奔驰发动机维修案例

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奔驰发动机大修案例

博睿通达汽车维修整理奔驰发动机维修案例,大家参考:

奔驰E200发动机有时加速无力

一辆行驶里程约9万km的奔驰E200轿车。该车发现发动机故障点亮,有时加速时排气管有突突声,加速无力。

故障诊断:首先检测,故障码为排气凸轮轴位置不可信调节错误。造成故障的原因有以下几点:

(1)凸轮轴位置传感器线路或发动机控制模块故障。

(2)凸轮轴位置传感器损坏。

(3)发动机正时故障。

(4)凸轮轴可变正时故障。

根据线路图检测排气凸轮轴位置传感器的线路。

把钥匙开2挡测量排气凸轮轴位置传感器的1号针脚有5V电源,测量3号针脚搭铁线与车身导通,2号针脚信号线与发动机控制模块相应端子导通,且三根线都没有短路和断路现象。怀疑传感器损坏,进排气对调后,故障依旧。测量排气凸轮轴调节电磁阀线路正常,在怠速时用DAS激活排气凸轮轴调节电磁阀,怠速有明显抖动,证明排气凸轮轴调整电磁阀正常。于是怀疑正时有问题,转动曲轴皮带轮到1缸上止点位置,凸轮轴调节器标记和凸轮轴轴承盖标记相对,正时没有错。

凸轮轴电器调节工作原理为发动机控制模块读取以下传感器信息:空气流量传感器B2/5、进气凸轮轴位置传感器B6/5、排气凸轮轴位置传感器B6/6、冷却液温度传感器B11/4、曲轴位置传感器B70。通过15Hz的脉冲宽度调制PWM信号促动进气凸轮轴电磁阀Y49/5和排气凸轮轴电磁阀Y49/6,如图所示。

根据部分负荷和全负荷的特性图进行促动,并可根据脉冲宽度调制PWM信号的占空比不断调节凸轮轴。被促动时凸轮轴电磁阀的磁力移动凸轮轴调节活塞,发动机油流入控制活塞中,这会使控制活塞轴向后转动,沿凸轮轴转动方向沿着螺旋切口移动。进气凸轮轴位置山进气凸轮轴位号传感器检测,排气凸轮轴位置由排气凸轮轴位置传感器检测。且二者会作为电压信号发送至发动机控制模块。确认活塞位置以此来决定发动机的点火时刻和喷油顺序,发动机缺少或收不到其发出的正确位置信号,将会出现启动困难,加速无力,排放超标,怠速不稳等现象。但造成这些现象的原因不一定就是传感器本身或相关线路损坏的问题。

查看实际值,部分负荷和全负荷对比车辆数据,正常,该车并无明显异常。考虑到

该车为偶发故障,只有真实的再现该故障,才能结合工作原理有针对性的诊断。通过反复试车模拟故障发生时的情况,发现车辆在怠速时排气凸轮轴的实际值异常,正常值为-112.875°~-106.875°,此车为-96.875°凸轮轴位置传感器和电磁阀线路等都一一排除,现在只剩下凸轮轴调节轮,怀疑是不是部磨损。在征得客户同意后,拆检排气凸轮轴调节器发现锁止销部位磨损,如图所示。

故障排除:更换排气凸轮轴调节器故障排除。

故障总结:由于凸轮轴调节器部弹簧储能销部位磨损,在部分负荷不能将调节器锁止在其基本位置,发动机在部分负荷时凸轮轴调节器受非控运动,所以造成以上故障现象。

检修奔驰发动机无法加速且怠速熄火故障

一辆行驶里程约26000km的奔驰商务汽车,该车搭载V6 汽油发动机,排量3.0L,配备全时四轮驱动、7 速(7G-TRONC)智能电子控制手自一体变速器。车主反映,早晨起动发动机不着车,燃油表显示有燃油,起动机运转正常,起动发动机时不好着车,连续起动偶尔能着车,发动机加不上速,怠速运转熄火。

