120t转炉热式第一炉

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r娜删range steckle mill project.To counter the strict condition for lower oxygen and the
of chemical analysis,posed by foreign party,
adopted眺relevant the.slab删哆is process m嘲【sL田mH吐and then吼砌∞胬6IⅡy finished the first melting and casting,and
2)IF精炼脱氧。"精炼采用强化快速脱氧方 式,利用电石、硅钙粉脱氧,并利用炉渣改质、控制精 炼渣成分和流动性等精炼手段,使渣中氧化铁和氧 化锰含量控在0.8%以下,抑制炉渣含氧向钢水传 递。渣中较高的她03可有效捕获钢中脱氧产物, 从而达到强化快速脱氧的目的。
3)LF精炼脱硫。影响精炼脱硫两个重要参数 为碱度和不稳定氧化物,碱度越高,不稳定性氧化物 越少,脱硫效果越好。由精炼渣成分可知:R=(CaO 十MgO)/(A1203+Si02)=2.0,FeO含量小于0.8%,S 含量控制为0.007%。
有新的变化,2CaO·Si02—3CaO·№03,CaO·Fe203和 少量石灰粉减弱炉渣的反应能力;缩短了钢液在钢
2CaO·Fez03成分多,则渣中№03含量高,炉渣不易
粘稠,钢、渣界面面积大反应迅速,将进一步脱磷,当
包中的停留时间;在操作上严格控制出钢温度,避免
碳高、温度高造成磷高;出钢时采用CaO—c巩一
sooa.
KEY WORDS first ladle for hot cortmfissioning lower oxygen slab quality
0前言
2.1转炉冶炼
安阳钢铁股份有限公司(以下简称安钢)120t转
1)装入制度。全铁水冶炼,装入量135.3t,根据
炉一炉卷轧机工程炼钢连铸部分于2005年8月29 日正式投产。该工程是安钢实行三步走战略的重点
1工艺方案
1)冶炼钢种:Q235A;
2)外方要求钢水成分见表1:
表1外方要求钢水成分范围
%‘
表2转炉终点成分

C 0.18 O.20
Si 0.15 O.20
Mn o.40 O.50


≤ O.0∞
≤ O.030
Als ≥ 0.015
[0]/×10—6
≤ 30
c 0.0仑
Si O.01
Mn 0.04
P 0.005
铁水硅含量配加硅铁300kg。 2)造渣制度。初期早化渣,过程渣化透,终渣适
工程,是一条炼钢一精炼一连铸一轧钢四位一体的 先进生产线。现有1座1300t混铁炉,1座120t顶底 复吹转炉,1套Ⅱ精炼炉,1台宽板坯连铸机,1条 炉卷轧机生产线。热试期间,外方(连铸引进SMS
当做粘,碱度控制在2.8~3.2之间,保证脱磷效果。 出钢挡渣,严格控制下渣量小于3kg/t钢,为Ij精炼 处理创造有利条件。
然,这时钢液中的磷含量比较低,脱磷的速度明显减 Fe2 03系渣加人钢流处,利用钢水温度降低及钢流
少,去磷的速度只有0.002%。0.010%/min,如果这 落下时的搅拌作用在钢包内使钢水脱磷。
时炉温过高,化渣不良将出现回磷,因此,要防止枪 3脱磷效果
位过低和压枪过早,避免碳深入氧化,同时降低出钢
2006年9月 第14卷增刊
既河 NAN南 M咖冶』金 腻Y
sep.2006 V01.14 Suplement
1 20t转炉工程热试第一炉工艺实践
刘海强 程官江 张远强 付劲光 陈丛虎
(安阳钢铁股份有限公司)
摘要阐述了安钢120t转炉一炉卷轧机工程第一炉热试过程,针对连铸外方提出低氧、成分范围窄等苛刻条件,通
2.2 LF精炼控制
1)精炼造渣控制。精炼造渣主要目的是脱除氧
化物、硫化物等夹杂,提高扩散脱氧、脱硫、去除夹杂
物等效果,渣料配比:石灰300kg;精炼合成渣500kg;
电石150kg。精炼渣成分见表3:
表3 LF精炼渣成分

