关于气压制动的

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检查分析,对可能会发生故障的部位,采取由浅 人深,先易后难的方法进行拆检。
我首先检查储风筒,看气压是否符合标准。 起动发动机,检查制动系的压力表反应情况,发 现其充气困难,充气>3min 才充到 0.3MPa。这 种情况有可能是空气压缩机有故障,也有可能是 密封气压管路有泄漏,造成气压很难提高。我检 测发动机中速运转时的气压,发现上升较慢,熄 火后检查气压,发现压力快速下降超过标准规定 值。当即用皂水试漏,检测无发现大的泄漏点,
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纹、气压不等。悬架、车桥、车架变形等也会发 生制动时跑偏。经检查,其他的原因无发生,只 是制动蹄衬片存在不少泥污,表面有些硬化的现 象。我干脆用光皮机对制动蹄片进行镗削修复。 在拆下轮鼓前,我先把锅轮调整推杆凸轮抵住, 再反方向旋转,观察在几响之下轮鼓才会流动自 如。拆下轮鼓装上光皮机,使制动蹄片的曲率大 于原制动鼓曲率,这样可避免出现制动衬片中腰 顶死的情况。经镗削装复,试车,这台车制动恢 复正常,符合技术标准。
我发现制动鼓内轴承平面与后桥半轴套管之间 磨损过量,造成转动鼓时,鼓边圆周与沙挡边缘 拖刮发热,制动蹄内边缘亦有被制动鼓内部拖刮 过的痕迹。为以最小成本收复此故障,我采用垫 介子方法,将轴承加厚来补充轴与轴承之间的空 隙,这样可以将制动鼓向外移,避免有拖刮的现 象。同时,我发现右后轮支承销与孔的配合间隙 因磨损增大,而影响蹄与鼓的靠合,还会引起制 动蹄下部制动作用迟缓,即踩刹车时未能及时张 开或张开后又未能及时回位,导致刹车拖滞或不 灵,我让人在踏下制动踏板之前,用两扁形铁棒
一、摘要
本文通过介绍汽车制动不良故障的排除过 程,阐述故障的成因并对由汽车制动系技术状况 性能所造成的故障进行拆检分析,提出了此类故 障检修排除时的方法和要注意的事项。
关键词:制动不灵;空气压缩机不良;刹车 总阀;制动拖滞
二、前言
要确保汽车安全行驶并发挥其最佳的行驶
性能,汽车必须制动可靠,而且保证汽车在任何 时候制动系都要良好。汽车制动系制动不良故 障,是一种较常见的故障。它包括制动失效、制 动不灵、制动跑偏、制动拖滞等。它的存在,既 给制动质量带来不同程度的损害,又给驾驶员带 来顾虑,及影响安全行车。如不彻底解决,就会 有安全隐患,容易造成交通事故。
薄;制动凸轮开度过大等都会令车轮制动器制动 摩擦力矩下降。因为车轮与制动鼓相连是旋转部 分,制动蹄片与底盘相连是固定部分,制动时通 过两者接触产生摩擦力矩,迫使车轮转速减低。 以上任何一个故障发生,都可能令摩擦力矩降低 而使制动不灵。
(三)排除故障的措施和方法
根据以上原因,围绕着制动不灵的问题,我 反复查阅、研究了有关维修保养资料,并虚心向 有经验的师傅请教,对逐个可能产生的原因进行
(四)结论
采取以上一系列的方法和步骤,终于将我单 位的这台车制动不灵的故障修复好了,由此得出 结论,造成这一故障的原因是多方面的,既相互 独立又相互关连着。只要有一故障未排除,调校 好其他部位配合,在这一故障排除后调校好的其 他部位可能又会出现失准情况。所以在修复制动 系故障时,我们需要细心进行反复多次的试验和 调校。
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过以上操作,使发动机起动后,气压很快可以达 到 490kPa 以上。我根据踏下制动踏板后气压下 降值来判断故障,发现气压下降正常,但在放开 脚踏板后,排风阀的排气量不足,当即解体检查 刹车总阀,发现进气阀阀胶有明显沟槽的现象, 排风阀阀胶发涨关闭不严,经更换装复好后,再 适当调整排风阀,然后我又把后车轮里制动蹄片 和制动鼓之间的间隙适当调整到最佳位置,使之 不会有拖滞的状况。并且检查前后四轮制动气室 推杆伸出行程是否达到规定值,前轮推杆行程应 为 15~35mm,后轮推杆行程应为 20~40mm。不
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蹄的回位弹簧拉力情况,从直觉看弹簧已经被锈 蚀了许多,用新旧弹簧对比确认弹力和粗细都有 差别,所以更换新件。换上新后,这一故障排除 了。经过试车检验,该车原刹车不灵的故障被排 除,但新的矛盾又出现。由于事先将前后四轮都 调整了一遍,经过后来其他方面修复和调校后, 又改变了原有调好的配合,产生了后右轮刹车拖 滞的情况,造成车辆刹车时有跑偏现象。造成此 现象的原因有:制动鼓与摩擦衬片的间隙过小; 制动蹄与支承销锈滞或蹄的回位弹簧拉力达不 到要求;制动鼓失圆等。拆后右轮制动鼓检查,
