钢轨折断案例
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三、探伤情况
经查阅哈尔盖轨检工区资料,该伤损于2007年1月15 日检查发现,钢轨轨底部位有一处焊接推瘤时留下的 氧焊伤及母材的疤痕,并有记录及钢轨标有轻伤 “△”符号。2010年12月12日哈尔盖轨检工区使用钢 轨焊缝探伤仪进行全断面探伤检查,未发现伤损发展。 2011年2月10日在该区段使用路轨探伤仪进行检查, 伤损未有发展。2011年1月25日大型钢轨探伤车检查 该区段时,未发现异常。2011年1月25日鸟岛线路车 间手工检查组对此处伤损进行监控复查,伤损未有发 展。
案例一
青藏线K310+550公里钢 轨折断情况
一、经过
2012年8月3日11:22分,德令哈段关角工区巡道工巡查至关角至南山间时, 发现K310+550米处右股(曲线上股)钢轨垂直折断(P50/25m),立即通知工 务段调度和工区。11:32分工区副工长带领职工8人赶到现场,采取用急救器 及轨距杆进行加固、整修紧固连接零件处理(封闭命令号:5454),于11: 58分紧急处理完毕,限速列车运行5km/h开通线路放行列车。而后申请天窗点 进行更换钢轨,17:33分至18:10分更换完毕,恢复列车运行常速开通区间 (封闭命令5505、开通命令5401)。
二、断轨原因分析
断轨位于青藏线 格拉段 K 911+860 m处,直线地段、 左股、无缝线路, 焊缝焊头中心拉开 4 mm, 钢轨类型 P60,包钢生产, 西宁工务机械段于 二〇一二年五月十 一日焊接。
从钢轨断头表面观察分析: 钢轨焊头为铝热焊焊接缺陷伤损 (焊头疏松缺陷)。
主要原因分析:由于焊缝焊头存在 疏松缺陷,在重载列车反复碾压及冲击 下,焊缝焊头在疏松原点迅速扩展,是 导致此次焊缝拉开的主要原因。
一、经过
2011年2月11日 4:25分,接工务部调度通知: 青藏线鸟岛—天棚上行2369—2416信号机红光带, 工务段接到通知后鸟岛车间主任,立即组织人员赶 往现场,5:50分汇报经现场检查,发现k240+33# 轨上行右股距焊缝西端30mm处钢轨断裂,轨缝拉开 12mm。于5:15分上好鼓包夹板,9804次列车限速 5km/h开通,其后限速25km/h放行列车。6:19—7: 09,现场对断轨处进行打眼上夹板处理后,限速 80km/h放行列车。而后与行调联系申请天窗点,于 11:53—14:10(命令号5482)插入短轨临时处理, 恢复常速。
一、经过
2006年10月29日 5:40分,青藏线 k770+675、下行 线(左股)钢轨 折断:①轨底脚 外侧机械击伤并 发展成裂纹,裂 纹长度10mm。② 断裂处轨缝拉开 16mm。
二、原因分析 由于上述的 缺陷,钢轨在应 力集中下,直接 导致钢轨迅速折 断。 钢轨轨底 脚机械击伤,是 施工单位使用机 械施工时所为。
一、经过
二、伤损原因分析
该处伤损处于:青藏线西格段上行K213+910右侧, 曲线下股,焊缝中心。曲线半径3500米,线路良 好无爬行。钢轨P60 U71MN 2006年7月攀钢生产, 2006年9月由中铁一局焊接铺设的无缝线路,焊接 工艺为厂焊(闪光焊)。从钢轨断面看:外部无 击伤,断口处金属晶粒均匀,钢轨外侧轨底脚边 缘有一处焊接灰斑(14mm×12mm)。属于焊接工 艺不良造成,由于时间较长灰斑在列车轮轨往复 作用下逐渐发展成裂纹并有氧化黑斑存在。加之 气温骤变(-13℃)钢轨局部产生过大的拉应力, 是造成钢轨折断的主要原因。
二、伤损原因分析
该钢轨处于青藏线k83+825米,直线左股钢轨,距哈端 轨头140mm处, P50钢轨(生产厂家包钢,生产日期1980 年11月,钢种P74)。从伤损断面看:该伤损钢轨是轨头 横向裂纹伤损所致(核伤),核伤长度25mm,高9 mm,距
轨面高度1.5mm。裂纹贯穿整个轨头。
案例七
青藏线k770+675公里钢 轨折断情况
三、探伤情况
5月12日钢轨探伤组对该焊缝进行初次探 伤检查,未发现异常现象,6月12日轨检组 对该处焊头进行二次探伤时,同时也未发 现异常波形和报警。钢轨探伤车于9月9日 在该区段进行检测未发现异常。