通过控制渣中虬03和CaO及FeO+MnO含 量,获得了高碱度、脱氧良好、流动性良好的精炼渣。 改善了过程渣的熔化特性,精炼渣铺展性好,吸附夹 杂物能力强,从而提高了LF的精炼效率。
3)底吹操作。全程吹氩,底吹模式如图1所示:
公司技术)对钢水质量要求苛刻:钢水成分窄、氧含 量低、铝含量高,铸坯断面宽(1600mm。3250mm)。 笔者主要针对此种情况,阐述了通过强化脱氧、精确
控制钢水成分、合理控制钢中钙、铝含量,提高钢水 可浇性并通过连铸全过程保护浇铸及制定合适的浇
铸参数等相应措施,成功地实现了热试第一炉的开 炉开机,为国内同类型生产线提供了有益的借鉴。
Fu Jinguang Chen Conshu
(Anyang Iron&Steel Stock Co.,Ltd)
A】眵n蝴This the删0fl paper describes
procedure缸the first ladle in the hot cmmaissioning for A,C粕S 120t converter&
表5热试过程中包温度和拉速控制
中包温度/oC
对应拉速/m/min
1554 1557 1563 1558
0.4 O.8 O.9 1.O
起步过程中,严格按照起步升速曲线进行,为保
证初生坯壳的强度,出苗时间控制为80S。中包剩余
5.3t后,为防止中包渣卷入结晶器,关闭塞棒,中包
停浇,封顶后尾坯以1.5m/min的拉速拉出结晶器。
2)终点碳含量W『c1<0.1%的炉次占10%;
W[c]:0.1~0.2%的炉次占30%;W[c]>0.2的 炉次占60%,且钢中磷含量都符合内控标准。降低 了出钢温度,平均出钢为1629℃;提高了磷的分配 比,LP由原来的平均98提高到平均118。 5参考文献
[1]王凤田等.炼钢原理.北京:兵器工业出版社,2001. [2]陈家祥等.钢铁冶金学.北京:冶金工业出版社,1990.
通过采取措施,安钢100t转炉基本上实现了在
温度。
高拉碳的同时良好的脱磷效果。随机统计了100炉
2.4回磷控制
次冶炼结果见表1:
表1 中高碳钢碳、磷的控制效果
4结论 1)提前脱磷,准确高拉碳是中高碳钢冶炼的基
本原则;去磷保碳,抑制回磷是中高碳钢冶炼的两个 关键环节。通过灵活调节枪位或采用适当熔剂,全 程化渣,提高渣中(FeO)含量或抑制脱碳速度,提高 钢水流动性,达到去磷目的。
过采取相应的工艺措施,圆满完成了第一炉钢的冶炼和浇铸,而且生产出的铸坯质量良好。
关键词热试第一炉低氧铸坯质量
P】圈盈口峪S PRACll:@咖唧W嘲L舢D忱oF 120t CONⅥ口姆:ER
H隧)JECT IN THE HOT OMMISSIONINGGuanjiang蛐Yuanqing Liu Haiqiang Cheng
的一级水表中根据实际浇铸情况选择合适的水表。
在本次浇铸中,使用了比水量为0.9L/kg的水表,达 到了良好的冷却效果。
3热试效果
热试成品成分见表6:
(下转第80页)
万方数据
河南冶金
2006年增刊
吹炼的最后阶段,碳的激烈氧化期已过,TFe含
为了抑制回磷,100t转炉采取有效措施:提高出
量又有提高,石灰仍在继续渣化,渣中的矿物组成又 钢挡渣效果,减少下渣量;出钢时向钢包液面上加入
4)精炼时间控制。在精炼控制过程中,除控制 好温度和合金化外,脱氧、脱硫、去除夹杂所需的时 间是决定精炼时间的关键。如果转炉下渣量大且沉 淀脱氧不完全(即BaCaAISi不足),Fe—si大量氧化 生成si02,脱氧能力下降,必须向钢包内加一定量的 脱氧剂和石灰来脱氧和提高碱度,这就延长了精炼 时问。本炉次出钢氧含量较高且下渣较多,因此,精 炼时间控制在60rain左右,白渣保持时间大于
(上接第75页)
表6成品成分

