样。
但其实,问题可能并没有这么简单。
有时候,锅炉房里的那个小伙计可能并不那么听话,它可能想要更多的炭火来温暖这个大家伙。
这样一来,飞灰中的碳含量自然就高了。
不过别担心,这个问题也不是没有办法解决的。
我们可以试着改变一下锅炉房里的小伙计的行为习惯。
比如说,给它加点料,让它更有动力去燃烧那些燃料。
这样,飞灰中的碳含量自然就会变低了。
这需要我们付出一些努力和时间,但是为了我们的健康和环境,这些都是值得的。
除了改变锅炉房里的小伙计的行为习惯,我们还可以通过其他的方式来降低飞灰中的碳含量。
比如说,我们可以从源头上控制燃料的质量。
如果燃料中本来就含有过多的碳,那么飞灰中的碳含量自然会高一些。
因此,选择高质量的燃料就显得尤为重要了。
总的来说,飞灰含碳量高的问题虽然让人头疼,但是只要我们用心去寻找解决问题的方法,就一定能够找到解决之道。
就像我们在生活里遇到的困难一样,只要我们勇敢地面对,用心地去解决,就一定能够度过难关。
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施
循环流化床锅炉飞灰含碳量高的原因以及措施伙计们!今天咱们来聊聊那个让锅炉师傅头疼的大问题——飞灰含碳量太高。
这可不是闹着玩的,得好好说说为啥会这样,还得想点办法解决。
别急,慢慢听我道来。
咱们得知道,锅炉里的水蒸气一碰到冷的炉壁,就变成了小水滴,这就是所谓的“飞灰”。
可这些小水滴里藏着不少碳呢,一不小心就变成大颗粒,落到了炉膛底部,就成了咱们说的“飞灰”。
你说巧不巧?再说说那些碳吧,它就像是锅炉里的小精灵,喜欢到处溜达。
可是啊,这些小精灵在锅炉里跳来跳去,有时候就会不小心碰到炉壁,变成了飞灰。
你说这事儿是不是挺逗的?为什么锅炉里的碳会变成飞灰呢?其实啊,这跟锅炉的设计、燃烧方式和操作都有关系。
比如说,如果锅炉设计得不合理,或者燃烧方式不对,那碳就容易跑到炉膛底部,变成飞灰。
如果操作不当,比如温度控制不好,也会影响碳的分布,让它们变成飞灰。
知道了原因,咱们就好办了。
要想降低飞灰含碳量,就得从源头上下手。
比如,可以优化锅炉的设计,让它更合理;调整燃烧方式,让碳更好地燃烧;加强操作培训,让操作人员更加熟练,避免因为疏忽导致碳跑到炉膛底部。
除了这些技术性的措施,咱们还可以从生活的角度来想办法。
比如,定期清理锅炉,把那些已经变成飞灰的碳收集起来,减少它们对环境的影响。
或者,咱们也可以试着用一些方法来减少碳的产生,比如改进燃烧设备,提高燃烧效率。
降低飞灰含碳量这事儿,得从多方面入手。
既要技术过硬,也得生活有道。
只有这样,咱们才能让锅炉更加高效、环保,同时也能减少对环境的压力。
你说是不是这个道理?今天的分享就到这里。
希望我的小建议能给大家带来一些启发。
别忘了哦,下次咱们再聊更多有趣的话题!。
锅炉飞灰含碳量偏高的原因及解决方案
锅炉飞灰含碳量偏高的原因及解决方案摘要:随着经济的发展和科技水平的提升,电力行业逐渐运用新技术,引进新设备,不断提升运行效率,优化生产制造工艺,加强过程监督和管控,从而确保安全生产,尽可能降低对环境造成的破坏和不良影响。
当前在实际生产运行中锅炉机组飞灰含碳量偏高是经常出现的问题,也是锅炉运行环节必须要高度重视的难点问题。
本文结合多年的工作经验对锅炉飞灰含碳量偏高的原因进行系统分析,并针对影响原因逐一提出了解决措施,以期为降低锅炉飞灰含碳量相关的研究和探索提供指导和参考。
关键词:锅炉飞灰含碳量;偏高;原因;对策;分析锅炉飞灰含碳量是反映锅炉运行效率和锅炉机组性能的关键指标,由于在实际生产过程中会受到煤质、设备运行参数以及其他方面等多种因素的影响,导致出现锅炉飞灰含碳量偏高的情况,从而影响生产效率,降低了设备的使用寿命,对环境也造成了更大破坏。
