秦川降低基座铸件废品率QC小组PPT
品质改善案例降低精密铸件的不合格率PPT课件
确认方法 现场调查、分析
标准要求 《 工 艺 操 作 规 程 》 要 求 : 浇 注 时 , 型 壳 温 度 一 般 在 800~1050℃范围内。
1.由于熔模铸造的过程是热型浇注的过程,型壳温度宜高不宜低。如果 型壳的温度过低,浇注后的铸件容易产生冷隔、夹渣、气孔等缺陷;变形、 确 裂纹的倾向也增大。 认 2.通过长期的现场观察取证,我们发现,锫烧炉距离熔炼炉的浇注口为 内 2.76m,操作人员将锫烧后的型壳用钢叉送到浇注口的时间一般为2~3s,封 容 闭良好的工作间,室温为25℃,型壳温度不会出现大幅度下降,甚至超过 允许范围。
铸件类型 数量(件)
取模时间 (10~40S)
浇注温度 (1550+50℃)
工艺质量
小件
2109
3~4
1560~1580
优良
中等件 1035
6~8
1530~1550
良好
大件
374
20~26
1500~1520
良好
结论
对策目标 实现情况
取模时间和浇注温度严格按照标准工艺执行后,不仅 提高了工作效率,同时也完全满足了铸件工艺质量的要求,
7.26 84.86
6.31 91.17
5.28 96.45
2.34 98.79
1.21
100
100
频数 件
Hale Waihona Puke 不合格品分类排列图:累计频率 (%)
55000
N=52164
50000
100
98.79
45000 40479
40000
77.60
84.86
91.17
96.45
50
4000 2000
铜合金铸件铸造缺陷及防止对策ppt课件
○
○
○
○ ○○
○
○○
○
○
○
○
○
○○○ ○
1 1 12
17 7 2
11 3 10
○ 65 3
表3续
2、艺术铸造铜合金的冶金特性
艺术铸造铜合金的独特要求:
①合金应满足艺术铸品的使用要求 ——耐蚀性、色泽、声学特性和机械性能
②合金应满足各种工艺要求 ——铸造成形性能、可焊接性能、可打磨加工 性能和表面着色性能
deabcde图1缩孔缩松缺陷示意图外缩孔内缩孔缩松图2铜合金铸件铸造缺陷分类及其主要原因主要原因铸造缺陷模型装置砂箱装置砂的性质的有机材料造型材料中制芯作业造型作业合箱金属液铸件设计浇冒口系统铸造工艺方案浇注温度浇注技术不注意1错箱2浇不到3冷隔4砂型压崩5胀箱6壁厚尺寸偏差7冲砂8夹砂表3铜合金铸件铸造缺陷分类及其主要原因续主要原因铸造缺陷模型装置砂箱装置砂的性质的有机材料造型材料中制芯作业造型作业合箱金属液铸件设计浇冒口系统铸造工艺方案浇注温度浇注技术不注意9表面气坑10烧结粘砂机械粘砂11内侧面包芯砂12表面不完整13虫眼表面14表面锈迹15锡汗铅汗16表面粗糙表3续铜合金铸件铸造缺陷分类及其主要原因续主要原因铸造缺陷模型装置砂箱装置砂的性质的有机材料造型材料中制芯作业造型作业合箱金属液铸件设计浇冒口系统铸造工艺方案浇注温度浇注技术不注意17表面麻点18褪色a1青铜19固体夹杂20缩孔21热裂22粗晶组织23气孔24铸件清理缺陷1112177211310653表3续2艺术铸造铜合金的冶金特性?艺术铸造铜合金的独特要求
砂 箱 装 置
砂 造的 制
的 性 质
型有 材机 料材 中料
芯 作 业
造 型 作 业
合 箱
QC活动降低--课件
不良分布
平面端与内径是处 要 因 平面端与内径处
小结:当NC内径-端面跳动>0.05mm时, 内径目残不良比NC内径-端面跳动≤ 0.改05进m小m组, 专用章
产生的内径目残不良率要高61%
