轴向位移偏大处理处理
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汽轮机轴向位移偏大处理
科瑞公司朱海飞
关键词:轴向位移处理
一、概述
某厂汽轮机采用日本三菱公司生产亚临界、单轴、单缸、单排汽、冲动式、凝汽式汽轮机,额定功率80MW,主汽压力:12.4,MPa主汽温度:535℃, 排汽压力:0.101kPa,排汽温度:56.2℃。
此机组于2001年8月投产,2007年5月份进行了第一次大修工作,大修后机组主保护轴向位移检测值不断变大,以致2008年1月份机组负荷升至40MW时轴向位移超出报警值,严重影响机组安全稳定运行及经济效益。
二、故障诊断
1、原因分析:
一般来说,引起汽轮机轴向位移指示变化的原因有以下几点:
1)负荷变化
2)叶片结垢严重
3)汽温变化
4)蒸汽流量变化
5)高压轴封漏汽大,影响轴承座温度升高
6)频率、电压变化
7)运行中叶片脱落
8)水冲击
9)推力轴承磨损
10)抽汽停用,轴向推力发生变化
11)发电机转子蹿动
12)真空变化
13)探头损坏或松动
2、现场检测与诊断
1)2008年2月25日我们对#1机组运行情况进行了现场了解,当时机组负荷31.93MW,轴向位移0.46mm,胀差1.02mm,推力轴承工作面金属温度89℃, 非工作面金属温度59℃,各支持轴承温度、振动正常,汽水系统参数也正常。
经运行人员讲述,机组负荷升至40MW负荷时轴向位移增大至0.51mm,导致DCS报警(报警值:正向+0.50mm,负向-0.50mm)。
本机组在07年4月份小修后带30MW负荷时轴向位移指示0.28mm左右,升至满负荷时最大也只有0.33mm。
也就是说,机组大修后轴向位移指示明显变大,即在同等工况下(30MW)下,由原来的0.28mm变为0.46mm,变大了0.18mm。
2)经过进一步了解,在同等工况下,轴向位移指示自07年大修后有逐渐变大的趋势,而非突然变大,具体变化值如下表所示:
3)综上所述,负荷变化、叶片结垢严重、汽温变化、蒸汽流量变化、高压轴封漏汽大、频率变化、电压变化、运行中叶片脱落水冲击、轴向推力发生变化、发电机转子蹿动、轴向位移探头松动、真
空变化等导致轴向位移指示发生突发性变大的原因均可排除,找出轴向位移指示如何逐渐变大原因是解决问题的核心。
3、结论
1)推力轴承接触不良,推力轴承乌金磨损可能时造成轴向位移数值变大的主要原因。
2)轴向位移本身性能不佳或损坏的可能不能排除。
三、处理过程
2月27日我们申请停运#1机组,2月30日停盘车后解开前箱对一次元件、推力轴承进行了全面检查,并通过修刮推力轴承乌金接触,调整推力间隙解决了此问题。
具体过程如下:
1、一次元件检查
1)探头松动检查:探头无松动。
2)间隙电压测试:转子推力盘靠工作面时间隙电压较上次大修时变大,靠非作面时基本一致。
3)探头性能试验:与产品出厂时性能试验结果一致,试验数据如下:
产品出厂时测试值(转子向发电机端移动为正):
本次测试(转子向发电机端移动为正):
2、机械部分检查
1)推力间隙测量:测得推力间隙0.59mm,已超标(标准
0.46-0.56mm),上次修后为0.40mm,
2)推力轴承解体检查:解体后推力轴承工作面瓦块有轻微磨损现象。
3、推力轴承处理
1)修刮推力轴承乌金面接触,确保乌金接触点均匀、接触面积达75%以上,且同一面上的各瓦块厚度差小于0.02mm.
2)推力间隙调整:将推力轴承非工作面调整垫片加厚
0.20mm(在原垫片和瓦架中间加0.20mm不锈钢皮),调整后测
得推力间隙为0.37-0.38mm。
4、探头安装:安装探头后,热控人员根据厂家说明书要求重
新调试探头零位(厂家说明书规定,本机组推力盘位于推力
间隙中间为零点),转子推力盘靠发电机端时间隙电压为
mV,DCS画面显示0.21mm.
四、处理结果
机组于2008年3月3日13时开始冲转启动,18时带10MW初轴向位移指示为0.23mm,升至满负荷后轴向位移升至0.27mm,其他主要参数正常,完全可以安全稳定运行。
2008年8月回访调查,此机组轴向位移再未出现变大的现象,我们对运行报表进行了摘抄,记录如下:
五、结论
1.一般情况下,机组在运行中如运行方式未发生变化,轴向位移指
示逐渐变大应首先着手推力轴承自身查找原因。
2.机组检修时必须加强推力轴承的检修工艺执行及质量验收,必须
保证推力轴承乌金无缺陷,接触良好(接触点均匀,接触面积75%以上),且同一工作面上的各瓦块厚度差小于0.02mm。
3.另外,安装轴向位移探头时,机务专业必须给出准确的推力间隙
值和转子相对位臵;热控人员必须依照厂家说明书规定的的零位确定安装值。
科瑞检修公司
2008-12-25。