因此必须要想方设法研究锅炉飞灰含碳量偏高的原因,找出制约因素,并采取有效的措施加以解决,从而更好地提升电厂运行效率和生产质量。
一、锅炉飞灰含碳量偏高对锅炉生产运行的影响飞灰含碳量是燃煤锅炉机组燃烧情况的重要反映和控制指标,如果工艺控制不当,造成飞灰含碳量偏高,一方面能够造成锅炉机组机械不完全燃烧损失增多。
机械不完全燃烧损失是指锅炉中还有飞灰灰渣没有燃尽的物质,从而造成热量的损耗,进而对锅炉的热效率产生影响,导致煤耗相应增大。
另一方面飞灰含碳量偏高,将导致飞灰的质量下降,从而影响干灰的综合处理和应用,对环境造成污染。
因此必须要高度重视飞灰含碳量这一影响指标。
二、锅炉飞灰含碳量偏高的原因分析1.锅炉生产工艺基本流程。
当前我们国家的燃煤电厂企业,主要生产工艺是直接燃烧煤炭,经过初步处理形成煤粉,然后通过皮带传送的方式,将煤粉输送至锅炉,煤粉遇到高温就会发生反应,经过锅炉运转,从而将水转化成水蒸气,再经过加热处理,将水蒸气送入压缸,从而形成蒸汽或者冷却水,进而在炼油、化肥、再生水利用等领域发挥有效的价值。
飞灰含碳量高和除尘灰颜色发红的主要原因分析及采取的措施
飞灰含碳量高和除尘灰颜色发红的主要原因分析及采取的措施一、240T/H循环流化床锅炉飞灰含碳量高的主要原因分析及采取的措施。
1、主要原因分析目前,我公司环流化床锅炉飞灰可燃物含量达12~13%,与投运初期≤10%相比,存在着飞灰可燃物偏高的问题,飞灰含碳量的偏高使循环流化床锅炉的机械不完全燃烧热损失增加,严重影响了锅炉的燃烧效率,引起飞灰含碳量高因素很多,从以下几个方面阐述。
& C# z# q, s& M7 I% _ `( z⑴煤种对飞灰含碳量的影响不同组分煤的H/C比、燃烧活性、灰份含量有很大差异。
其孔隙率、真比重、晶格化程度等也不同,而且在燃烧过程中这些性质还会发生变化,这对于煤的燃烧特性有很大影响。
人们一般从微观上将煤分为镜质组、丝质组和稳定组。
,其孔隙率、真比重、晶格化程度等也不同不同组分煤的H/C比、燃烧活性、灰份含量有很大差异。
与其它组分相比较,丝质组燃烧过程并不剧烈,同时有机质内部几乎没有形成孔隙,颗粒内部的有机质无法与外部氧气发生反应。
对飞灰可燃物进行分析,发现丝质组形成飞灰残碳的可能性更大。
无烟煤中的丝质组组分要比其它煤种低得多。
因而燃用无烟煤的循环流化床锅炉飞灰含碳量普遍比燃用其它煤种锅炉高。
热电厂240T/H循环流化床锅炉现在烧的烟煤并不是纯烟煤,掺了更多的无烟煤末,丝质组组分要比以前烧的纯烟煤要低,颗粒内部的无机质无法与外界氧气发生反应,从而导致飞灰含碳量比以前要高。
⑵颗粒尺寸分布与床温对飞灰含碳量的影响碳粒的燃烬时间与颗粒尺寸和床温有很大关系。
在一定的温度下,碳颗粒的燃烬时间随粒径的增大而延长。
循环流化床锅炉对燃料粒径要求小于等于13mm,而我们燃料的破碎系统达不到设计要求,燃料颗粒粒径分布不均,两极分化严重,粗颗粒和细颗粒较多,呈两头多,中间少的粒径分布特点。
实际的入炉煤粒径范围要大得多,不同粒径的燃料很难达到同时燃烬。
在相同的粒径下,温度越高,碳颗粒所需的燃烬时间越短。
锅炉飞灰含碳量过高的分析及措施讨论
锅炉飞灰含碳量过高的分析及措施讨论摘要】飞灰含碳量是反映锅炉运行效率和经济性的重要指标,降低锅炉的飞灰含碳量,使其保持在合理范围内,对电厂的生产效益有着重要的意义。
本文对导致飞灰含碳量偏高的几个可能的影响要素进行了分析,为提高经济效益提供一定参考。
【关键词】锅炉,飞灰含碳量,分析,措施飞灰含碳量作为目前锅炉的重要运行指标之一,能够直接反映出电厂锅炉的燃烧效率高低,也和电厂的经济效益关系密切。
