混料8D改善报告(线材)
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4.为防止来料有混料的可能性,近三批IQC进料和FQC出货100%全检,合格3批后评估转正常检验.
5.对相关现场人员进行培训,制做不良看板悬挂到各段.
核准(Approved by):
审核 (Checked by):
6-D 效果验证(Determination Verification):
待下批生产此型号进行验证.
承办 (Made by) 承办 (Made by):
产生原因: 1.因先前对清尾管理定义不够明确,导致生产对清尾管理过程执行较为混乱. 2.品保对清尾过程监控不到位,造成包装材料混料未发现.
流出原因: 1.作业人员自检不到位,未能及时发现此问题,导致不良流出。 2.品检员抽检未检到此类不良,导致不良流出.
凯鑫 DSG 20箱
发文日期
(Issue Date)
回复日期
(Response Date)
2019.12.30 KS料号(P/N)
2020.4.9
制令单号 (P/O)
不良数
/
(Defective Quantity)
不良率(%)
(Defecபைடு நூலகம்ive Rate)
C1HDMI15 / /
异常类别 (Abnormity classify): □材料Material 制程In-process □成品Finished goods □其它 Other
作成部 署:
作成日 期:
工程部 2019.12.30
品 名: 品 番: 文件编号:
网络线
C1HDMI15
GC-EX-02-03
8D改善报告
(8D Corrective Action Report) Report No.:
责任单位
(Duty Dept.)
发出单位
(Issue Dept.)
检验数量
(Inspection Quantity)
后续进行三批效果验证。
核准(Approved by):
审核 (Checked by):
NOTE:
承办 (Made by): 承办 (Made by):
承办 (Made by): 承办 (Made by): 编号(Form No.):4C-QA009-A
表头栏位不适用时,请填写“N/A”(If the column is not applicable, please fill in “N/A”)。
核准(Approved by):
审核 (Checked by):
承办 (Made by):
5-D 改善对策(Improvement Disposition):
产生对策:
1.制定生产线尾数管理办法,各单位严格依文件执行.(参考右图管理办法)
2.此类产品内部取消免检,后续出货前100%全检后方可出货.
3.后续生产过程中清尾的产品依文件执行的同时务必经过品检员100%全检,后经品质经理确认OK后方可正常入库.
1-D 主导人( Team Director ):
组员 (Team members)
2-D 问题描述 (Problem Description): C1HDMI15的袋子混装C1SCT15 PSI:2019-10-15 25
PO:245351 SKU:129601 QTY:3000 ETD:2019-10-
核准(Approved by):
审核 (Checked by):
7-D 防止再发生对策 (Deterrence Actions):
1.以上措施纳入到检验标准,后续依文件方式进行管控.
核准(Approved by):
审核 (Checked by):
8-D 品保确认(QA Definitive Verification) :
核准(Approved by):
审核 (Checked by):
3-D 临时对策 (Temporary Disposal) :
1.客户端异常品业务和客户沟通处理方式,我司全力配合处理.
2.我司在库全检未发现此类不良,无在途品及在制品.
核准(Approved by):
审核 (Checked by):
4-D 原因分析(Defect analysis) :