粗加工平面磨床加工完U\V面之后气缸工件的内径与端面直角度不能保证在合格的精度
陈
缺点
因NC第二工程以V面为基准
①开槽后 ②到V面磨削
①清洗后 ②到U面磨削
加工,磨床以U面先为基准 磨削产生内径与端面的直角 度有误差,导致内径目残不稳
定
(内径与端面直角度: 0.06)
合格定义:100%熟悉岗位改标进准小组专用章
规格书熟悉程度和执行性差
陈周英 朱东华 林占男
验证时间 2006年7月10日
10
要因论证(3)
末端原 因
验证方 法
③ V面铆钉孔/排气口有毛刺凸出
判
小批生产内径--端面直角度对比 验证场所
GMCC部品车间
定
验证情况
加工工艺 开槽后①
平面磨床 工序②
检查
作业描述
OP1
OP2
OP1
OP2
精车
精车 判定
规格
0.02mm 以下
0.02mm 0.02mm 0.02mm 0.01mm 0.01mm
以下
以下 以下
以下
以下
X向精度
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
OK
Z向精度 0.012
0.06
0.015 0.03
0.008 0.009 OK
经过确认主轴纵向和横向跳动在规格内,确认精度合格
13非要因改进小组专用章末端原因夹爪上有铁屑判定验证方法现场确认验证验证场所nc和精车设备验证情况验证结果夹具设计本身无法粘附铁削工件夹紧状况ok验证人林占男朱东华吴志全验证时间2006年7月9号场所设备名数量确认状况气缸粗加nc8件8件夹具夹紧部位设有避空位精加工内圆磨床2件2件夹具夹紧部位设有避空位8要因论证778非要因改进小组专用章末端原因设备主轴精度差nc精车判定验证方法用打表法对设备主轴跳动量检测验证场所gmcc部品车间验证情况验证结果经过确认主轴纵向和横向跳动在规格内确认精度合格验证人叶建辉孙洪标朱东华吴志全验证时间2006年7月8号工序op1op2op1op2精车精车判定确认人规格002mm以下002mm以下002mm以下002mm以下001mm以下001mm以下孙洪标朱东华叶建辉刘志伟x向精度001001001001001001okz向精度0012006001500300080009ok14非要因改进小组专用章要因确定磨床加工时工艺不合理磨床加工时工艺不合理经过小组严格论证后得出以下三个主要原因
秦川降低端盖类铸件综合废品率QC小组总结报告.
气孔缺陷
成型温度偏低 (要因)
碳当量不合适 (要因)
缩松缺陷
补缩不足 (要因)
制图:SSS
制图日期:2007年3月25日
原因分析
模型尺寸偏 (要因)
合箱偏差 (要因)
尺寸偏缺陷
泥芯下偏 (要因) 封箱条太粗太硬 (非要因)
制定对策
要因
冷铁气孔
对策
控制冷铁使用次 数、冷铁表面处 理
目标
冷铁表面洁 净、平整 铁水最低浇 注温度不低 于1380℃
责任人
吕小军
完成日期
2013. 1.25
型腔处理 不到位
பைடு நூலகம்
扣箱检查
保证型腔内干 净
扣箱检查并填写 检查表,扣箱后 冒口位置放纸板 加强冷铁间隙型 砂紧实
程勇
2013.1.25
冷铁间隙 砂掉落
加强冷铁间隙型 砂紧实
确保冷铁间隙 砂子不掉落
吕小军
2013.1.25
第二次效果检查
件号 改进前废品率% 第一次改进后废品率% 第二次改进后废品率% 第一阶段目标% 第二阶段目标%
第二次改进前后对比
28.3
23.6 改进前废品率% 20 20 17.9 20 16.8 15.1 20 20 第一次改进后废品率% 第二次改进后废品率% 第一阶段目标% 第二阶段目标% 10 10.2 10 8.6 8.4 10 9.3 10 9.6 10