飞灰含碳量过高的危害总体来说主要有以下几个方面:1.增加煤耗,使锅炉效率明显下降,机组运行经济性恶化;2.因为飞灰含碳量高,会使飞灰的灰熔点降低,增加尾部烟道受热面结焦风险;3.造成锅炉受热面壁温超温,或者危及脱硝反应器等设备的正常运行,引发非计划停炉,影响正常生产。
1 飞灰含碳量过高的分析1.1锅炉配风影响一次风压过高时,一次风风速太快,不利于煤粉点燃,较大颗粒的煤粉有可能不能燃烧完全,这样就会使飞灰含碳量升高。
而当一次风压过低,影响制粉系统出力,有可能堵塞粉管,还可能使火焰距离喷燃器过近造成喷燃器的损坏。
适当提高一次风温度,使煤粉的初始温度升高,这样有利于煤粉的完全燃烧,反之则会增大煤粉不完全燃烧的可能性,造成飞灰含碳量升高。
锅炉二次风的配风原则是要使炉膛内建立合理的空气动力场,使煤粉与空气进行充分的混合,提高燃烧效率,有利于飞灰含碳量的降低。
1.2 过剩空气系数影响过剩空气系数太大,会使锅炉排烟热损失增加,降低了炉膛温度,不利于煤的燃烧。
过剩空气系数太小,锅炉燃烧室缺少氧气,煤燃烧不完全,会增大飞灰含碳量。
根据当前环保政策对氮氧化物排放的要求,锅炉均采用了低氮燃烧法和催化还原法(即SCR)脱硝。
而低氮燃烧的主要机理就是减小过剩空气系数,从而降低炉内烟气含氧量,抑制氮氧化物的产生,这就与降低飞灰含碳量的要求产生了冲突。
所以,我们需要确定一个空气过剩系数的最佳范围,能够保证环保指标达标,以及飞灰含碳量降低,同时还能使排烟热损失尽可能小。
A电厂锅炉飞灰含碳量高的问题分析
A电厂锅炉飞灰含碳量高的问题分析
一、煤粉细度不合格
制粉系统试验结果显示,煤粉细度均不合格,R90,R200均超标。
需加强磨煤机检修维护,进行制粉系统优化试验,尽量使煤粉细度在合格范围内。
同时,厂内煤粉细度监控工作必须严格执行,日常运行中发现细度不合格应立即处理。
二、风粉不平
磨煤机出口各粉管风粉不平,燃烧器负荷分配不均等。
检修期间对磨煤机出口可调缩孔进行检修、维护、更换,确保下次调整期间可调缩孔可用。
三、煤质不佳,波动大
从历史统计来看,飞灰含碳量与入炉煤挥发分和灰分有直接关系,掺烧煤种中有部分贫煤,燃尽性能不好,造成飞灰含碳量升高。
同一天不同时间段入炉煤质经常出现较大幅度的波动,影响运行人员运行调整。
需加强煤场管理,严格控制掺混指标,确保煤质不出现大幅度波动。
若条件允许,可根据不同煤种的燃烧特性和燃尽特性制定掺混煤方案。
四、燃烧控制不合理
为控制氮氧化物生成,锅炉运行氧量明显低于设计氧量,造成煤粉燃烧不彻底。
另外,机组投产后一直未进行过燃烧优化试验,二次风箱压力过低,需开展燃烧优化调整试验,优化燃烧参数。
五、炉本体存在无组织漏风
漏风点主要集中在炉底和燃烧器与水冷套之间缝隙。
无组织漏风未经过燃烧器组织,无法发挥旋流燃烧器的优势,降低了煤粉燃烧效率。
需加强对炉底清渣的管理,要求清渣结束后必须对观察口进行密封;停机期间检查燃烧器与水冷套之间缝隙,若存在较明显间隙须进行封堵。
锅炉飞灰含碳量偏高的原因分析和对策
锅炉飞灰含碳量偏高的原因分析和对策刘文(广州中电荔新电力实业有限公司,广东增城511340)应用科技脯要j电站锅炉运行中飞灰舍碳量偏高,严重影响锅炉效率。
分析飞友含碳量偏高的原因,提出改造燃烧器,加装敛.体和浓淡分离器。
改造后,锅炉燃烧状况得到明显改善,飞灰合碟量显著降低,提高了锅炉的效率。
鹾搀枣词飞灰含碳量;燃烧器;钝体;浓淡分离器飞灰含碳量升高对锅炉的经济性有很大影响。
首先,它是造成锅炉机械不完全燃烧损失增加的主要因素,而机械不完全燃烧损失是锅炉热损失中仅次于排烟损失的第二大损失。
