三代篦冷机升级改造四代篦冷机
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三代篦冷机升级改造
张文功
我公司原合肥院三代冷却机,设计产量3800t/d,运行5年后灰斗、滑板、两边的侧板漏料非常严重;风室压力过大时反而容易反吹,造成风机磨损大,振动,故障率高;侧板、滑板、篦板使用寿命短,更换频繁,故障率高;固定梁、充气梁容易进灰,造成篦板被堵塞后失效;活动梁容易变形,篦板运行过程中容易掉落,造成非计划停机;整体装机功率大,能耗高;出篦冷机熟料温度高,冷却效率低。
篦冷机作为主机设备已经严重影响到公司的产量和质量。
结合公司生产线的具体情况,采用第四代篦冷机技术,拆除内部所有篦床及相关构件,将原三代篦冷机全面升级改造为第四代篦冷机,安装篦冷机新的驱动、润滑、控制系统。
提高运行可靠性、稳定性;降低熟料温度。
将原篦床本体、支撑结构、传动装置、锤式破碎机、地坑内灰斗和部分收尘管道;
以上图中绿色线为分界线,左侧的拉链机和收尘管道保留,右侧的收尘管道、所有灰斗及收尘罩由中材装备拆除,右侧的熟料拉链机由甲方自行整改。
新增篦床、固定斜坡、密封、传动、尾端壳体、以及钢结构框架。
钢结构框架起支撑过渡作用,底面固定于原有三代机底框架的纵梁上,上
方支撑新四代机篦床。
同时钢结构框架上焊满5mm 钢板,与风室隔墙板共同完成一个个风室划分。
水平篦床整体在制造厂预组装,并单机试车,然后分段发货至现场。
现场锤破拆除后,在篦冷机尾端壳体开孔,将新篦床逐段从尾部拖入壳体内,如下图所示,安装立柱,组装,调水平。
新篦床采用SCLW4-9x11-RC (9列11个标准段节),篦床总面积88.2m 2。
折合3500t/d 产量,单位面积负荷仅为39.68t/d.m 2,折合3800t/d 产量,单位面积负荷为43.08t/d.m 2。
由于原有篦床土建都在0.00平面,下壳体前后段相差250mm ,因此在二段篦床两侧焊接HW250x250x9x14的H 型钢。
在新换篦床的三、五风室增加两个双重门,以便日产巡检和维护使用。
新篦床共6个风室,所有风室隔墙板重新制作并安装。
风室隔墙板钢板厚5mm ,配有角钢、扁钢作为加强筋。
拆除原有锤式破碎机,新增尾置辊式破碎机及配套控制柜。
现有锤破基础拆除,重新制作新辊破基础,设计时考虑尽可能利用原有锤破基础。
现场5台空气炮,前端墙3台保留,另外2台放置在马蹄口两侧改造后保留原有9台,购置2新台风机,按照新购风机,制作新的2台风机基础。
风机土建基础采用钢筋混凝土基础;考虑到同一风室两台风机运行过
程中相互冲突,在1风室、2风室和6风室的风室内部,增加风室隔板,将两台风机分隔,单独供风。
改造后保留原有油箱以及循环、冷却、加热系统、现场三台电机和油泵以及电气室的动力系统。
增加一台PVH98油泵以及一台55KW驱动电机、3组比例换向阀及配套放大板、更换全部油缸以及管路、液压站支架等。
液压站台安装保留的3台油泵和电机,与原有油箱连接。
安装后所有四连杆横梁两侧加工面高差±1mm,用水准仪测量,其余验收数据根据安装说明书相关要求执行。
篦床连续平稳运转48小时以上,油泵压力6~8MPa,最大10MPa,无明显异常噪音。
辊式破碎机连续平稳运转48小时以上,轴承座、减速机无异常。
通过本次三代篦冷机升级改造,既充分利用了三代篦冷机的基础和钢结构,有达到了改造四代的效果,经过运行调试,整体熟料冷却效果较好。
根据现场风机的使用情况,达到了预期的效果。