30
28.3
25
20 16.7 15 11.6 10
程勇
2012.11.8
合箱偏差
程勇
2012.11.8
效果确认
自2012年10月QC小组成立至2013年1月,废品统计如下:
QC改善案例精品PPT课件
计划 实际
D
对策实施
计划 实际
C
效果验证
计划 实际
A
巩固措施
计划 实际
总结打算
计划 实际
课题背景
主机现场 客户不满
ZL20DBA为我公司为徐工特机提供的油缸: 1、3月10日主机厂反馈此型号油缸有内泄装切现象,共4件; 2、7月30日主机厂反馈此型号油缸有内泄装切现象,共2件。
造成返工 返修
换缸
车间要求 进行改善
倒角及油口毛刺依靠目测和手测
确认标准: 确认质量意识
确认方法: 调查验证
确认人: 王海元
确认时间: 2012.8.23
确认情况:通过调查总装工序5名操作者的2011年度 的绩效考核发现,他们的考核排名比较靠前,只有一 人排名偏后。
姓名 年度考 月度考核 绩效考评 得分 考评等级
毕春虎 32.9 46.8 79.7 159.4 优秀
实完好件数 发出数
80
80
40
40
80
80
42
42
60
60
40
40
40
40
40
40
40
40
接收数 80 40 80 42 60 40 40 40 40
通过前期数据统计分析,6~8月份因装切更换OK圈数量为20个,在这 期间共生产四个批次180件产品,得出此ZL20DBA的装切不良率为11.1%。
课题确定
12-07-11 ZL20DBA 涂装油缸 Φ100×Φ55×785
12-08-16 ZL20DBA 涂装油缸 Φ100×Φ55×785
12-09-05 ZL20DBA 涂装油缸 Φ100×Φ55×785
《QC小组活动成果》PPT课件
接线端 氧化 线路长时间受高温、 潮湿
接近开关损坏
操作台震动
转台内高温、潮湿
环境因素
闭大 因包 素水
口 非 正 常 关
整理ppt
23 23
五、对策研讨
整理ppt
24 24
六、对策实施
改进项目1:按钮单点接触不稳定 改进原因描述:按钮触点受到粉尘污染和环境振动接触不良
整理ppt
25 25
六、对策实施
九、标准化
整理ppt
37
九、标准化
整理ppt
38
九、标准化—大包紧急关闭系统非正常关闭检修程序图
整理ppt
39
九、标准化
材料: 连接件:铜质 导向筒:呢绒棒 导力杆:不锈钢
整理ppt
40 40
十、检讨及今后计划
1、检讨:
整理ppt
41 41
2、今后计划
主题选取理由:
1.出铁车秤线经常被溅出的铁水烧毁。 2.检修人员劳动强度增大 3.秤体损坏造成称量不准确
整理ppt
42 42
报告完毕 敬请指教
整理ppt
43 43
中间接线盒端子氧化、 松动
接线端氧化、 松动 高温、潮湿
接近开关不稳定
闭大 因包 素水
口 非 正 常 关
操作台震动影 响
转台内高温、潮湿
方法因素
环境因素
整理ppt
鱼骨图
10 10
3.要因分析: b.末端因素汇总
整理ppt
11 11
四、现状分析——4. 要因确认
末端因素1:继电器触点单点接触不稳定
改进项目2 :大包旋转,线路损坏 改进原因描述: 有一些控制线是由大包中心通过,生产过程中大包转台每浇铸一包钢 水结束,旋转180度,每天旋转70多次,控制线也会一起转动,天长日久线路就会损 坏
秦川降低基座铸件废品率QC小组PPT
活动时间 活动次数
降低基座铸件废品率QC小组