对于现代火力发电机组,锅炉热效率每降1%,将使整套机组的热效率刚氏0:3—04%,标准煤耗增加3—49/kW ho其次,飞灰含碳量上升,飞灰品质下降,将影响干灰的综合利用,增加污染物排放量。
因此,电厂应尽量降低飞灰含碳量,减少损失,增加电厂效益。
近年来,由于煤炭市场等多方面原因的影响,电厂的实际燃煤发生了较大变化,燃用大量的较低挥发份煤,造成锅炉不完全燃烧,损失增大,灰飞含碳量偏高,效率降低等问题,影响了锅炉运行的经济性。
通过对锅炉进行改造,燃用较低挥发份的贵港煤时,燃烧显著改善,飞灰含碳量大幅度下降,解决了锅炉飞灰含碳量偏高的问题。
1锅炉设备概况1.1锅炉设计参数某电厂锅炉为额定蒸发量220t/h高压自然循环锅炉,呈兀型露天布置,炉膛断面尺寸为7570m m×7570m m,燃烧器为正四角切向布置的直流燃烧器,每组燃烧器喷口按3—2—1—2—1—2的顺序排列,三次风喷口下倾约5℃,为典型的烟煤型燃烧器。
炉内四角形成的假想切圆直径@800m m,配有两套中间仓储式钢球磨制粉系统,热风送粉。
12锅炉燃煤情况由表1可知,贵港煤挥发份明显比设计煤种低,但发热量高,根据热力计算,这可能导致排姻温度升高约1a℃阳比设计煤种),引起飞灰含碳量上升,从而刚氐了锅炉效率。
表1煤质参数C ar H”0ar N舯S盯A ar M口V ar Q ar煤样%%%%%%%%kJ/kg 设计煤45.662.793.891.14O.9836.3l9.2331.3817107贵港煤60.963.531.220.95O.8326.226.2924.2222654 2飞灰含碳置偏高的原因分析经过对锅炉的实际工况及运行情况等方面进行分析,并采用锅炉燃烧调整试验、常规分析法、着火指数炉法和热天平法等来分析煤样的燃烧特性,总结出该电厂飞灰含碳量过高的原因:1)贵港煤相比诵寸煤种,有着火难、燃尽性差的特点,这将导致飞灰含碳量上晰噶炉效率的刚氏o2)四角切圆燃烧锅炉由其结构布置特点,必然存在两个角的一次风浓相在火焰的向火面,淡相在火焰的背火面,另外2个角的情况恰恰相反,在炉内形成背火墙,不利于煤粉与空气的良好混合。
锅炉飞灰含碳量大的原因分析及对策
目前浓淡燃烧技术已十分成熟,该型燃烧器已全面推广,大部分电厂均采用浓淡型燃烧器。
一、燃烧调整试验:
1. 利用配风装置按设计风速(一次风速30m/s)调平一次风。
2. 提高下排一次风速(一次风速35m/s)。
3. 调整风量,提高二次总风压,增加氧量。改变二次风配比,采取上小,下大配风方式,增加下二次风刚性,增加下二次风的托粉能力。
4. 采取两头保持燃烧工况相对稳定的前提下,减少下排给粉机给粉量,下排给粉机转速控制在500—550rpm,降低下一次风煤粉浓度,以进一步相对提高下二次风的托粉能力。
6. 在各个工况下,测量炉膛温度,取灰样、煤样,化验其大、小灰百分数,及煤粉细度,记录各运行参数。
二、分析:
通过燃烧调整可以降低飞灰含碳量,但其手段是有限的。提高一次风速及降低下排给粉机转速均受到机组负荷的限制,负荷降低采用这种措施将影响燃烧的稳定性。在低负荷时受总风压的限制提高一层二次风的幅度是有限的,并且提高一层二次风影响燃烧的稳定性。降低煤粉细度将导致制粉单耗的增加,影响厂用电率。而提高二次风压将导致风机单耗增加,同时增加了预热器漏风。目前我厂#5、#6炉在高负荷时引风量不足,漏风率的增加将进一步加剧高负荷时缺风的问题。
清华大学设计的多重富集燃烧器是其为解决富集型燃烧器飞灰大问题而设计的燃烧器。其原理根本上仍是浓淡型燃烧器,出口射流为水平射流。目前应用在田家庵电厂。由于该燃烧器装在中排,与我厂安装位置不一样,虽然飞灰含碳量不高,也不具有可比性。在其他电厂还没有得到推广。