C 0.19
Si 0.18
Mn 0.42
P 0.013
S 0.009
A1s 0.03
T[0]
O.002
经过对铸坯第一块尾坯质量进行低倍、硫印检 验,铸坯质量。检验结果如图3、图4所示:
图3第一块尾坯低倍检验
图4第一块尾坯硫印检验
1)表面质量较好,没有结疤、裂纹、较深的振痕; 2)没有内部裂纹,内部气泡,中心疏松等内部质 量问题; 3)偏析为B类,偏析小于0.5级。 4结语 1)转炉采用合理的造渣制度、脱氧合金化制度 及严格挡渣制度,钢水磷含量控制为0.005%;钢水 沉淀脱氧完全,渣厚控制在小于60mm。为LF精炼 强化脱氧、提高精炼效率创造了条件。 2)LF精炼通过控制合理的渣系成分、强化脱 氧、适当延长精炼时间及合理控制喂线量,氧活度控 制为5×10一,成品氧为20×10~;[Ca]控制在0. 002%一0.004%之间;[ms]控制在0.02。0.04之 间,提高了钢水可浇性,为连铸提供了优质钢水。 3)连铸机通过采取全程保护浇铸,确保浇铸过 程中钢水不受污染,同时保证合适的冷却强度、稳定 的拉速以及中包温度等过程参数,从而获得了表面 质量和内部质量良好的优质坯。 4)通过对以上各个工序采取相应的工艺措施,顺 利完成了第一炉钢的热试,并获得了良好的铸坯质 量,为国内同类型生产线提供了有益的参考和借鉴。
6)LF精炼成分。LF精炼成分见表4:
表4 LF精炼出站成分


si
Mn


AIs
[03
0.18
0.18
0.43
0.013
0.007
0.04
5ppm
2.3连铸控制 1)拉速及温度的控制。由于是生产第一炉钢,为
保证浇铸的顺利进行,在外方的建议下,钢包、中包温 度控制较高。生产过程中包温度及拉速控制见表5:
万方数据
2006年增刊
河南冶金
衡时对应的钢水MS在(33~55)×10“范围内,[O] 在(3.0~4.5)×10“内变化,考虑到精炼炉造白渣 后回锰,转炉配锰按100%吸收率且配到中限,一方 面炉前不必考虑吸收率不稳定,另一方面可保证LF 精炼配锰稳定且在中限。
[Si J/%
图2钢水中硅或酸溶铝对钢中溶解氧的影响
形成足够强度和厚度的坯壳,同时避免冷却强度过
大造成的铸坯温升大,根据实际情况,结晶器宽边冷
却水量控制在6000L/min左右,窄边冷却水量控制
在310L/min左右。
4)--冷制度。由于二级系统调试还没有完成,
二冷自动配水无法投入使用。因此在本次浇铸过程
中采取了一级配水模式,即在SMS Demag公司提供
S 0.017
[0]
0.cr7
5)脱氧合金化。脱氧剂采用复合脱氧剂Ba—
3)工艺路线:折铁一顶底复吹转炉一LF精炼一 宽板坯连铸;
4)铸坯规格:150mm×1800mm x 8000mm。 2工艺控制
CaAlSi和铝块,根据终点钢水氧含量及考虑到渣中 氧,计算出完全脱氧所用脱氧剂2kg/t,钢水[Als]控 制在0.004%。图2为钢水中与[si]或Als平衡时 [0]的计算结果。计算表明:钢渣界面反应达到平
20min。达到了良好的脱氧及去除夹杂物效果。
5)喂线。由于钢中要求较高的铝含量,为了保
证钢水的可浇性,应适当提高钢中钙含量,但考虑到
钢中钙过高时,含鸽03一C质滑板中的si02会被含
[ca]的钢水侵蚀造成跑钢事故,因此控制CaSi线喂
人量,使钢中[ca]在0.002%一0.004%之间;灿线
在脱氧良好后喂入,Ms控制在0.02—0.04之间。
万方数据
2)全程保护浇铸。为了提高铸坯质量,减少浇
铸过程中钢水被氧化或吸收空气中的夹杂物,采取
了全程保护浇铸,保证了整个浇铸过程无钢水裸露。
除了中包覆盖剂、结晶器保护渣之外,还有连铸吹氩
系统,包括长水口吹氩、中间包塞棒吹氩、上水口吹
氩以及上水口密封氩气。通过采取这些措施有效的
提高了铸坯的表面和内部质量。
3)结晶器冷却制度。为了保证铸坯在结晶器中
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