采用还原态催化剂更换φ1000mm合成塔上层失活催化剂
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废热 锅炉 与蒸汽 网络 的联 系 , 尽废 热 锅 炉 中 的 排
低、 循环量小 、 压力上升 、 放空量增大。满负荷生 产时 , 系统压 力 >2 . a 放 空量在 15 0m / 9 0MP , 0 h 以上 。循环气 中 ( H ) 1 % ~1 %被迫 下 调 C 由 4 6 至 1% ~1% , 产 量 明显 下 降 , 力 消 耗 明 显 0 2 氨 动 增加 。为此 , 决定 于 2 1 0 0年 4月 2 日停 运 该 系 7
带 至塔 内的分布 盘和填 料层 中。 ( 收稿 日期 2 1 -51 ) 0 00 .0
小氮肥
第3 9卷
第 2期
2 1 年 01
—
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与催化 剂筐 连 接 好 。至 此 , 吸 上部 失 活 催 化 剂 抽
填料 , 完成 焊接 好分 气盒 盖板 等工 作 。 ( ) 塔 : 大 盖 , 入 内套 管 。拧 紧 大盖 螺 6封 合 插 母 后 压填料 , 装 电炉 及 热 电 偶 。随后 进 行 系 统 安
驴 痧 痧 移 驴 驴 痧 痧 驴 痧
水。当床层所在温度降到5 0℃以下时降温结束, 作卸 压处理 。 ( ) 全 置换 : 成 塔 二进 、 出 、 副 线 进 2安 合 二 冷 口管撤 出系统并 加盲板 , 使合成 塔与 系统隔绝 ; 拆 除大盖 及 附属 部 件 , 二 出管 取样 点 充 人纯 度 为 从
进 行保护 , 确保催 化剂更 换一 次成 功。
性逐 步 变差 , 点 温 度 下 降 。特 别 20 热 09年 3月 后 , 第 3点 和第 4点温度 均下 降至约 30℃ , 上层 9
上部催 化剂基 本 无 温升 , 致 此合 成 系 统氨 净 值 导
( ) 统停 车 : 长期 停 车操 作步 骤停 车 , 1系 按 降 温速 率为 4 0℃/ 。热点 温度 降到 20o , h 0 C时 切断
旧催化 剂 , 不得 有空气 进入 , 而且还 要确保 在装填 全 还原态 催化剂 时与空 气 隔绝 。进行 合成催 化剂
塔 , 用浙 江工业 大 学 机 械厂 设计 生 产 的 内冷 绝 使 热式 复合 型 内件 , 计 生产 能 力 4 ta 此 系 统 设 5k/ , 于 20 0 8年 7月更换催 化剂后 投运 , 开车后 较 为正
部分 降液孔 已被堵死 , 硫磺厚度 达 10mn, 气 5 l 与升 孔 口相平 , 了部分 液体 从升 气孔 降下 , 而 降 造成 从 低 了吸收效 率 。将 分布 盘进行 改造 , 过计算 , 通 适 当扩 大降液 孔 的直 径 , 降低硫磺 积 累的几率 。 ( ) 生槽 喷 射 器 是 再 生 系 统 的 关键 部 件 , 4再 出塔 脱硫液 控制 一定 压 力 , 过 喷射 器 形成 高 速 通
痧 驴 痧 驴 痧 痧 痧 驴 抄 、 2
的分 布盘上 形成 液位 , 、 量 大时 , 上 液位 高 , 气 液 盘
通过 降液孔 均匀分布液体 。检修时发 现 : 分布盘 上
内进行 进一步 的再生 。喷射 器在使 用过程 中出现
部分喷 嘴被堵 塞 。检 修 时发 现 : 射 器下 方 的扩 喷
统, 更换 上层催 化剂 。为缩短 该系统 停 车时间 、 减 少 生产损 失 , 选 用湖 南 态催 化 剂 , A0-- 以达 到 节 省催化 剂还原 时问 的 目的。
】 更 换 方 案 一 在更 换上层 催 化剂 时 , 仅要 考 虑 保 护下 层 不
9 .9 ( 积 分数 ) 氩 气 , 99% 体 的 由下 到上 置 换 整个 催化剂 床层及 催 化剂 筐 , 换后 的气 体从 短 中心 置 管排 出 , 至气体取 样分 析达到 动火要求 指标 。 直 () 3 刨开 分气盒 盖板 , 掉 填料 压 盖 , 拆 刨开催