电站锅炉飞灰含碳量过高的运行调整对策
电站锅炉飞灰含碳量过高的运行调整对策摘要:锅炉效率是衡量发电厂经济性的一个重要指标,而飞灰含碳量则是影响锅炉效率的重要因素之一。
进行锅炉燃烧调整是降低飞灰含碳量的有效途径。
燃烧调整包括:煤粉细度的调整、锅炉燃烧配风调整、减少锅炉漏风等。
经过调整,锅炉飞灰含碳量含量有了明显下降,取得了显著的经济效益。
关键词:燃烧调整降低飞灰含碳量提高锅炉效率0 引言河北大唐国际迁安热电有限责任公司(以下简称迁安热电公司)近年来通过有针对性的治理,机组安全可靠性已稳步提高,随着“节能降耗”工作的深入,各项经济指标的优化已经成为日常工作的重点。
众所周知,飞灰含碳量的大小是影响锅炉热效率的一个重要因素,燃烧调整是提高煤粉的燃尽程度,降低飞灰含碳量的有效手段。
自211年12月开始,1号炉出现了飞灰含碳量偏高的问题,按照锅炉飞灰含碳量月报表的统计数据,飞灰含碳量平均值达到 2.59%,单日最高值达到过3.7%。
为了有效解决这一严重影响锅炉效率的问题,经过分析得出的结论是煤粉在炉内的燃烧存在一定问题,于是进行了有针对性的燃烧调整。
1 锅炉设备情况(1)锅炉主要设计参数迁安热电公司装机为1台220MW容量的供热机组,锅炉为东方电气集团锅炉制造厂生产的DG735/13.7-22型,是超高压、中间再热、单汽包自然循环、单炉膛、负压燃烧、固态排渣煤粉炉。
锅炉燃用烟煤,燃烧器四角布置,配中速磨煤机、直吹式制粉系统五套。
锅炉设计主要参数见表1。
表1 锅炉设计主要参数(2)锅炉燃煤情况锅炉设计及实际燃煤煤质情况见表2。
锅炉设计煤种为开滦洗煤,发热量17.76MJ/kg,实际燃煤的发热量变化较大。
从近期的燃煤数据看,煤的发热量与设计煤种相比,要低10%以上。
表2 燃料特性(3)锅炉燃烧系统锅炉配有5台ZGM95G型中速磨煤机和20只煤粉燃烧器,燃烧器分5层布置,磨煤机主要设计参数见表3。
锅炉燃用设计煤种时,在BMCR工况下的燃煤量为121.7t/h,按设计4台磨运行即可满足出力需要。
锅炉飞灰含碳量升高的分析和调整
3 降低 锅 炉 飞灰 含 碳 量 的方 法
3 . 1煤 质 变化 时 的调 整 当锅 炉 燃 用 煤 质 发 生变 化 时 ,运 行 人 员 对 燃烧
的 调 整 应 与 煤 质 的变 化 相 适 应 ,当 煤 质 向 低 挥 发
3 . 4治理 和 改进 锅炉设 备
对 锅 炉 设 备 的治 理 和 改 进 ,是 保证 锅 炉 飞灰 可
总 第9 4 期 2 0 1 5 年 第1 0 期
现 代工 业 经济和 信 息化
M od e r n I nd us t r i a l Ec ono my a nd I nf or ma t i o ni z a t i on
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N o. 1 0 201 5
组锅 炉 专 业运 行 管 理 工 作 。
程 中将 吸 收 热 量 ,这 又使 燃 烧 过 程 中温 度 降低 ,从
而 灰 中残 留碳增 加 。
第5 卷
现 代 工业 经济 和信 息化 x d g y j . j x x h x @1 6 3 . c o n r
・ 5 9・
2 . 2采样 制样 手 法影 响 有取 样 后 不 拧 紧 的现 象 。飞 灰 取样 罐 及 其 与尾 部 烟 轻 微 漏风 的现 象 会 使颗 粒 小 重 量轻 燃 烧 完 全 的 飞灰 颗 粒被 吹走 ,而 颗 粒 大重 量 大 有燃 烧 不 完 全现 象 的
风 风 室 内 。一 、二 次 风 呈 间 隔排 列 ,煤 燃 烧 器 采 用
