凝汽器化学清洗新技术的应用
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凝汽器化学清洗新技术的应用
摘要:南迪普“三拖一”联合循环电厂汽轮机凝汽器结垢严重,极大地影响了电厂的总负荷及效率,为提高电厂效率并达到额定负荷,对凝汽器进行化学清洗。此
次的化学清洗新技术与传统化学清洗相比,具有过程可控、无需加装盲板、无需
大流量酸泵等优点。
关键词:凝汽器清洗、化学清洗、端差、新技术
1前言
南迪普425/525MW电厂由3台GE产的PG9171E型燃气轮机发电机组、3台无锡华光锅
炉产的UG-PG9171E-R型余热锅炉及1台东方电气产的N200-8.54/522型汽轮机发电机组组成,是“3+3+1”多轴布置的联合循环机组。
该电厂循环冷却系统采用闭式的冷却塔运行方式,由于长期使用高硬度高碱度地下水作
为循环水补充水,且没有加入药品,从而导致汽轮机凝汽器不锈钢换热管内壁结垢问题突出,已经严重影响机组出力和效率,其垢厚达到 0.4-1.0mm 之高。垢样分析报告表明,其主要成
分为钙镁碳酸盐垢。
由于凝汽器换热效率差,汽机真空低,使得三台燃机也无法达到基本负荷。为提高汽轮
机凝汽器换热效率,使全厂出力得到提高,需对凝汽器进行化学清洗。超过预估的垢厚以及
垢内大量污物的存在,使化学清洗工作变得富有挑战性。
2清洗过程中的化学原理
2.1氨基磺酸物理特性
氨基磺酸为白色斜方晶体,是一种固体有机酸,不挥发、不吸湿、无气味、无毒、不着
火和不冒烟。氨基磺酸极易溶于水,在水中的溶解度随温度升高而增加,溶解度如表1所示,1%水溶液在25℃时的PH为1.18,其水溶液酸性与盐酸、硫酸相似,因此有固体硫酸之称。
对人体毒性极小,长时间接触皮肤或进入人眼内是有害的,应尽量避免。
表1 氨基磺酸在水中溶解度(g/100g)
以上反应迅速而剧烈,化学清洗时要求水温控制在40℃-60℃之间,生成物为氨基磺酸盐,反应生成物易溶于水。
2.3缓蚀剂
缓蚀剂品名为CORTEC HIBIT-28,该缓蚀剂为异吡唑类酸洗缓蚀剂,针对盐酸、硫酸、氨
基磺酸类酸洗药液,能有效抑制金属腐蚀。
3清洗流程及工艺方法
3.1高压水+气冲洗
首先用高压水枪和厂用压缩空气分别对凝汽器不锈钢管进行吹扫,除去不锈钢管内表面
的软性沉积物及杂物。
3.2化学清洗
高压水气冲洗后,使用专用胶塞和软管,将凝汽器不锈钢管每500根一组分别清洗,每500根一组中又分为50组,每组10根管串联,50组并联连接在分药箱和集药箱上,组成一
个清洗循环,即药箱→酸洗循环泵→分药器→50组*10根管→集药器→药箱。酸泵出口与分
药器入口使用DN50钢丝软管连接,分药器50个分药孔与专用胶塞用外径12mm内径8mm
的PU管连接,外径23mm内孔8.5mm的专用胶塞塞入凝汽器不锈钢管管口。该系统可同时
进行两组清洗,分别作用于凝汽器A、B两侧。如图1:
图2 清洗中
3.3胶球物理清洗
化学清洗后,将直径为24mm的胶球分别塞入前水室每一根不锈钢管内,在高压水气枪
的作用下,将管道内反应后的残留沉积物打出。
仅以2018年和2019年8月份数据为例,凝汽器清洗前后,联合循环热耗由
7624.33BTU/kwh(2018.08.09)降至6808.62BTU/kwh(2019.08.09),极大地提高了电厂的经济性,真空从-79.08kpa升至-89.62kpa,保证了汽机的安全运行。同时,每年的发电量也提高约(506.48-449.85)*24*365=496078.8MWh,充分地显示了本次凝汽器化学清洗的显著效果。 5优点
5.1过程可控效果好
与传统化学清洗相比,该清洗系统全过程直观可控,可根据每一组的结垢情况调整酸液
浓度,节约酸耗。同时,还能从透明PU管看到每一组管道的反应情况(酸液是否完全与垢
接触、管道内气泡过多等),及时对清洗系统进行调整,提高清洗效率,确切地做到了对换
热管道的内壁结垢的精准发力,使每根换热管的清洗更加彻底。
5.2无需加装盲板
与传统化学清洗相比,该化学清洗无需在凝汽器进出口蝶阀处加装盲板,只需打开前后
水室的人孔进行插管即可,节约了人力物力及时间成本。
5.3无需大流量酸泵
传统化学清洗时将整个凝汽器进行循环,对酸泵的流量要求较高,尽管选择的泵流量较大,但最终还是不能确保每一根换热管道的流量和流速。该化学清洗将凝汽器内所有不锈钢
管分为多个组,每一组仅500根管,只需小型的酸泵即可进行循环,电厂内卸酸泵(卸碱泵)即可满足清洗的需要。
6化学清洗遇到问题及解决方案
6.1排气不畅
该清洗系统在分药箱和集药箱上分别设有一个内径8mm的排气孔,由于管道内结垢太
严重,反应十分剧烈,产生大量气泡憋在清洗系统内,排气孔无法及时排净系统内的气泡,
不仅使得药液无法和管道内的垢充分接触反应,还容易造成插在胶塞上的PU管头脱落,降
低清洗效率。
解决方法:在现场讨论后,决定在回药箱的DN50的钢丝软管上加装DN50的三通5个,连接DN50钢丝软管并将出口引至汽机房12m处,最终解决排气不畅问题。
6.2硬垢堵塞管道
由于不锈钢管内垢量过多,清洗初期时,反应过于剧烈,大量的硬垢脱落,且清洗所用
的PU管内径仅8mm,掉落下来的垢很容易将PU管堵塞,造成反应效率降低,清洗效果下降。
解决方法:将初始浓度降低至3%,随后逐渐增加药液浓度后,初期掉下来的垢块大小
降低,堵塞情况好转,清洗效率得到提高。
6.3钢丝软管易爆管
由于巴基斯坦本地产的钢丝透明软管质量较差,同时在清洗过程中还需保持40~50℃的
温度来维持一定的反应速率,软管多次使用后极易爆管。不仅降低了清洗效率,还流失了大
量药液,增加了清洗成本。
解决方法:巴基斯坦本地钢丝透明软管质量不佳,整个清洗过程更换了多次软管,最终
使用黑色橡胶软管代替透明软管,确保清洗循环连续稳定运行。
参考文献
[1]中华人民共和国国家发展和改革委员会,《DLT 957-2005火力发电厂凝汽器化学清洗
及成膜导则》.北京:中国电力出版色,2005.
[2]秦国治,王顺,《氨基磺酸清洗技术及应用实例》.腐蚀与防护,1999