(整理)飞灰含碳量过高的分析

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锅炉飞灰含碳量偏高的运行分析
发表时间:2010-10-13 来源:《科学教育前沿》2010年第8期供稿作者:刘国生刘占伟[导读] 一次风速低,易造成一次风管堵塞,还可能烧坏燃烧器。

刘国生刘占伟(张家口热电公司河北张家口075000)
【摘要】飞灰含碳量一直为影响锅炉效率的重要因素之一,本文针对我公司锅炉飞灰含碳量偏高的实际情况,分别从入炉煤的着火、燃烧以及燃烬实际过程的多方面进行分析,查找影响飞灰含碳量高的因素。

主要有:煤粉细度、一次风速、磨煤机出口风粉混合物温度、配风方式、炉膛氧量、磨煤机运行方式、负荷及煤种变化等。

并针对以上影响因素,提出合理应对方案,通过改造及精心运行调整,降低飞灰含碳量取得明显成效。

【关键词】锅炉;飞灰含碳量;煤质;原因分析;燃烧过程;降低
中图分类号:G71文献标识码:A文章编号:ISSN1004-1621(2010)08-018-02
1 引言
飞灰含碳量是反映电站锅炉燃烧效率和粉煤灰质量的重要指标,飞灰含碳量的高低关
系到粉煤灰的价格,直接影响电厂的综合效益.此外,飞灰中的碳对锅炉尾部受热面有磨损作用,可降低设备的使用寿命,飞灰含碳量增加不仅增加燃料消耗量, 而且对锅炉的安全运行造成很大的威胁。

很容易发生锅炉结焦和尾部烟道二次燃烧,还会降低电除尘器的效率,造成环境污染.因此,应尽量使锅炉飞灰含炭量控制在合理的范围内,以减少污染,提高电厂效益。

2 设备概述
我公司300MW机组锅炉为亚临界压力、一次再热自然循环汽包炉,采用中速磨直吹式制粉系统、单炉膛、四角切向燃烧,平衡通风,全钢架悬吊结构,固体排渣,燃用煤种为蔚县煤与锡盟煤按7:3掺混。

锅炉采用四角布置,同心切圆燃烧方式。

燃烧器喷嘴结构采用一次风口四周通以周界风,一二次风喷嘴间隔布置的型式,每只燃烧器共有17个风室,其中顶部燃烬风室3个,二次风室6个,煤粉周界风室5个,油风室3个。

燃烧器的一次风
喷嘴可上下摆动20°,二次风喷嘴可上下摆动30°,可通过改变燃烧器的角度,来改变火焰中心位置。

机组自投运后整体运行情况稳定,但是,在最近的运行过程中却暴露出飞灰含碳量偏高的问题,这直接影响到机组运行的经济性。

为了降低飞灰含碳量,提高运行经济性,发电部组织对这一课题开展分析。

从燃烧的原理入手,结合设备系统状况和燃煤情况进行全面分析,找出影响飞灰含碳量的主要因素,制定相应的方案,然后在运行工作中进行逐步验证。

3锅炉飞灰含碳量高的原因分析
3.1煤粉燃烧过程
煤粉在锅炉内燃烧基本分为4个阶段:加热干燥、挥发分析出着火、燃烧、燃烬。

其中最重要的是着火和燃烬阶段,要使燃烧完全,首先要保证迅速而稳定的着火。

只有实现了迅速而稳定的着火,燃烧和燃烬才能迅速进行,在煤粉的着火阶段,其周围被一次风包围,具有足够氧气,煤粉气流温度较低,这个阶段的关键是迅速将煤粉加热到其着火温度。

随着燃烧的进行,煤粉温度逐步升高,而其周围氧气也逐步耗尽,此时制约燃烧的因素变为了能否及时供给充足的氧气。

要使煤粉充分燃烧可以从两个方面入手,即:加快燃烧速度和增长燃烧时间。

3.2影响飞灰含碳量的主要因素
(1)煤种影响。

我公司锅炉设计煤种为河北蔚县煤,校核煤种1为准格尔孔对沟煤,校核煤种2为70%蔚县煤+30%内蒙古锡林浩特胜利煤田露天矿原煤。

三种煤的成分及煤质分析资料见表1。

表1 设计煤种和校核煤种的成分与煤质比较。

近几年,由于煤炭市场紧张及电煤价格的迅速上涨,我公司实际燃用煤种挥发分低、灰分大,且煤质变化频繁。

燃煤的挥发分含量降低时,煤粉气流着火温度显著升高,着火热随之增大,着火困难,达到着火所需的时间变长,燃烧稳定性降低,火焰中心上移,炉膛辐射受热面吸收的热量减少,对流受热面吸收的热量增加,尾部排烟温度升高,排烟损失增大。