等 间隔 布 置 。每个 煤 燃 烧 器 喷 口布置 有 周 界 二 次风 ( 燃 料 二 次 风 ),油燃 烧 器 喷 口布置 了油 配 风 ,辅
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锅炉飞灰含碳量偏高的运行分析摘要】飞灰含碳量一直为影响锅炉效率的重要因素之一,本文针对我公司锅炉飞灰含碳量偏高的实际情况,分别从入炉煤的着火、燃烧以及燃烬实际过程的多方面进行分析,查找影响飞灰含碳量高的因素。
主要有:煤粉细度、一次风速、磨煤机出口风粉混合物温度、配风方式、炉膛氧量、磨煤机运行方式、负荷及煤种变化等。
并针对以上影响因素,提出合理应对方案,通过改造及精心运行调整,降低飞灰含碳量取得明显成效。
【关键词】锅炉;飞灰含碳量;煤质;原因分析;燃烧过程;降低中图分类号:G71文献标识码:A文章编号:ISSN1004-1621(2010)08-018-02 1 引言飞灰含碳量是反映电站锅炉燃烧效率和粉煤灰质量的重要指标,飞灰含碳量的高低关系到粉煤灰的价格,直接影响电厂的综合效益.此外,飞灰中的碳对锅炉尾部受热面有磨损作用,可降低设备的使用寿命,飞灰含碳量增加不仅增加燃料消耗量,而且对锅炉的安全运行造成很大的威胁。
很容易发生锅炉结焦和尾部烟道二次燃烧,还会降低电除尘器的效率,造成环境污染.因此,应尽量使锅炉飞灰含炭量控制在合理的范围内,以减少污染,提高电厂效益。
2 设备概述我公司300MW机组锅炉为亚临界压力、一次再热自然循环汽包炉,采用中速磨直吹式制粉系统、单炉膛、四角切向燃烧,平衡通风,全钢架悬吊结构,固体排渣,燃用煤种为蔚县煤与锡盟煤按7:3掺混。
锅炉采用四角布置,同心切圆燃烧方式。
燃烧器喷嘴结构采用一次风口四周通以周界风,一二次风喷嘴间隔布置的型式,每只燃烧器共有17个风室,其中顶部燃烬风室3个,二次风室6个,煤粉周界风室5个,油风室3个。
燃烧器的一次风喷嘴可上下摆动20°,二次风喷嘴可上下摆动30°,可通过改变燃烧器的角度,来改变火焰中心位置。
机组自投运后整体运行情况稳定,但是,在最近的运行过程中却暴露出飞灰含碳量偏高的问题,这直接影响到机组运行的经济性。
为了降低飞灰含碳量,提高运行经济性,发电部组织对这一课题开展分析。
从燃烧的原理入手,结合设备系统状况和燃煤情况进行全面分析,找出影响飞灰含碳量的主要因素,制定相应的方案,然后在运行工作中进行逐步验证。
3锅炉飞灰含碳量高的原因分析3.1煤粉燃烧过程煤粉在锅炉内燃烧基本分为4个阶段:加热干燥、挥发分析出着火、燃烧、燃烬。
其中最重要的是着火和燃烬阶段,要使燃烧完全,首先要保证迅速而稳定的着火。
只有实现了迅速而稳定的着火,燃烧和燃烬才能迅速进行,在煤粉的着火阶段,其周围被一次风包围,具有足够氧气,煤粉气流温度较低,这个阶段的关键是迅速将煤粉加热到其着火温度。
随着燃烧的进行,煤粉温度逐步升高,而其周围氧气也逐步耗尽,此时制约燃烧的因素变为了能否及时供给充足的氧气。
要使煤粉充分燃烧可以从两个方面入手,即:加快燃烧速度和增长燃烧时间。
3.2影响飞灰含碳量的主要因素(1)煤种影响。
我公司锅炉设计煤种为河北蔚县煤,校核煤种1为准格尔孔对沟煤,校核煤种2为70%蔚县煤+30%内蒙古锡林浩特胜利煤田露天矿原煤。
三种煤的成分及煤质分析资料见表1。
表1 设计煤种和校核煤种的成分与煤质比较。
近几年,由于煤炭市场紧张及电煤价格的迅速上涨,我公司实际燃用煤种挥发分低、灰分大,且煤质变化频繁。
燃煤的挥发分含量降低时,煤粉气流着火温度显著升高,着火热随之增大,着火困难,达到着火所需的时间变长,燃烧稳定性降低,火焰中心上移,炉膛辐射受热面吸收的热量减少,对流受热面吸收的热量增加,尾部排烟温度升高,排烟损失增大。