2012年10~2013年3月 3次 小 组 年龄 41 48 44 37 25 47 30 职务 工艺员 副厂长 质量专干 熔炼工艺员 工艺员 合箱班长 合箱操作工
秦川铸造厂QC小组
小组类型
小组人数 95% 成 学 员 历
攻关型
7人
出勤率
序号 1 2 3 4 5 6 7
碳当量偏低
熔炼工艺 不合理 浇注温 度偏高
未放置 冷铁
热电偶使用 过久失灵
材料
方法
Hale Waihona Puke 测量铁 夜 温 度 测 量 偏 差
铸 件 缩 孔 缺 陷
秦川铸造厂QC小组
10
六、原因分析2
设备故障 型 砂 树 脂 加 入 量 大 原砂未烘干 型砂发 气量大 残留水 分高
通过因果图分析造成气孔的要因是: 熔炼浇注温度偏低、冷铁未烘干 。
1天
技术、 QC小组全 质管、 体 成员 生产
2天
2
6天
王户民、 质管、 魏永强、 技术 祝奇胜、 王永锋
14天 技术、 QC小组全 质管、 体 成员 生产 5天
3
60天
按PDCA 循环(可 以利用内 部外部资 源采取对 策)
4 5
阶段总结 下一阶段现状 问题分析
QC成果总结 PDCA循环
编制/日期
冷铁无 锈、无 杂质
措施
1.烫包浇注 2.浇注过程 紧凑 3.加强引气
地点 负责人
完成 日期
1
提高浇注 温度
熔炼 现场
魏永强
2012.10
2
冷铁未 烘干
烘干冷铁
1.冷铁喷砂、 烘干处理 2.扣箱前烘 烤型内冷铁
铸件缺陷分析课件(PPT 72张)
七 、 夹 杂 类 缺 陷
球墨铸铁件中由硫化镁、硫化锰、氧化镁和氧化铁等组成的夹渣缺 7-5 黑渣 陷。在铸件断面上呈暗灰色。一般分布在铸件上部、砂芯下表面和铸 件死角处 7-6 涂料渣孔 因涂层粉化、脱落后留在铸件表面而造成的,含有残留涂料堆积物 质的不规则坑窝 浇注位置下方存在于铸件表面的金属珠。其化学成分与铸件相同, 表面有氧化现象 含磷合金铸件表面渗析出来的豆粒或汗珠状磷共晶物 铸件孔洞缺陷内部带有光泽的豆粒状金属渗出物。其化学成分和铸 件本体不一致,接近共晶成分 铸件内部或表面带有砂粒的孔洞 锡青铜铸件的表面或内部孔洞中渗析出来的高 锡低熔点相豆粒状 或汗珠状金属物 在铸件的断面上出现分散的或比较大的硬质夹杂物,多在机械加工 或表面处理时发现 铸件浇注位置上表面的非金属夹杂物。通常在加工后发现与气孔并 存,孔径大小不一,成群集结
6-15
坍流
旋转方向由上向下流淌或淋降,在离心铸件内表面形成的局部凹陷、 凸起或小金属瘤
6-16
铸件重量不合 格(超重) 夹杂物
铸件实际重量,相对于公称重量的偏差值超出铸件重量公差 铸件内或表面上存在的和基体金属成分不同的质点。包括渣、砂、 涂料层、氧化物、硫化物、硅酸盐等 在熔炼、浇注和凝固过程中,因金属液成分之间或金属液与炉气之
7-7 7-8 7-9 7-10 7-11
冷豆 磷豆 内渗物 (内渗豆) 砂眼 锡豆
7-12
硬点
7-13
渣气孔
8-1
物理力学性能 不合格 化学成分不合 格 金相组织不合 格 白边过厚
铸件的强度、硬度、伸长率、冲击韧度及耐热、耐蚀、耐磨等性能不 符合技术条件的规定 铸件的化学成分不符合技术条件的规定
8-2
8-3
铸件的金相组织不符合技术条件的规定 铁素体可锻铸铁件退火时因氧化严重在表层形成的过厚的无石墨脱 碳层 由于溶解气体析出或形成密度比铸件小的新相, 铸件最后凝固处或冒 口表面鼓起、起泡或重皮的现象 定向结晶叶片, 由于横向温度场不均匀和叶片扭度较大等原因造成的 柱状晶断续生长缺陷 灰铸铁件断面的中心部位出现白口组织或麻口组织。 外层是正常的灰 口组织 铸件在高温热处理过程, 由于加热温度过高或加热时间过久, 使其表