煤的灰分在燃烧过程中不但不会发出热量,而且还要吸收热量。

灰分含量越大,发热量越低,容易导致着火困难和着火延迟,同时炉膛温度降低,煤的燃烬程度降低,造成的飞灰可燃物升高。

灰分含量增大,碳粒燃烧过程中被灰层包裹,碳粒表面燃烧速度降低,火焰传播速度减小,造成燃烧不良,飞灰含碳量升高。

(2)煤粉细度。

合理的煤粉细度是保证锅炉飞灰含炭量在正常范围主要因素之一,降低煤粉细度是降低飞灰可燃物的有效措施。

由于磨煤机存在振动现象,导致运行中分离器转速偏低,磨辊加载不能提高,影响了煤粉细度。

近期煤可磨性较差,石子煤较多,大颗粒的石子煤在研磨件之间形成支撑,导致煤粉不能被磨细。

煤粉过粗,单位质量的煤粉表面积越小,加热升温、挥发分的析出着火及燃烧反应速度越慢,因而着火越缓慢,煤粉燃烬所需时间越长,飞灰可燃物含量越大,燃烧不完全;另一方面提高煤粉的均匀性,也有利于煤粉的完全燃烧,较粗的煤粉若不能很好的与空气搅拌混合,将导致着火不好,燃烧时间较长,这也是影响飞灰可燃物的主要因素。

(3)一次风速的影响。

由于我公司磨煤机输粉管路直径550mm,燃烧器喷嘴直径450mm。

导致了喷嘴出口处风速过高。

曾对一次风速进行过计算,给煤量30t/h(按6%水
分计算),磨煤机入口一次风量为60t/h时,输粉管道内风速为19m/s,而燃烧器喷嘴处的风速为30m/s。

给煤量40t/h,一次风量65t/h时,输粉管道内的风速为24.5m/s,喷嘴处的风速为41m/s。

对于燃烧烟煤锅炉推荐的一次风速为25~35 m/s,对于直吹式送粉系统,一次风速宜选下限,所以通过计算表明,我公司机组一次风速偏高,一次风速过高带来的危害如下:
a)这直接导致煤粉气流的着火点偏远,着火推迟,燃烧过程缩短。

既不利于稳燃,又影响了燃烬。

b)一次风中较大的煤粉颗粒获得动能过大,飞出煤粉气流,落到周围的缺氧区,影响燃烬。

c)切圆直径变小,火焰不能均匀的充满炉膛,炉膛中心烟气流速过快,缩短了煤粉的炉内停留时间。

造成炉内温度分布不均匀和烟气流速不均匀。

不利于稳定着火和燃烧。

d)加剧了管道和喷嘴的磨损。

(4)一、二次风配合分析。

一次风速低,易造成一次风管堵塞,还可能烧坏燃烧器。

一次风温高,煤粉气流达到着火点所需热量减少,着火点提前。

二次风混入一次风的时间要合适。

如果在着火前混入,则着火延迟;如果过迟混入,则着火后的燃烧缺氧。

二次风一下子全部混入一次风对燃烧也是不利的,因为二次风的温度大大低于火焰温度,大量低温的二次风混入则会降低火焰温度,燃烧速度减慢,甚至造成熄火。

二次风速一般应大于一次风速。

二次风速比较高时,才能使空气与煤粉充分混合;二次风速又不能比一次风速大太多,否则会迅速吸引一次风,使混合提前,影响着火。

总之,二次风混入应及时而强烈,才能使混合充分,燃烧迅速而完全。

燃用低挥发分煤时,应提高一次风温,适当降低一次风速,选用较小的一次风率,这对煤粉的着火燃烧有利。

燃用高挥发分煤时,一次风温应低一些,一次风速高一些,一次风率大一些。

有时有意使二次风混入一次风的时间早一些,将着火点推后,以免结渣或烧坏燃烧器。

(5)磨煤机出口风粉混合物温度。

我公司磨煤机出口风粉混合物温度正常运行时应控制在80℃左右,由于夏季雨天较多,加上煤质变化频繁,燃煤水分含量高,磨煤机出口温度经常在70-80℃之间摆动,有时甚至低于70℃运行,风粉混合物温度降低必将导致煤粉着火推迟,煤粉燃烬程度差,导致飞灰含碳量上升。

(6)磨煤机运行方式的改变。

合理的磨煤机运行方式直接影响到炉膛温度,炉膛内的火焰集中程度,火焰中心位置,我公司#1、#2机组普遍存在再热汽温偏低的现象,为保证
机组再热蒸汽参数在规定范围内运行,运行调整时改变磨煤机的运行方式,四台磨运行时,优先选用上四层制粉系统,导致炉膛火焰中心上移,在配风不合理的情况下,部分燃料未燃烬便随烟气离开炉膛,导致飞灰含碳量增加。

