制粉系统调整汇报材料2

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25.22 22.88 23.03 21.84
24 21 18 15
投产之初
2006年
2007年
2008年
2009年
汇报完毕! 谢谢!
四、效果对比
1、钢耗降低:原设计钢球装载量为69吨/台,经过磨煤机 料位优化控制,一次性减少钢球装载量30吨(两 台);2006-2009年磨煤钢耗均在60g/t左右。 2、厂用电降低:磨煤机优化改造后,磨煤机运行电流由 优化前的100A降低至72A,制粉系统单耗由原来的32 千瓦时/吨降低至23千瓦时/吨。
三、相应对策
4、提高运行人员的综合水平,通过磨煤机电流、差压 以及噪音,判断磨煤机煤量,以保证磨煤机在最大 出力下运行; 5、调整磨煤机再循环风和热风,保证磨煤机出口温度 120-130° 提高通风出力,干燥出力; 6、制定启停磨煤机优化方案,根据粉位,启停制粉系 统,当粉位低于3米时启动;粉位高于6米后停运一套 制粉系统;满负荷保证两机三磨运行,充分利用输粉 机平衡粉位;负荷低于70%负荷,每台机一套制粉系 统运行;减少制粉系统的启停次数;
二、原因分析
1、磨煤机钢球装载量的大小 ,影响钢球下落的高 度、动能和煤粉研磨效果,同时对磨煤机的载 煤量也有影响。 2、钢球的直径直接影响磨煤机出力。在磨煤机运 行3000小时后。有大量的钢球直径小于ф25 , 这些钢球在磨损失效后主要堆积在磨煤机出口 端,随着新煤和新的钢球的加入,推动失效钢球 不断向出口端堆积,从而使磨煤机效率降低, 出粉量减少, 这些钢球严重影响了磨煤机的出 力。
制粉系统优ຫໍສະໝຸດ Baidu调整
汇报材料
制粉系统优化调整
一、制粉系统概况
二、原因分析 三、相应对策 四、效果对比
一、制粉系统概况
我公司制粉系统2005年投入运行,磨煤机型号 为DTM-350/700,中间仓储式制粉系统,设计钢 球装载量为69吨/台,出力为35吨/小时,采用人工 手动控制给煤量和通风量,无法严格定量控制磨煤 机差压料位,料位的频繁变化造成制粉电耗严重偏 高和钢球及衬板磨损大;磨煤机密封性能差,造成 轴封经常跑粉,制粉单耗达32KWh/T。
投产之初
2006年
2007年
2008年
2009年
四、效果对比
制粉系统单耗(电耗)得到有效控制和大幅降低,且钢球 耗 量减少、制粉设备使用寿命有所延长。现磨制一般煤种时单耗 可控制在21-23kw.h/吨左右,磨制汽车无烟煤煤时单耗可控制 在23-26kw.h/吨。
Kw.h/吨
33 30 27
32.00
三、相应对策
1、按照减球、加煤、稳风的调整原则,确定了磨煤 机内钢球量和煤量的最佳混合比,减少钢球装载 量,填加钢球时,要进行称量钢球的工作,随时 保持合适的钢球装载量; 2、利用机组大小修期间,对磨煤机内钢球进行筛 分,去掉直径小于25mm的球; 3、建立磨煤机台帐,记录每台磨煤机加钢球的吨数 和时间,结合磨煤机运行时间,随时停运挑选出 直径小于25mm的小钢球。
二、原因分析
3、 运行监视及控制的主要参数相互影响;因煤质的变 化,有时磨煤机内煤多时磨煤机电流下降差压也随 之降低,给运行人员一个错误信号,减少给煤机的 煤后,差压将逐渐升高,从磨煤机进出口轴封间跑 粉,出现堵磨抽粉现象; 4、长期保持磨煤机出口温度在120度运行,影响了磨 煤机的通风出力和干燥出力; 5、启停制粉系统随意性大,因受粉位以及接带机组 负荷影响启停制粉系统频繁。
四、效果对比
通过上述优化措施,锅炉飞灰可燃物得到有效控制和大幅降 低,飞灰含量从投产之初的30-40%,降至目前的3-6%左右,如 燃煤分析基挥发份在10-12%,可控制飞灰可燃物含量在2-4%。
35% 30% 25% 20% 15% 10%
30.00%
4.39%
5% 0%
5.03%
7.15% 3.48%
三、相应对策
7、根据煤种挥发份的高低,制定对应的煤粉细度控 制方案。调整通风出力,保证分析基挥发份≥11% 时细度控制在10~12%左右,挥发份≤10%时细度 控制在7~10%左右,力求飞灰≤4%。
四、效果对比
2006年#1、2号炉大修中,我公司按照技改进行磨煤 机优化及轴封改造项目。对1、2号炉四套制粉系统进行优 化后,节能效果显著,优化前后性能对比试验表明:磨煤 机出力由优化前的31吨/小时增加至40吨/小时,磨煤机运 行电流由原来的100A降低到72A,制粉系统平均单耗由优 化前的32千瓦时/吨降低至23千瓦时/吨,磨煤机钢耗降低 30%。优化改造后,制粉系统运行稳定,磨煤机出力大幅 度提高,取得了良好的节能效果。
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