化剂筐 盖 并 吊出 , 下筛 网板 , 拆 上好 定位 盘 , 正 校 各管位 置并上 好管 口帽 ( 在整 个 过程 中底 部 充 氩 气 工 作 不 能停 止 ) 将预 先 制 作 好 的隔 绝 保 护筒 ,
液流, 产生 负压 吸人 空气 , 在喷 射器 的喉管 内进 行 混合 接触 , 行大部 分 的氧化反应 , 进 然后 在再生 槽
散管腐 蚀严 重 , 而 影 响再 生 的质量 。经分 析认 从 为是 因检修 、 清理不 及时 , 成脱硫 液 中的单质硫 造 比较多 、 硫液 黏度大 , 响吸收效 率 。因此更换 脱 影 了部分 喷射器及 扩散管 , 并加 长扩散 管 , 强吸收 增 空气 的能 力 , 高再生 的效率 ; 时 , 提 同 对循 环槽 、 再 生槽 的槽 底进行 定 期 清理 , 免 溶 液 中 的硫磺 被 避
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小 氮肥
第3 9卷
第 2期
21 0 1年 2月
采 用 还 原 态 化 剂 更 换 10 0 m 催 0 m 合 成 塔 上 层 失 活 催 化 剂
李帮 国 ( 南 曲靖 化 学品工业公 司合 成氨 厂 云 云南 曲靖化 学 品工 业公 司合成 氨厂有 2套合 成 系统 , 中 1套 采 用 l0 0 mT 矮胖 型 合 成 其 0 l l 650 ) 5 0 3
常。 由于净 化工 段 的原 因 , 成塔 上 段 催化 剂 活 合
筐 盖 设 计 及 方 案 制定 后 , 定 采 用 水 环 式 2 F 决 B. 33型真 空泵 抽 取需 更 换 的上 段 催 化 剂 , 合 成 0 从 塔 二 出管 上 的取 样 点 充入 高 纯 度氩 气 , 催化 剂 对
置换 , 并在 气密 性试 验合 格后 开始 开车升 温 。
的准备 工作 完成 。
低、 循环量小 、 压力上升 、 放空量增大。满负荷生 产时 , 系统压 力 >2 . a 放 空量在 15 0m / 9 0MP , 0 h 以上 。循环气 中 ( H ) 1 % ~1 %被迫 下 调 C 由 4 6 至 1% ~1% , 产 量 明显 下 降 , 力 消 耗 明 显 0 2 氨 动 增加 。为此 , 决定 于 2 1 0 0年 4月 2 日停 运 该 系 7
带 至塔 内的分布 盘和填 料层 中。 ( 收稿 日期 2 1 -51 ) 0 00 .0
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与催化 剂筐 连 接 好 。至 此 , 吸 上部 失 活 催 化 剂 抽
填料 , 完成 焊接 好分 气盒 盖板 等工 作 。 ( ) 塔 : 大 盖 , 入 内套 管 。拧 紧 大盖 螺 6封 合 插 母 后 压填料 , 装 电炉 及 热 电 偶 。随后 进 行 系 统 安
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水。当床层所在温度降到5 0℃以下时降温结束, 作卸 压处理 。 ( ) 全 置换 : 成 塔 二进 、 出 、 副 线 进 2安 合 二 冷 口管撤 出系统并 加盲板 , 使合成 塔与 系统隔绝 ; 拆 除大盖 及 附属 部 件 , 二 出管 取样 点 充 人纯 度 为 从
进 行保护 , 确保催 化剂更 换一 次成 功。
性逐 步 变差 , 点 温 度 下 降 。特 别 20 热 09年 3月 后 , 第 3点 和第 4点温度 均下 降至约 30℃ , 上层 9
上部催 化剂基 本 无 温升 , 致 此合 成 系 统氨 净 值 导
( ) 统停 车 : 长期 停 车操 作步 骤停 车 , 1系 按 降 温速 率为 4 0℃/ 。热点 温度 降到 20o , h 0 C时 切断