煤的灰分在燃烧过程中不但不会发出热量,而且还要吸收热量。
灰分含量越大,发热量越低,容易导致着火困难和着火延迟,同时炉膛温度降低,煤的燃烬程度降低,造成的飞灰可燃物升高。
灰分含量增大,碳粒燃烧过程中被灰层包裹,碳粒表面燃烧速度降低,火焰传播速度减小,造成燃烧不良,飞灰含碳量升高。
(2)煤粉细度。
合理的煤粉细度是保证锅炉飞灰含炭量在正常范围主要因素之一,降低煤粉细度是降低飞灰可燃物的有效措施。
由于磨煤机存在振动现象,导致运行中分离器转速偏低,磨辊加载不能提高,影响了煤粉细度。
近期煤可磨性较差,石子煤较多,大颗粒的石子煤在研磨件之间形成支撑,导致煤粉不能被磨细。
煤粉过粗,单位质量的煤粉表面积越小,加热升温、挥发分的析出着火及燃烧反应速度越慢,因而着火越缓慢,煤粉燃烬所需时间越长,飞灰可燃物含量越大,燃烧不完全;另一方面提高煤粉的均匀性,也有利于煤粉的完全燃烧,较粗的煤粉若不能很好的与空气搅拌混合,将导致着火不好,燃烧时间较长,这也是影响飞灰可燃物的主要因素。
(3)一次风速的影响。
由于我公司磨煤机输粉管路直径550mm,燃烧器喷嘴直径450mm。
导致了喷嘴出口处风速过高。
曾对一次风速进行过计算,给煤量30t/h(按6%水分计算),磨煤机入口一次风量为60t/h时,输粉管道内风速为19m/s,而燃烧器喷嘴处的风速为30m/s。
给煤量40t/h,一次风量65t/h时,输粉管道内的风速为24.5m/s,喷嘴处的风速为41m/s。
对于燃烧烟煤锅炉推荐的一次风速为25~35 m/s,对于直吹式送粉系统,一次风速宜选下限,所以通过计算表明,我公司机组一次风速偏高,一次风速过高带来的危害如下:a)这直接导致煤粉气流的着火点偏远,着火推迟,燃烧过程缩短。
既不利于稳燃,又影响了燃烬。
b)一次风中较大的煤粉颗粒获得动能过大,飞出煤粉气流,落到周围的缺氧区,影响燃烬。
c)切圆直径变小,火焰不能均匀的充满炉膛,炉膛中心烟气流速过快,缩短了煤粉的炉内停留时间。
造成炉内温度分布不均匀和烟气流速不均匀。
不利于稳定着火和燃烧。
d)加剧了管道和喷嘴的磨损。
(4)一、二次风配合分析。
一次风速低,易造成一次风管堵塞,还可能烧坏燃烧器。
一次风温高,煤粉气流达到着火点所需热量减少,着火点提前。
二次风混入一次风的时间要合适。
如果在着火前混入,则着火延迟;如果过迟混入,则着火后的燃烧缺氧。
二次风一下子全部混入一次风对燃烧也是不利的,因为二次风的温度大大低于火焰温度,大量低温的二次风混入则会降低火焰温度,燃烧速度减慢,甚至造成熄火。
二次风速一般应大于一次风速。
二次风速比较高时,才能使空气与煤粉充分混合;二次风速又不能比一次风速大太多,否则会迅速吸引一次风,使混合提前,影响着火。
总之,二次风混入应及时而强烈,才能使混合充分,燃烧迅速而完全。
燃用低挥发分煤时,应提高一次风温,适当降低一次风速,选用较小的一次风率,这对煤粉的着火燃烧有利。
燃用高挥发分煤时,一次风温应低一些,一次风速高一些,一次风率大一些。
有时有意使二次风混入一次风的时间早一些,将着火点推后,以免结渣或烧坏燃烧器。
(5)磨煤机出口风粉混合物温度。
我公司磨煤机出口风粉混合物温度正常运行时应控制在80℃左右,由于夏季雨天较多,加上煤质变化频繁,燃煤水分含量高,磨煤机出口温度经常在70-80℃之间摆动,有时甚至低于70℃运行,风粉混合物温度降低必将导致煤粉着火推迟,煤粉燃烬程度差,导致飞灰含碳量上升。
(6)磨煤机运行方式的改变。
