吉林石化“12.30”爆炸事故

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事故分析
3、车间对设备性能及工艺流程不熟, 对气化炉内部过氧引起的后果不清楚。
4、工厂对某些工艺管理要求不严, 从严安全管理不精细,有忽于管理和监控 的问题。
事故教训
这起事故虽然是一起严重违章操作重大 责任事故,但是反映了吉林石化公司化肥厂 在安全生产、企业管理等方面存在着一定问 题。 1、以人为本从严精细管理不到位、管 理不严,存在漏洞。工厂执行吉化股份公司 的各项制度不严、不细、不实,在组织生产、 人员管理和制度落实方面存在薄弱环节。
事故经过
9时左右,操作工赵某认为炉温低,随 即打电话与氧压机岗位联系,要求提高氧 气压力,稍后,氧气压力提高了0.1Mpa。 同时,操作工赵某进行了提氧操作。9时20 分,3#气化炉温度呈上升趋势,9时30分, 记录表显示的气化炉温度为1293℃。
事故经过
而在以后的三个小时,3#气化炉的温度 自动记录显示则逐渐上升。10:00时最低 的一点温度达到1386℃,超过了允许的最 高操作温度,11时炉内三点温度分别升至 1548℃、1566℃、1692℃。12时炉内三点
温度分别升至1656℃和1800℃以上(该表
最大量程为1800℃)。
事故经过
12时35分左右,操作工赵某将监盘工作 交给班长。自己去洗手间,班长接过操作后, 发现3#气化炉内温指示表高达1800℃(正常 指标为≤1380℃),感到事态严重,立即向 值班长报告。在对3#气化炉试图进行降温操 作无效后,值班长马上通知工厂调度室3#气 化炉紧急停车,并让班长组织停车,值班长 向车间汇报。
事故原因分析
2、紧急停车后,洗涤过程中由于蒸汽被 冷凝,部分二氧化碳被水吸收带走,使得2# 水洗塔内的过剩氧和一氧化碳、氢气的浓度 逐渐提高。同时1#水洗塔中的裂解气(一氧 化碳、氢气)逐渐通过止逆阀倒入2#水洗塔 内,直至达到爆炸范围。氢气的最小点火能 量极低,为0.019毫焦,在较高氧浓度和2.5 兆帕的压力下发生爆炸,这是事故的直接原 因。
事故原因分析
一、事故直接原因 1、当班操作工赵某在9时左右,提高了 3#气化炉的供氧量,但在以后的3个小时却没 有及时检查操作条件的变化,及时调整操作。 而在操作记录上连续3个小时都记为1293℃。 操作工赵某联系提氧后,不监盘,对操 作变化没有及时调整,导致操作失控,系统过 氧,3#气化炉严重超温,操作人员严重违章操 作是事故发生的主要原因。
事故原因分析
3、按照班长岗位操作法规定,班长负 有检查工艺纪律执行情况,保证各项指标 均在控制范围内的责任。但岗位班长疏于 管理,在3#气化炉超温的3个小时没有查看 工艺控制指标的执行情况,也没有对记录 的准确性进行检查。没有及时发现3#气化 炉超温的严重问题,是该起事故的又一原 因。
事故分析
二、事故间接原因 1、工艺管理要求不严,执行上级有关 安全管理规章制度不坚决,对重要的工艺 参数监督检查不到位。 2、车间没有认真执行公司关于不得抽 调关键岗位人员从事其他工作的规定,抽 调此岗位人员做其他工作,造成气化炉岗 位值岗人员少。
没有制定在操作中特别是在过氧状态下要采
取的必要措施。
防范措施
1、立即开展安全生产大检查,全面查找 事故隐患,做到及时迅速彻底整改。进一步 落实以人为本,从严精细管理,加大岗位责 任制和各项规章制度的贯彻和落实力度,严 格检查考核,全面规范各项管理工作,认真 查找事故隐患,分析并解决深层次的问题。
防范措施
气(CO+H2)和氢气。
合成气装置概况
合成气装臵工艺采用部分氧化法造气
技术,共三台气化炉、两个系列,发生爆
炸的设备为重油气化的2#水洗塔(T—
114),塔正常操作压力2.5-2.8MPa,气
体入口温度150℃,气体出口温度40℃。
重油气化的流程示意如图
事故经过
2004年12月30日8 时,吉林石化公司化 肥厂合成气车间气化 工段气化炉当班操作 工赵某接班后,1#、 3#气化炉处于正常生 产状态,其中3#气化 炉温度为1277℃。
事故经过
此时操作工赵某返回控制室,按班长要 求启动了停车按钮,并接过监盘工作。值班
长跑向气化炉二楼关闭F102氧气阀和T101预
热器油阀,班长到气化工号三楼、四楼关闭
了与2#水洗塔入口相连的其它阀门。值班长
回到控制室后,通知氧压机岗位停氧压机。
事故经过
工厂领导和有关科室人员接到3#气化炉停车 报告后,相继赶到现场,分析超温原因,研究下 步的工作,并向3#气化炉充氮气降温,停原料油 泵。 14时20分左右,2#水洗塔突然发生爆炸,将 正在气化工号厂房内一楼作业的班长和在三楼准 备作业的一名分析技术员崩伤,飞溅的物体将在 室外的一名劳务工击伤。三人被送往医院,经抢 救无效后死亡。另外二名在厂房内准备作业的检 修工人受重伤,还有一名在室外的员工被飞溅物体 击伤。
防范措施
5、深入开展事故反思活动,开展有针 对性的安全教育活动,发动职工识别生产装 臵和岗位的风险,严格制定并落实风险削减 和控制措施,编制出事故应急预案并做好实 际演练工作,提高员工的应急处理能力。 6、加大安全投入,完善安全监控措施, 对重要的控制指标如气化炉温等采用声光报 警设施、终洗塔增设紧急事故放空设施。
吉林石化公司化肥 14时20分左右,吉林 石化公司化肥厂合成 气车间发生一起爆炸 事故,导致3死3伤, 2#终洗塔报废,部分 仪表、管线损坏,厂 房部分门窗受损。
合成气装置概况
化肥厂合成气装 臵,于1982年建成投 产,其主要任务是向 丁辛醇装臵提供合成
2、进一步强化员工教育,提高全员的责 任意识。加强员工技术业务和操作技能的培 训。要加大对生产一线员工的技术培训和考 核力度,特别是生产一线的班长、值班长要 具备较强的从事化工生产的敬业精神和业务 素质,能够及时、正确处理异常情况,从而 确保生产装臵的安全、平稳运行。
防范措施
3、组织有关部门对现有《气化岗位操作法》 进行深入研究,进一步完善气化炉在异常情况下 的操作和处理手段,补充非正常情况时的处理方 案。 4、进一步加强生产工艺的管理,强化工艺 纪律、操作纪律和劳动纪律管理,严格检查和考 核制度,对违章违纪人员严肃处罚,做到精心管 理、精心组织、精心操作。合理安排岗位定员, 在任何情况下必须保证要害岗位的人员在岗率。
事故教训
2、对岗位员工管理不严,对员工的教 育不到位,没做到有针对性地开展对员工的 教育,员工的责任意识不强。
3、工厂对岗位操作和工艺指标的控制 缺乏有效的检查和考核,监督检查和指导不 到位;管理不严,检查不细。
事故教训
4、在技术上对超温过氧停车后可能造
成的后果不清楚。在过氧问题的处理技术上
研究不够深入,没有研究出可行的处理措施,
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