响洪甸蓄能电站5号机组中心测量及轴线调整浅析

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响洪甸蓄能电站5号机组中心测量及轴线调整浅析

发表时间:2019-01-03T17:13:29.160Z 来源:《基层建设》2018年第34期作者:刘伟

[导读] 摘要:本文介绍了响洪甸蓄能电站机组基本情况,针对响洪甸蓄能电站5号机组大修期间进行的机组中心测定及机组轴线调整过程,简要分析了机组运行情况、结构、原理及解决方案,对同种类型电站有一定借鉴意义。

安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司安徽省六安市 237335

摘要:本文介绍了响洪甸蓄能电站机组基本情况,针对响洪甸蓄能电站5号机组大修期间进行的机组中心测定及机组轴线调整过程,简要分析了机组运行情况、结构、原理及解决方案,对同种类型电站有一定借鉴意义。

关键词:中心测量;轴线;结构;原理;解决方案

0引言

对于混流式机组,机组中心线是定子平均中心与水轮机固定止漏环平均中心的连线。在机组扩大型大修中,通过机组中心的测定,可以了解各固定部件的圆度和同心情况;以核对机组安装时机组中心测量、调整的准确度和精度,又可发现机组在经历一段较长时间的运行以后机组中心变化状态,机组中心调整为机组轴线调整的重要依据。

而一个电站机组轴线质量的好坏,很大程度影响着机组的摆度和转动部件所受的不平衡力,进而影响轴承的运行条件,严重威胁水轮发电机组的安全、稳定运行。

1电站概况

响洪甸抽水蓄能电站位于安徽省金寨县境内的淮河支流西淠河上,距六安市58km,距合肥市137km。电站装有2台单机容量为40MW的水轮发电机组。机组由东方电机股份有限公司制造。水泵/水轮机型号:HLB265—LJ—463,为立轴、单级、混流可逆式水泵水轮机。主要参数:水轮机工况:最大水头63m,最小水头27m,设计水头45m,加权平均水头48m,额定转速为150r/min,飞逸转速(Hmax=63m)335rpm,额定出力41026kW,最大出力55000kW;水泵工况:最大扬程64m,最小扬程32m,额定转速(双转速)150/166.7rpm,最大泵入力54720kW。发电/电动机型号:SFD40/55—40/36—7600。

2机组中心测量

2.1测量准备相关工作

(1)大件预装。在机组大修期间,在响洪甸蓄能电站机组转动部分吊出之后,再将机组上下机架等重新进行吊装回位,完成预装。(2)测点布置。在机组上机架、下机架、下迷宫环X-Y方向各布置4个测点。定子圆度测量时,在定子上中下三部分各布置8个测点。

2.2测量过程

(1)钢琴线对中。先在下止漏环处X-Y方向拉线,然后通过求心器将钢琴线移至交点,同时检查重锤在桶内的位置是否满足要求,进行调整后撤掉拉线,测量+X,-X,+Y,-Y的测点到钢琴线的距离,比较数值,进行计算调整后使距离基本相等。(2)准备工作完成后,进行中心测量工作。测量时,应注意每次耳机声音效果相近,再进行读数、记录。分别由两人重复完成测量,进行核对,数据应满足要求。

2.3数据结果分析

通过测量。得出各部件中心测量数据如下:

机组下迷宫环中心测量:

尺长:2225mm

图1 下迷宫环中心测量布置图

机组下迷宫环中心质量标准要求:中心偏差不超过0.10mm。实测上、下迷宫环中心偏差满足质量标准要求。测量定子圆度(定子中心):

图2 定子圆度测点布置图

表1 定子圆度测量结果

实测定子各点半径与平均半径之差的最大差值、最小差值均小于设计空气间隙23mm的±4%(±0.92mm),定子圆度合格。上机架中心测量:

图3 上机架中心测量布置图

通过数据计算可得:

X方向偏差:△X=(4.93-4.73)/2=0.1mm Y方向偏差:△Y=(4.85-4.83)/2=0.01mm 实际计算上机架中心偏差为0.1mm 上机架中心质量标准为:上机架中心偏差小于1mm。实测上机架中心偏差数据为0.1mm,符合质量标准要求,满足运行条件。下机架中心测量:

图4 下机架中心测量布置图

通过数据计算可得:

X方向偏差:△X=(5.13-4.22)/2=0.455mm Y方向偏差:△Y=(4.50-4.89)/2=-0.195mm 实际计算上机架中心偏差为0.495mm 下机架中心质量标准为:下机架中心偏差小于1mm。实测下机架中心偏差数据为0.495mm,符合质量标准要求,满足运行条件。 3机组轴线调整

3.1轴线调整前期工作

响洪甸蓄能电站推力瓦采用弹性托盘结构,安装前检查表面光滑,托盘固定夹、支柱无变形。安装后对弹性油箱进行了受力调整,调整后弹性油箱变形量数据记录见表2。

表2弹性邮箱变形量测量结果

质量验收标准为:弹性油箱变形量偏差不超过0.20mm。实测弹性油箱变形量最大值0.47mm,最小值0.35mm,实际偏差值0.12mm,未超过0.20mm,满足质量验收标准要求。

测量镜板水平,记录如下:

图5镜板水平布置图

3.2轴线调整

根据修后第一次盘车数据结果,对机组轴线进行调整,由于调整量较大,决定采取加垫法进行调整。根据盘车、计算结果,在轴位1偏轴位22.5°方位加垫,阶梯递减,加垫厚度分别为0.18mm、0.13mm、0.08mm、0.05mm、0.03mm,宽度250mm。加垫处理后盘车检查,结果见表3。

图6 推力瓦瓦托图7 镜板表3盘车测量结果

单位:0.01mm

单位:

表5盘车测量计算结果

表6上导瓦间隙分配结果表7下导瓦间隙分配结果表8水导瓦间隙分配结果表9抽水工况振摆测量结果

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