车辆入厂后,维修技师起动发动机确认故障现象,起动机运转正常,但无着车迹象。用X431 诊断仪检测有4 个燃油方面(混合气过稀、混合气加浓自适应超过允许极限等)的故障码,分别是:1-0337 部分负荷时,右列气缸混合气加浓自适应超过容许极限(P0171);2-2089 部分负荷时,右列气缸混合气过稀;3-0341 部分负荷时,左列气缸混合气加浓自适应超过容许极限(P0174);4-2093 部分负荷时,左列气缸混合气过稀。分析检测到的故障码,故障应在燃油供给系统,故障码可以清除,应属于偶发性故障。

维修技师首先观察燃油表,油表显示燃油箱有1/2的油量(如图1所示),然后打开燃油导轨上的检测孔确认供油情况(如图2 所示),结果没有燃油喷出,可能是燃油箱无油或燃油滤清器堵塞。该车燃油滤清器堵塞后,经常出现一侧燃油箱没油,燃油表指示不准现象,于是维修技师向燃油箱加20L 汽油,然后起动发动机,起动机运转正常,连续起动几次可以着车,怠速运转2min 就熄火,再次起动还能着车,但是加不上速,然后熄火。

维修技师分析是燃油系统压力低,拆下燃油滤清器出油管检查(如图 3 所示),也没有燃油喷出。把燃油压力表连接到燃油滤清器出油管上,打开点火开关数次,油压表指针不动,把点火开关打到起动挡运转发动机,燃油压力表指示在100kPa,燃油泵虽然运转工作了,但是工作压力很低,达不到正常工作油压(标准值3800kPa),说明燃油滤清器堵塞或燃油泵工作不良。

拆下左侧燃油箱上的燃油滤清器检查,燃油箱左侧油室有燃油,吹通燃油滤清器无堵塞

情况(正常情况检查,燃油滤清器的流量应在500mL/10s 的围)。拆下右侧燃油箱上的燃油泵,检查燃油泵滤网是否过脏或堵塞,检查结果正常,燃油泵滤网无脏物、没有堵塞情况;检查燃油泵工作压力情况,拆下燃油泵出油管,起动发动机燃油泵出油口有燃油流出,用手可以堵住,没有压力。还发现汽油泵上比普通油泵多1个出油管,还有很多管子通向燃油泵壳体总成(如图4 所示)。

下面介绍一下奔驰R300燃油箱结构及燃油箱左、右侧油室供油工作过程。该车型采用无回油系统,可以减少燃油蒸汽排放,可防止燃油从发动机部位回流并防止燃油箱温度升高。

由于该车采用全时四轮驱动,后轮驱动桥有传动轴纵向通过燃油箱,所以奔驰R300 采用钢制马鞍状燃油箱,以使传动轴可以从燃油箱中间部位穿过,燃油箱底部凸起中心位于传动轴上方,使燃油箱被分成左、右两室。燃油箱的部结构,将燃油滤清器、压力调节器放置燃油箱左侧油室,燃油泵放置燃油箱右侧油室。

燃油位置传感器的结构,为了更精确地测量燃油液位,左侧油室和右侧油室各有 1 个燃油位置传感器,分别向仪表ECU 输出两油室的油量,仪表以ECU 的EFI 控制信息为参数,计算出燃油箱的剩余油量,使燃油表工作并指示当前燃油量。燃油泵和 1 个燃油位置传感器,安装在燃油泵副油箱(供油单元集油壳中)总成上,并安装在右侧油室。被凸起分隔成左右2个独立的燃油箱,燃油需要通过油箱里的抽吸系统连接,使左右两室燃油消耗或剩余油量保持平衡。燃油抽吸系统由2 个抽吸喷射泵以及燃油管组成。为了将燃油从燃油箱左油室,抽到右油室的燃油泵副油箱总成,因此使用了1个抽吸喷射泵,燃油通过文氏管原理所产生的压差,使得周围的燃油被带走送至燃油泵副油箱;另一个抽吸喷射泵位于燃油箱右侧油室中,用于右侧油室对燃油泵副油箱的燃油供应。

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