铸件失效模式检讨培训讲座PPT课件
失效模式分析案例
80%
案例一
某铸件在生产过程中出现裂纹, 经过分析发现是由于浇注温度过 高导致。通过调整浇注温度,解 决了问题。
100%
案例二
某铸件在使用过程中发生变形, 分析发现是由于热处理工艺不当 所致。优化热处理工艺后,变形 问题得到解决。
80%
案例三
某铸件在服役过程中出现磨损, 经过分析发现是由于材料硬度不 均导致的。通过改进材料制备工 艺,提高了铸件的使用寿命。
失效模式分析工具
01
02
03
04
失效模式分析表
用于记录铸件失效模式的相关 信息,包括失效部位、形态、 程度等。
失效模式图
通过图表形式展示铸件失效模 式的变化趋势,便于分析和比 较。
失效模式模拟软件
利用计算机模拟技术,预测铸 件在不同条件下的失效模式。
失效模式数据库
建立数据库,收集和整理铸件 失效模式的相关数据,便于查 询和参考。
感谢聆听
培训效果评估
学员反馈
实践应用
通过问卷调查和面对面交流,收集学 员对培训的反馈意见,了解他们对培 训内容、讲师、组织等方面的评价。
跟踪学员在工作中应用铸件失效模式 检讨的情况,了解培训成果在实际工 作中的应用效果。
学习成果
通过测试和考核,评估学员对铸件失 效模式检讨相关知识的掌握程度,以 及他们在实践中应用所学知识的能力。
05
铸件失效模式应对策略
应急预案制定
确定铸件失效模式
对铸件可能出现的各种失效模 式进行识别和分析,明确其发 生的原因和影响。
制定应对措施
针对不同的失效模式,制定相 应的应急预案,包括预防措施 、应急处置和修复方法等。
预案评估与完善
《铸件分部安全宣传》课件
《铸件分部安全宣传》PPT课件•引言•铸件分部安全规定与要求目录•铸件分部常见安全隐患及预防措施•安全事故案例分析•安全意识培养与应急处理•结语01引言安全宣传的目的和意义提高员工安全意识通过安全宣传,使员工更加了解安全知识和操作规程,增强安全意识,减少事故发生。
预防事故发生通过宣传教育,提高员工对危险源的识别和预防能力,减少事故发生的可能性。
保障员工生命财产安全员工是企业的宝贵财富,通过安全宣传,保障员工的生命财产安全,提高企业的生产效益和社会形象。
03安全管理制度执行不力部分员工对安全管理制度的执行不够严格,需要加强监督和考核。
01铸件分部存在的主要安全风险如高温、机械伤害、电气伤害等,需要针对这些风险进行重点宣传和教育。
02员工安全意识薄弱部分员工对安全知识和操作规程了解不足,需要加强宣传和培训。
铸件分部安全现状分析02铸件分部安全规定与要求规定了企业应遵守的安全生产基本要求,包括安全生产责任制、安全设施建设、安全培训和应急救援等。
安全生产法针对特种设备的安全管理,要求企业建立特种设备安全管理制度,加强特种设备的维护和保养。
特种设备安全法旨在预防和控制职业病的发生,要求企业采取有效的职业病防护措施,保障员工的健康权益。
职业病防治法安全生产法律法规规定了熔炼过程中应注意的安全事项,如穿戴防护用品、检查炉体和工具等。
熔炼安全操作规程造型安全操作规程浇注安全操作规程要求员工在造型过程中遵守安全操作规程,如正确使用砂箱、砂钩等工具,避免发生意外。
规定了浇注过程中应注意的安全事项,如穿戴防护用品、控制浇注温度和速度等。
030201铸件分部安全操作规程员工在生产过程中应佩戴合适的防护眼镜,以避免飞溅物、热源等对眼睛造成伤害。
防护眼镜在接触热源或有害物质时,应佩戴合适的手套以保护手部皮肤。