合理的磨煤机运行方式直接影响到炉膛温度,炉膛内的火焰集中程度,火焰中心位置,我公司#1、#2机组普遍存在再热汽温偏低的现象,为保证机组再热蒸汽参数在规定范围内运行,运行调整时改变磨煤机的运行方式,四台磨运行时,优先选用上四层制粉系统,导致炉膛火焰中心上移,在配风不合理的情况下,部分燃料未燃烬便随烟气离开炉膛,导致飞灰含碳量增加。
(7)负荷及煤种的变化。
我公司#1、#2机组投产以来,AGC投入率均在95%以上,机组负荷频繁大幅度波动,由于风量跟踪调整具有滞后性,短时的煤粉过粗影响燃烧完全,涨负荷过快时,送风量跟踪不上,炉膛氧量只有1%-2%,导致煤粉短时的缺氧燃烧,同样影响燃烧的完全性。
同时煤种变化又影响磨煤机的出力,碰到可磨性差的煤种时,很容易导致飞灰含碳量上升。
4 降低锅炉飞灰含碳量的方法通过对以上列举影响飞灰含碳量种种因素的分析,我公司采取以下措施加以改善:(1)降低风煤比。
现阶段我公司选用的风煤比为2.0,这是燃烧烟煤锅炉较为合适的数值。
但是我公司一次风管和喷嘴的情况,导致风粉流过燃烧器喷口的速度过快,着火点推迟。
因此考虑降低磨煤机的风煤比。
但是风煤比降低后,一次风速降低有导致输粉管堵塞的危险。
为防止煤粉管堵粉,《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定》(DL/T5145-2002),要求送粉管道介质流速不应低于18m/s,所以在降低风煤比的同时应控制磨煤机的最低一次风量不能低于50t/h。
(2)控制合适的煤粉细度。
煤粉细度降低,单个颗粒燃烬所需时间减少,同时增加了煤粉和空气的接触面,加快了燃烧速度。
所以通过合理的调节制粉系统的运行方式,尽可能维持理想的煤粉细度。
(3)燃烬阶段供给充足的氧气。
锅炉运行中保持足够的氧量至关重要。
而我公司的氧量自动调节存在缺陷,为了设计的简便,做成送风量跟随锅炉蒸发量的模式。
这样的后果就是导致了增加负荷时先加煤后加风,存在缺氧燃烧的现象。
改进的方法就是在增加负荷时,手动干预风量调节,提前增加送风量。
(4)优化磨煤机运行方式。
下层磨维持高出力运行,上层磨在低载方式下运行,即所谓的正宝塔式给煤。
通过加大下层磨的加载力,来保证煤粉细度,由于具有足够的煤层厚度,所以下层磨不会剧烈振动。
上层磨虽然煤层较薄,但是工作在轻载方式下,所以也不会振动,由于其给煤量较小,所以也可以得到较细的煤粉。
这样既可以缓解磨煤机振动情况,又尽可能的维持煤粉细度。
当然,这种方式是不适用于特别难磨的煤。
(5)减少过燃风的用量,在总风量不变的情况下,增加过燃风相当于减少了燃烧区域的送风,使燃烧推迟,抬高了火焰中心,所以会减弱燃烧速度。
另外由于过燃风反切布置,大量送入过燃风,会将形成的燃烧切圆打散,降低了燃烧区域的温度,因而会减弱燃烧。
所以运行中要尽量减少过燃风的使用。
(6)倒宝塔型配风方式。
采用倒宝塔型配风可以压住火焰,不使火焰上飘,减缓了烟气的流速,延长了煤粉在炉内的停留时间。
这相当于增加了煤粉的燃烧时间,对燃烬有利。
(7)火焰中心偏斜的影响。
通过分析#1、#2锅炉的运行参数,怀疑其可能存在火焰中心偏斜的问题。
火焰偏离炉膛中心,在炉内充满度不好,风粉掺混不理想,部分煤粉飘离燃烧区域,导致燃烧不充分。
对此可以通过合理的配风辅以过燃风来加以调节。
(8)加强空预器吹灰,防止堵灰,提高传热效果,提高一、二次风温度,同时也防止由于空预器差压大而造成引风机出力不足,从而限制锅炉总风量。
锅炉负压不能过高,炉膛负压适当,控制在±50 Pa之内,使煤粉在炉膛内有足够的燃烧时间。
严密关闭各孔、门,保持水封正常。
减小锅炉漏风。
(9)改善燃煤质量。
当煤质变好时,着火迅速,反应速度快,易于燃烬。