四、探伤数据回放情况 从数据回放中,大型探伤车未均发现K911+860左 股任何异常。
案例三
青藏线K240+825公里钢轨 折断情况
案例五
青藏线K213+910公里钢 轨折断情况
10:25分—11:16分申请“天 窗”(封锁命令号:5442,开通命 2010年10月27日 5:01分, 工务部调度接行调通知刚 令号:5448),对故障处所打眼上 察—鸟岛区间上行线2150— 夹板后恢复常速。16:31—19:00 2136信号机间出现红光带。 申请天窗封锁线路(封锁命令号: 工务部调度立即通知西宁工 5493,开通命令:5403)插入短 务段。西宁工务段哈尔盖车 间副主任、黄玉工区工长于5: 轨,由西宁工务段修配厂对该处 40分到达现场进行检查,6: 进行永久(铝热焊焊轨)处理。 25分发现k213+910米处右股 (曲线下股)钢轨焊缝拉开, 轨缝拉开7mm,上下左右均无 错呀。随即,组织人员在焊 缝拉开处上好鼓包夹板,用 急救器固定,同时对断裂处 前后50m范围内扣件螺栓进行 复紧,并派人看守。于6:40 分对该处限速25k/h运行。
二、原因分析
断轨位于青藏线西格段K310+550m,距宁段接 头0.46 米处,右股(曲线上股),钢轨垂直折 断,钢轨类型P50/25m。从钢轨断头观察分析: 钢轨表面为轻度鱼鳞伤损,侧面磨耗6mm,断面 处无旧伤,伤损类型为核伤(白核),无氧化 面。主要原因分析:由于钢轨疲劳严重,在重 载列车反复碾压及冲击下,钢轨轨头核伤由核 原点迅速扩展,导致此次钢轨断裂主要原因。
4:48分工区紧急 处理后,限速 25Km/h开通线路。 5:51分—6:26 分封锁区间(封 锁命令号5412, 开通命令号5413) 进行打眼上夹板 加固处理后,恢 复正常行车。
二、伤损原因分析
1. 8月8日组织人员对青 藏线乌兰至柯柯下行线 k401+800—k403+200进 行应力放散施工,龙口 设在k402+600米处。于5: 30—8:30,应力放散后 实际锁定为22℃,左右 放散量为175mm,实际锯 轨量为200mm,预留焊缝 25mm。作业前轨温13℃、 作业中轨温15℃,作业 后轨温17℃,放散焊接 后对该处检查状态正常。
青藏线西格段k310+540钢轨探伤车数据截图
青藏线西格段k310+540疑似核伤数据回放截图
青藏线西格段k310+540小型探伤仪数据回放截图 从小 型探伤仪 器均发现 K310+540 右股接头 处有一点 疑似核伤 回波,显 示波形很 小(波形 一闪而过) 无法判别 其伤损。
案例二
藏线K911+860公里钢轨 折断情况
二、断轨原因分析
该伤损位于:青藏 线上行k240+825公 里处右股,无缝线 路直线地段,接头 为小型气压焊接, 距焊缝西端30mm处 钢轨断裂,裂纹拉 开12mm,伤损为 2007年发现并标有 轻伤符号。
从钢轨断口面情况 观察分析:断口处 晶粒结构均匀,没 有任何裂纹。由于 在应急二线铺设焊 接时,施工单位在 推瘤过程中,使用 氧气焊推瘤时伤及 钢轨母材,造成钢 轨强度减弱,遇气 温骤降时,昼夜温 差过大,应力集中 引起突发性钢轨折 断。
一、经过
二〇一二年九月二十二日 8:45分,格尔木段纳赤台工区 线路工在青藏线k911至912公里处进行养护作业时,发现 k911+860、左股,焊缝焊头拉开4mm,立即通知工务段调度和线 路车间。9:02分现场采取用急救器及轨距杆进行加固、整修紧 固连接零件处理(封闭命令号:5725),于10:30分紧急处理完 毕,限速列车运行25km/h开通线路放行列车。而后申请天窗点进 行加固钢轨,11:05分至13:15分插入短轨、打眼、上夹板加固 处理完毕,恢复列车运行常速开通区间(命令5740)。
主要原因分析: 由于钢轨在生产 时遗留的残渣物 质,在钢轨内部 存留,上线后经 列车反复碾压及 冲击下,钢轨轨 头核伤由核原点 迅速扩展,是导 致此次钢轨断裂 主要原因。
三、探伤检查情况