旧催化 剂 , 不得 有空气 进入 , 而且还 要确保 在装填 全 还原态 催化剂 时与空 气 隔绝 。进行 合成催 化剂
塔 , 用浙 江工业 大 学 机 械厂 设计 生 产 的 内冷 绝 使 热式 复合 型 内件 , 计 生产 能 力 4 ta 此 系 统 设 5k/ , 于 20 0 8年 7月更换催 化剂后 投运 , 开车后 较 为正
部分 降液孔 已被堵死 , 硫磺厚度 达 10mn, 气 5 l 与升 孔 口相平 , 了部分 液体 从升 气孔 降下 , 而 降 造成 从 低 了吸收效 率 。将 分布 盘进行 改造 , 过计算 , 通 适 当扩 大降液 孔 的直 径 , 降低硫磺 积 累的几率 。 ( ) 生槽 喷 射 器 是 再 生 系 统 的 关键 部 件 , 4再 出塔 脱硫液 控制 一定 压 力 , 过 喷射 器 形成 高 速 通
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的分 布盘上 形成 液位 , 、 量 大时 , 上 液位 高 , 气 液 盘
通过 降液孔 均匀分布液体 。检修时发 现 : 分布盘 上
内进行 进一步 的再生 。喷射 器在使 用过程 中出现
部分喷 嘴被堵 塞 。检 修 时发 现 : 射 器下 方 的扩 喷
统, 更换 上层催 化剂 。为缩短 该系统 停 车时间 、 减 少 生产损 失 , 选 用湖 南 态催 化 剂 , A0-- 以达 到 节 省催化 剂还原 时问 的 目的。
】 更 换 方 案 一 在更 换上层 催 化剂 时 , 仅要 考 虑 保 护下 层 不
9 .9 ( 积 分数 ) 氩 气 , 99% 体 的 由下 到上 置 换 整个 催化剂 床层及 催 化剂 筐 , 换后 的气 体从 短 中心 置 管排 出 , 至气体取 样分 析达到 动火要求 指标 。 直 () 3 刨开 分气盒 盖板 , 掉 填料 压 盖 , 拆 刨开催
化剂筐 盖 并 吊出 , 下筛 网板 , 拆 上好 定位 盘 , 正 校 各管位 置并上 好管 口帽 ( 在整 个 过程 中底 部 充 氩 气 工 作 不 能停 止 ) 将预 先 制 作 好 的隔 绝 保 护筒 ,
液流, 产生 负压 吸人 空气 , 在喷 射器 的喉管 内进 行 混合 接触 , 行大部 分 的氧化反应 , 进 然后 在再生 槽
散管腐 蚀严 重 , 而 影 响再 生 的质量 。经分 析认 从 为是 因检修 、 清理不 及时 , 成脱硫 液 中的单质硫 造 比较多 、 硫液 黏度大 , 响吸收效 率 。因此更换 脱 影 了部分 喷射器及 扩散管 , 并加 长扩散 管 , 强吸收 增 空气 的能 力 , 高再生 的效率 ; 时 , 提 同 对循 环槽 、 再 生槽 的槽 底进行 定 期 清理 , 免 溶 液 中 的硫磺 被 避
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小 氮肥
第3 9卷
第 2期
21 0 1年 2月
采 用 还 原 态 化 剂 更 换 10 0 m 催 0 m 合 成 塔 上 层 失 活 催 化 剂
李帮 国 ( 南 曲靖 化 学品工业公 司合 成氨 厂 云 云南 曲靖化 学 品工 业公 司合成 氨厂有 2套合 成 系统 , 中 1套 采 用 l0 0 mT 矮胖 型 合 成 其 0 l l 650 ) 5 0 3
常。 由于净 化工 段 的原 因 , 成塔 上 段 催化 剂 活 合
筐 盖 设 计 及 方 案 制定 后 , 定 采 用 水 环 式 2 F 决 B. 33型真 空泵 抽 取需 更 换 的上 段 催 化 剂 , 合 成 0 从 塔 二 出管 上 的取 样 点 充入 高 纯 度氩 气 , 催化 剂 对
置换 , 并在 气密 性试 验合 格后 开始 开车升 温 。
的准备 工作 完成 。