焊缝失效分析及处理

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焊缝失效分析及处理
1、概述
2014年4月4日,某厂660MW机组在运行时发现高中压缸 下缸#3高压进汽插管焊缝泄漏。
汽轮机为哈尔滨汽轮机厂设计制造的CCLN66025/600/600型超超临界凝汽式汽轮机。机组于2009年6月投
ຫໍສະໝຸດ Baidu
产,已运行3.2万多小时。
高中压进汽插管材料为1Cr9Mo1VNbN (P91),高中压外缸 材料为ZG15Cr2Mo1 (F22)。采用的是镍基焊材填充的手工电 弧焊焊接工艺。
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2、调查分析
2.1 宏观检查
泄漏处位于#3高压进汽插管焊缝靠插管侧熔合线处,是
一条长约3/4圆周的裂纹,1/4裂纹已贯穿,见图1。
缸体
裂纹 插 管
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图1 #3高压进汽插管焊缝裂纹形貌
进汽插管 接高压导汽管
插管焊缝
高压外缸
图2 高压进汽插管结构图
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③镍基焊缝金属与两侧母材金属的线膨胀系数差值较大,在 机组启-停和变动负荷工况时, 两侧母材与镍基合金界面区
域形成的热应力相对较大。
综上所述,认为焊接时工艺控制不当,致使焊缝金属晶 粒粗大及在敏化温度区停留时间过长而出现焊缝金属的晶间 腐蚀倾向,造成高中压进汽插管焊缝出现普遍的沿熔合线的
晶间腐蚀裂纹及焊缝晶间腐蚀裂纹。 P91钢与镍基合金界面
性能与母材相当。缺点:工作量大、工艺复杂、操作难度大。
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二、采用镍基材料作为填充金属 (冷焊法)
镍基焊材含镍量大于60%,含有多量其它因素,耐高温、
耐腐蚀。常用的是Ni-Cr-Fe系和Ni-Cr系列。镍基焊材的最
大优点就是焊后不用热处理。
须及时焊后热处理。
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F22属于Cr及Mo固溶强化的贝氏体热强铸钢,具有良
好的综合性能,主要用于工作温度≤566℃的汽轮机内缸
、阀壳、喷嘴室等铸件。其碳当量为0.85-1.09%,同样具 有较大的淬硬倾向,若焊后冷却速度稍高,极易产生冷裂 纹。同时,还有一定的再热裂纹倾向,可通过焊前预热、 控制好层间温度、低的焊接线量等措施来控制。
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3.2焊接工艺 一、采用同质材料作为填充金属 (热焊法)
P91钢与F22均属于B类钢,焊接时: 1)焊材一般按与F22匹配选择,焊丝可选用TIG-40、焊条 E6015-B3(R407)。 2)预热温度按P91钢、焊后热处理按与F22要求的上限温度来确 定。
优点:工艺成熟,焊接质量有保障,接头的化学成份和高温
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区域较大的热应力和结构残余应力,是插管焊缝沿堆焊层
熔合线开裂泄漏的主要原因。
因此,所有焊缝已不能通过修复的方法来消除缺陷, 需要: ① 将焊缝全部清除,重新进行焊接。 ②更换焊接工艺,应尽量少用或不用镍基材料焊接。
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3、焊接工艺方案 3.1焊接性分析
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图9:#4中压进汽插管焊缝裂纹形貌100×
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图10:#4中压进汽插管熔合线及焊缝裂纹形100×
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2.4 焊接工艺调查
该型号机组为引进日本三菱公司技术,高中压进汽插管焊接
采用三菱公司提供的镍基合金堆焊、整体镍基合金材料填充的
焊接工艺。焊接工艺要点如下:
1.在插管侧坡口用ENiCrFe-1焊条堆焊约15mm的过渡层,堆焊前
P91钢属于9Cr-1Mo高强度马氏体耐热钢,主要用于亚
临界、超(超)临界机组壁温不超过600℃的高温集箱和蒸
汽管道。 该钢具有相当高的冷裂倾向,在不预热条件下
焊接裂纹达100%,当预热200~250℃时可避免冷裂纹的产
生。在焊接过程中严格控制焊件的层间温度和控制焊接输
入热量,焊接接头在焊后状态为高硬度的不稳定组织,必
预热200-250 ℃,堆焊后740±10℃高温回火处理。 2.在缸体侧坡口用ENiCrFe-1焊条堆焊约8mm的过渡层,堆焊前预 热200-250 ℃,堆焊后未进行焊后热处理。 3.插管组装到缸体后,采用ERNiCr-3焊丝打底和ENiCrFe-1焊条
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填充,焊前不再预热,采用冷焊法,要求层间温度不超过 150℃,焊后不再进行热处理。 汽轮机厂家提供了过渡层堆焊的焊接工艺评定报告,从
艺评定报告。从现场检查情况看,所有的焊缝都存在微观裂
纹,有普遍性;从微观金相组织看,焊缝金属晶粒粗大,存 在晶间腐蚀裂纹,说明焊接时规范较大、焊缝在“敏化温度 区”停留时间较长。 ②堆焊层与P91钢的强度差别大,堆焊工艺执行效果不佳及
热处理效果不良,会导致P91插管侧镍基堆焊界面成为强度薄
弱部位。
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插管侧和缸体侧母材坡口上分别是约8mm和15mm的镍基焊条
过渡层,焊缝中间是用镍基焊材填充。焊缝裂纹具体处于插管
镍基过渡层的熔合线上,焊接接头结构形式及裂纹位置图3。
缸体
中间焊缝
过渡层 出现裂 纹处
图3 插管焊缝结构图
插管
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2.2 表面探伤检验
对其余7个高中压进汽插管的焊缝进行全面探伤检查,
对高中压进汽插管的焊缝全部进行金相检查,焊缝金相组 织均为胞状和柱状树枝晶,晶粒粗大。焊缝均存在有晶间腐蚀 倾向并存在微观沿晶裂纹。
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图5:#1高压进汽插管焊缝组织形100×
图7:#4高压进汽插管焊缝裂纹形貌100×
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图8:#3中压进汽插管焊缝晶间腐蚀形貌100×
发现其余7个焊缝都存在多条宏观裂纹。裂纹的分布有沿
两侧熔合线和焊缝上两种。高压进汽插管焊缝裂纹最长约
30mm,中压进汽插管焊缝裂纹最长约80mm,位于中压#4进
汽插管焊缝靠近缸体(F22)侧焊缝表面。
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缸体 裂纹
插管
图4:中压#4进汽插管焊缝裂纹形貌
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2.3 微观组织检验
报告的内容看,评定的项目是齐全的,焊样经过外观检查、
无损探伤、拉伸、弯曲、 金相、硬度等检测,也均合格。说
明过渡层堆焊焊接工艺是有合格的工艺评定为依据的。未提
供焊接接头镍基焊材填充的焊接工艺评定报告。 同时未见到插管焊缝的焊接记录、焊后检验等资料。
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2.5 原因分析
①从所了解的焊接工艺来看,缺少镍基焊材填充的焊接工
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