茂名石化:追求苯乙烯效益最大化

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茂名石化:追求苯乙烯效益最大化

今年以来,苯乙烯产品效益可观,特别是乙苯的市场较好。茂名石化抓住这一机遇,不断优化生产,努力做大产量。上半年苯乙烯产量达到了5.69万吨,增产乙苯9420吨。

拨好节能“算盘”

“大人物就要特殊对待。”车间工艺主任王少谦在车间的一次优化会议上说。

他口里的“大人物”,就是乙苯/苯乙烯塔DA-401,这是装置的物耗第一大户。怎么让这个“大人物”过得“简朴”而有质量呢?经过多次研讨决定,该车间对DA-401进行技术改造,将其操作真空度从

-75.3千帕提至-80千帕。由于操作压力的下降,塔顶温度降低6.7摄氏度,塔釜温度降低了4.5摄氏度,这样一来蒸汽用量每小时减少2吨,苯乙烯焦油生成量减少0.81千克·焦油/吨·苯乙烯。

“物耗要降,能耗要省。”工艺员李传旭说。车间以“西瓜要抱,芝麻也要捡”的原则,多措并举“省”能耗,通过串联投用换热器,减少冷却水消耗。针对装置乙烯进料可选性这一优势,车间经研究决定优先投用高压乙烯,避免因进料低压乙烯消耗大量压缩机电能。经统计,日均节约电量977千瓦时。同时,车间全力改良设备操作,降低能耗,小技改的背后,更有大手笔。蒸汽过热炉BA-301采用自然通风方式燃烧,排烟温度高达185摄氏度,烟气余热未能回收利用,增

加了装置的能耗。车间通过对蒸汽过热炉BA-301进行技术改造,热效率由以前的91%提高至92.53%,节能效果明显。

提升设备管理

“目前装置满负荷运行,产量很高,我们设备专业一定要维护好重要机组,提升设备管理水平,为创效益保驾护航。”在车间的生产例会上,设备副主任任福新常“唠叨”着。

自一季度以来,车间加强现场TnPM管理,致力于实现动设备全员参与、自主维护的良好管理局面。设备组采取“分田到户”的方式,将现场划分五大包区,落实到班组。班组再将其分成二十多个小包区,落实到个人。这样一来,每台机泵都有专人“照顾”,每个区域都实现定员维护。截至六月份,车间已成功打造五台“自主维护示范泵”,整改动设备低标准20余项。目前,车间的TnPM工作进入由点到面的普及阶段。

同时,考虑到装置刚经历了大修,有许多“老同志”失去了原来的“容貌”,也有许多“新面孔”的隆重加入,车间为它们提供了特殊服务。对于“老同志”,设备组组织党团员突击队为它们重新刷漆防腐,保证它们各个“老当益壮”,不怕风雨侵蚀。对于“新面孔”,设备员们为其制作了“苯乙烯公民身份证”。采用刷漆、背胶纸等手段,装置内的各个设备都贴上自己的位号名称,每条管线都标好了物料走向,红白交错的新油漆下,装置煞是好看。此举在提升设备管理水平的同时,也极大地方便了日常的生产操作。

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