S(13)0505YG001-太二联转油站改造工程

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太二联转油站改造工程规划方案项目编号:S(13)0505YG001

大庆油田公司第五采油厂

2012年9月

编制人:高天竹

参加人:李明杰关升平吴海涛孟玲丽审核人:刘松林杨淑琴

审定人:徐浩

目录

一、编制依据 (1)

二、编制原则 (4)

三、建设现状 (4)

四、开发预测及能力核实 (5)

五、存在的问题 (6)

六、规划方案 (12)

七、平面布置图............................ 错误!未定义书签。

八、主要工程量 (22)

九、估算投资 (22)

十、预期效果及经济评价 (22)

一、编制依据

1、《2013年大庆油田第五采油厂老油田改造规划项目表》

2、大庆油田2012年地面建设工程投资估算指标

3、油田地面建设有关标准

二、编制原则

1、整体规划、合理布局、充分利用已建设施,与油田开发总体规划相结合,立足于现状,并为未来的扩、改建留有余地和空间。

2、立足整体改造,全面解决生产实际问题,保证转油站安全平稳运行。

3、坚持效益原则,避免重复建设,节约建设投资。

三、建设现状

太二联合站投产于2001年9月,位于大同镇太安屯2km处,占地面积10705m2,建有转油站1座(太二联转油站),注水站1座(太二联注水站),变电所1座(太二联变电所),集油阀组间10座,配水间11座,油井183口,水井89口。

2012年7月,太二联转油站平均日产液1420t/d、日产油149.1t/d、含水率89.5%。站内采用大罐沉降放水工艺,即集油阀组间来液在三合一分离,分离出的含水油经500m3沉降罐沉降后,再经外输炉加热后外输,分离出的游离水经加热炉加热后回掺至单井,分离出的天然气经过除油器处理后外输。工艺流程见图1。

图1 工艺流程示意图

太二联转油站站内主要设备及能力核实情况见表1。

表1 2011年12月太二联转油站已建设施情况及能力核实表

站内地形见图2。

图2 太二联合站地形图

四、开发预测及能力核实

根据油田开发安排,太二联转油站区域内十年内无新增产能,太二联转油站产量预测及能力核实情况见表2、3。

表2 太二联转油站产量预测表

表3 太二联转油站已建设施情况及能力核实表

经核实,太二联转油站已建的设备均能满足今后开发的需要,不需要扩建。

五、存在的问题

太二联转油站自2001年投产至今,站内未经过大规模改造,随着油田开发的深入,含水逐年升高,开式流程工艺存在着能源浪费及对大气污染的问题。另外,站内存在掺水加热炉腐蚀结垢严重,系统单耗过高,太二联地区无法实现干线冲洗,部分设施超年限服役等问题。存在的问题主要集中在以下几个方面:

(一)大罐沉降放水流程不适应高含水开发期油田生产需要

由于太二联转油站地区初期含水低(4.37%),仅采用三合一沉降效果差,游离水沉降不下来,初期需补充部分水量,以保证回掺,因此站内设计时采用大罐沉降放水流程。随着系统含水率逐年升高,该工艺存在着一定的不适应性:

一是大罐沉降放水流程为开式流程,直接与大气接触,存在一定的油气损失。随着油田进入高含水开发阶段,太二联转油站地区含水率升高至89.5%,采用三合一沉降能够满足油田生产需要,含水率逐年升高情况见表4。

表4 太二联转油站含水率逐年升高情况统计表

二是油气直接挥发进入大气,站内油气味较大,存在一定安全隐患,同时对大气造成污染。

(二)真空加热炉内部构件腐蚀结垢严重,系统运行能耗高

1、真空加热炉内部构件腐蚀结垢严重,维修频繁

太二联转油站3台真空加热炉均投产于2001年,多年运行中存在着内部盘管结垢严重,腐蚀穿孔维修频繁,累计大修3次、射流清洗9次,共发生维修改造费用130万元,维修记录见表5。

表5 太二联转油站加热炉维修记录表

2、太二联转油站吨液耗气水平远高于太北作业区其他转油站

经过多次维修及清垢后,加热炉炉效仅为63%,远低于设计炉效90%,太二联转油站吨液耗气达到 2.72 m3/t,远高于太北作业区平均水平的2.27m3/t,太北作业区转油站能耗情况见表6。

表6 2011年太北作业区转油站能耗情况统计表

(三) 太一联热水站加热能力不足,太19地区热洗水温度低

1、太一联热水站加热能力不足

太北开发区管辖转油站6座,油井691口,均采用环状掺水集油流程,其中环中井487口,设计无固定热洗流程,需采用水泥车洗井。此外,还有部分集输管道冲洗、油井泵况处理也需要用热水,日均热水用量为220.0m3/d。太北作业区热水需求情况见表7。

表7 太北作业区年需热水总量统计表

目前,太北老区及太19区块均在太一联热水站加水,热水站建有2.0MW 二合一加热炉1台,加热介质为软化清水。考虑今后产能建设需求,日需求水量220.0m3/d,若按照冬季清水来水温度4℃,设计出水温度90℃,加热炉效率80%,运行时间12h/d,经核算,需求热负荷2.30MW,太一联热水站能力不足。

2、太19地区距太一联过远,热洗水温度低,不能满足生产需要

根据生产需要,目前太19地区日需加热水87.2m3,采用罐车拉运的方式进行热洗,最远端井与太一联距离为20km,每天9:00至14:00加水高峰期时,太一联热水站水温仅为75℃左右,拉运到太19地区时水温降低至70℃左右,热洗水温度无法满足80℃的要求,影响洗井效果。

(四)太二联无回收水池,无法满足生产需要

太19地区共管辖水井132口,每年洗井2次,按每口井平均洗井水量120 m3计,日均洗井水量为106m3。太二联站内没有设计回收水池,太19地区最远端井与太一联距离为20km,洗井水拉运距离过远,不方便生产管理。并且干线冲洗工艺不完善,影响井口注入水质。

太北开发区建有注水站2座(太一联、太二联),注水干线12条,长度62.5km。针对注水管道对注入水质造成二次污染的问题,2009年太一联注水站新建了固定干线冲洗流程,实现了太北老区6条干线的冲洗,冲洗效果较好,并且有3条干线可通过接装临时管道完成冲洗,但因太二联无回收水池,冲洗产生污水无处排放,太二联地区所辖3条干线无法实现干线冲洗。站外注水管网见图3。

表8 太北开发区注水管网现状表

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