钢铁料消耗攻关总结
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
钢铁料消耗攻关总结 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
钢铁料消耗攻关总结
目标设定:全年完成钢铁料消耗1087kg/t钢。
项目负责人:魏天会(转炉车间主任)
攻关过程介绍:
(1)任务来源:
钢铁料消耗是炼钢重要的一项经济技术指标,也是炼钢成本构成的主体,在一定程度上反应了炼钢厂技术操作和生产组织的水平,也直接体现了炼钢厂现代化程度和科学管理水平。所以炼钢厂将降低钢铁料消耗作为一项攻关项目,降低生产成本。
此项攻关主要应用于转炉炼钢,通过对影响钢铁料消耗的原因分析,找出制约钢铁料消耗的因素,通过调整过程枪位和终点氧压,减少吹损,采用留渣操作,减少渣中铁量损失,增加过程含铁物料,提高金属收得率,改进连铸火焰切割机,减少铸坯切口,减少切损,降低钢铁料消耗。
(2)性能指标:
2011年全年,炼钢厂完成钢铁料消耗为1089kg/t钢。通过本次攻关后,2012年1-11月炼钢厂钢铁料消耗如下:
通过本次攻关活动,最终实现2012年1-11月份钢铁料消耗累计达到t钢,达到并超额完成了最初制定的1087kg/t钢的目标。
(3)攻关过程采取的主要措施:
①改善入炉铁水质量,采取留渣操作工艺;
②减少洒铁、洒钢、喷溅现象的发生;
③提高入炉冷料质量,增加自循环料的回收量;
④增加过程含铁物料数量,降低钢铁料消耗;
⑤提高连浇炉数,改造设备减少切损;
通过以上各项措施的实施,多措并举,最终实现了2012年钢铁料消耗较2011年的1089kg/t钢下降了t钢,使本次攻关取得圆满成功。
(4)项目经济效益计算:
2012年1-11月平均钢铁料消耗为t钢,较去年降低t钢。按铁水占装入量的96%,废钢占装入量的4%,铁水单价为元,废钢单价为元,全年钢产量200万吨进行计算。
实际降本创效额=[1000*96%*+1000**4%)]*2000000
=1337万元
(5)攻关成功意义:
通过推广改技术,炼钢厂钢铁料消耗在稳步下降,该技术在转炉车间的应用已达到成熟程度。降低钢铁料消耗是一项系统工程,炼钢厂通过扒渣和炉外脱S、P工艺,改善了入炉铁水条件;通过增加过程含铁物料的加入量,提高了金属收得率;通过对自循环料的控制等措施,实现了降低钢铁料消耗的目的,为企业的挖潜创效作出了较大的贡献。
至此,本次降低钢铁料消耗的攻关工作取得圆满成功,攻关成果对本厂意义重大,今后将继续坚持不懈的贯彻相关攻关工作,以促进炼钢厂生产工艺的不断完善。