手套应穿着防砸、防滑的安全鞋,以保障脚部安全。
安全鞋劳动防护用品的正确使用03铸件分部常见安全隐患及预防措施总结词:机械伤害是铸件分部常见的安全事故,涉及设备运行、维修和操作等环节。
降低废品提高成材率PPT教案
2006年1-6月份前处理、炉子参数设定有无错误情况调查表
制表人:朱彰荣 制表时间:2007年5月
非主因
岗位
1
2
3
4
5
6
前处理
无
无
无
无
无
无
炉子
无
无
无
无
无
无
第21页/共32页
七、制定对策
序 号
要因
对策
目标
措施
1.请专人授课
1
技术力量 加强技术培 提高全员技术 2.进行技术交流
不够
训
水平
3.开展技术比武
结论五:从上面调查表中可以看出2006年1月-10月两条机组生产过程
中产生的废品量实际平均值为11.6吨,远远高于理论平均值2.4吨,中
间废品量大是造成成材率低的主要因素。
是主要问题
第10页/共32页
现状调查六:头尾切废是否过多
表6 2006年1月—10月头尾切废量调查统计表
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
活动次数
现场型
配合单位
2007.1--2007.10
技术指导
全员参与、求实奋进、开拓进取
10人
20次 分厂技术组
蔡平
第2页/共32页
姓名 王斌 陈菲 殷其安 周世发 钱程 王晨 付华 戴纯泉 涂其祥 朱彰荣
年龄 37 28 43 36 25 28 30 43 43 33
小组成员概况
文化程度 大专 双专 大专 大专 大专 本科 大专 大专 大专 大专
确 认 方 法:现场验证 确 认 标 准:原料、油漆质量合格 确认内容 一:油漆、镀锌板进入我厂时都有质量保证书,且各项指 标完成符合规定,在生产中即使发现有轻微缺陷,我们都及时停止使 用,不会产生太多废品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
姓
名
组内分工 组长 顾问、总协调 活动实施 活动实施 资料整理 活动实施 活动实施
3
王永锋 杨智明 王护民 魏永强 祝奇胜 郑 斌 李继峰
大专 大专 大专 大专 本科 中专 中专
三、选题理由
理由一
质量指标超标
理由二
反复补废 生产拖延、成本增加
理由三
顾客不满意 公司形象受损
降 低 基 座 铸 件 废 品 率
秦川铸造厂QC小组
11
七、制定对策1
针对造成铸件缩孔的2条要因,我们提出目标,并采取 以下对策及措施。:
序 号 要因 造型工 艺未设 置冷铁 对策 目标 措施 地点 负责人 完成 日期
1
消除缩 在出现缩 关键位置 孔缺陷, 孔位置设 设置专用 计专用明 使铸件 冷铁 冷铁 致密
工艺室
王永锋
2012.10
基座废品统计(2012.9.1~10.19)
缺陷类别 件数 占废品比率 缩孔、缩松 25 71.4% 39.7% 63 35 56% 气孔 10 28.6% 15.9%
占投料数比例 投料件数 废品合计 废品率
80.0% 71.4% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 缩孔、缩松 39.7%
秦川铸造厂QC小组 17
十、体会与打算
在竞争日益激烈的市场中,我们只有创 出精品铸件,才能在市场中立于不败之 地,而通过开展全面质量管理对铸件生 产过程进行控制,随时掌握质量动态, 并采取相应对策,才能使我们的质量稳 步提高,也才能使我们全员的质量意识 有一个质的飞跃!
