2#450m3高炉开炉总结

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2#450m3高炉开炉总结

一、开炉准备工作:

1、热风炉的准备:

在热风炉各种阀门调试正常的条件下进行烘炉工作:第一步:烘热风炉烟道,时间8小时以上;第二步:逐步用煤气烘热风炉按烘炉曲线至规定水平;第三步:保证至少有两座热风炉具备开炉条件,准备对高炉本体进行热风烘炉。

2、高炉本体准备:

炉前、看水、卷称、污环、水渣天车开炉准备工作同步进行。

炉前:1、调试开眼机、泥炮具备开炉出铁条件;2、开炉前16小时内主支沟及敝渣器具备出铁条件;3、炉前开炉工具准备到位;4、开炉辅料准备到位;5、炉前放干渣槽准备到位,具备放干渣条件。

6、铁口煤气导出管或铁口氧枪烘炉前安装完毕。

看水:1、烘高炉前风渣口及喷枪全部安装完毕并留有备件;2、对冷却壁打压测漏,冷却效果进行确认;3、各种水管路进行打压具备开炉条件。

卷称:1、各种皮带、闸门进行调试;2、炉顶设备进行调试,具备开炉条件;3、与值班室联系通知高架料仓,准备开炉所需原料。污环及水渣天车:与检修人员联系调试设备具备开炉条件。

3、开炉前整体联动试车,送风管道打压测漏,调试合格后准备高炉烘炉。

二、高炉热风烘炉:1、按烘炉曲线执行;2、炉顶上升管每小时轮

换打开一次进行放散

三、装料:

采用带风装料,要求风温250-300℃,风量800-1000m3/h,料线大于3m。

四:高炉开炉

1、开炉料安排:

(1)净焦:干焦批4600kg/批×22批

(2)空焦(干焦批4600kg/批+300kg/批萤石)×11批

(3)、轻负荷+空焦

①、(C C↓OO↓+CC↓+300kg萤石+500kg锰矿)×10批

毛焦批4600kg,矿批10000kg(60%烧结+40%球团)

②、〔2(CC↓OO↓+300kg萤石+500kg锰矿+CC↓〕×3批

毛焦批4600kg,矿批10000kg(60%烧结+40%球团)

(4)CC↓OO↓+300kg/批萤石+500kg/批锰矿

毛焦批4300kg,矿批10000kg,逐步加负荷,扩矿批

2、开炉过程:

2#450m3高炉于2008年11月5日13:20开始带风装料,当时冷风流量500-600m3/h,风压150kpa,风温400℃,装料至第三段第一部分3批的时候,休风堵口(4#5#6#7#8#9#10#11#)17:19送风点火开炉,风量600-700m3/h风温800℃,风压60-70kpa,19:20装开炉料第三段第二部分第一批料时料线南尺3400mm,北尺2800mm,此时,南尺能够正常工作,北尺停滞不动,19:48捅开4#风口,加风

压至75kpa,风量800m3/h,20:53捅开11#风口,继续加风至80kpa 风量820m3/h,在此过程中,南料尺能够正常工作,随着料面下移,进行向下测量深度,而北尺仍然停滞不动,于22:00第一次坐料,料柱没有崩落,逐步回风,于22:30捅开5#风口,逐步加风压至90kpa,风量900m3/h,22:40铁口见渣,进行堵口,23:00捅开10#风口,于23:09进行第二次坐料,料柱略有下滑,恢复风压至105kpa,风量1000m3/h,炉前6日0:00开始组织烧铁口工作,0:40进行第三次坐料,然后回风压至100kpa,0:58组织捅开6#风口,1:10高炉引煤气操作,顶压控25kpa风压110kpa风量1200m3/h,料尺动作缓慢,两个料尺之间相差较大,于2:50左右铁口开始流出渣铁,直至3:00来风堵口,3:15开9#风口并逐步加风至130kpa 风量1300m3/h,5:10通开7#风口逐步加风压至160kpa,风量为1450m3/h夜班由于炉温高,料速度慢,风温使用水平较低(600℃左右)6日上午10:00左右,由于炉前铁口不能顺利出铁,被迫减风至70kpa,直到12:07铁水正常流出以后才逐步加风恢复,6日中班由于炉温过高料速显慢,但压量关系,料尺工作都比较正常,直至7日夜班炉温开始下行,炉况才逐步转入正常,于早8:30捅开8#风口后正常操作。

五、开炉小结:

第一,开炉前炉缸填充尽量多的木柴,但不要点燃,开炉带风装料时,风温越低越好,等点火以后再让其燃烧,这样能够使风口前燃烧的热焦炭第一时间到达炉缸,能够更好的预热炉缸。

第二,送风风口选择上可考虑堵3#4#6#7#8#9#11#12#风口。

第三,开炉料完善:

第一段净焦由22批增至27批,炉缸、炉腹炉腰中下部

第二段空焦由11批减至5批,延长造渣时间

第三段轻负荷料不变

第四段负荷料,扩矿批,负荷可跟进速度

第四,后期开风口的速度感觉略快,6日上午出铁不顺利应该与其有关系。

第五,临时小坑打制要牢靠,尽量多使用一段时间,推迟使用正式小坑,以免发生意外的生产事故。

第六,炉前各渣铁沟两侧尽量宽又高,以防渣铁流过大发生事故。第七,铁口打泥量不要过多,以能封住铁口为标准,不大于0.5格泥。

炼铁一车间

2008-11-20

相关文档
最新文档