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撬着制动沙挡内边缘,可以直接看到凸轮张开时 两蹄位移不同,这一现象引起制动力不均衡或增 长迟缓,所以紧急制动时不能及时将车刹住。于 是我把新的套筒配合支承销装到原位置,当刹车 衬片与制动鼓配合上无发现问题后,我再进行一 次全面调整,使其达到最佳配合间隙,令蹄片张 开时外圆与鼓内圆同心。调整的过程基本上先将 凸轮推杆蜗轮逆时针旋转到将蹄片与制动鼓贴 紧为止,再把 2 支承销螺母松开,另外在支承销 任意一端作记号向左右旋转到抵住,然后把它分 别旋到左右之间的正中位置,再继续调整蜗轮推
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动。以上任一情况出现,都可能令送到制动气室 的压力下降。压力不足,就不能推动气室推杆向 外伸出而使制动蹄片张开压紧到制动鼓上,使车 轮制动。
2.车轮制动器制动摩擦力矩下降
制动鼓与制动蹄片间隙不合适;制动蹄接触 面积太小;制动蹄片质量不佳或沾有油污;制动 蹄片铆钉松动;制动鼓失圆或产生沟槽;制动凸 轮轴与轴套、制动蹄与支承销轴等连接处生锈蚀 死,或磨损严重造成松旷;制动蹄摩擦片磨损过
便把空气压缩机输出接头气管拆出试验,发现气 泵并没有强烈的泵气声,而气管也没有明显的气 从气管口处倒流出来,表明空气压缩机不良或气 管可能被积炭堵塞。检查空气压缩机传动皮带松 紧度是否符合要求,又拆下空气压缩机,发现泵 盖内大部分被积炭盖着,气门口亦都有积炭堵 着。清除积炭后装回泵盖及附件试验,发现效果 比以前有改进,空气压缩机有明显的泵气声,效 果良好,然后把空气压缩机的输出接风喉接紧继 续起动发动机,将总阀前的每一段管路逐段松开 试风量,再加以彻底清除堵塞管道上的积炭。通
三、正文
(一)车辆行驶时出现制动不灵的故障
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我单位曾经有一台长期跑远途的国产气压 制动货车,在经历一段长时间运输后出现制动不 灵的现象,造成车辆不能正常行驶。
(二)造成汽车制动不灵故障的原因及分析
因为行车制动的作用是对正在行驶着的汽 车作用一个阻力,以消耗汽车所蓄有的动能,使 行驶速度降低,直至停车(即按照需要使汽车减 速或在最短的距离内停车)。根据实践分析,造 成车辆行驶制动不灵的故障有以下几个原因:
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杆,试看是否还可以将两蹄尽量向制动鼓紧靠接 合。如若还存在间隙,用上述步骤多次反复调到 蜗轮完全抵死为止,最后将支承销锁紧螺母拧 紧,将蜗轮推杆松到 2~3 响,从而使蹄片与制 动鼓脱离接触,形成合适的配合间隙。
根据原理分析,制动跑偏主要是汽车的左右 两边车轮制动力不等造成。造成的原因有:衬片 材料左右不一致;表面加工质量不够一致;两分 泵管路技术状况不一致;凸轮左右转动阻力不一 致;制动鼓直径、加工质量不一致;左右轮胎花
1.制动系产生的压缩空气压力不足
车辆由于储气筒不能储存足够的压缩空气, 制动阀的供气量不足;制动阀管路漏气、气路堵 塞都会造成制动时制动系产生的压缩空气压力 不足。因为气压制动时驾驶员踏下制动踏板,制 动控制阀打开,使储气筒到制动气室之间的通道 接通,令储气筒内的压缩空气经过制动控制阀进 入了制动气室,足够的气压推动制动气室推杆向 外伸出,带动制动调整臂转动凸轮,凸轮转动使 制动蹄片张开压紧至制动鼓上,从而使车轮制
料在检查调整的过程中又发觉左右车轮制动气 室推杆外张费力,缓慢且不够灵活。拆开制动气 室进气管即有空气排出,证实气管接头无堵塞, 而阀胶又无穿漏,说明产生此现象的原因,可能 在一级保养的过程时润滑不够认真彻底,或长时 间失去润滑脂而使凸轮轴与衬套锈蚀,造成推杆 推力困难行程少,故此,将车轮顶起,随后转动 车轮试踏下制动踏板,果然车轮不是即停而是缓 慢停下来,证明凸轮轴失去了作用。当即把左右 轮和制动凸轮推杆拆下清锈加以润滑、调整,并 且将整个制动轮鼓清洁一千二净,以及检查制动
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