秦川铸造厂QC小组 18
碳当量偏低
熔炼工艺 不合理 浇注温 度偏高
未放置 冷铁
热电偶使用 过久失灵
材料
方法
测量
铁 夜 温 度 测 量 偏 差
铸 件 缩 孔 缺 陷
秦川铸造厂QC小组
10
六、原因分析2
设备故障 型 砂 树 脂 加 入 量 大 原砂未烘干 型砂发 气量大 残留水 分高
通过因果图分析造成气孔的要因是: 熔炼浇注温度偏低、冷铁未烘干 。
占废品比率 占投料数比例
28.6% 15.9%
气孔
秦川铸造厂QC小组
7
实拍铸件缺陷照片
铸 件 经 U T 检 测 缩 孔 位 置 图 片
铸 件 表 面 气 孔 实 拍 图 片
秦川铸造厂QC小组
8
五、目标设定
46%
50%
40%
目标:
基座铸件废品率由原来的46%降低到10%
废品率
30% 20% 10%
废品 件数 117 5
废品 率 46% 8.5%
废品率
废品类别 缩孔、缩松 32 0 气孔 23 3 其它 62 2
秦川铸造厂QC小组
15
QC小组活动实施前后废品率对比:
46%
50%
40%
废品率
30% 20%
10%
8.5%
10%
实施前
目标值
秦川铸造厂QC小组
实施后
16
九、制定巩固措施
1.进一步完善各工序操作规程,更新造型、熔 炼工艺卡,固化各项工艺参数。 2.不定期对现场操作进行工艺纪律抽查,以督 促其更好地执行工艺文件。 3.进行规范化管理,标准化作业推广。
冷铁无 锈、无 杂质
措施
1.烫包浇注 2.浇注过程 紧凑 3.加强引气
地点 负责人
完成 日期
1
提高浇注 温度
熔炼 现场
魏永强
2012.10
2
冷铁未 烘干
烘干冷铁
1.冷铁喷砂、 烘干处理 2.扣箱前烘 烤型内冷铁
造型 现场
郑斌
2012.10
秦川铸造厂QC小组
13
七、对策实施
实施一:由该产品责任工艺员王永锋负责设计专用冷铁,更改、
完善造型操作工艺卡,并现场跟踪指导。
实施二:由该产品熔炼工艺员魏永强负责更改、完善熔炼工艺卡,
按QC小组制定的对策内容进行熔炼浇注。
实施三:由合箱班长郑斌负责按对策内容进行冷铁处理、烘干、
组织生产,并做好现场操作记录。
秦川铸造厂QC小组
14
八、效果检查
L3基座废品统计(2012.11~2013.3)
统计阶段 2012年1月~10月 (QC活动前) 2012年11月~13年3月 ( QC活动后)
50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2012年1月~10月 2012年11月~13年3月 废品率, 8.50% 废品率 废品率, 46%
生产 件数 255 59
10%
实施前
目标值
秦川铸造厂QC小组 9
六、原因分析1
设备故障
通过因果图分析造成缩孔的要因有: 造型工艺未设置冷铁、铁夜碳当量偏低。
设备
日常 维护、 保养
人
培训不够
未按工艺规程操作
管理制度不健全
砂 型 强 度 低
执行工艺差
能力低
原砂不合格 砂型强度低 灰分含 量高
工艺不合理
废钢合 金含量 高 原材料 检验标 准低
2
碳当量 偏低
提高碳当 量
CE值 ≥4.4
控制 C≥3.65 Si≥2.25
熔炼现 场
魏永强
2012.10~ 2013.1
秦川铸造厂QC小组
12
七、制定对策2
针对造成铸件气孔的2条要因,我们提出目标,并采取 以下对策及措施。:
序 号 要因 熔炼浇 注温度 偏低 对策 目标
控制浇 注温度 1440 ~139 0℃
渣孔 16 13.7% 错边及尺寸偏 15 12.8% 255 117 46% 其它 14 12.0% 冷隔、浇不足 10 8.5% 砂孔 7 6.0% 备注
