航天炉粉煤气化装置试车总结

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碳转 化率
冷煤气 效率
> 9 I9 % > 5 18%
1 4 >8 %
有效气 ( O+H ) 量 C 2含 吨 甲醇 耗煤 130t .0
吨甲醇耗有效气 2 5 ( 0m 标态 ) 2
扒料机故障、粉煤系统 阀门故障等导致气化炉停 车 。试运行 期 间开停车 情况及 停 车原 因见 表 2 。
[ 中图分类号]T 4 [ Q 56 文献标识码]B [ 文章编号]10 04—93 (0 0 0 0 2 0 9 2 2 1 )4— 0 2— 2
安 徽 晋 中能 化股 份 有 限公 司 ( 临 泉 化 工 原
股份有 限 公 司 ) 的航 天 炉 粉 煤 加 压气 化 装 置 采 用的是 由北京航 天万 源煤化 工工程 技术有 限公 司
功 ,1 1月 2日顺 利 生 产 出合格 甲醇 。至 20 0 9年
l 2月 3 1日,航天 炉共运 行 72 7h 9 ,气化 炉最长 连续 运行 1 5d 1 。
1 流程 介绍
灰水槽 中的灰水 经低压 灰水 泵加压 后分成 三 路 :第 一路进 除氧器 ,加 热除氧 后 由洗 涤塔 给料 泵 泵送 到洗涤 塔作 为洗涤水 ;第 二路作 为渣锁 斗 排 渣后 的冲洗 水 ;第 三路送 至污 水处理 装置 ,处
理后 外排 或再利 用 。
原料煤 经称 重给煤机 计量后 进人磨 机 ,制备
粉煤 ,合格的粉煤贮存在常压粉煤贮罐 中,经粉 2 主要设 计参 数 煤锁斗 加压输 送至 粉煤给 料罐 ,然后经 3条粉 煤
管线 ,计量后 与空分 送来 的高压 氧气及 过热蒸 汽 混合 ,由粉煤烧 嘴 喷人气化 炉 ,在高温 高压下 进
底 流泵 送 至 过 滤 机 进 行 处 理 ,滤 饼 用 汽 车 送 出
界区。
研 究开发 的新 型粉煤加 压气 化专利 技术 。该装 置 于 20 0 6年 l 2月破 土动工 ,经 1a多 的建设 ,终
于在 2 0 0 8年 1 0月 3 1日 9 8一 次试 车 投料 成 :1
[ 收稿 日期]20 - -2 0 90 0 9 [ 作者简介]孙永才( 9 1 , , 1 8 一) 男 安徽阜南人, 工程师 。
真空 闪蒸罐 压力 一 .6MP 00 a
第 4期
2 3 考核 指标 .
孙永 才等 :航 天 炉粉煤 气化装 置试 车 总结
・3・ 2
比氧耗 比煤耗
航 天炉粉 煤加压气 化装 置采用 二级 闪蒸工 艺
煤/ 氧气/ 汽 ,k/ ) 蒸 g h
氧煤 比 0 6 0 9 . 5~ .0
回收气 化炉 、合 成气洗 涤塔外 排黑 水 的热量 ,产
出的高闪气外送至老厂系统使用。闪蒸浓缩后的
粗 合成 气温度 气 化炉 液位 高压 闪蒸 罐压力
20o 1 c 3% ~ 0 0 6 % 0 5MP . a
行部分 氧 化 反 应 ,生 成 主 要 成 分 为 ( :+C H O)
2 1 物化参 数 .
所用煤 的化学 成分 见表 1 ,粉 煤 水分 含 量 < 2 ,不 同粒 径煤 的 比例 如下 : %
/ 0 , > 2 0 Im z 9 0~2 0 m 0
5 ~9 x 0 tm <5 m
黑水进 入 真 空 闪蒸 罐 , 闪蒸 出 的气 体 经 冷 却 降 温 、分 离后排 人 大气 ,分离下来 的液 体则被 回收 到灰水 槽 。再 次浓缩 后 的黑水 与 阴阳离子 絮凝剂 混合后 去沉 降槽进行 絮凝 沉降 ,上部 澄清 的灰水 溢流到 灰水槽 ,沉 降槽底 部浓缩 的淤浆 由沉 降槽
第 4期 21 0 0年 7月
中 氮

No 4 .
M- ie to e o riie o r s Sz d Nir g n usFetlz rPr ge s
J1 2 1 u. 0 0
航天炉 粉 煤 气化 装 置试 车 总结
孙永 才 ,任 山 。徐 强
2 60 ' 3 4 0 ) ( 安徽晋 中能化股份有 限公 司,安徽 临泉
的粗合成 气 。气化 炉 反应 室 排 出的 高温 合 成气 、
2% : 4% 一5% ;
9 0% : 2% 。
飞灰和液态熔渣经激冷环及下降管被水激冷后 ,
沿 下降管 导人激 冷室水 浴 ,熔 渣迅 速 固化 ,合成 气 被水饱 和 。出气化炉 的合成气 再 经文丘 里洗涤 器 和合成气 洗涤塔 ,被水 进一 步润湿 、洗 涤后送
入净化 系统 变换单 元 。熔 渣在激 冷室 内完成 激冷
表 1 煤 的化 学成 分

6 . 5 9ห้องสมุดไป่ตู้5

S 灰分
2 1

4. 4 1

3. 5 2

16 .3
固化 后 ,散 裂成玻 璃状 的颗粒 ,绝大 部分迅 速沉 淀并 通过渣 锁斗 系统定 期排至渣 池 ,由捞渣 机捞 出 ,运 出气 化装 置界 区。残余 的飞灰及 未反 应 的
粉煤颗 粒悬 浮在渣水 中 ,由渣池 泵送 至渣水 处理
0 4 . 3
2 2 工艺参数 . 气化 炉操作 压力 3 7— . a . 4 0MP
气化 炉操作 温度 气化 炉烧 嘴流量
140~170o 0 0 C 2 1/255 124 ( 8802 1/ 0 粉
器 (4单元 )进一 步处理 后循 环利用 。 1
< 1 1 0 m ( O+H )  ̄3 0 m / 0 C 0 2 ≤ 5 0k/ 0 C 1 g 10 0m ( O+H ) 2
3 试运 行情况
20 0 8年 l 3 0月 1日9 8航 天炉气 化装置 投 :1 料开 车后 ,在 4 % 负 荷 下 运 行 并 完 成 气 化 炉 的 0 原始 挂渣 ;1 1月 2 日2 :4 1 8后工 序 流程 全部 打 通 ,生产 出合 格 的 粗 醇 。20 09年 因 出 现沉 降槽
表 2 航天炉气化装置试 运期 开停 车时间及停车原 因
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