(7)负荷及煤种的变化。

我公司#1、#2机组投产以来,AGC投入率均在95%以上,机组负荷频繁大幅度波动,由于风量跟踪调整具有滞后性,短时的煤粉过粗影响燃烧完全,涨负荷过快时,送风量跟踪不上,炉膛氧量只有1%-2%,导致煤粉短时的缺氧燃烧,同样影响燃烧的完全性。

同时煤种变化又影响磨煤机的出力,碰到可磨性差的煤种时,很容易导致飞灰含碳量上升。

4 降低锅炉飞灰含碳量的方法
通过对以上列举影响飞灰含碳量种种因素的分析,我公司采取以下措施加以改善:(1)降低风煤比。

现阶段我公司选用的风煤比为2.0,这是燃烧烟煤锅炉较为合适的数值。

但是我公司一次风管和喷嘴的情况,导致风粉流过燃烧器喷口的速度过快,着火点推迟。

因此考虑降低磨煤机的风煤比。

但是风煤比降低后,一次风速降低有导致输粉管堵塞的危险。

为防止煤粉管堵粉,《火力发电厂制粉系统设计计算技术规定》(DL/T5145-2002),
要求送粉管道介质流速不应低于18m/s,所以在降低风煤比的同时应控制磨煤机的最低一次风量不能低于50t/h。

(2)控制合适的煤粉细度。

煤粉细度降低,单个颗粒燃烬所需时间减少,同时增加了煤粉和空气的接触面,加快了燃烧速度。

所以通过合理的调节制粉系统的运行方式,尽可能维持理想的煤粉细度。

(3)燃烬阶段供给充足的氧气。

锅炉运行中保持足够的氧量至关重要。

而我公司的氧量自动调节存在缺陷,为了设计的简便,做成送风量跟随锅炉蒸发量的模式。

这样的后果就是导致了增加负荷时先加煤后加风,存在缺氧燃烧的现象。

改进的方法就是在增加负荷时,手动干预风量调节,提前增加送风量。

(4)优化磨煤机运行方式。

下层磨维持高出力运行,上层磨在低载方式下运行,即所谓的正宝塔式给煤。

通过加大下层磨的加载力,来保证煤粉细度,由于具有足够的煤层厚度,所以下层磨不会剧烈振动。

上层磨虽然煤层较薄,但是工作在轻载方式下,所以也不会振动,由于其给煤量较小,所以也可以得到较细的煤粉。

这样既可以缓解磨煤机振动情况,又尽可能的维持煤粉细度。

当然,这种方式是不适用于特别难磨的煤。

(5)减少过燃风的用量,在总风量不变的情况下,增加过燃风相当于减少了燃烧区域
的送风,使燃烧推迟,抬高了火焰中心,所以会减弱燃烧速度。

另外由于过燃风反切布置,大量送入过燃风,会将形成的燃烧切圆打散,降低了燃烧区域的温度,因而会减弱燃烧。

所以运行中要尽量减少过燃风的使用。

(6)倒宝塔型配风方式。

采用倒宝塔型配风可以压住火焰,不使火焰上飘,减缓了烟气的流速,延长了煤粉在炉内的停留时间。

这相当于增加了煤粉的燃烧时间,对燃烬有利。

(7)火焰中心偏斜的影响。

通过分析#1、#2锅炉的运行参数,怀疑其可能存在火焰中心偏斜的问题。

火焰偏离炉膛中心,在炉内充满度不好,风粉掺混不理想,部分煤粉飘离燃烧区域,导致燃烧不充分。

对此可以通过合理的配风辅以过燃风来加以调节。

(8)加强空预器吹灰,防止堵灰,提高传热效果,提高一、二次风温度,同时也防止由于空预器差压大而造成引风机出力不足,从而限制锅炉总风量。

锅炉负压不能过高,炉膛负压适当,控制在±50 Pa之内,使煤粉在炉膛内有足够的燃烧时间。

严密关闭各孔、门,保持水封正常。

减小锅炉漏风。

(9)改善燃煤质量。

当煤质变好时,着火迅速,反应速度快,易于燃烬。

对于燃煤挥发分较高的电厂,飞灰含碳量可以很容易的控制在2%左右。

所以要从源头上加以控制,尽量使用设计煤种或与设计煤种接近的煤种,以确保燃烧稳定。

5 结语
通过以上初步的分析,找到了影响我公司飞灰含碳量的主要原因是煤质变化、煤粉细度及燃烧的调整,在今后的机组运行中,工作人员应加强对入炉煤质的采样化验,及时低将煤质情况提供给运行人员,运行人员应针对当前的煤质采取合理的运行方式,及时调整,精心操作,降低锅炉的飞灰含碳量,提高机组运行经济性。

参考文献:
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