缺陷分类
30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 缩孔、缩松 气孔 渣孔 错边及尺寸偏 其它 冷隔、浇不足 砂孔 19.7% 13.7% 12.8% 12.0% 8.5% 6.0% 27.4%
王永锋 2012.11.01
秦川铸造厂QC小组
5
四、现状调查
缺陷类别 件数 占废品比率 投料件数 废品合计 废品率 缩孔、缩松 32 27.4% 气孔 23 19.7%
统计数据显示:从2012年1月~10月共生产基座 铸件255件,废品达117件,废品率为46%。
L3基座废品统计(2012年1~10月)
并提出下一部工作方案 基座1年 质量情况调查 来,特别是最近3个月投料件数 及废品情况统计,数据收集整理 实际生产中工 熔炼、浇注工艺参数收集整理, 艺参数收集 铸件缺陷量化数据采集 根据上述数据,结合铸件探伤结 制定改进措施 果进一步分析论证,查找原因, 及对策落实 制定改进措施,小批生产验证 改进效果确认 根据小批生产结果的再确认、再 及批量生产 改进,最终达到批量生产
秦川铸造厂QC小组
4
降低基座废品率QC小组活动计划书
QC小组活动 序号 内容 完成日期 项目任务 10. 29 10.30
部署工作内容、组内成员分工安 1
11. 3
11.3 11. 16 11.1 7 1.16
1.18
1. 25
责任 部门
责任人
完成 考核
备注
QC小组活动 排;对10月23日工艺改进后所浇 首次会议 铸件探伤结果确认,初步分析,
秦川铸造厂QC小组
6
数据分析得出:基座铸件缺陷类别主要为缩孔及气孔缺陷。
从数据看,2012年1~10月份缩孔 及气孔缺陷分别占到27.4%和 19.7%; 进一步将统计范围锁定在2012 年9月1日~10月19日发现:共 生产63件铸件,废品为35件, 废品率达56%。而这其中仅有 缩孔及气孔缺陷,其分别占总废 品的71.4%和29.6%。
QC成果报告
降低基座铸件废品率
秦川铸造厂QC小组
1
一、课 题 背 景
L3基座是要求较高的铸件,材质:QT5007,重量:146kg。所有加工面需超声波探 伤,不允许有缺陷存在。多年来,该铸件一 直在高废品率的情况下生产,致使生产成本 提高、生产周期延长,客户抱怨不断增加。
秦川铸造厂QC小组
2
二、QC小组概况
小组名称
活动时间 活动次数
降低基座铸件废品率QC小组
2012年10~2013年3月 3次 小 组 年龄 41 48 44 37 25 47 30 职务 工艺员 副厂长 质量专干 熔炼工艺员 工艺员 合箱班长 合箱操作工
秦川铸造厂QC小组
小组类型
小组人数 95% 成 学 员 历
攻关型
7人
出勤率
序号 1 2 3 4 5 6 7
秦川铸造厂养
人
培训不够
未按工艺规程操作
管理制度不健全
执行工艺差
能力低
材料
原材 料检 验标 准低
浇注系统太小 废 钢 工艺不 合 合理 金 冷铁气孔 含 量 冷 高 铁 方法 未 烘 干
浇注过程卷气
熔炼工艺 不合理 浇注温 度偏低
热电偶使用 过久失灵
测量
铁 夜 温 度 测 量 偏 差
铸 件 气 孔 缺 陷
1天
技术、 QC小组全 质管、 体 成员 生产
2天
2
6天
王户民、 质管、 魏永强、 技术 祝奇胜、 王永锋
14天 技术、 QC小组全 质管、 体 成员 生产 5天
3
60天
按PDCA 循环(可 以利用内 部外部资 源采取对 策)
4 5
阶段总结 下一阶段现状 问题分析
QC成果总结 PDCA循环
编制/日期