西宁检查监控车间西宁探伤组于2012年8月3日 使用7B型探伤仪对兰青线下行k133+600— k138+000处线路进行路轨探伤检查,探伤检查 时未发现异常,7B型探伤仪因设计有缺陷,数 据存储容量不足,因此,在当天的探伤数据调 不出来,所以没有探伤回放数据。10月16日、 12月18日大型探伤车对兰青下行进行了探伤, 也未发现伤损情况。调阅探伤车数据进行回放 均未发现异常。
二、原因分析 断轨位于兰青线下 行K136+975m,无缝 线路,距宁段接头 2.1米处,右股(曲 线上股),曲线半 径:R1200m,该处钢 轨为p60,鞍钢生产, 钢种pd3,出厂日期: 2002年8月,铁一局 厂焊焊接,无缝线 路铺设日期为2008
年7月10日。
从钢轨断头观察分析: 钢轨表面比较光滑, 侧面磨耗较轻,断面 处无旧伤痕, 距轨 头表面15mm、轨头内 侧25mm处存有气泡残 渣物质,即核的原点, 存在时间较长,而后 发展成核伤(即白 核),核伤面积 28mm×45mm,
三、探伤情况
7月10日钢轨探伤车对该区段进行探伤检查, 未发现异常现象,7月13日轨检组对该处探伤 时,同时也未发现异常波形和报警,由于钢轨 表面有较多的鱼鳞伤损,钢轨探伤仪在检查时, 多方面出现回波为钢轨表面杂波,一时很难辨 别其它伤损的存在。
四、探伤数据回放情况
从大型 探伤车数据 回放中均发 现K310+540 右股接头处 有一点疑似 核伤回波, 显示波形很 小(波形一 闪而过)无 法判别其伤 损。
三、探伤情况 西宁工务段哈尔 盖探伤组于10月2 日对该地段进行 了路轨探伤,未 发现任何异常。 但哈尔盖探伤组 还未对钢轨焊缝 进行全断面探伤。
案例六
青藏线K83+825公里钢轨 折断情况
一、Leabharlann Baidu过
2009年11月21日 16:18 分,海晏工区在该区段整 治线路时,副工长发现青 藏线k83+825m处,左股钢 轨,距哈端轨头14m处,由 轨面向下垂直裂纹至轨额 经螺栓孔上下斜裂纹。立 即汇报工务段调度并采取 应急处理。16:30分段调 度将此情况报告公司行调。 17:35—17:47分由工区 申请施工点,进行钢轨更 换,更换完毕恢复常速。
案例八
兰青线K136+910公里钢轨 折断情况
一、经过
2013年1月9日上午工区按照计划安排,经申请非封锁天窗 (时间:9:00-12:00,命令号8215)由班长带领三名职工, 对兰青线下行k133+650-k142+380进行设备检查,当11: 45分巡检至兰青线下行k136+39#右股钢轨时,发现钢轨垂 直折断,断裂处距宁端焊头2.1米。11:47分防护员向平 安驿车站申请对大峡—平安下行线进行封锁,(11:50分 大峡—平安下行线实行封锁,调度命令,5041)。按照程 序工区采用鼓包夹板进行应急加固后,11:57分申请开通 大峡—平安下行线并对k136+860—k136+960限速45km/h运 行(调度命令,5043)。13:43分,平安车间申请天窗 (调度命令,5049)对伤损处所进行切割更换,插入6.2m 短轨,打眼上夹板、螺栓进行临时处理,14:25分更换完 毕后恢复常速。 锁定轨温21℃。当天气温:-16℃,当时轨温:-23.5℃。
2. 该处伤损处于青藏线西格段下行K402+600 右股, 钢轨类型为P60钢轨,钢种为u71mn, 直线地段无缝线路,焊接厂家为西宁工务段焊 轨队。从焊缝断面情况观察分析:轨底角有明 显夹沙、疏松、未焊合。金属晶粒结构不均匀, 属于钢轨焊接时焊接工艺不良造成的缺陷,在 气温温差过大时,应力集中的情况下引起突发 性钢轨焊缝拉开。
案例四
青藏线K402+600公里钢轨 焊缝拉开情况
一、经过
2010年8月27日 3:30 分,接公司行调通知, 乌兰至柯柯区间下行线 4015-4029信号机出现 红光带。工务部调度即 告知西宁工务段调度, 西宁工务段调度立即通 知柯柯线路车间副主任、 工区工长等人迅速赶往 现场,检查至下行线 K402+600处,发现右股 钢轨焊缝垂直断开,断 开轨缝实测6mm,轨温 12℃。